胡 俊
(金隆銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244000)
效益是企業(yè)生存的價值和基礎,決定了企業(yè)生存與發(fā)展的命運??茖W而嚴格的管理可以節(jié)約企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營中的勞動消耗,有效地發(fā)揮人力、物力等各種資源的功能,提高經(jīng)濟效益。金隆銅業(yè)有限公司(以下簡稱金隆銅業(yè))2009年開始實施了設備視情維修制,降低了生產(chǎn)成本,并積累了一定的經(jīng)驗,本文重點介紹了金隆銅業(yè)設備“視情維修”實施背景、辦法和取得的成效。
金隆銅業(yè)是一家中外合資大型銅冶煉企業(yè),1997年建成投產(chǎn)。投產(chǎn)初期金隆銅業(yè)設備管理實行了“以點檢員為中心的全員生產(chǎn)預防維修體制(TPM)”,設備維修方式采取定修制,分周修、月修和年修。周修是在正常生產(chǎn)狀態(tài)下完成的檢修;月修與年修均是在停產(chǎn)狀態(tài)下完成的檢修。
建廠初期實行的點檢定修制作為一種設備預防維修模式,符合自動化程度高、專業(yè)性強、現(xiàn)代大型連續(xù)化生產(chǎn)企業(yè)金隆銅業(yè)的當時需要,減少了設備事故故障、提高了設備運轉(zhuǎn)效率。但是隨著企業(yè)精細化管理的進一步深入,設備定修制也暴露出了一些不能適應現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展需求之處,具體表現(xiàn)在:每次月修時間10h左右,月修周期一二個月進行1次,一些設備存在“過量保養(yǎng)”的浪費現(xiàn)象,對于大型生產(chǎn)系統(tǒng),停、開車的過程也是一個消耗能源、人為制造設備故障的過程。我們在日常統(tǒng)計分析中發(fā)現(xiàn),每次停產(chǎn)月修期間,除了為保持熔煉爐內(nèi)銅水溫度而空耗一定的電、天然氣和重油等能源外,與正常生產(chǎn)月度相比還增加了二三百萬元設備維修費用,生產(chǎn)成本大。因此控制設備保養(yǎng)成本達到一個合理的地步,把握“過量保養(yǎng)”與“帶病運行”的切入點,做到設備既“安全”又“經(jīng)濟”運行是我們下一步工作的目標。
2009年金隆銅業(yè)開始大力推行設備“視情維修”,目的是提高設備管理與維修水平,減少停產(chǎn)檢修次數(shù),減少生產(chǎn)能源空耗,降低設備維修成本,避免設備過剩維修和失修,最終實行以效益為中心的設備管理目標。
視情維修這一體系產(chǎn)生于美國,是近年開始廣泛研究的一種維修模式。視情維修(condition based maintenance,CBM)是一種針對設備工作的實際狀態(tài)和設備結構、功能變化趨勢的維修管理方法,也是當前國內(nèi)外研究的熱點問題之一[1]。視情維修是立足于故障機理的分析,根據(jù)不解體測試的結果,當維修對象出現(xiàn)“潛在故障”[2]時就進行調(diào)整、維修或更換,從而避免“功能故障”的發(fā)生。其理論依據(jù)是P-F曲線[3],P-F曲線描繪了設備狀態(tài)劣化的過程,如圖1所示。
圖1 P-F曲線
設備故障發(fā)生都有一個發(fā)展過程,為了預防功能故障的發(fā)生,維修時機應該在F點以前,而為了能夠盡可能地利用設備或機件的有效壽命,維修時機應該在P點之后。這就是說應該在P點和F點之間尋找一個合適的點進行維修,這就是視情維修的基本思想。
視情維修主要是通過掌握設備的運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應對策,使有些故障在發(fā)生之前得到有效預防,有些嚴重的故障可以在有輕微故障苗頭時得到控制并被排除,從而遏制嚴重故障的發(fā)生,大大降低故障率,節(jié)約維修成本,縮小維修范圍,減少維修工作量,提高設備的可用率,使維修工作變被動為主動。視情維修可以解決定期維修中“該修不能修,不該修卻要修”的局面[4]。
為確保視情維修的實施,金隆銅業(yè)通過完善組織機構、建立防護線體系、完善管理制度、建立考核體系、強化點檢和監(jiān)測等措施,掌握主要設備運行狀態(tài)和故障發(fā)展趨勢,做到視情維修,將故障消滅在萌芽狀態(tài),遏制嚴重故障的發(fā)生。
為了能夠?qū)⒁暻榫S修工作真正落到實處,金隆銅業(yè)在原有的基礎上進一步完善了公司、部和課三級TPM管理機構,明確職責,確立推進方針和目標。公司TPM推進委員會根據(jù)公司發(fā)展需要,分別制訂出1年、3年、5年的中長期目標,各分會層層分解后制定出每年度和每個月的推進措施和目標。各分會每月召開1次專題會,對1個月TPM工作進行分析總結;公司TPM推進委員會每季度召開1次專題會,對既定目標完成情況進行跟蹤分析,并檢查和指導各分會工作的開展。
建立“三位一體”點檢制及五層防護線體系,把握設備運行狀態(tài)?!叭灰惑w”是指崗位操作員的日常點檢、專業(yè)點檢員的定期點檢、專業(yè)技術人員的精密點檢三者結合起來的點檢制度。五層防護線是:第一層防護線是崗位操作員的日常點檢;第二層防護線是專業(yè)點檢員的定期點檢;第三層防護線是專業(yè)技術人員的精密點檢;第四層防護線是對出現(xiàn)問題進一步通過技術診斷等找出原因及對策;第五層防護線是定期的精密檢測。“三位一體”的點檢互為補充、互相穿插,設立五層防護保證設備零故障運行。
實行管理規(guī)范化和標準化是推行視情維修的保障,為此金隆銅業(yè)對現(xiàn)有各項設備管理制度和流程進行梳理,進一步完善設備管理制度和流程,使其側(cè)重于設備視情維修工作的開展。
為提高員工意識和設備操作點檢維修技能,加強了設備操作、管理和維修人員的培訓工作。培訓工作堅持內(nèi)培為主、外培為輔、厲行節(jié)約、講求實效的原則,重點是強化操作點檢與維修技能、工作標準和管理標準等培訓。
新進員工要進行設備保全維修和工藝操作崗位互換培訓工作,以增強設備人員和操作人員對工藝和設備的相互了解,為提升設備維修和管理工作打下基礎。
設備管理考核內(nèi)容涉及到設備管理KPI指標、使用維護、事故及維修成本等全方位管理。每月考核1次,與個人績效掛鉤,獎罰分明。
設備操作人員日常每班至少3次對運行中的設備進行點檢,檢查設備運行的轉(zhuǎn)速、溫度、電機電壓、電流、螺栓緊固等,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,處理不了的聯(lián)絡專業(yè)點檢員進行處理。
機械和電儀專業(yè)點檢員日常完成專業(yè)點檢。點檢員每天通過VM-63便攜式測振儀等專業(yè)工具對運行設備進行較深入的點檢,現(xiàn)場測量設備運行中的振動、聲音等,查找設備異常原因,判斷劣化的趨勢,確定設備維修的時間和程度。
狀態(tài)監(jiān)測技術[5]是視情維修的技術基礎,充分利用現(xiàn)有設備狀態(tài)監(jiān)測精密點檢儀器,開展設備狀態(tài)監(jiān)測與分析工作,掌握設備狀態(tài)變化趨勢,提前做好預防工作。
重大設備安裝實時在線監(jiān)測系統(tǒng)。如制氧DH80空壓機的1600型在線振動監(jiān)測系統(tǒng)等。這些設備實時數(shù)據(jù)在線監(jiān)測系統(tǒng),采用計算機在線測試,在畫面設備對應位置顯示設備當前振動值,使設備操作和管理人員及時了解和掌握設備運行狀態(tài),分析和診斷設備異常和缺陷,預測設備運行狀態(tài)變化,提出檢修建議。
經(jīng)過專業(yè)培訓的精密點檢員運用精密點檢儀器,定期對重點設備進行監(jiān)測與故障診斷。為進一步提升設備健康狀況管控水平,金隆銅業(yè)強化精密點檢工作,在原有的基礎上,先后配置了遠紅外成像儀、軸承故障分析儀、ENPAC1200A數(shù)據(jù)采集儀、頻譜分析儀等監(jiān)測與故障診斷儀器,定期對重要設備如制氧DH80空壓機、H97空壓機、KKK風機、轉(zhuǎn)爐送風機、高壓電氣柜和爐窯等監(jiān)測。在發(fā)現(xiàn)有“潛在故障”時,到現(xiàn)場采集數(shù)據(jù),進行趨勢分析,更加準確地判斷出設備故障維修時間,為生產(chǎn)爭取主動。
設備事故故障統(tǒng)計分析整改是設備安全運行的重要保證[6],金隆銅業(yè)在強化設備點檢與視情維修的同時,注重設備事故和故障的統(tǒng)計分析和整改工作,把事故或故障按發(fā)生的原因進行分類統(tǒng)計,從中找出規(guī)律,尋求減少設備事故或故障發(fā)生的各項措施。
金隆銅業(yè)實施設備視情維修以來,設備維修和管理水平明顯提升,設備品質(zhì)有很大改善,設備故障得到有效控制。
(1)由于對設備運行狀況的準確把握,降低了設備故障率,主要設備完好率提高。自2009年實施視情維修以來,閃速爐投料作業(yè)率提高了2%,達到97%以上。
(2)設備維修費用逐年下降。實施視情維修制后,設備停產(chǎn)維修次數(shù)明顯減少,從而減少了人力、物力、財力的無謂投入。2009年以前,每年停產(chǎn)月修次數(shù)約10次,實施視情維修后,每年月修次數(shù)減少到2~3次,2013年僅進行了2次月度檢修,1年節(jié)約維修費用約2000萬元。據(jù)統(tǒng)計,實施視情維修制4年來,金隆銅業(yè)的t銅設備維修費用下降了35.6%。
(3)金隆銅業(yè)是高能耗企業(yè),能源成本幾乎占據(jù)生產(chǎn)成本的“半壁江山”。節(jié)能、降耗是企業(yè)降低成本、提高效益的一個重要途徑。實施視情維修制后,設備停產(chǎn)次數(shù)減少,降低了電、天然氣、重油等能源空耗,同時也提高了主產(chǎn)品產(chǎn)量,生產(chǎn)成本下降。
現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)與發(fā)展以及市場經(jīng)濟給企業(yè)的設備管理和維修工作提出了更高的要求,設備維修和管理工作也從過去滿足生產(chǎn)、服務生產(chǎn)向精細化、經(jīng)濟化發(fā)展。金隆銅業(yè)經(jīng)過4年多的設備視情維修實踐并結合自身特點持續(xù)改進,有效地降低了設備事故率,設備運行平穩(wěn),維修水平提高,降低了生產(chǎn)成本,實現(xiàn)了企業(yè)最大效益化。
[1]宋彪,王旭.飛機視情維修的應用現(xiàn)狀及發(fā)展[J].中國民航大學學報,2012,30(5):9-15.
[2]彭博,金星,楊洋,等.基于剩余壽命的潛在故障優(yōu)化維修方法研究[J].兵工學報,2012,33(4):483-487.
[3]楊緒,張萍,趙紅華,等.視情維修理論綜述及其在航空發(fā)動機維修管理中的應用[J].江蘇航空,2006(1):18-20.
[4]袁玉道,朱石堅.完善維修體制提高艦船維修水平[J].中國修船,2005(4):39-42.
[5]王兆芳.運用狀態(tài)監(jiān)測技術提高設備安全可靠性[J].安全健康和環(huán)境,2012,12(8):24-25.
[6]張美玲.設備事故故障統(tǒng)計分析整改是設備安全運行的重要保證[J].冶金設備管理與維修,1998(4):45-46.