【摘要】陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司發(fā)供電分公司第二熱電廠75t/h循環(huán)流化床(CFB)鍋爐,鍋爐型號DGG75/3.82-2,鍋爐為單汽包自然循環(huán)、高溫“氣——固”旋風(fēng)分離,全鋼結(jié)構(gòu)爐架的流化床鍋爐。從2007年9月開始投入運行,鍋爐投用之初,鍋爐的出力較低,冬季不能滿足電廠的正常發(fā)電及供暖要求,第二熱電廠隨著逐漸摸索實踐,鍋爐的出力明顯提高,接近額定出力運行,本文主要介紹對循環(huán)流化床鍋爐的運行調(diào)整,提高鍋爐的出力和經(jīng)濟性。
【關(guān)鍵詞】循環(huán)流化床(CFB)鍋爐;煤質(zhì);過??諝庀禂?shù);床壓
一、前言
隨著循環(huán)流化床鍋爐在電廠中的普及,循環(huán)流化床鍋爐逐漸被人們所關(guān)注。鍋爐的出力和經(jīng)濟性是制約循環(huán)流化床鍋爐正常運行的主要參數(shù),怎樣提高鍋爐的出力和經(jīng)濟性一直是鍋爐運行調(diào)整的主要問題。陽煤煤業(yè)(集團)股份有限公司發(fā)供電分公司第二熱電廠2006年對4#鍋爐進行改造,將原有的35t/h沸騰爐改造為75t/h循環(huán)流化床(CFB)鍋爐。循環(huán)流化床鍋爐為半露天布置,由前部、尾部及連接兩豎井的一個旋風(fēng)分離器組成。前部豎井為鍋爐爐膛采用全懸吊結(jié)構(gòu),其四壁由膜式水冷壁組成,自下而上依次布置有一次風(fēng)室、布風(fēng)裝置、爐膛密相區(qū)、稀相區(qū)及煙氣轉(zhuǎn)向室;尾部豎井為支承結(jié)構(gòu),其內(nèi)布置有高、低過熱器、省煤器及鋼管臥式空氣預(yù)熱器。分離器下部接回料裝置,分離器及回料裝置均支承在鋼結(jié)構(gòu)梁上。鍋爐的出渣方式為人工出渣,即通過放渣管將爐床中的大粒徑。
在鍋爐運行初期,鍋爐的運行工況較差,鍋爐的入爐煤量22.78t/h,配比為末煤:煤矸石(中煤)1:4,入爐煤發(fā)熱量2960cal/g;一次風(fēng)擋板開度維持在70%左右,一次風(fēng)機電流41.5A左右,二次風(fēng)擋板開度維持在,二次風(fēng)電流140A左右,引風(fēng)機擋板開度為66%左右,引風(fēng)機電流維持在55A左右,過??諝庀禂?shù)在5~7%之間,鍋爐的蒸發(fā)量平均為59.6t/h,不能達到額定蒸發(fā)量運行。
二、影響鍋爐工況的主要因素
1、煤質(zhì)。在鍋爐投入運行之初,鍋爐的入爐煤為末煤和煤矸石(中煤)1:4混合燃燒。末煤粒度較小,13mm以下粒徑的占總量的96%以上,發(fā)熱量為5500~6000cal/g;煤矸石(中煤)的粒度較大,13mm以上粒徑占總量的20%以上,8~13mm粒徑占總量的50%以上,發(fā)熱量為1700~2200cal/g。兩種煤種混合燃燒之后,末煤能夠完全燃燒,小粒徑煤矸石(中煤)能夠完全燃燒,大粒徑的煤矸石(中煤)只有表面燃燒,內(nèi)部還不能分裂燃燒就被放出爐膛,放渣之后檢查發(fā)現(xiàn)爐渣顏色為暗青色,爐渣含碳量較高,不完全燃燒熱損失太大,這樣就造成了鍋爐的入爐煤量較大。入爐煤粒度大,飛灰量較少,煙氣帶熱量不足,造成對流換熱較差,鍋爐蒸發(fā)量偏低。
2、床壓和過??諝庀禂?shù)。在鍋爐投入運行之初,鍋爐的床壓維持在6~7KPa,風(fēng)室壓力維持在9.5~10.5KPa運行,爐內(nèi)床料量多,且入爐煤粒徑較大,為保證流化的良好性,必須增大一次風(fēng)量,這樣就造成了鍋爐的一次風(fēng)機電耗過大。一次風(fēng)風(fēng)量增加,大量的一次風(fēng)量攜帶灰粒能力大大加強,顆粒大、風(fēng)速高,二次風(fēng)的效果變差,一、二次風(fēng)配比不能達到最佳效果,造成鍋爐的過剩空氣系數(shù)增加,在5~7%之間,而設(shè)計的過??諝庀禂?shù)為3.5%。同時由于風(fēng)速的提高,鍋爐的循環(huán)倍率被打破,返料量明顯減少,鍋爐的蒸發(fā)量偏低。
三、循環(huán)流化床鍋爐工況調(diào)整
1、燃煤調(diào)整。對鍋爐入爐煤粒度進行調(diào)整,煤矸石進行破碎,保證鍋爐的入爐煤粒徑在設(shè)計值13mm以下,入爐煤與一二次風(fēng)充分接觸,鍋爐的入爐煤燃燒充分,鍋爐的熱效率較高。
對鍋爐入爐煤的發(fā)熱量進行控制,維持在3000 cal/g左右,煤矸石發(fā)熱量較高時,適當(dāng)降低末煤的配比,當(dāng)煤矸石發(fā)熱量較低時,適當(dāng)提高末煤的配比,入爐煤發(fā)熱量穩(wěn)定,相應(yīng)的鍋爐運行工況穩(wěn)定。
對鍋爐的入爐煤量進行控制,鍋爐的入爐煤粒度降低,燃燒充分,比煤矸石破碎之前釋放的熱量多,相應(yīng)的就需要減少鍋爐的入爐煤量。
2、一、二次風(fēng)風(fēng)量調(diào)整。由于鍋爐投用初期的過??諝庀禂?shù)太高,需要對對鍋爐的一、二次風(fēng)量進行調(diào)整。鍋爐投用初期鍋爐的床壓較高,煤粒度較大,需要較大的風(fēng)量來保證燃料的流化,在經(jīng)過煤粒度及床壓控制之后,首先在保證流化的情況下稍降低鍋爐的一次風(fēng)量,避免一次風(fēng)太大,過??諝庀禂?shù)偏高,其次增加二次風(fēng)風(fēng)量,保證入爐煤燃燒充分,這樣既保證了流化床內(nèi)的流化,又保證了入爐煤的充分燃燒。同時由于一、二次風(fēng)風(fēng)量的配比合適,旋風(fēng)分離器能夠保證良好的灰循環(huán)。
3、床壓調(diào)整。床壓過低時,爐內(nèi)床料量少,斷煤或風(fēng)量稍大時,床溫容易急劇下降,甚至造成停爐事故,影響安全運行。且爐膛內(nèi)沒有足夠的床料參與內(nèi)循環(huán),對流換熱減弱,容易使鍋爐帶不上額定負荷。床壓過高時爐內(nèi)床料量多,為保證流化的良好性,必須增大一次風(fēng)量,較大的風(fēng)機壓頭與較大的一次風(fēng)量使一次風(fēng)機電耗過大。所以需要適當(dāng)?shù)恼{(diào)整床壓,通過對鍋爐運行試驗,發(fā)現(xiàn)床壓在5.5~6.5KPa,風(fēng)壓在8.5~9.5KPa之間時,鍋爐的工況較穩(wěn)定。在人工放渣的過程中,需控制放渣速度,不能太快或太慢,以防影響床壓、風(fēng)壓,造成負荷的較大波動。
四、循環(huán)流化床鍋爐的經(jīng)濟性分析
4#鍋爐通過運行調(diào)整之后,鍋爐的入爐煤量為14.24t/h,配比為末煤:中煤1:8,入爐煤發(fā)熱量為2980cal/g,一次風(fēng)電流40.5A左右,二次風(fēng)電流155A左右,引風(fēng)機擋板86%左右,引風(fēng)機電流57.5A左右;床壓在5.5~6.5KPa,風(fēng)壓在9~10Kpa下運行,鍋爐的蒸發(fā)量平均為69.76t/h。
日期產(chǎn)汽量(噸)入爐煤量(噸)電耗(度)噸汽標(biāo)煤耗(千克/噸)噸汽電耗(度/噸)
2009
(5.18~5.20)4291164071018146.116.55
2011(6.17~6.19)502310257073086.8714.08
通過上表兩個72小時時間段對比,各個經(jīng)濟指標(biāo)明顯改善。
1、產(chǎn)能對比分析。鍋爐的運行工況明顯改善,產(chǎn)能從調(diào)試前的55.6t/h升高到69.76t/h,鍋爐的運行工況較穩(wěn)定,能夠維持在較高出力運行。
2、噸汽標(biāo)煤耗對比分析。產(chǎn)汽量比工況調(diào)整前增加732噸,標(biāo)煤量從原有的693.49噸減少到436.36噸,噸汽標(biāo)煤耗從146.1噸/小時降低到86.87噸/小時。
3、噸汽電耗對比分析。耗電量比工況調(diào)整前減少288度,噸汽標(biāo)煤耗降低2.47度/噸。
五、目前存在問題
1、煤矸石需要進行破碎,破碎系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)問題,不能進行煤矸石的破碎,造成入爐煤粒度增大。
2、一、二次風(fēng)風(fēng)量顯示不準(zhǔn)確,需要對一、二次風(fēng)風(fēng)量進行測量,保證一、二次風(fēng)量達到最佳的配比。
3、放渣方式為人工放渣,在放渣過程中基本能夠維持床壓的穩(wěn)定,但是當(dāng)在運行人員倒渣過程中,風(fēng)壓有所升高,影響風(fēng)壓的穩(wěn)定。
六、結(jié)論
通過對鍋爐的入爐煤煤質(zhì)、一、二次風(fēng)風(fēng)量和床壓進行調(diào)整,鍋爐的運行工況明顯改善,保證了鍋爐在較高出力下運行,且鍋爐的經(jīng)濟性顯著提高,保證了電廠冬季的發(fā)電和供熱。雖然鍋爐工況改善,但鍋爐的出力仍有提升空間,需要在今后繼續(xù)對鍋爐運行工況進行調(diào)整,在保證鍋爐入爐煤粒度的情況下,繼續(xù)對一、二次風(fēng)量進行調(diào)整,使之達到最佳配比,在鍋爐運行人員放渣過程中,保證運行人員的勤放、慢放,維持床壓的穩(wěn)定,使鍋爐達到額定出力運行。