【摘要】針對稠油區(qū)塊開發(fā)中應(yīng)用空心桿泵上摻水或地面摻水,超稠油開發(fā)過程中應(yīng)用地面摻水集中加熱伴輸,達(dá)到降低原油粘度。其摻水流程設(shè)施存在著因設(shè)備、管網(wǎng)等問題影響摻水系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,導(dǎo)致該區(qū)塊不能正常生產(chǎn)的工藝流程設(shè)計(jì)缺陷。在原有的摻水工藝流程的基礎(chǔ)上,通過完善工藝流程達(dá)到稠油區(qū)塊的正常生產(chǎn),提高開井時(shí)率,減少原油產(chǎn)量損失的目的。
【關(guān)鍵詞】超稠油;摻水流程;工藝流程
1.前言
采油一礦現(xiàn)有注水站6座,其中離心泵站3座,三柱塞泵站2座,五柱塞泵站1座;建有接轉(zhuǎn)站1座,在用計(jì)量站85座。采油一礦管理著稠油區(qū)塊有埕古13塊、埕南13-51塊、埕東西區(qū)稠油塊Ng45、Ng44Ng71,超稠油區(qū)塊有埕南91-P1塊、埕911塊。摻水系統(tǒng)分為高壓摻水系統(tǒng)即埕古13塊、埕南13-51塊、埕911塊、埕東西區(qū)稠油塊Ng45、Ng44Ng71,和低壓摻水系統(tǒng)即埕南91-P1塊。稠油摻水系統(tǒng)為空心桿泵上摻水和地面摻水降粘,超稠油為摻水集中加熱地面摻水伴輸。
2.現(xiàn)狀調(diào)查
2.1油藏開發(fā)現(xiàn)狀
我礦管理的超稠油區(qū)塊主要為91區(qū)快和911區(qū)塊,含油面積為1.52km2,石油地質(zhì)儲(chǔ)量395×104t。原油性質(zhì):根據(jù)埕南91-平1井試采資料,東二段地面原油密度1.054g/cm3,80℃原油粘度10000mPa.s左右,總礦化度6050mg/L,水型NaHCO3。埕91-P1塊位于東營市利津縣刁口鄉(xiāng)境內(nèi),位于埕東聯(lián)合站的西南部,距聯(lián)合站約6km。
2.2生產(chǎn)現(xiàn)狀
(1)埕南91-P1塊現(xiàn)有油井33口,其中封井口2口,剩余生產(chǎn)井31口,目前開井21口,日產(chǎn)液量426.2噸,日產(chǎn)油井203.3噸,綜合含水52.3%。
(2)埕911塊現(xiàn)有油井7口,其中封井口1口,剩余6口,目前開井4口,日產(chǎn)液量282.8噸,日產(chǎn)油量42.8噸,綜合含水84.9%。
(3)埕古13塊、埕南13-51塊現(xiàn)有開油井36口,日產(chǎn)液量2975.1噸,日產(chǎn)油量215.1噸,綜合含水92.8%。部分井粘度較高,進(jìn)行空心桿或地面摻水,主要集中在埕56#站、埕74#站。
(4)埕東西區(qū)稠油塊Ng45、Ng44Ng71現(xiàn)開油井52口,日產(chǎn)液量2996.2噸,日產(chǎn)油量163.2噸,綜合含水93.9%。部分井粘度較高,進(jìn)行空心桿或地面摻水,主要集中在埕18#站、埕78#站、埕85#站、埕86#站。
2.3埕南91-P1塊低壓摻水系統(tǒng)現(xiàn)狀
埕91-P1塊已建摻水泵房1座,配套DY46-50×7(Q:35m3/h、H:400m)摻水泵3臺,日常變頻運(yùn)行1臺,摻水干壓3.0~3.8MPa,日摻水量約480m3。
建有摻水計(jì)量站3座,配套摻水加熱爐3臺,其中HJ1500-S6.4-Q水套加熱爐1臺(58#站)、HJ1200-S6.4-Q水套加熱爐2臺(新70#站、84#站),摻水溫度90~100℃。
摻水工藝流程:埕一注、污水處理站、摻水泵、加熱爐、摻水計(jì)量間、單井。
埕一注轉(zhuǎn)水管線為膠帶管,未保溫;摻水間至單井的摻水流程采油泡沫管保溫。配套安裝3臺1200KW摻水加熱爐。
摻水加熱爐供氣來源兩處,一是埕東聯(lián)直供干氣,通過埕東聯(lián)至河口輸氣干線(DN200)輸送至埕91-P1塊;二是埕913區(qū)塊伴生氣,通過集油干線氣包(DN600)進(jìn)行分離。日供氣量約2520m3。
2.4高壓摻水系統(tǒng)現(xiàn)狀
埕古13塊、埕南13-51塊、埕911塊、埕東西區(qū)稠油塊Ng45、Ng44Ng71現(xiàn)狀摻水系統(tǒng)依托埕一注低壓注水系統(tǒng)建設(shè),使用簡易減壓閥進(jìn)行一級減壓,摻水干壓<4.0MPa,日摻水量約500m3。
在用摻水計(jì)量站6座,配套摻水加熱爐3臺,其中400KW水套加熱爐3臺,摻水溫度65~85℃。
摻水工藝流程:埕一注、加熱爐、摻水計(jì)量間、單井。
摻水加熱爐供氣來源與埕13-20氣井,日供氣量約1440m3。
3.存在問題
3.1低壓摻水系統(tǒng)
(1)摻水泵站的電源設(shè)置為雙電源,但不能絕對保證兩條線路不同時(shí)出現(xiàn)問題,出現(xiàn)極端天氣全線跳停短時(shí)間內(nèi)無法恢復(fù),整個(gè)超稠油系統(tǒng)無法保障;(2)摻水泵房出現(xiàn)故障,整個(gè)系統(tǒng)無法保障;(3)摻水爐故障如點(diǎn)火器故障如控制面板壞、電磁閥壞、鼓風(fēng)機(jī)壞等在短時(shí)間內(nèi)無法排除或摻水爐的電路故障如全線跳停影響、單個(gè)摻水爐電路故障等無法點(diǎn)爐子;(4)摻水爐的天然氣供應(yīng)出現(xiàn)問題,影響加熱系統(tǒng),摻水溫度不能保障。
3.2高壓摻水系統(tǒng)
(1)注水干線故障,影響摻水系統(tǒng)。埕古13塊、埕南13-51塊、埕911塊、埕東西區(qū)稠油塊Ng45、Ng44Ng71低壓注水系統(tǒng)注水干線穿孔,需換段施工停注時(shí)間較長,影響摻水系統(tǒng)運(yùn)行,造成油井無法正常上傳;(2)低壓區(qū)注水系統(tǒng)電路故障,影響摻水系統(tǒng)。埕古13塊、埕南13-51塊、埕911塊、埕東西區(qū)稠油塊Ng45、Ng44Ng71低壓注水系統(tǒng)因全線跳停、注水泵故障,短時(shí)間內(nèi)不能回復(fù),影響摻水系統(tǒng)運(yùn)行,造成油井無法正常上傳;(3)埕13-20氣井故障,影響摻水系統(tǒng)。
針對以上問題的客觀存在,我們提出了改進(jìn)摻水系統(tǒng)流程,建立應(yīng)急流程,以達(dá)到替代摻水系統(tǒng),保障整個(gè)摻水系統(tǒng)正常生產(chǎn),減少掃線車輛使用,降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度,避免單井掃線停產(chǎn)等目的。
4.摻水流程完善
摻水系統(tǒng)完善即在流程源頭增加應(yīng)急處置流程,達(dá)到源頭處置替代末端處置的目的,提高勞動(dòng)效率、減少職工勞動(dòng)強(qiáng)度,減少原油產(chǎn)量損失。
4.1低壓摻水系統(tǒng)
在低壓摻水流程總節(jié)點(diǎn)處進(jìn)行完善流程,增加應(yīng)急處置流程。即在埕84#、埕新70#、埕58#摻水管進(jìn)加熱爐的進(jìn)口管線上加裝高壓250卡箍閘閥,使用400型泵車通過該閘閥向摻水系統(tǒng)打入>80℃特?zé)崴?,水量控制?0-30m3/h,保障摻水系統(tǒng)正常。達(dá)到可以總體和分段替代摻水泵,保障摻水穩(wěn)定和壓力系統(tǒng)正常。
4.2高壓摻水系統(tǒng)
(1)埕東西區(qū)稠油塊Ng45、Ng44Ng71摻水總干線加裝應(yīng)急流程。即在埕18#站摻水流程總閘閥后部加裝高壓250卡箍閘閥,使用400型泵車通過該閘閥向摻水系統(tǒng)打入>80℃特?zé)崴?,水量控制?0-30m3/h,保障摻水系統(tǒng)正常。
(2)埕古13塊、埕南13-51塊、埕911塊在105隊(duì)低壓注水干線與埕三注高壓注水流程進(jìn)行聯(lián)通。即在埕15#站進(jìn)行高低區(qū)注水干線聯(lián)通。達(dá)到保障摻水穩(wěn)定和壓力系統(tǒng)正常。
5.實(shí)施效果
2012年8月3日受風(fēng)暴潮襲擊,造成全線停產(chǎn)。埕南91塊所在的埕西線、泡沫線因故障短時(shí)間內(nèi)無法恢復(fù),整改超稠油系統(tǒng)停產(chǎn),天然氣供應(yīng)中斷,地面流程通過應(yīng)急流程得以保障。
105隊(duì)注水干線前端穿孔,造成105隊(duì)注水干線停用,短時(shí)間內(nèi)無法恢復(fù),倒高低壓聯(lián)通,后保障了埕古13塊、埕南13-51塊、埕911塊摻水井正常生產(chǎn)。
6.經(jīng)濟(jì)效益
該建議實(shí)施以來,低壓摻水系統(tǒng)應(yīng)對突發(fā)事件4起,每次減少泵車使用3套,保障地面管網(wǎng)暢通。高壓摻水系統(tǒng)應(yīng)對突發(fā)事件3起,每次減少泵車使用3套,減少停井造成原油產(chǎn)量損失65噸。
直接經(jīng)濟(jì)效益=2.5*4+0.2*65=42.5萬元。
間接經(jīng)濟(jì)效益:減少職工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率,避免掃線不及時(shí)堵管線事故發(fā)生。