【摘要】根據(jù)目前國內(nèi)外根據(jù)磨損理論發(fā)展的采用金屬磨損自修復抗磨劑的技術(shù)較為成熟,市場上自修復材料品種較多,為實現(xiàn)節(jié)能降耗、延長機械裝備的使用壽命,本次我們選用金屬磨損自修材料實現(xiàn)對絞車減速器的修復。
【關(guān)鍵詞】金屬;抗磨自修復劑;應用
1、前言
同華煤礦+352水平主井2JTB2×1-24絞車于1985年安裝試運行,該絞車為重慶礦山機械廠生產(chǎn),安裝JSZ-2×500雙力線中心驅(qū)動減速器(速比20,輸入功率160KW,額定扭矩4000NM),采用1.1m3礦車裝煤提升,雙滾筒每次提升12個(重車6個,空車6個)。該絞車運行至今已經(jīng)28年,經(jīng)過多年的高負荷運轉(zhuǎn),其減速器因磨損嚴重,齒面出現(xiàn)較為嚴重的點蝕和剝落,且減速器輸出端已出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,造成絞車能耗高。且主井運煤斜井作為現(xiàn)目前全礦井唯一的運煤通道,如該絞車發(fā)生故障,全礦井的運煤系統(tǒng)將陷入癱瘓,對礦井的生產(chǎn)將造成較大的 影響。而該絞車的生產(chǎn)廠重慶礦山機械廠已于上世紀90年代末破產(chǎn),購買配件困難,若另尋廠家生產(chǎn),會增加配件成本,若將整個減速器更換,約需資金20萬元左右,考慮到經(jīng)濟及節(jié)能降耗的原則,我們采用金屬磨損自修材料實現(xiàn)對絞車減速器的修復。
2、磨損理論現(xiàn)狀
摩擦現(xiàn)象普遍存在于人類社會物質(zhì)生產(chǎn)和生活中,其過程實質(zhì)上就是能量消耗過程。由摩擦造成的能源損失是巨大的,據(jù)統(tǒng)計,世界能源的50%~70%都是由于摩擦而損失掉了。摩擦海會導致零件磨損,而磨損則是造成機械設備失效的三大原因(磨損、腐蝕和斷裂)之一,大約有80%的零件損壞是由于各種形式的磨損造成的。而磨檫與磨損通常同時存在,造成巨大的材料和能源損失。
隨著科學技術(shù)的迅猛發(fā)展,現(xiàn)代機械設備向高功率、高熱負荷、高壓、長使用壽命方向發(fā)展,磨損問題則更加嚴峻。隨著能源的逐步缺乏和可持續(xù)發(fā)展的要求,提高現(xiàn)有剛制零件摩擦副壽命或?qū)σ涯p零件進行修復從而達到節(jié)省材料、降低能耗和提高經(jīng)濟效益顯得尤為緊迫和重要。
3、金屬磨損自修復技術(shù)研究現(xiàn)狀
為了使摩擦副材料在摩擦過程中產(chǎn)生自動修復磨損表面的功能,就需要具有自修復功能的潤滑添加劑。這種添加劑可以在摩擦過程中,利用摩擦產(chǎn)生的機械摩擦作用和熱能及電化學作用,使摩擦副與潤滑材料之間產(chǎn)生能量交換和物質(zhì)交換,從而在摩擦表面上形成金屬保護膜、金屬氧化物保護膜、有機聚合物膜、物理或化學吸附膜等,以補償摩擦副的磨損與腐蝕,形成磨損自修復效應。
4、陶瓷添加劑
陶瓷添加劑自修復的特點是可以在對機器不拆卸的情況,利用機器運行過程中的摩擦效應,修復劑、金屬磨屑和其它參與摩擦的物質(zhì)在微觀起伏的低凹處沉積,并在局部高溫和高壓作用下,發(fā)生合成硬化作用生產(chǎn)陶瓷保護層。在實際使用中只要充分保持陶瓷保護層的形成和數(shù)量就不必更換零件。由陶瓷添加劑形成的陶瓷保護層與基體呈化學鍵結(jié)合,接觸表面超硬超滑,具有比原始金屬表面更好的抗磨損和抗腐蝕性能,更高的硬度、熱穩(wěn)定性和耐熱沖擊性。
5、主井雙滾筒2米絞車應用金屬抗磨自修復劑前的參數(shù)測試
在應用金屬抗磨自修復劑前,我們先測試了,主井雙滾筒2米絞車提升12個1.1m3礦車(6個重車,6個空車)時的各項參數(shù),測試的參數(shù)如下:
電壓:AC 675V;電機額定功率:160KW 實測電流:Ia=142A、Ib=135、Ic=139;
平均電流為:138.6A
6、修復三個階段
采用金屬抗磨自修復劑,通過清洗、吸附、滲透以及利用摩擦能產(chǎn)生的無數(shù)個閃溫同時在催化劑和活化劑作用下,形成無數(shù)微燒結(jié),在金屬摩擦表面很快形成一層金屬陶瓷改性層,從使用材料到形成改性層可分為三個階段。
第一階段超細研磨。再光潔的表面都存在凸凹現(xiàn)象,在其凹境內(nèi)充滿著磨損產(chǎn)物及油和添加劑分解物,當機器運轉(zhuǎn)時,兩摩擦表面的凸凹體進行互相摩擦,對凹口進行一步的研磨,使其充分細化并在高溫作用下,發(fā)生物理和化學反應,在摩擦表面形成金屬陶瓷晶體,生成耐磨改性層。
第二階段為清理吸附,自修復材料有很強的吸附滲透性能,表面凹坑處存留的污染物被磷酸鹽玻璃體清除,并由被研磨細化和燒結(jié)溶狀的修復材料細粒填充。
第三階段為表面修復階段,由修復材料通過修復滲透,利用摩擦功能閃溫及在催化劑、活化劑的作用下,產(chǎn)生無數(shù)個微燒結(jié),在金屬摩擦表面很快形成金屬陶瓷改性層,大量金屬陶瓷晶體構(gòu)成耐磨改性層,在表面磨損嚴重的孔洞較多的區(qū)域耐磨改性層較厚,最終實現(xiàn)了對零部件摩擦表面幾何形狀的修復和配合間隙優(yōu)化。
添加金屬抗磨自修復劑數(shù)量
2013年1月30日,對主井2米絞車減速器添加JBO2A-2型金屬抗磨自修復劑(陶瓷添加劑),該材料用量與磨損面積、磨損量大小、潤滑油的多少成正比,通常10公升潤滑油加入90毫升加強型的自修復材料一瓶,根據(jù)潤滑油量,本次加入添加劑250ML濃縮型(90ml/瓶)。
添加日期產(chǎn)品型號添加修復劑數(shù)量金額(元)備注
2013.1.30JBO2A-2250ml(90ml/瓶)1946730元/瓶
7、抗磨自修復劑添加后的性能參數(shù)
2013年2月28日,在試用JBO2A-2型金屬抗磨自修復劑(陶瓷添加劑)接近一個月的時間,在對絞車電機電流進行實測。測試時,同樣主井雙滾筒2米絞車提升12個1.1礦車(6個重車,6個空車)時的各項參數(shù),測試的參數(shù)如下:
電壓:AC 656V;電機額定功率:160KW實測電流:Ia=132A、Ib=139、Ic=135;
平均電流為:135.3A
8、測試前后效果對比
8.1電流下降率:(138.6-135.3)/138.6×100%=2.38%
8.2節(jié)電率:p=UI COS¢=1.732×0.66×3.3×0.86=3.24KW
8.3減速器不存在漏油現(xiàn)象。
9、結(jié)論
9.1從絞車的運行電流比較,添加金屬抗磨自修復劑前電機的三相平均電流為138.6A,試用后電機的三相平均電流為135.3A,電流下降了2.38%,同比能耗降低了2.38%。
9.2從減速器輸出端看,未添加金屬抗磨自修復劑前減速器存在漏油,添加金屬抗磨自修復劑后,漏油情況得到了明顯的改善。
9.3減速器的噪音明顯下降,對保護絞車作業(yè)人員身心健康起到了重要作用。
9.4絞車按年運行330天,每天運行15小時,每度電費按0.55元計算,添加金屬抗磨自修復劑后,年節(jié)約電費8820.9元。
9.5在不更換齒輪減速箱,也不開箱更換齒輪的情況,延長了減速箱的使用壽命,且節(jié)約了購置減速器的20萬元的費用,采用金屬抗磨自修復劑修復齒輪磨損的方法值得推廣應用。