杭州欣陽三友精細化工有限公司原以染料合成濾餅生產(chǎn)為主,“三廢”排放量較大。為適應(yīng)環(huán)保和推行循環(huán)經(jīng)濟的需要,我們投資552萬元,通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,建立物化、電解、生化污水處理系統(tǒng),采用新工藝、新方法,有效地降低了COD濃度,大幅度減少了“三廢”排放(目前的廢水COD排量只相當(dāng)于原來的7%),降低了能源消耗,減少了用水量,提高了經(jīng)濟效益。經(jīng)測算年節(jié)能86萬元,節(jié)水13.5萬噸,減污101萬噸。
一、新建污水處理系統(tǒng),對環(huán)境綜合治理
根據(jù)退低進高、減污增效、節(jié)能降耗的思路,我們對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行了重大調(diào)整。建立清污分流、雨污分流系統(tǒng),新建500t/日污水物化、電解、生化系統(tǒng),對原有廢水處理系統(tǒng)進行改造、設(shè)置事故應(yīng)急儲存處理設(shè)施,安裝廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)、廢水納管進網(wǎng)排放,建立廢氣收集處理系統(tǒng),拆除15處影響觀瞻的鋼結(jié)構(gòu)棚子,對廠區(qū)進行綠化美化,廠房圍墻粉刷涂料。
二、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),做好清潔生產(chǎn)
實施清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟是我國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的要求,也是我廠生存和發(fā)展的要求,我們對此非常重視,提出了“安全、環(huán)保第一,品質(zhì)第二,效益第三”的方針。全廠班子成員和全體員工對此形成高度一致的看法。
我廠由于生產(chǎn)分散染料及其中間體,產(chǎn)品較雜,產(chǎn)量較大,因此污染較嚴重。為了從根本上解決“三廢”問題,我們先后外遷兩條分散橙P生產(chǎn)線,停止5000t/年的合成染料濾餅生產(chǎn),由原來的3000t/日、COD7000污水排放量,降至目前的200t/日余噸,COD400,只相當(dāng)于原COD排量的1%,濾餅采用外購粗品,僅保留精制工序,基本實現(xiàn)零排放。新上污染小或無污染的PS-581,從而在源頭上解決了“三廢”問題。我們對每一個產(chǎn)品、每一道工序進行專人負責(zé)開發(fā)和試驗,如采用亞硝酰硫酸工藝減少水洗工序等,取得了顯著的成效,和去年同期相比,噸產(chǎn)品平均耗水率下降50%,全廠COD排放總量下降了99%(包含減產(chǎn)部分),產(chǎn)品得率平均提高2%。
公司化大力投資預(yù)處理設(shè)施,采用較先進的電解工藝處理高濃度有機母液廢水,使母液水COD大幅度降低并提高廢水的可生化性,達到進入生化處理的要求?,F(xiàn)在我們又停止了廢水、廢氣排放量大的分散橙P、5000噸/年的合成染料生產(chǎn),大幅度地減少了“三廢”排放,停用電解中轉(zhuǎn)池兩只,泵三臺,改泵送為自流三處,節(jié)約了能源消耗,減少了勞動力成本。
根據(jù)國內(nèi)清潔生產(chǎn)試點經(jīng)驗,加強管理是所有方案中最重要的低費和少費方案,約占清潔生產(chǎn)方案總數(shù)的40%,因此企業(yè)進行清潔生產(chǎn),必須首先從加強管理入手,建立公司—車間—班組三級環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)。在現(xiàn)有企業(yè)管理制度的基礎(chǔ)上完善清潔生產(chǎn)管理制度,建立清潔生產(chǎn)培訓(xùn)計劃,制訂企業(yè)清潔生產(chǎn)激勵機制,對于積極實行清潔生產(chǎn)并做出成績的車間、部門及時獎勵,并在廠內(nèi)的宣傳窗公開表揚,目前企業(yè)已建立了清潔生產(chǎn)和節(jié)能審核考核方案,并每年評選清潔生產(chǎn)先進個人和先進集體。
三、調(diào)整工藝、節(jié)能降耗、減污增效、推行循環(huán)經(jīng)濟
環(huán)境保護、生態(tài)蕭山是區(qū)委區(qū)政府提出的兩項重要工作,推行循環(huán)經(jīng)濟不僅有利于環(huán)境保護,也有利于企業(yè)降本節(jié)支,資源的重復(fù)利用。是一項雙贏的工作,對此我們進行了認真的研究和落實。
在搬遷和停止合成染料濾餅生產(chǎn)、選用先進的工藝和技術(shù),大幅度降低污染物排放的同時,我們對原有設(shè)施、工藝流程進行了認真剖析,發(fā)現(xiàn)原來的兩只1000KV·A變壓器,實際用電量不到一只,存在大牛拉小車的問題,這樣我們就停止了其中的一臺變壓器,減少了坐機、線損支出24萬元/年。在生產(chǎn)過程中我們的真空冷卻用水量較大,如帕摩車間每天需用120噸,原先我們用自來水冷卻并經(jīng)污水處理后外排,這不僅增加了企業(yè)4.18元/噸的成本,還加大了污染物排放量,給環(huán)境造成了更大的壓力,目前公司新上的PS-581產(chǎn)品生產(chǎn)也需用真空冷卻工藝,這樣采用生化水真空冷卻,循環(huán)利用每年可為公司節(jié)約37萬元,減少外排污水9萬噸。風(fēng)機房有兩只真空泵,原來的運行是取自來水冷卻后放入?yún)捬醭卦僮鳛槲鬯馀牛瑯邮?.18元/噸的浪費,現(xiàn)在我們將其搬入閑置的烘房進入循環(huán)水系統(tǒng)每年可節(jié)支10萬余元,采用沉淀一池污水回抽到一號厭氧池重復(fù)生化,進一步有效地降低了COD濃度,減少了對環(huán)境污染。原80M3的河水池用7.5千瓦水泵24小時供水,現(xiàn)改用二車間屋頂建池自壓供水,年節(jié)電5萬元。原生化處理系統(tǒng)為三只厭氧池、四只耗氧池、二只沉淀池,后經(jīng)試驗改為四只厭氧池、三只耗氧池、二只沉淀池,減少7.5千瓦風(fēng)機一臺,節(jié)電10萬元/年,還提高了生化效果。
化工是蕭山的支柱產(chǎn)業(yè)之一,與其它行業(yè)有著密切的聯(lián)系,但其發(fā)展不能以犧牲環(huán)境為代價,蕭山的環(huán)境容量已到了臨界點,作為化工企業(yè)我們應(yīng)嚴格控制和降低污染物排放量,大力倡導(dǎo)清潔生產(chǎn)、推行循環(huán)經(jīng)濟。堅持以科學(xué)的發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)發(fā)展全局,圍繞節(jié)能降耗,減污增效、資源循環(huán)利用這一目標,以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線,技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo),發(fā)展技術(shù)含量高無污染或低污染的精細化工產(chǎn)品。努力實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變。促進企業(yè)的協(xié)調(diào)、健康、可持續(xù)發(fā)展。