【摘要】聯(lián)合站脫水系統(tǒng)是油氣集輸?shù)闹匾h(huán)節(jié),原油脫水系統(tǒng)性能的好壞直接影響到原油外輸?shù)馁|(zhì)量,對整各系統(tǒng)的正常生產(chǎn)起到重要作用。本文主要針對現(xiàn)階段原油的性質(zhì)對脫水系統(tǒng)方面的影響進(jìn)行探討與分析,闡述了中十四聯(lián)合站脫水系統(tǒng)容器原油中間層對脫水工藝的影響及如何應(yīng)對,實(shí)現(xiàn)外輸原油的脫水質(zhì)量。
【主題詞】現(xiàn)階段原油;電脫水器;過渡層;外輸原油
1、前言
目前油田進(jìn)入開采后期以后,隨著酸化壓裂、洗井、防砂和藥劑處理等頻繁作業(yè),以及三次采油技術(shù)的推廣應(yīng)用,采出液的乳化程度越來越高,增大了油水分離的難度,乳化液在沉降罐和電脫水器中形成穩(wěn)定的多重乳化液,其含硫化物高導(dǎo)電性好,電化學(xué)破乳難、脫水效果差,增大了采出液處理難度和脫水加熱爐負(fù)荷,降低了設(shè)備運(yùn)行效率。當(dāng)乳化過渡層在沉降罐內(nèi)不斷淤積到一定的厚度時(shí),涌進(jìn)電脫水器,使電脫水器的電場完全破壞,導(dǎo)致頻率越來越高的倒電場現(xiàn)象,給原油脫水正常生產(chǎn)帶來了極大的隱患,也影響了脫水器自動放水系統(tǒng),造成外輸含水超標(biāo)。為解決電脫水器中的油水過渡層問題,減小含硫化物及含聚原油對脫水的影響,我們做了認(rèn)真的探討分析。
2、脫水系統(tǒng)的工藝流程及現(xiàn)狀
2.1工藝流程
中十四聯(lián)脫水工藝流程為:各中轉(zhuǎn)站來液破乳后首先進(jìn)入游離水脫除器,經(jīng)游離水脫除器處理后(含水5%—10%),和聚驅(qū)30%的含水油二次破乳進(jìn)入加熱爐加熱至45-50℃,加熱后原油進(jìn)入電脫水器,脫后凈化油含水達(dá)到0.3%以下進(jìn)入緩沖罐后外輸?shù)接蛶?。游離水脫除器、電脫水器脫出的水進(jìn)入3000M 3沉降罐經(jīng)重力沉降后進(jìn)入污水處理站,污水站回收的污油和東油庫儲罐排放的底水全部回到脫水系統(tǒng)處理。
2.2脫水系統(tǒng)狀況
原工藝流程,在當(dāng)時(shí)能適應(yīng)生產(chǎn)需要。但近年來油系統(tǒng)存在有大量流化物,原油物性發(fā)生了變化,特別是東油庫儲罐排放的底水,因東油庫接收四座聯(lián)合站的聚驅(qū)原油,含硫化物、含聚非常高,成分復(fù)雜。東油庫年收發(fā)原油500萬噸以上,每年排放到中十四聯(lián)系統(tǒng)中的量超過3000噸,還有部分聚驅(qū)30%的含水油進(jìn)入到水驅(qū)脫水器中與水驅(qū)混合處理,這樣就給脫水系統(tǒng)造成種種問題:
2.2.1 增加了原油電脫水的難度。
2.2.2 造成脫水器因脫水電流較高,常會發(fā)生脫水器內(nèi)絕緣吊板燒壞,硅板擊穿、可控硅,變壓器燒毀等現(xiàn)象。
2.2.3 增加了破乳劑藥的用量,同時(shí)對破乳劑的篩選更加困難、質(zhì)量要求更高。
2.2.4 原油粘度增大,大量的泥砂、雜質(zhì),容器內(nèi)混合、沉降分離后,滯留容器的底部,縮小了容器的體積,縮短了沉降時(shí)間,增加了清污次數(shù),易造成因加熱爐結(jié)垢、局部過熱而爐管燒壞。
2.2.5 各容器油水界面增厚,并很難測準(zhǔn)。
3、重點(diǎn)影響脫水系統(tǒng)問題分析
3.1聯(lián)合站原油處理系統(tǒng)中,和東油庫放的底水有大量硫化物并含聚的污油造成的。由于硫化物的細(xì)小顆粒極易聚集在油水界面上,使油水分離難度增大。一方面可使污水中原油的去除變得困難;另一方面收油時(shí)大量的高硫化物含量的污油進(jìn)入電脫水器,使電脫水器中形成靠硫化物穩(wěn)定的過渡層,這種過渡層電導(dǎo)率很高。這樣電脫水工藝要求的油品應(yīng)具有一定的絕緣性的先決條件已不存在。
3.2游離水脫除器和電脫水器當(dāng)過渡層達(dá)到一定厚度時(shí)就會引起電場不穩(wěn)甚至垮電場。這是一個(gè)最重要原因。2012年5月到2012年9月,4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)電場垮場共計(jì)9次。每次恢復(fù)電場都需要平均16小時(shí)以上。
3.3含硫化物、含聚增高使負(fù)電的聚合物分子吸附于油珠和懸浮顆粒表面,使油珠和顆粒間靜電斥力增加,難以聚并和絮凝,嚴(yán)重影響油水沉降分離,油水界面膜強(qiáng)度隨著含硫化物、含聚增高的濃度的增加而增加,從而使乳狀液的穩(wěn)定性增強(qiáng),給破乳帶來了一定的困難。
3.4含硫化物、含聚增高增加了油水粘結(jié)力,油滴與水滴相對移動阻力增大,移動速度減慢,導(dǎo)致油水分離速度慢。
分析可知,隨著乳化液含硫化物、含聚增高后,增加了過渡層的厚度,有周期性的達(dá)到一定厚度造成脫水電流升高,電場波動或垮場。
4、現(xiàn)場跟蹤、探索規(guī)律、合理控制
通過多年的現(xiàn)場探索造成垮場的原因:在合理控制各項(xiàng)參數(shù)如壓力、水位、溫度、加藥、收油量(東油庫罐底水、本站3000立收油、污水收油)等各項(xiàng)參數(shù)在平穩(wěn)正常情況下。
主要看游離水脫除器和電脫水器過渡層是否達(dá)到一定飽和厚度如達(dá)到就會無控制的涌入電場引起電場不穩(wěn)甚至垮電場,過渡層達(dá)到飽和是有周期性的,油品的性質(zhì)如何是決定周期頻率的,中十四聯(lián)合站脫水系統(tǒng)每年垮場的時(shí)段都在每年的5月到9月份,垮場周期是平均16天一次。
4.1系統(tǒng)正常控制情況
4.1.1 游離水油水界面控制高低,對游離水影響很大,應(yīng)控制在70%左右,脫水器油水界面控制在40%油水界面,保證電場平穩(wěn)運(yùn)行。
4.1.2 游離水壓力控制在0.3MPa到0.35Mpa, 脫水器壓力控制在0.23MPa—0.26 Mpa。
4.1.3 脫水溫度控制在50oC~55oC之間,降低油水界面薄膜的強(qiáng)度,提高沉降脫水效率。
4.1.4 3000立收油與污水收油不能同時(shí)進(jìn)行,由于含硫化物、含聚的影響,收油不能大排量,收油泵排量控制在總處理油量的8%以下,否則會使脫水電流有大的波動。
4.1.5 調(diào)整控制加藥量(加藥比)保證電場平穩(wěn),一旦發(fā)現(xiàn)脫水電場有波動或發(fā)現(xiàn)電流有升高現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)調(diào)整加藥量,保護(hù)電場。
4.2控制破壞過渡層達(dá)到飽和狀態(tài)
垮場周期探索出后,為了避免過渡層達(dá)到飽和,造成電脫水器垮場。我們對游離水、脫水器過渡層做了周期性的人為干預(yù)工作。做法是每隔10天就對各臺容器過渡層進(jìn)行破壞。將要處理的容器界面由自動控制轉(zhuǎn)到軟手動控制,均勻在8小時(shí)左右將界面游離水從70%控制到90%,脫水器從40%控制到55%,此時(shí)本臺游離水出口原油含水在30%以下,脫水器出口原油含水在0.3%以下。完成后由軟手動控制改為自動控制。系統(tǒng)運(yùn)行12小時(shí)后再處理下一臺,循環(huán)進(jìn)行。
5、現(xiàn)場試驗(yàn)效果
從2012年5月到目前采取控制破壞容器過渡層達(dá)到飽和狀態(tài)的方法后效果明顯,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定和外輸原油的脫水質(zhì)量。
5.1實(shí)施前每年平均垮場10次以上,電場頻繁波動,每年達(dá)50次以上,實(shí)施后沒出現(xiàn)過垮場現(xiàn)象,電場波動次數(shù)在15次以下。
5.2外輸原油平均含水實(shí)施前平均0.25%,實(shí)施后下降到平均0.22%。
5.3實(shí)施前電器材料損壞情況:脫水高壓整流硅板13塊,電脫水器絕緣棒4根,電極吊板73塊,脫水電控柜壓敏電阻7只,電脫水變壓器1臺,實(shí)施后損壞更換電極吊板27快,其他設(shè)施完好無損。
5.4實(shí)施前電脫水器電流平均在27A以上,實(shí)施后平均在23A以下。
6、結(jié)論
通過現(xiàn)場實(shí)踐,在解決原油脫水過程中避免過渡層達(dá)到飽和,造成電脫水器垮場上總結(jié)了一定經(jīng)驗(yàn),保證了脫水電場平穩(wěn)運(yùn)行,及外輸原油含水的合格,總結(jié)出了處理過渡層的操作方法,過渡層的形成的規(guī)律及過渡層達(dá)到飽和的周期,有推廣使用價(jià)值。實(shí)施后可減輕員工的勞動強(qiáng)度,節(jié)能降耗。