【摘要】對鍋爐給水電導(dǎo)率超高的原因進行分析,最后找出超高的原因并監(jiān)護運行達(dá)一個月,監(jiān)護運行工作取得圓滿成功。
【關(guān)鍵詞】鍋爐給水;電導(dǎo)率;超高;泄漏;監(jiān)護
1.裝置說明
達(dá)州玖源化工有限公司是以普光氣田的天然氣為原料,從美國引進的二手合成氨和尿素設(shè)備,其中合成氨裝置包括Farmland的轉(zhuǎn)化系統(tǒng)和cytec的變換、CO2脫除、甲烷化、氨合成系統(tǒng)。合成氨采用的是kellogg工藝,其生產(chǎn)能力是年產(chǎn)40萬噸合成氨,從美國拆遷至達(dá)州市工業(yè)園區(qū)內(nèi)重建,部分設(shè)備由國內(nèi)配套。尿素廠是Terra廠的年產(chǎn)45萬噸尿素裝置,采用Stamicarbon的CO2汽提法工藝。公用工程采用國內(nèi)配套新建,其中循環(huán)水規(guī)模為20246M3/H,脫鹽水為新增加一套160噸/小時的超濾加反滲透的化水裝置,并利用原有的陰陽離子交換樹脂老裝置,滿足本工程的需要。
2.裝置工藝流程簡要說明
合成氨裝置由合成氣制備、氣體壓縮及凈化、氨合成及制冷、弛放氣回收、蒸汽和供水等幾部分組成。按工藝流程順序可分為天然氣脫硫、一段轉(zhuǎn)化、二段轉(zhuǎn)化、變換、甲烷化、氨合成及冷凍分類、弛放氣回收和氨的貯運等工段。
尿素裝置由壓縮、循環(huán)、蒸發(fā)、造粒、工藝?yán)淠禾幚淼裙ば蚪M成。按其生產(chǎn)流程可分為原料液氨和CO2的壓縮、合成和汽提、循環(huán)、尿液蒸發(fā)與造粒、工藝?yán)淠旱奶幚淼裙ざ巍?/p>
脫鹽水采用的是超濾加反滲透加混床的工藝,老裝置采用陰陽離子交換樹脂的方法,空壓站單獨設(shè)置了一套空分裝置,能力為200/550NM3/H的氧氣和氮氣,以滿足開車需要,空壓站還設(shè)置了兩臺儀表空氣壓縮機,為開車提供儀表空氣。
3.鍋爐給水系統(tǒng)簡述
本裝置的鍋爐給水流程為:從公用工程來的脫鹽水由脫鹽水泵(401-J)經(jīng)變換器鍋爐給水換熱器(106-C)和脫碳貧液換熱器加熱到100℃,然后進入除氧器上部(101-U)加入0.35Mp.a的蒸汽進行熱力除氧,并在除氧器內(nèi)加入聯(lián)氨進行化學(xué)除氧,除氧后的水經(jīng)過鍋爐給水泵(104-JA/B)加壓送出,分別經(jīng)過一段爐鍋爐給水預(yù)熱器(EC-104)、甲烷化鍋爐給水預(yù)熱器(114-C)及合成氣鍋爐給水預(yù)熱器(123-C)加熱,最后送入汽包,產(chǎn)生10.0Mp.a的高壓蒸汽,經(jīng)合成氣壓縮機(103-JT)、空氣壓縮機(101-JT)、冰機(105-JT)做功冷凝后、冷凝液回到脫鹽水裝置回收。其流示意圖如圖一
4.問題的發(fā)現(xiàn)
2011年3月22日,發(fā)現(xiàn)給水電導(dǎo)率出現(xiàn)異常升高,123-C出口樣3電導(dǎo)率從常規(guī)的5-10μs/cm上漲至24.4μs/cm,而樣1電導(dǎo)率正常,遂取樣3分析,發(fā)現(xiàn)其中的NH+比正常值0.4ppm高很多達(dá)1.58ppm。各樣點氨離子分析數(shù)據(jù)如表一所示:
5.問題分析
根據(jù)生產(chǎn)流程和事故現(xiàn)象,對氨可能進入給水系統(tǒng)的途徑進行分析。
5.1系統(tǒng)加入了過量的氨
在正常生產(chǎn)時,給水系統(tǒng)為了防止腐蝕,要求在除氧器(101-U)至汽包(101-F)之間的PH值控制在8.8-9.3,故在除氧器出口加入一定量的氨來實現(xiàn),如果注入的氨太多,也可能發(fā)生123-C電導(dǎo)率超高。事實上當(dāng)發(fā)現(xiàn)123-C出口電導(dǎo)率超高后,立即停止了注氨,電導(dǎo)率上漲的現(xiàn)象沒有好轉(zhuǎn)。
5.2低壓蒸汽被污染
合成系統(tǒng)用低壓蒸汽對工藝?yán)淠哼M行氣提,如果氣提塔液位漲滿,則完全有可能對低壓蒸汽進行污染,事實上并未出現(xiàn)過漲滿的情況。另外尿素用低壓蒸汽被污染,通過到合成聯(lián)通閥引起的合成低壓蒸汽管網(wǎng)污染也是一種途徑,立即關(guān)閉尿素裝置到合成系統(tǒng)的聯(lián)通閥,合成123-C出口電導(dǎo)率上漲不停,同時檢測樣2電導(dǎo)率無明顯異常,從而排除低壓蒸汽被污染后從除氧器進入鍋爐給水的可能。
5.3鍋爐給水換熱器出現(xiàn)泄漏
在101-U到101-F之間有兩臺鍋爐給水換熱器123-C和114-C,但114-C工藝氣側(cè)的壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低壓水側(cè),不可能是114-C漏入給水系統(tǒng),唯一可能的是123-C出現(xiàn)了泄漏,從101-U、123-C、114-C出口氨分析數(shù)據(jù)看,123-C出口氨遠(yuǎn)高于114-C出口,且不斷上漲,另外從機組真空抽氣器取樣分析,發(fā)現(xiàn)H2和CH4成分。由此可以斷定123-C出現(xiàn)了泄漏引起給水系統(tǒng)電導(dǎo)率超高。
6.問題的處理
6.1合成氨工藝系統(tǒng)維護
123-C出現(xiàn)泄漏后,對合成氨安全生產(chǎn)構(gòu)成極大的威脅,蒸汽品質(zhì)急劇惡化,必須立即采取有效措施。鑒于5月安排的計劃停休臨近,經(jīng)過分析和討論,判斷123-C的泄漏不是斷管引起的,且泄漏量不是很大,是有條件進行監(jiān)護運行的,因此上報集團公司備案后,公司決定對123-C進行有條件監(jiān)護運行,并采取措施改善蒸汽品質(zhì)。
123-C出現(xiàn)泄漏后,立即停止向系統(tǒng)注入氨。管路PH值仍維持在8.8-9.3,保證管路不被腐蝕,減少氨進入給水系統(tǒng)的量,蒸汽中氨含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超標(biāo),為改善蒸汽品質(zhì),把汽包的排污量由3-5t/h增加到7-8t/h,嚴(yán)格控制蒸汽中硅含量小于0.02ppm。123-C泄漏后大量氨、氫氣、氮氣漏入水側(cè)并帶人蒸汽中,大量不凝氣體進入機組真空系統(tǒng),真空系統(tǒng)曾一度惡化,直接危及機組安全運行,打開123-C水側(cè)排氣閥,排放掉部分不凝氣體機組真空系統(tǒng)得到改善。為防止123-C泄漏突然曾大,增加了分析樣點和分析頻率,制定了嚴(yán)密的監(jiān)護措施,為保護合成催化劑,為防止在緊急停車過程中123-C工藝氣側(cè)泄壓過快,造成水進入合成塔,使催化劑中毒,制定了周全的緊急停車方案,確保萬無一失。
6.2水處理系統(tǒng)的維護
由于123-C泄漏,返回一級脫鹽水的蒸汽冷凝液電導(dǎo)率超標(biāo),使一級脫鹽水水質(zhì)急劇惡化,二級脫鹽水混床樹脂很快失效,混床再生頻率增加,原有的用水平衡被打破,能否維持水平衡,對合成氨的正常生產(chǎn)至關(guān)重要。
裝置在建設(shè)之時,為滿足二期項目20kt/年三胺裝置用水要求,從美國拆回來2×60t/h的老式陰陽樹脂交換一級脫鹽水已經(jīng)調(diào)試完成備用。正常生產(chǎn)時,新脫鹽水裝置基本能滿足裝置的需要,老脫鹽水裝置基本不開,由于回到一級脫鹽水的蒸汽冷凝液水質(zhì)惡化,為保證混床再生周期,不得不部分排掉冷凝液,一級脫鹽水不夠部分由老脫鹽水裝置滿負(fù)荷運行來保證,到后期123-C的泄漏增加,冷凝液的品質(zhì)越來越差,不得不全部排放,合成系統(tǒng)減負(fù)荷運行,基本能滿足用水平衡。
7.結(jié)束語
7.1 123-C泄漏主要對機組真空系統(tǒng)影響較大,大量不凝氣進入真空系統(tǒng),嚴(yán)重威脅到機組安全運行,必須在123-C出口管線上高點進行氣體放空,減少氣體進入汽包。
7.2 回收的蒸汽冷凝液由于水質(zhì)惡化,脫鹽水的平衡至關(guān)重要。
7.3 從發(fā)現(xiàn)123-C泄漏到計劃停產(chǎn)一個月的時間內(nèi),大部分時間的生產(chǎn)負(fù)荷在90%以上,蒸汽中的氨含量雖高,但從停修結(jié)果來看,對機組未造成明顯損傷,停修開車的情況看,各爐催化劑的活性未見明顯異常,均能滿足生產(chǎn)的需要,監(jiān)護運行為裝置的計劃檢修贏得了時間,也為公司創(chuàng)造了效驗,說明監(jiān)護運行的措施是有效的、成功的。