【摘要】通過對吳涇電廠通流改造工程中,熱控改造的介紹,探討了300MW純凝機組改造為供熱抽汽機組控制設(shè)計的一種方案。
【關(guān)鍵詞】通流改造;純凝機組;供熱抽汽;本體控制;補水控制;協(xié)調(diào)控制
1.引言
吳涇電廠11機組原來是300MW純凝機組,由于吳涇老廠母管制供熱機組“上大壓小”工程的改造,11機組要具備純凝和抽汽供熱兩種工況下發(fā)電的工藝要求。為此,11機組于2008年底進行了通流改造工程。
2.通流改造工程簡介
通流改造工程的汽機本體部分的結(jié)構(gòu)基本維持原狀,改造后汽輪機容量有所增加,額定出力不低于305MW;VWO工況出力不低于331.722MW(對應鍋爐最大連續(xù)出力1025t/h)。汽輪機處設(shè)置1根供熱蒸汽管,由中、低壓缸連通管上引出,并通過安裝在中、低壓缸連通管上的調(diào)節(jié)閥的控制,把供汽壓力始終維持在0.981MPa。額定供汽量為150t/h,對應機組負荷為280MW,最大供汽量為300t/h,對應機組負荷為220MW。供熱設(shè)備還包括供熱壓力調(diào)整門、供熱抽汽逆止門、供熱抽汽調(diào)整門、供熱抽汽電動隔絕門及其連接管道和附件等,以調(diào)整供熱管壓力,控制供熱管路順序啟停及相應的保護動作。
隨著供熱蒸汽的增加,11機組補水系統(tǒng)凝汽器新增了大流量補水管道,接入凝汽器接頸處。凝汽器同時進行擴容及鼓泡除氧改造,鼓泡除氧加熱蒸汽分2路接入凝汽器,用參數(shù)為壓力1.5-3bar,溫度<200℃,流量為3-6t/h的加熱蒸汽進行鼓泡除氧。
3.熱控設(shè)計
根據(jù)通流改造工程的工藝,熱控相應在本體控制、補水控制、協(xié)調(diào)控制等方面進行新的設(shè)計,以下逐一分別介紹。
3.1本體控制部分:
本體控制部分主要在DEH系統(tǒng)中完成,主要針對通流改造工程的汽機本體部分的供熱設(shè)備進行順序控制、調(diào)節(jié)控制以及參數(shù)計算等工作。
供熱系統(tǒng)投入、切除的進行順序控制為:當進行“供熱投入”時,供熱抽汽逆止門打開,調(diào)節(jié)器切至手動狀態(tài),供熱抽汽流量調(diào)整門開度為0,壓力調(diào)整門開度為100%,由運行人員進行調(diào)節(jié)控制。當進行“供熱切除”時,關(guān)閉供熱抽汽流量調(diào)整門,供熱抽汽逆止門,打開壓力調(diào)整門,恢復機組純凝工作狀態(tài)。
由于供熱蒸汽壓力為定壓控制,設(shè)計由壓力調(diào)整門和供熱抽汽調(diào)整門聯(lián)合單回路調(diào)節(jié)供熱管道壓力。具體調(diào)節(jié)方式為暖管完成后,通過開啟供熱抽汽調(diào)整門提高被調(diào)壓力,如果供熱抽汽調(diào)整門開至100%仍未調(diào)節(jié)到壓力定值,通過適當關(guān)小中、低壓缸聯(lián)通管上壓力調(diào)整門繼續(xù)調(diào)節(jié)供熱蒸汽壓力。反之,先通過壓力調(diào)整門打開,后通過供熱抽汽調(diào)整門關(guān)小來降低被調(diào)壓力。而壓力調(diào)整門設(shè)定30%的最小機械開度,以保證中壓缸到低壓缸最小蒸氣流量。
如果在“供熱投入”狀態(tài)下跳機,關(guān)閉供熱抽汽流量調(diào)整門,供熱抽汽逆止門,聯(lián)動關(guān)供熱抽汽電動隔絕門,供熱抽汽電動隔絕門反饋信號關(guān)到位后指令關(guān)解除,壓力調(diào)整門關(guān)7.5秒后,再打開。其中,壓力調(diào)整門為失電失油開,供熱抽汽流量調(diào)整門和供熱抽汽逆止門為失電失氣關(guān),保證在設(shè)備動力源失去的狀態(tài)下機組的安全運行。而中、低壓缸聯(lián)通管上壓力調(diào)整門關(guān)7.5秒后再打開,主要考慮供熱狀態(tài)下,蒸氣供給量增大,突然跳機時,供熱管路快速切斷,此時適當關(guān)小壓力調(diào)整門對中、低壓缸聯(lián)通管突增的蒸汽啟適當?shù)墓?jié)流作用,避免低壓缸轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速過快造成嚴重后果。
3.2補水控制部分
補水控制部分主要在DCS系統(tǒng)中完成,其主要控制設(shè)計具體如下:
11機組原補水管路上有補水調(diào)門1、補水調(diào)門2(圖1 C-LCV-23-1、C-LCV-23-2),分別用于粗調(diào)和細調(diào)熱井水位(圖1虛線框內(nèi))。經(jīng)過通流改造工程后,增加了1路大流量補水管道用于供熱工況下的補水供給,由新補水調(diào)門1、新補水調(diào)門2做粗調(diào)和細調(diào)控制,其控制方式與原補水調(diào)節(jié)回路類同,以熱井水位做被調(diào)量,將供熱蒸汽流量計算值做前饋值。
當純凝工況切換到供熱工況時,原補水系統(tǒng)切換至手動狀態(tài),新補水系統(tǒng)切換至允許投自動狀態(tài),由運行人員將原補水調(diào)門1、原補水調(diào)門2逐步關(guān)閉,新補水調(diào)門1、新補水調(diào)門2逐步打開至適當位置,再將新補水系統(tǒng)投入自動調(diào)節(jié)狀態(tài)。
此外,凝汽器鼓泡除氧改造中,采用的加熱蒸汽流量較小,僅為3-6t/h,故該加熱蒸汽調(diào)門不做自動調(diào)節(jié),由運行人員手動調(diào)節(jié)控制。
3.3協(xié)調(diào)控制部分
由于供熱抽汽的增加,勢必要增加給煤量維持機組燃燒控制的平衡。以下是通流改造工程,燃燒率指令變化的LOOP控制圖:
其中,11機組DEH采用OVATION控制系統(tǒng),其特有的STEAMTALBE算法塊可根據(jù)過熱蒸汽的溫度和壓力,計算出它的焓值,再送至DCS系統(tǒng),添加到燃燒率指令中(圖2的計算后供熱熱量),保證協(xié)調(diào)控制的平衡。
4.結(jié)論
吳涇電廠11機組通流改造工程,為該機組提供了純凝和抽汽供熱兩種運行方式,熱控方面涉及到將本體控制、補水控制、協(xié)調(diào)控制的改動工作,純凝工況和抽汽工況切換的順序控制工作,以及相關(guān)的保護控制工作。這些熱控設(shè)計為類似純凝機組改抽汽供熱機組提供了一個參考案例。
參考文獻
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