【摘要】注水泵是油田主要生產(chǎn)設(shè)備,也是能耗大戶。為了節(jié)約能源,降低消耗,各采油廠都越來越重視泵效測試工作。本文結(jié)合工作實際,對濱南采油廠的泵效測試現(xiàn)狀及對策進行了分析。
【關(guān)鍵詞】泵效測試;現(xiàn)狀及效果;對策
為了滿足生產(chǎn)的需要,勝利油田濱南采油廠建立了3座大型離心泵站,擔(dān)負采油廠70%以上的注水任務(wù),注水19500m3/d,日耗電9145kW·h,成為采油廠的能源消耗大戶。進行泵效測試,可跟蹤監(jiān)測泵站設(shè)備的運行質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)問題;同時通過對測試結(jié)果進行分析和經(jīng)濟技術(shù)論證,可為采油廠進行節(jié)能改造提供科學(xué)依據(jù)。
本廠設(shè)備監(jiān)測站成立以來,一直把泵效測試作為重點,做了大量的基礎(chǔ)工作,掌握了豐富的第一手資料。由于泵效的影響因素較多,對其進行測試和分析較為復(fù)雜。下面就結(jié)合本廠近兩年來的工作實踐,將注水泵效率測試現(xiàn)狀及對策與大家進行探討。
一、注水泵效率測試的現(xiàn)狀及效果
1、泵站流程設(shè)計上觀念滯后,未預(yù)留溫度計插管,或預(yù)留的溫度計插管不符合測試要求。
目前我廠3座泵站上使用的都是DF、DG系列防腐式多級離心泵和1000kW以上節(jié)能型Y系列電機,設(shè)備本身已達到國內(nèi)同類設(shè)備先進水平。根據(jù)要求,溫度計插管應(yīng)安裝在距泵進出口法蘭0.5m以內(nèi)的管道上,并插過管道中心3-5mm,伸入管道內(nèi)的長度不少于100mm,套內(nèi)無異物,并加入透平油。而在3座大型泵站的12臺離心泵中,有4臺泵未留溫度計插管,無法直接測試泵的進出口溫度,不能用溫差法計算泵效;另有3臺泵的溫度計插管深度不夠,使測試結(jié)果與實際泵效明顯不符。
近期我們對利津注水站的3#泵(DF300-150*10型)進行了測試,由于插管太淺,進出口溫差僅為1.112℃,得出的泵效高達83.3%,遠遠高于該泵72%的額定效率,結(jié)果顯然不對。
2、測試儀器的傳感器及現(xiàn)場配套儀器、儀表的精度較低,或未按要求進行周期檢定,顯示的數(shù)據(jù)誤差大,測試結(jié)果不準確。
根據(jù)SY/T5265-1996《油田注水地面系統(tǒng)效率測試和單耗計算方法》,泵效測試可以采用流量法和溫差法。
流量法的公式:
公式中,P1、P2分別為泵的進出口壓力,Q為泵瞬時流量,Pb為泵的軸功率,Δt為泵進出口溫差,Δts為等熵溫升系數(shù)。
由公式可知,注水泵效率的測試,與注水泵的流量、泵進出口壓力、溫差等參數(shù)都有關(guān)系,這些數(shù)據(jù)的精確與否直接關(guān)系到結(jié)果的準確性、可靠性。然而實際生產(chǎn)中,由于測試儀器信號傳感器的精度不高,或不能準確調(diào)零,或者由于現(xiàn)場指示儀表不能定期檢定,都會導(dǎo)致測試結(jié)果誤差較大。
為了便于分析,我們以濱六注3#泵(DG250-160×8)的測試結(jié)果為例(溫差法):Δt=1.106℃,P1=8.842m,P2=1344m,Pb=677kW,ηb=74.2%,Q=134t/h。相關(guān)參數(shù)的誤差對泵效結(jié)果的影響程度為:流量Q的儀表顯示誤差是+10m3,引起的泵效誤差為+5.5%;進出口溫差的儀表顯示誤差是+0.5℃,引起的泵效誤差為-7.68%;泵出口壓力的儀表顯示誤差是+0.5MPa,引起的泵效誤差為+0.75%。
3、泵效測試人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
進行泵效測試是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作,而目前大部分從事設(shè)備監(jiān)測的人員,有的只懂測試技術(shù)與原理,有的只懂設(shè)備的機械結(jié)構(gòu),真正能將兩方面業(yè)務(wù)結(jié)合起來的不多,這樣只知其一不知其二,就會造成檢測工作的簡單化、片面化。一方面,測試人員不能對測出的數(shù)據(jù)進行深入分析,無法從測試結(jié)果追溯到設(shè)備的實際運行狀況,測試結(jié)果不能充分利用;另一方面,由于不懂儀器的工作原理、信號采集方法和操作技巧,對測試過程中出現(xiàn)的偏差不會及時分析校正,無法保證結(jié)果的始終準確可靠。
4、泵效測試方法及儀器的選用問題。
目前,油田選用的泵效測試儀及測試方法大致有兩種。
第一種實際上只是電參數(shù)測試儀,通過電量測量,得到電機的輸入功率、電機功率因數(shù)cosΦ、電機效率ηd等電機參數(shù)后,再通過泵站上的配套儀表讀出泵進出口壓力P1和P2、進出口溫差Δt以后,用流量法人工計算得出泵效。
第二種儀器包括了第一種儀器的功能,在測出電機參數(shù)后,打印出測試結(jié)果,作為下一步的手動輸入數(shù)據(jù);然后將儀器移到泵房內(nèi),接上壓力、溫度傳感器,采集到相應(yīng)數(shù)據(jù)后,儀器自動計算泵效。
根據(jù)SY/T 5265-1996要求,泵和電動機的參數(shù)測試應(yīng)同時進行,同一測點在泵房及配電間同時記錄,每一個測點必須等待溫度穩(wěn)定后才能測試,兩個測點間隔時間不小于5分鐘。在不做全性能測試時,每個測點的測量次數(shù),應(yīng)不小于3次。由于泵站的特有生產(chǎn)流程,實際測試中,兩種方法都很難達到要求,測試結(jié)果必然存在一定的誤差。
5、對在線監(jiān)測系統(tǒng)存在重投入、輕管理的問題。
隨著工業(yè)自動化技術(shù)的飛速發(fā)展和油田提高生產(chǎn)管理水平的客觀需要,采油廠每年都要投入大量的資金引進泵站自動監(jiān)控系統(tǒng),用于實時跟蹤監(jiān)測泵站的運行情況,并自動計算泵效。這種措施的確大大提高了泵站的勞動效率和管理水平。但是,相對設(shè)備的重金投入,對基層管理和操作人員相應(yīng)技術(shù)培訓(xùn)的投入就顯得少多了。
現(xiàn)場操作和管理人員習(xí)慣了多年來的工作模式,對于自動化程度較高的監(jiān)控系統(tǒng)無論是其工作原理、采樣方式還是簡單故障的判別、排除方法都知之甚少。在油田生產(chǎn)中,出現(xiàn)過自動監(jiān)控系統(tǒng)因為一個極小的、易于排除的故障而引起工作失常,或因某個信號的可調(diào)整誤差造成顯示結(jié)果與真實情況相去甚遠,從而影響系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮,造成巨大的浪費。
二、對策
針對本廠目前離心泵效率測試中存在的問題,本人建議可以采取以下幾個方面的對策。
1、泵效監(jiān)測人員與基層人員經(jīng)常溝通,充分協(xié)作,對流程進行合理的設(shè)計改造,按照要求留出必要的測試口。
2、從事測試儀器設(shè)計、開發(fā)的科研人員與生產(chǎn)現(xiàn)場的測試人員、設(shè)備操作、管理人員充分合作,進行儀器測試原理設(shè)計時充分考慮油田現(xiàn)場的生產(chǎn)實際,使測試儀器的性能更為實用、可靠。
3、為了準確、全面的反映泵的整體運行規(guī)律,便于對泵性能進行橫向和縱向的分析、對比,判定設(shè)備的工作狀況和質(zhì)量水平,必須制定合理的測試周期、測試位置等綜合測試方案。
4、完善檢測儀器、儀表的檢驗、校準方法和手段。
5、必須以人為本,重視人員素質(zhì)的不斷提高。
對于測試人員、基層設(shè)備管理和操作人員,必須不斷地培訓(xùn)和學(xué)習(xí),適應(yīng)生產(chǎn)的變化,對所干的工作做到不僅知其然,更要知其所以然,充分發(fā)揮現(xiàn)有人力資源和設(shè)備資源的作用,提高生產(chǎn)水平。
總之,本廠力爭在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上,扎實認真地執(zhí)行上述相關(guān)對策,充分調(diào)動相關(guān)人員的積極性和主動性,充分發(fā)揮泵站效率測試在油田注水生產(chǎn)中的作用,及時預(yù)知設(shè)備隱患,延長設(shè)備壽命,減少設(shè)備故障,節(jié)約運行費用,真正提高本廠設(shè)備的綜合管理水平。