【摘要】由于油田的長時間開發(fā),各層系逐漸出現(xiàn)如層間矛盾大、低效循環(huán)等問題。本文通過分析針對其中一個指定層系采取措施前后的效果,來剖析測試資料如何為地質(zhì)部門對于精細化開發(fā)指定層系提供了依據(jù),并起到診斷和分析效果的作用。
前言
薩Ⅱ?qū)訛樾幽祥_發(fā)區(qū)主要開發(fā)的層系之一,在長時間開發(fā)的過程中出現(xiàn)了如層間矛盾大、低效循環(huán)等問題。因此對該層采取細分、調(diào)剖、堵水、酸化等措施,可以改善平面、層間、層內(nèi)注采狀況,達到提高動用厚度、控制低效循環(huán)、提高注采強度的目的。測試資料可以反映出油、水井各個層段及小層的生產(chǎn)情況,對于地質(zhì)部門精細到各個層的措施具有指導(dǎo)、評價效果的作用。本文通過分析對該層系進行的幾種措施前后的測試資料,來說明測試資料對精細化開發(fā)杏南地區(qū)薩Ⅱ?qū)拥闹笇?dǎo)作用。
利用測試資料評價措施目的層的措施效果
1.評價對于層間矛盾大的薩Ⅱ?qū)舆M行細分措施
A井為采油五廠杏十區(qū)純油區(qū)的一口水井,于1998年10月開始注水,共射開25個層,其中薩Ⅱ組13個層,措施前,薩Ⅱ組共分為兩個層段,第一層段為S211-S27,共七層,其中S213和S222有吸水顯示。第二層段為S291-S2161,2,共六層,其中S2112和S2161,2有吸水顯示。
查看與該水井相連通的油井A1井,該井分別在2009年和2010年進行過環(huán)空測試,從兩次測試結(jié)果對比來看,該井的S2組總產(chǎn)液量變化明顯,并且變化趨勢由高變低,其中,S24-53和S2151-162層由原來的產(chǎn)液變?yōu)椴划a(chǎn)液層。2009年6月測得的環(huán)空資料顯示S2組的總產(chǎn)液為55.8 m3/d;2010年3月測得的環(huán)空資料顯示S2組的總產(chǎn)液為26.1m3/d。
地質(zhì)部門經(jīng)過分析所測得的測試資料,認為是由于水井的層間矛盾大,而引起的油井產(chǎn)量下降,因此該井在2010年12月進行了細分調(diào)整措施,措施后,該井主要細分調(diào)整的主要是S2層組,S2層組由兩級兩段注水調(diào)整為四級四段注水,由四個吸水層位增加到八個吸水層位,吸水能力明顯變強。
該水井措施后,與其相連通的油井A1井在2011年4月測得的環(huán)空資料顯示,S2組的總產(chǎn)液為37.4m3/d。綜合前兩次的測試結(jié)果,在與其相連通的水井進行細分調(diào)整后,這口油井的產(chǎn)量上升明顯,由于水井主要細分的是S2層組,因此該油井S2組的產(chǎn)量也明顯提高。
地質(zhì)部門通過分析所測薩Ⅱ?qū)咏M措施前后環(huán)空、同位素資料,可以分析該層組的層間動用狀況,根據(jù)層間動用存在的矛盾,制定調(diào)整挖潛對策,減緩層間矛盾,改善開發(fā)效果。
2.評價對于對層間、平面動用差異大的薩Ⅱ?qū)硬扇\調(diào)剖措施
B井是杏南開發(fā)區(qū)的一口水井,于1990年10月開始注水,該井開發(fā)的層系只有薩Ⅱ?qū)酉?,共射開24個層,為五級五段注水。措施前,該井配注壓力為10.5MPa,只有六個層吸水。該井偏Ⅲ水咀控制注水,注水壓力較低,吸水厚度較低,且主要吸水層連通油井平面含水差異大,井組層間和平面矛盾突出。調(diào)前吸水剖面不均勻,S29號層吸水較多,對應(yīng)油井含水較高,地質(zhì)部門通過調(diào)剖控制注水。調(diào)剖后,配注壓力為10.9MPa,吸水層位增加到16個層,注水壓力上升0.4Mpa,周圍油井見到較好效果。
通過對比調(diào)剖前、后兩次所測的同位素資料,可以看出,吸水層位明顯增多,調(diào)剖前S29層為主要吸水層,進行調(diào)剖后,對該層進行了控制,相對吸水量由14.07%降到2.25%,調(diào)剖效果明顯。觀察該井的連通層組,三口油井的均未措施,產(chǎn)液量都有所提高,含水均有所下降,說明水井措施效果明顯。
地質(zhì)部門通過分析所測得的薩Ⅱ?qū)咏M措施前后環(huán)空、同位素資料可以分析重點層段平面動用狀況,根據(jù)平面動用存在的矛盾,制定調(diào)整挖潛對策,減緩平面矛盾,改善開發(fā)效果。
3.評價對動用差、壓力高的薩Ⅱ?qū)硬扇毫汛胧?/p>
C井是杏十區(qū)純油區(qū)東部精細挖潛示范區(qū)的一口油井,2007年7月份開始投產(chǎn),共射開薩Ⅱ?qū)咏M25個層,2010年4月20日用過環(huán)空產(chǎn)出剖面組合測井,薩Ⅱ組的產(chǎn)液層段為S215-32、S27-92、S2101-112、S2113,這些層段已經(jīng)得到動用,不能作為壓裂改造層位,而薩Ⅱ組中的S241,2、S251-53層動用較差,因此5月15日對這些層位壓裂,壓裂砂巖厚度4.2m,壓裂有效厚度2.1m,6月30日測試,壓裂后S251-53層由原來的不產(chǎn)液層變?yōu)楫a(chǎn)液層,分層產(chǎn)液3.1m3/d,達到了增油降水的目的,壓裂效果明顯。
地質(zhì)部門通過分析所測得的薩Ⅱ?qū)咏M措施前后環(huán)空、同位素資料分析單砂體的注采情況,根據(jù)單砂體的注采情況,制定調(diào)整挖潛對策,改善開發(fā)效果。
4.評價對滲透率低的薩Ⅱ?qū)硬扇∷峄胧?/p>
D井是杏南開發(fā)區(qū)的一口水井,于1992年投產(chǎn),該井開發(fā)的層系只有薩Ⅱ?qū)酉担采溟_31個層,為四級四段注水。措施前,該井配注壓力為10.6MPa,共19個層吸水。其中S231-S232、S233、S241為主力吸水層。措施前該井吸水層分布很不均勻,尤其是S253-S254、S26-S2102兩個層段,吸水情況差。因此,地質(zhì)部門主要對這兩個層段進行了酸化措施。措施后,該井的配注壓力仍為10.6MPa,共13個層吸水。其中S251、S254為主力吸水層,由于酸化使地層滲透性發(fā)生變化,這兩個層段的吸水情況也發(fā)生了變化,措施后這兩個層段的相對注入量由27.04%增至38.19%,吸水能力明顯增強,說明酸化效果很好。
地質(zhì)部門通過分析所測薩Ⅱ?qū)咏M措施前后環(huán)空、同位素資料分析吸水變差層的含水級別,判斷吸水變差層是否有采取增注措施的價值。
結(jié)論
1.通過油水井測試資料顯示地質(zhì)部門對薩Ⅱ?qū)咏M所采取的措施取得了比較好的措施效果。
2.本文通過分析杏南地區(qū)薩Ⅱ?qū)咏M采取措施前后的測試資料,對地質(zhì)部門采取的細分、淺調(diào)剖、壓裂、酸化等措施進行評價,反映出測試資料對地質(zhì)部門在制定精細化開發(fā)方案時發(fā)揮的指導(dǎo)作用。
3.通過對薩Ⅱ?qū)咏M措施效果及周圍連通油井見效情況的評價,分析出薩Ⅱ?qū)咏M還具備一定的開發(fā)潛力,對于薩Ⅱ?qū)咏M剩余油的挖潛工作還應(yīng)進一步研究。