一、事故經(jīng)過及恢復(fù)過程
2008年12月6日甲、乙兩座220kV變電站均按正常運(yùn)行方式運(yùn)行,各站用電負(fù)荷無明顯波動(dòng),站內(nèi)設(shè)備無問題。14時(shí)30分,甲220kV變電站鐵軋Ⅰ線2211開關(guān)掉閘,母聯(lián)開關(guān)2245掉閘。同一時(shí)間,乙220kV變電站鐵軋Ⅰ線2214開關(guān)掉閘,母聯(lián)開關(guān)2245掉閘。事故發(fā)生以后甲、乙兩座220kV變電站第一時(shí)間報(bào)告給調(diào)度。經(jīng)過現(xiàn)場檢查,線路及高壓設(shè)備無損壞。17:50乙站合2214開關(guān)、2245開關(guān);17:55甲站合2211開關(guān)、2245開關(guān)。恢復(fù)送電后兩變電站運(yùn)行一切正常。
二、事故分析
1、系統(tǒng)當(dāng)時(shí)的運(yùn)行方式
(1)甲變電站
曹鐵Ⅰ線經(jīng)2214開關(guān)上220kV4#母線,曹鐵Ⅱ線經(jīng)2213開關(guān)上220kV5#母線,2245母聯(lián)在合位,鐵軋Ⅰ線經(jīng)2211開關(guān)上220kV5#母線,鐵軋Ⅱ線經(jīng)2212開關(guān)上220kV4#母線。
(2)乙變電站
曹軋Ⅰ線經(jīng)2212開關(guān)上220kV4#母線,曹軋Ⅱ線經(jīng)2211開關(guān)上220kV5#母線,2245母聯(lián)在合位,鐵軋Ⅰ線經(jīng)2214開關(guān)上220kV4#母線,鐵軋Ⅱ線經(jīng)2213開關(guān)上220kV5#母線。
2、現(xiàn)場調(diào)查分析
事故發(fā)生后,經(jīng)多方人員對(duì)現(xiàn)場認(rèn)真勘查發(fā)現(xiàn),在甲站外、鐵軋Ⅰ線架空線路下方有一輛吊車正在施工。經(jīng)聯(lián)合檢查小組詢問得知:在吊裝過程中,吊臂曾與220kV鐵軋Ⅰ線架空線路A相之間產(chǎn)生巨大的放電聲響。此外,發(fā)現(xiàn)距鐵軋Ⅰ線3#桿塔15米處架空線A相有輕微弧光灼閃痕跡。聯(lián)合檢查小組初步認(rèn)定是由于線路對(duì)該吊車放電,導(dǎo)致事故發(fā)生。
3、保護(hù)動(dòng)作的原因及正確性
我方對(duì)鐵軋Ⅰ線兩開關(guān)(甲站2211、乙站2214)及兩站2245母聯(lián)開關(guān)配套的保護(hù)、錄波裝置內(nèi)的故障動(dòng)作報(bào)告及故障波形做出分析,得出故障電流流向如附表一所示,具體分析內(nèi)容如下:
(1)從甲站RCS-931AML、CSC103B的動(dòng)作報(bào)告及故障錄波裝置中綜合得出:
保護(hù)裝置啟動(dòng)的確切時(shí)間為2008年12月6日14:30:52:835。以此為0時(shí)刻(原點(diǎn)),11ms時(shí)刻電流差動(dòng)保護(hù)A相動(dòng)作元件啟動(dòng)、2211開關(guān)A相跳閘,60ms時(shí)刻啟動(dòng)A相重合閘,故障切除。
故障差動(dòng)電流、制動(dòng)電流二次值分別為4.844A、0.9297A(CT變比2500/1),滿足電流差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作方程(Icd>0.75Ir且Icd>Ih(0.4A)),可以實(shí)現(xiàn)選相跳閘,電流差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳開2211開關(guān)A相為正確行為。
608ms時(shí)刻,RCS-931AML裝置中開入量變位,啟動(dòng)閉重三跳。此動(dòng)作行為是由于本裝置中投入了“非全相故障閉重”控制字而造成,是正常邏輯行為。
89ms時(shí)刻,CSC103B單相重合閘啟動(dòng),590ms時(shí)刻,A相重合閘動(dòng)作,重合延時(shí)與保護(hù)中整定的單相重合閘時(shí)間(0.5s)基本吻合,亦為正確動(dòng)作行為;但故障并未消失,兩套裝置中各種保護(hù)相繼動(dòng)作(電流差動(dòng)保護(hù)、距離加速、零序加速等),其中RCS-931AML電流差動(dòng)反應(yīng)最快,在652ms時(shí)刻,保護(hù)再次動(dòng)作跳開2211開關(guān)ABC三相。故障相別為A相,故障相電流二次值為2.86A,故障零序電流二次值為2.80A。其中:
1)單相重合于故障線路時(shí),RCS-931AML裝置中重合后加速跳閘的保護(hù)有距離加速和零序加速。根據(jù)該裝置的特性:經(jīng)60ms零序加速跳閘。
由動(dòng)作報(bào)告可知:2211開關(guān)于640ms時(shí)刻重合出口,698ms零序過流加速段動(dòng)作,且故障零序電流二次值為2.80A,遠(yuǎn)大于零序過流加速定值0.15A。故零序加速跳閘符合邏輯。由此得出,2211開關(guān)于638ms時(shí)刻重合出口,668ms距離加速段動(dòng)作。且裝置中的“三重加速Ⅱ段距離”、“三重加速Ⅲ段距離”控制字均為投入,故距離加速跳閘亦符合邏輯。
2)單相重合于故障線路時(shí),CSC-103B裝置中重合后加速跳閘的保護(hù)為距離Ⅲ加速。由于裝置投入了瞬時(shí)加速距離Ⅲ段控制字和加速零序Ⅳ段控制字,根據(jù)該裝置的特性:重合于接地故障后,加速距離Ⅲ段瞬時(shí)動(dòng)作,加速零序Ⅳ段帶100ms延時(shí)跳閘。此特性從動(dòng)作報(bào)告中可以的到證實(shí):590ms重合閘出口,682ms瞬時(shí)加速距離Ⅲ段動(dòng)作切除故障,延時(shí)100ms的加速零序Ⅳ段未動(dòng)作而返回。
(2)從軋鋼站RCS-931AML、CSC103B的動(dòng)作報(bào)告及故障錄波裝置中綜合得出:
通過分析軋鋼站RCS-931AML、CSC103B的動(dòng)作報(bào)告及故障錄波文件,發(fā)現(xiàn)軋鋼站這三個(gè)裝置的動(dòng)作內(nèi)容、動(dòng)作順序、動(dòng)作邏輯關(guān)系和鐵鋼站基本一致,均對(duì)故障做出正確反應(yīng),符合邏輯。
(3)從鐵鋼、軋鋼站RCS-923C裝置的動(dòng)作報(bào)告及故障錄波裝置中的故障波形綜合得出:
1)鐵鋼站2245開關(guān)的保護(hù)裝置啟動(dòng)的確切時(shí)間為2008年12月6日14:30:53:629。零序過流一段、過流一段分別在10ms、11ms后有跳閘信號(hào)輸出,2245母聯(lián)開關(guān)掉閘。從故障波形可以看出,故障相電流(IA)和零序電流(I0)均在1.5A(二次值)左右,分別超過過流一段、零序過流一段整定值0.52A/0s、0.4A/0s作用于跳閘,就裝置而言為正確動(dòng)作行為。但該裝置的定值單有明確的說明:過流Ⅰ段、零序過流Ⅰ段定值為220kV母線充電保護(hù),正常運(yùn)行時(shí)退出。實(shí)際卻未將過流Ⅰ段、零序過流Ⅰ段保護(hù)壓板退出,而造成2245開關(guān)誤動(dòng)作。
2)軋鋼站2245開關(guān)保護(hù)裝置動(dòng)作情況和鐵鋼站基本一致,不再贅述。
三、結(jié)論
通過分析得出以下結(jié)論:
在故障線路上發(fā)現(xiàn)了輕微的弧光灼閃痕跡而無劃痕及導(dǎo)線斷股現(xiàn)象,加上現(xiàn)場目擊者對(duì)放電聲響的描述,可以推斷:事故為吊車在吊裝過程中機(jī)械臂與故障線路之間的距離小于安全距離而導(dǎo)致線路對(duì)吊車放電,即線路經(jīng)弧光電阻接地引起。
針對(duì)該故障,鐵軋Ⅰ線線路保護(hù)裝置作出了正確的反應(yīng),迅速切除了故障線路,避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大,各下級(jí)站所供電未受影響,系統(tǒng)保持穩(wěn)定。
針對(duì)該故障,母聯(lián)開關(guān)2245保護(hù)裝置保護(hù)誤動(dòng)作。系保護(hù)裝置充電保護(hù)壓板未退出造成。
四、整改措施
1、加強(qiáng)對(duì)線路的管理,嚴(yán)禁在架空線下進(jìn)行大物吊裝工作,并對(duì)線路加強(qiáng)巡檢,以防類似事故發(fā)生。
2、繼電保護(hù)專業(yè)技術(shù)人員須認(rèn)真核對(duì)定值、分析、總結(jié),制定一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦^電保護(hù)及自動(dòng)化裝置管理辦法,明確裝置的運(yùn)行狀態(tài),壓板投退、操作流程等;并明確各崗位人員的權(quán)責(zé),保證繼電保護(hù)及自動(dòng)化裝置安全、正常運(yùn)行。
作者簡介
沙澎(1984.5- ):男,漢族,吉林省吉林市人,大學(xué)本科學(xué)歷,首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,助理工程師,主要從事電力系統(tǒng)運(yùn)行管理工作。