【摘要】吳起油田開發(fā)年限長,已步入高含水開發(fā)中后期,井筒結(jié)垢、腐蝕、偏磨現(xiàn)象日益嚴重,給吳起油田的持續(xù)穩(wěn)產(chǎn)帶來了很大影響,據(jù)統(tǒng)計,2011年底,吳起油田檢泵周期僅203天,單井檢泵井次2.01井次/口·年,日影響油量9.36t,2012年通過研究分析,綜合防治,形成了一整套適合吳起油田井筒治理工藝技術(shù)。
【關(guān)鍵詞】腐蝕;結(jié)垢;偏磨;研究;應(yīng)用
一、吳起油田井筒概況
1.1油井生產(chǎn)概況
吳起油田主要開采層系為侏羅系延7、延9、延10和三疊系長2,目前開井163口,平均單井產(chǎn)液量10.61m3/d,產(chǎn)油量2.01t/d,綜合含水80.4%。
1.2油井上修情況
隨著油井開發(fā)年限的不斷延長,油井綜合含水逐年升高,通過對近年檢泵和維護性作業(yè)井次進行研究對比分析,均呈現(xiàn)逐年上升趨勢,井筒狀況進一步惡化。
二、制約油田井筒綜合治理的因素
制約油田井筒綜合治理的主導(dǎo)因素有井筒、設(shè)備、管理三方面原因。
2.1井筒因素(61%)
2.1.1腐蝕(34%):主要是由于CO2、SRB和少量油井H2S腐蝕,宏觀表現(xiàn)為管桿的局部點蝕、面狀腐蝕、廯狀腐蝕和臺階腐蝕。并隨著開采時間延長和井筒條件的變化,腐蝕速率在逐漸加快。
2.1.2結(jié)垢(23%):2011年底通過對吳起油田部分油井取樣分析,成垢組分主要為碳酸鹽垢。
2.1.3出砂(4%):是由于井底附近地帶巖層結(jié)構(gòu)被破壞而引起,在油田開發(fā)中后期,開采時間長、重復(fù)性措施作業(yè)增多,易造成油井出砂。
2.2設(shè)備因素(35%)
2.2.1抽油泵(14%):抽油泵故障主要表現(xiàn)為閥副漏失和凡爾罩斷。一是閥副材質(zhì)不合格,加之井筒腐蝕嚴重,入井時間不長導(dǎo)致閥副漏失;二是采用一體式薄壁凡爾罩,凡爾上下撞擊產(chǎn)生交變載荷易導(dǎo)致凡爾罩斷裂。
2.2.2抽油桿、管(21%):主要表現(xiàn)為桿體斷、接箍脫扣和管破。一是前期采用D級非高強度抽油桿,防腐程度差,易造成桿體斷裂;二是井斜、中性點以下抽油桿彎曲和油管蠕動造成管桿偏磨導(dǎo)致接箍脫扣和管破;三是管桿質(zhì)量問題導(dǎo)致入井時間不長偏磨嚴重。
2.3管理因素(4%)
抽汲參數(shù)(4%):吳起油田部分采用老6和老8型抽油機,沖次過大,同時,小沖程、高沖次油井也會增加抽油桿的振動載荷,引起桿柱失穩(wěn),加劇管桿偏磨。
三、井筒綜合治理的研究及應(yīng)用
為提高油井采油時率,延長油井免修期,通過查找問題、尋找治理對策,不斷工藝改進,注重井筒綜合防治,形成了一整套適合吳起油田開發(fā)中后期的井筒治理工藝技術(shù),單井檢泵井次由2011年底的2.01井次/口·年降低到2012年底的1.34井次/口·年。
3.1井筒防腐技術(shù)研究與應(yīng)用
3.1.1針對井筒腐蝕嚴重,腐蝕速率快—長效陽極保護器
采用犧牲陽極的陰極保護法,犧牲陽極(鋅)優(yōu)先溶解,同時活潑金屬在水中電解形成大面積氫氧化物,在管桿壁上形成一層均勻的薄膜,能有效減緩和阻止腐蝕介質(zhì)對管桿的進一步腐蝕。2011年以來共試驗應(yīng)用79套,管桿腐蝕現(xiàn)象有效減輕,平均檢泵周期延長53天。
3.1.2針對井筒腐蝕嚴重,并伴隨著結(jié)垢、結(jié)蠟—三防緩蝕筒
由特種工藝制成的具有緩釋型固體三防塊(防腐、防垢和防蠟)和筒體組成。
2011年首次在吳135-6井等6口井試驗應(yīng)用,油井免修期由135天延長到189天,2012年相繼在34口油井推廣實驗,防腐防垢效果較為明顯,平均油井免修期延長46天。
3.2井筒防垢、防砂技術(shù)研究與應(yīng)用
3.2.1針對井筒結(jié)垢嚴重,結(jié)垢速率快—固體防垢器
由金屬外管、固體防垢塊和不銹鋼內(nèi)管組成,下入花管和深井泵之間,通過吸附、螯合、分散等作用,起到防垢效果。
在19口油井推廣實驗,油井免修期得到不同程度的延長,除個別實驗井中途作業(yè)外,防垢效果有待進一步觀察。
3.2.2針對井筒結(jié)垢、出砂嚴重油井—防垢防砂器+沖砂洗井
對于井筒結(jié)垢出砂嚴重油井,徹底沖砂洗井清潔井筒,配合使用防垢防砂器,在油井作業(yè)、生產(chǎn)或停抽時,下沉的垢渣和砂?;芈涞椒拦阜郎扒恢屑妫苡行П苊夤?、砂等雜質(zhì)落入泵筒造成泵閥漏失或卡泵。
3.3油井防偏磨、防斷脫技術(shù)研究與應(yīng)用
3.3.1針對井斜大、其他因素作用不明顯油井—防腐防磨器和防偏磨接箍
針對井眼軌跡復(fù)雜油井導(dǎo)致管桿偏磨,根據(jù)井眼軌跡結(jié)合修井現(xiàn)場管桿實際偏磨位置安裝防腐防磨器和防偏磨接箍。
3.3.2對油管蠕動造成管桿偏磨和座封失效油井—油管錨定和加長尾管
(1)采用油管錨定技術(shù),減緩管桿偏磨和由油管蠕動引起的封隔器頻繁失效問題,共使用5口井,平均檢泵周期延長57天。
(2)油管未經(jīng)錨定,中性點以下油管在交變載荷作用下引起管桿、管套偏磨,這種偏磨出現(xiàn)在中性點以下距離泵位置。通過加長尾管,泵下重量加大,中性點下移,抵消掉彎曲應(yīng)力。
(3)針對前期使用D級非高強度抽油桿,桿斷頻繁—應(yīng)用HY級高強桿
為降低桿柱故障,2011年開始試驗應(yīng)用HY級抽油桿,同時配合桿徑降級工作,平均懸點載荷降低9.6KN,系統(tǒng)效率提高0.23%,過流面積增大,磨損減少。
(4)對抽汲參數(shù)、桿柱組合不合理油井—優(yōu)化抽汲參數(shù)
高沖次油井會增加抽油桿的振動載荷,引起桿柱失穩(wěn),加劇管桿偏磨,2012年自行加工更換4.5min-1小皮帶輪16個,抽次過高導(dǎo)致桿斷頻繁7口井全部消除。
3.4深井泵治理
3.4.1針對閥副腐蝕結(jié)垢嚴重—特種閥副。對于綜合含水高、井筒腐蝕結(jié)垢嚴重油井,普通閥副防腐防垢效果差,2011年開始試驗應(yīng)用鈷鉻鎢和陶瓷閥副。
3.4.2對凡爾罩斷裂問題—分體式閉式加厚凡爾罩。普通上凡爾罩強度低,罩臂無法加厚,極易在凡爾上下沖擊造成罩臂斷裂,改進后將閥室和出油口分開,罩臂適當(dāng)加厚,且可以有效避免應(yīng)力集中,入井未出現(xiàn)一例凡爾罩臂斷裂問題。
四、經(jīng)濟效益評價
2012年吳起油田通過井筒綜合治理,油井單井檢泵井次由2011年底的2.01井次/口·年降低到目前的1.34井次/口·年,檢泵周期由203天上升到目前的267天。
井下作業(yè)費、管桿、附件費用減少:
(2.01-1.34)次/口·年×6萬/次=4.02萬/口·年
原油經(jīng)濟效益增加:
(2.01-1.34)次/口·年×2.5天/次×2.01噸/天×0.4萬/噸=1.35萬/口·年
新工藝產(chǎn)品費用投入:
1.34次/口·年×(1.1~0.2)萬/次=(1.47~0.27)萬/口·年
投入產(chǎn)出比:
(1.47~0.27):(4.02+1.35)=1:(3.7~20)經(jīng)濟效益明顯。
五、認識和建議
1、井筒治理工作是一項系統(tǒng)性工程,在上修作業(yè)時必須管、桿、泵、筒、層統(tǒng)籌考慮,進行綜合防治;
2、井筒因開發(fā)層系、井筒狀況、設(shè)備參數(shù)等條件的不同而呈現(xiàn)出多樣化癥狀,井筒長期治理的方向必須遵循差異化和精細化管理;
3、吳起在用座封井31口,新工藝產(chǎn)品的推廣應(yīng)用,解決了座封井無法加藥的局限性,延長了油井免修期。
參考文獻
[1]陳遠清.油井結(jié)垢機理研究與防治[J].內(nèi)蒙古石油化工,2009,(12).
作者簡介
①盧曉輝,1985年10月出生,1985年10月出生,2008年畢業(yè)于長江大學(xué)油氣儲運工程專業(yè),油田開發(fā)助理工程師,現(xiàn)為采油三廠吳起作業(yè)區(qū)技術(shù)室副主任。