【摘 要】該試驗(yàn)作為污水處理工程的前期中試,是在常熟某印染廠污水處理站所做的試驗(yàn),試驗(yàn)過程是針對(duì)該污水處理站出水不達(dá)標(biāo)所做的改造試驗(yàn),摸索到了最佳工藝及最佳運(yùn)行參數(shù)。
【關(guān)鍵詞】印染廢水;改造實(shí)驗(yàn);最佳工藝;運(yùn)行參數(shù)
1、前言
據(jù)報(bào)道,每生產(chǎn)1t染料,將有2%的產(chǎn)品隨廢水流失,而印染過程中損失更大,為所用染料的10%左右,嚴(yán)重污染環(huán)境.印染廢水污染程度較高[1],隨著印染行業(yè)的發(fā)展,印染廢水的水質(zhì)和水量都發(fā)生了很大變化[2],往往成分復(fù)雜,廢水中含有大量的尿素,色度很高,pH值在9以上,廢水B/C值一般小于0.2,色度高,有時(shí)可達(dá)4000倍以上,由于PVA漿料和新型助劑的使用,使難生化降解的有機(jī)物在廢水中的含量大大增加,對(duì)傳統(tǒng)的印染廢水處理技術(shù),特別是生物處理技術(shù)提出了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)[3]。
2、廢水水質(zhì)與處理工藝流程
2.1進(jìn)水水質(zhì)
2.2排水水質(zhì)
2.3試驗(yàn)流程
2.4反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)
2.5試驗(yàn)方案
(1)為加速系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)間,在系統(tǒng)啟動(dòng)前期,向反應(yīng)器中投加了接種污泥,接種污泥取自梅里污水處理廠壓縮污泥。
(2)將生化池內(nèi)的HAF池和FSBBR反應(yīng)池灌滿水,進(jìn)行曝氣,控制2mg/L≤DO≤4mg/L。為補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng),向生化池中適當(dāng)加入葡萄糖和磷等物質(zhì),使池內(nèi)的CODcr保持在200mg/L左右。悶曝3d后,開始向池內(nèi)投加部分工業(yè)廢水(5%濃度)。
(3)10d之后,池內(nèi)填料上長(zhǎng)上部分膜,開始連續(xù)進(jìn)水,并逐步提高負(fù)荷。
(4)經(jīng)過20d后,厭氧池內(nèi)的膜生長(zhǎng)較好,將厭氧池曝氣關(guān)掉,開始正常運(yùn)行。
(5)設(shè)備開始連續(xù)運(yùn)行后,取樣測(cè)定進(jìn)水及各反應(yīng)池出水的CODcr、氨氮。
(6)系統(tǒng)開始滿負(fù)荷運(yùn)行后,穩(wěn)定運(yùn)行十天,并連續(xù)監(jiān)測(cè)。
3、試驗(yàn)結(jié)果及討論
3.1滿負(fù)荷連續(xù)試驗(yàn)污染物去除效果
從圖1可以看出:
(1)滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行后,隨著運(yùn)行的逐漸穩(wěn)定,三相流化床出水的CODcr穩(wěn)定在出水要求的100mg/L以下,氨氮濃度穩(wěn)定在15mg/L以下。
(2)各生物反應(yīng)池內(nèi)生物膜生長(zhǎng)比較好,說明系統(tǒng)的污泥培養(yǎng)和馴化較成功,對(duì)廢水中污染物具有較好的消減能力,微生物種群豐富,加強(qiáng)了廢水的處理效果。
(3)從整體趨勢(shì)看,CODcr一直呈下降趨勢(shì),該印染廢水總含有大量的染料,且廢水經(jīng)常排入不同性質(zhì)染料,廢水的可生化性很低,但是經(jīng)過水解以及厭氧,對(duì)難降解有機(jī)物的開環(huán)、斷鏈?zhǔn)亲坑谐尚У?,從而有效的保證后續(xù)三相流化床出水CODcr穩(wěn)定達(dá)標(biāo),并且出水沒有表現(xiàn)出受到進(jìn)水性質(zhì)變化的影響,說明系統(tǒng)的抗沖擊能力較強(qiáng),最后一次環(huán)境監(jiān)測(cè)站檢測(cè)報(bào)告檢測(cè)出CODcr僅為40mg/L。
(4)從總氮變化曲線看,在水解和硝化池內(nèi)TN沒有明顯變化,是因?yàn)閺U水中的氮只是從有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,只是在硝化池內(nèi)的同步硝化反硝化作用去除了部分總氮,在厭氧濾池內(nèi)發(fā)生反硝化及氨氧化作用,總氮去除率非常高,使總氮濃度達(dá)到70mg/L以下,再經(jīng)過后面三相流化床,徹底將總氮控制在20mg/L以內(nèi)。
(5)從氨氮變化曲線看,進(jìn)水中氨氮濃度很低,經(jīng)過水解池內(nèi)脲酶分解尿素,全部轉(zhuǎn)化為氨氮,使氨氮濃度在整個(gè)工藝中達(dá)到最大值,在400mg/L左右,經(jīng)過硝化池的硝化作用,使廢水中的氨氮濃度降低到50mg/L以下,從而消除游離氨對(duì)厭氧濾池內(nèi)的產(chǎn)甲烷菌的抑制,也徹底降低了后面三相流化床消減氨氮的壓力,從而能夠使出水達(dá)標(biāo)。
(6)從色度變化曲線看,進(jìn)水色度達(dá)到400以上,經(jīng)過有效處理,厭氧濾池對(duì)色度的去除效率較高,達(dá)到60%以上,經(jīng)過三相流化床的有效分解水中的發(fā)色基團(tuán),使出水色度已經(jīng)達(dá)標(biāo)。
3.2pH變化及加藥情況
從圖2中可以看出,進(jìn)水pH較高,維持在9~10之間,堿性狀態(tài),會(huì)對(duì)水解起到一定的影響,所以經(jīng)過水解,對(duì)CODcr的去除效率很低,主要起到作用就是能夠?qū)⒛蛩剞D(zhuǎn)化為氨氮;但是經(jīng)過硝化池,發(fā)生硝化作用,在硝化的過程中,消耗堿度,pH值降低,達(dá)到6.8左右,適合進(jìn)入?yún)捬鯙V池,并且由于此刻廢水為中性,游離氨氮很低,對(duì)產(chǎn)甲烷菌的抑制性較弱,從而厭氧濾池能夠高效運(yùn)行,由于厭氧濾池的反硝化作用,產(chǎn)生堿度,pH上升到7.5左右,從而能夠滿足后面三相流化床內(nèi)的硝化作用所需要的堿度。
在整個(gè)工藝中,均是按照生物條件控制pH的變化,不用加藥調(diào)節(jié),節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用。
3.3系統(tǒng)產(chǎn)泥量
按照出水SS=15mg/L計(jì)算,10000t/d的廢水僅產(chǎn)SS為150kg/d,運(yùn)行一周才能產(chǎn)生1t左右的SS,其所產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用更為低廉,且將二次污染降至最低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于活性污泥法以及傳統(tǒng)生物膜法。從出水較低的SS能夠說明,三相流化床工藝具有卓越的截留污泥能力。
4、結(jié)論
(1)本次試驗(yàn)經(jīng)過100天的時(shí)間,三相流化床出水的CODcr穩(wěn)定在100mg/L以下,氨氮穩(wěn)定在15mg/L以下,達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)。
(2)在試驗(yàn)過程中,進(jìn)水CODcr濃度雖然總在變化,廢水性質(zhì)也會(huì)經(jīng)常改變,但系統(tǒng)運(yùn)行依然穩(wěn)定,說明系統(tǒng)的抗沖擊負(fù)荷能力較強(qiáng)。
(3)溫度對(duì)該系統(tǒng)沒有表現(xiàn)出較大的影響,對(duì)整個(gè)工藝而言,水溫保持在30℃~40℃之間,能夠取得良好的去除效果。