【摘要】為了減少汽車底盤-后車架總成焊接變形,通過改造焊接夾具,用較短的時間,最少投入,采用優(yōu)化焊接工藝。項目改造后產(chǎn)量明顯增多,生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
【關(guān)鍵詞】后車架;焊接線;優(yōu)化;改造
1.工藝分析
如圖1所示是后車架的示意圖,目前制作流程如下:
圖1 制作流程圖
圖2 改進后的夾具
1.1 凸焊(螺栓)螺母:先將螺母(螺栓)凸焊好,然后將各零件送到各焊接工位進行小組件焊接或總成焊接。
1.2 左/右縱梁以2套機器人工作站焊接分總成1和左/右縱梁總成,焊接完成后進行補焊、清理、檢查。
1.3 完成托架總成和渦輪增壓器支架左/右總成以1套機器人焊接工作站焊接。
1.4 C型梁以1套機器人焊接工作站焊接完成。
1.5 將C導(dǎo)管總成、渦輪增壓器支架左/右總成、左/右縱梁總成、C型梁總成,6個部件在人工組對工位進行組焊。組對后以4套機器人焊接工作站分別焊接分總成1、2、3及總成焊接。
1.6 焊接完成的后車架總成進行補焊、清理、檢查、打號。
2.生產(chǎn)線的設(shè)備配置及布局
考慮到焊接工藝、節(jié)拍、物流,各焊接生產(chǎn)線進行如下的配置,生產(chǎn)線的平面布局圖見附圖所示:
3.生產(chǎn)節(jié)拍分析
工位1-4、工位10均為小件點定焊、全焊,其生產(chǎn)節(jié)拍均在60秒以下,其余各工位生產(chǎn)節(jié)拍分析列表如表1所示。
從表1可看出生產(chǎn)時間最長的工序工位9,該生產(chǎn)線年生產(chǎn)量最大能力為(單班):3600/384 X8X251X0.85=1600件,超過設(shè)計綱領(lǐng)。
4.后車架焊接難點
4.1 機器人焊接后車架縱梁加強筋工序,為了加快散熱減少焊接變形,減小焊縫,我們在焊接夾具上增加了銅制仿形塊的夾緊裝置。這一措施在控制縱梁焊接變形方面,起到關(guān)鍵性的作用,達到了預(yù)期效果。圖2是改進后的夾具:
4.2 后車架C形梁由于沖壓散件形狀復(fù)雜,工件間本身貼合不好,因此焊接變形量很大,難以控制(如圖2所示)。針對這種情況,首先我們對焊接夾具進行改進,增加了壓緊點,但是效果不理想,焊接變形還是沒有的很大的改善。后來,我們又從焊接工藝上進行改進,將影響焊接變形的關(guān)鍵四條焊縫留在后車架分總成1進行焊接。這樣一來,后車架C形梁的焊接變形就得到了很好的控制,達到了我們需要的理想效果。同時,這一措施對我們后面控制總成焊接變形也起到了重要作用。圖3所示是改進后的夾具:
圖3 改進后的夾具
4.3 點焊后車架總成焊接工序,此工序是整個后車架所有工序中最關(guān)鍵和最重要的一道工序。它在整個開發(fā)過程中起到承前起后的作用,后面所有工序的焊接變形都與本道工序緊密關(guān)聯(lián)。因此,在工藝上控制此道工序的焊接變形量和預(yù)留量就成了我們需要攻克的難題了。為了控制焊接變形,首先我們增加焊接夾具的夾緊點,工件四個基準(zhǔn)孔面由于焊接變形造成的不平基本得到控制,同時往里的收縮量也得了很好控制(增加夾緊點如圖4所示)。
圖4 增加夾緊點
圖5
當(dāng)時調(diào)試由于沒有經(jīng)驗,對高強度薄板件的焊接性不熟悉,沒有估計出其焊接收縮量。后來經(jīng)過半年的摸索,我們最終找到了后車架總成的焊接收縮量(如圖5所示)。
針對后車架總成的焊接收縮,我們利用焊接學(xué)的反變形原理,在工藝上采取了從此道工序開始預(yù)留焊接收縮量,結(jié)果有效的控制了焊接變形,最終的焊接總成達到了產(chǎn)品圖紙的要求。
5.結(jié)束語
本方案通過我們改進,后車架焊接變形尺寸有了很大的改觀,不僅為公司在薄板件產(chǎn)品開發(fā)方面積累了寶貴的實踐經(jīng)驗,同時該項目為公司新產(chǎn)品開發(fā)開辟了一個新的技術(shù)平臺?,F(xiàn)在,后車架及懸臂已經(jīng)批量供貨,成為本公司新的經(jīng)濟增長點,降低了整車開發(fā)的成本,值得在汽車領(lǐng)域推廣應(yīng)用。
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