【摘要】針對(duì)燒結(jié)系統(tǒng)的混合機(jī)、單輥溜槽、成品篩分、單輥減速機(jī)、自循環(huán)返礦系統(tǒng)、成品輸出皮帶等制約環(huán)節(jié)進(jìn)行了改造,穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)。
【關(guān)鍵詞】改造;效果;穩(wěn)定
1、前言
宣鋼1#、2#360m2燒結(jié)機(jī)分別于2008年4月、2010年3月投產(chǎn),在兩臺(tái)360m2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)混合機(jī)粘料嚴(yán)重、混合機(jī)拖輪損壞頻繁,緩沖倉(cāng)粘料嚴(yán)重,刮刀塊和耐磨塊故障率高,成品篩分設(shè)備故障率高,緩沖料倉(cāng)粘倉(cāng)等設(shè)備問題,燒結(jié)機(jī)內(nèi)因停機(jī)率及計(jì)劃?rùn)z修率高,制約了燒結(jié)產(chǎn)質(zhì)量水平的發(fā)揮。為了提高燒結(jié)機(jī)設(shè)備作業(yè)率,挖掘360m2燒結(jié)機(jī)大型化、現(xiàn)代化設(shè)備效能,針對(duì)影響360m2燒結(jié)機(jī)設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障和缺陷以及不能適應(yīng)燒結(jié)生產(chǎn)的制約環(huán)節(jié),進(jìn)行原因分析,詳細(xì)制定設(shè)備改造方案,改造后達(dá)到了預(yù)期效果,穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)。
2、改造內(nèi)容
2.1混合機(jī)襯板改造
此次改造將1#、2#二混機(jī)的尼龍襯板改用具有重量輕、不易粘料特點(diǎn)的陶瓷橡膠襯板,規(guī)格為250×250×10(mm),總厚度為10mm。耐磨陶瓷與橡膠硫化在一起,耐磨陶瓷橡膠襯板粘貼在筒體設(shè)備內(nèi)壁上。
使用近1年來(lái),由于混合機(jī)內(nèi)襯組件的設(shè)計(jì)合理,既要滿足物料強(qiáng)化制粒成球的要求,又要確保筒體內(nèi)不沾料、能帶料。年可節(jié)約停機(jī)時(shí)間76小時(shí)。
2.2緩沖倉(cāng)襯板改造
緩沖倉(cāng)原用不銹鋼襯板,在生產(chǎn)過(guò)程中容易粘料造成懸倉(cāng),每次處理懸倉(cāng)均需要10多個(gè)小時(shí),在計(jì)劃?rùn)z修時(shí),頻繁修補(bǔ)襯板,增加了職工工作量。后使用高壓水進(jìn)行處理,雖然減少了處理時(shí)間,但是頻繁處理懸倉(cāng)仍對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)不利。本次改造用具有表面光滑、耐磨損的陶瓷襯板代替原有襯板。同時(shí)在緩沖倉(cāng)兩側(cè)加裝活動(dòng)襯板,活動(dòng)襯板與固定襯板比較,優(yōu)點(diǎn)就在于活動(dòng)襯板能動(dòng),當(dāng)物料粘在襯板上時(shí),通過(guò)開啟活動(dòng)襯板的振動(dòng)器,襯板隨著振動(dòng),物料會(huì)被振動(dòng)脫落,處理粘倉(cāng)效果較好。改造后未出現(xiàn)粘料懸倉(cāng)現(xiàn)象。
2.3篩分設(shè)備改造
原360m2燒結(jié)機(jī)北一、二次篩使用橢圓等厚振動(dòng)篩,故障率高、維護(hù)成本高,且篩體笨重、電耗高。經(jīng)論證,選用懸臂篩網(wǎng)振動(dòng)篩代替原有橢圓等厚振動(dòng)篩。改造后篩分系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了零事故的高效作業(yè)率,有效解決了設(shè)備故障率高的問題,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
2.4單輥溜槽改造
單輥溜槽主要存在問題:
1)溜槽本體磨損嚴(yán)重;
2)刮刀塊和耐磨塊易于脫落。
改造方案:
1)在單輥溜槽內(nèi)部打耐磨陶瓷澆注料,陶瓷澆注料具有耐1000℃高溫、抗沖刷能力強(qiáng)的特性。耐磨陶瓷澆注料在單輥溜槽部位使用,在國(guó)內(nèi)尚屬首次。通過(guò)使用耐磨陶瓷澆注料單輥溜槽本體壽命可由1年提高到2年。
2)改造刮刀塊結(jié)構(gòu)和固定方式。原固定方式是刮刀塊通過(guò)螺栓固定在底板上,螺栓為橫向。當(dāng)物料沖刷刮刀塊時(shí)造成固定螺母磨損。改造后固定螺栓為縱向。螺母臥在刮刀塊槽體內(nèi),物料積存在槽體對(duì)螺母形成保護(hù),螺栓頭在底板下方,接觸不到物料。
3) 改造耐磨塊結(jié)構(gòu)和材質(zhì),原耐磨塊共5塊,長(zhǎng)度880mm。材質(zhì)為鑄鋼,表層堆焊耐磨層。當(dāng)耐磨層磨損后,耐磨塊本體急劇磨損造成臥在槽內(nèi)的固定螺栓磨損。耐磨塊長(zhǎng)度過(guò)大,脫落后架在單輥篦條上,對(duì)單輥轉(zhuǎn)子錘柄造成危害。改造后耐磨塊材質(zhì)采用高鉻鑄鐵,增強(qiáng)耐磨度。耐磨塊長(zhǎng)度改為190mm,單塊耐磨塊尺寸減小,脫落后可由篦條間隙落到溜槽內(nèi),不會(huì)對(duì)其他設(shè)備造成損傷。
2.5單輥減速機(jī)改造
單輥破碎機(jī)減速機(jī)原型號(hào)為XJBW134B-220-F的星輪減速機(jī),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不耐沖擊。單輥破碎機(jī)沖擊負(fù)荷大,容易造成星輪減速機(jī)內(nèi)部零件損壞。1#、2#機(jī)總計(jì)發(fā)生5次損壞事故。經(jīng)過(guò)載荷計(jì)算,本次改造選用具有結(jié)構(gòu)緊湊、承載負(fù)荷大的優(yōu)點(diǎn)的型號(hào)為ML4PSF-140減速機(jī),能夠適應(yīng)單輥破碎機(jī)工況條件。改造后滿足生產(chǎn)需求。
2.6自循環(huán)返礦系統(tǒng)改造
1#、2#燒結(jié)機(jī)自循環(huán)返礦皮帶為共用,若其中一條皮帶出現(xiàn)問題,則會(huì)影響兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)。在48#皮帶尾部增設(shè)返礦落地溜槽,自循環(huán)返礦可以臨時(shí)落地,減少返礦皮帶故障對(duì)生產(chǎn)的影響,年節(jié)約停機(jī)時(shí)間25小時(shí)。在46#皮帶上增設(shè)加返礦溜槽,自循環(huán)返礦不足部分可通過(guò)外配補(bǔ)齊,穩(wěn)定了返礦配比。
3、改造效果
上述改造從2011年4月開始到2012年12月逐步實(shí)施完成,2013年1-6月份的運(yùn)行效果看,360m2燒結(jié)機(jī)設(shè)備作業(yè)率、穩(wěn)定性提高,滿足燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量水平大幅度提高的要求,順利實(shí)現(xiàn)設(shè)備改造目標(biāo)。
(1)解決了混合機(jī)粘料問題,降低了故障率,保證了傳動(dòng)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。混合機(jī)制粒效果改善,混合料中大于3mm的量由77.9%增加到79.98%,增加2.02%,水分合格率由93.6%增加到99.2%,增加5.6%,
(2)2012年9月緩沖倉(cāng)襯板改為陶瓷襯板加后動(dòng)襯板至今,沒有發(fā)生襯板脫落、懸倉(cāng)現(xiàn)象,穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)。
(3)成品篩設(shè)備故障率降低,成品粒級(jí)改善,成品中小于5mm的量由改造前的5.3%降到4.8%,降低0.5%。。
(4)單輥系統(tǒng)改造,通過(guò)對(duì)耐磨塊、刮刀塊固定方式的從新設(shè)計(jì),有效合理的解決了其容易脫落的現(xiàn)象。將行星齒輪減速機(jī)改為圓柱齒輪減速機(jī),實(shí)現(xiàn)了零故障,大幅度提高了減速機(jī)的工作效率。
(5)成品皮帶使用鋼絲帶、自循環(huán)返礦增加落地溜槽和上料溜槽減少了由于皮帶機(jī)故障引起的設(shè)備停機(jī),年節(jié)約停機(jī)時(shí)間73小時(shí)。
4、結(jié)語(yǔ)
對(duì)緩沖倉(cāng)襯板、單輥破碎機(jī)減速機(jī)、加活動(dòng)襯板、成品篩改造、增加自循環(huán)返礦落地溜槽及在單輥溜槽內(nèi)打耐磨澆注料解決了嚴(yán)重影響燒結(jié)過(guò)程穩(wěn)定的制約性環(huán)節(jié)的難題,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。改造后取得良好效果,生產(chǎn)中燒結(jié)過(guò)程明顯穩(wěn)定、燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)得到改善和提高,產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。