摘 要:在其他條件一致,鹽酸酸度分別為20g/L,10,3.65 g/L的條件下,采用浸泡方式對(duì)某堿性鈾礦進(jìn)行除碳酸鈣的對(duì)比試驗(yàn)研究,分析了浸出過(guò)程中有關(guān)參數(shù)的變化規(guī)律;試驗(yàn)結(jié)果表明,3種酸度條件下,碳酸鈣的浸出率分別為86.91%,87.65%,81.99%;而耗酸率分別為5.11%,4.66%,4.60%,因此,采用酸度為10 g/L的鹽酸浸泡液效果最好。
關(guān)鍵詞:堿性鈾礦 碳酸鈣 浸出率 耗酸率
中圖分類(lèi)號(hào):TD853 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)05(a)-0081-02
隨著我國(guó)鈾礦資源的不斷開(kāi)采,礦石品位不斷降低、開(kāi)采深度日益加深,礦石成分日益復(fù)雜,采冶難度加大,生產(chǎn)成本越來(lái)越高[1]。因此,開(kāi)發(fā)低品位、復(fù)雜難處理鈾礦的高效提取技術(shù)迫在眉睫。近來(lái)興起的微生物浸鈾技術(shù)在難浸鈾礦的浸出中雖然具有很大優(yōu)勢(shì),但也存在很多影響鈾浸出的不利因素[2]。如某礦石的堿性高和鈾含量較低(平均品位低于0.1%),因此生產(chǎn)過(guò)程中耗酸率很高,浸出率較低,浸鈾周期長(zhǎng)。高硫酸浸出工藝[3]的副作用還易形成石膏板結(jié),進(jìn)而影響浸鈾進(jìn)程的正常進(jìn)行。因此需要進(jìn)一步改進(jìn)堿性礦石的浸鈾工藝,以期縮短浸鈾周期、降低酸耗和提高其浸出率,防止石膏板結(jié)。
1 試驗(yàn)材料
1.1 試驗(yàn)礦樣
試驗(yàn)礦樣取自某鈾礦山,試驗(yàn)前將所有礦石充分混勻后裝柱,礦樣粒徑為-8 mm,重量均為12.5 kg,礦樣化學(xué)成分分析結(jié)果為CaO:4.623%;FeO:1.427%;Fe2O3:2.821%;Al2O3:8.482%;SiO2:76.873%;K2O:3.108%;Na2O:0.764%;MgO:0.386%;TiO2:0.079%;P2O5:1.79%;F:0.272%;CO2:3.514%。從以上數(shù)據(jù)可看出,該礦石中Ca含量很高,在高酸浸鈾工藝時(shí)有副作用易產(chǎn)生石膏沉淀,不利于細(xì)菌酸法浸礦;因此,進(jìn)行浸鈾工藝前,應(yīng)先對(duì)該礦石進(jìn)行去鈣,才能保證浸出效率。
1.2 試驗(yàn)裝置
(1)浸出柱:Φ150 mm×h1000 mm有機(jī)玻璃柱3個(gè)。(2)分光光度計(jì)、pH計(jì)、Eh計(jì)及常規(guī)滴定測(cè)試所用滴定管等儀器。
2 試驗(yàn)方案
2.1 試驗(yàn)主要工藝參數(shù)
試驗(yàn)采用浸泡的方式,共設(shè)計(jì)了3個(gè)試驗(yàn)柱,編號(hào)分別為Z1、Z2、Z3,試驗(yàn)主要工藝參數(shù)為:溶浸液酸KYtrl2nQZeXG0+p2Mnywnw==度分別為20、10、3.65g/L,控制浸出液pH為(4±0.5)左右,換液量為21%。
2.2 試驗(yàn)過(guò)程
試驗(yàn)采用池浸浸泡換液方法,該法水巖作用較均勻,作用時(shí)間比噴淋長(zhǎng),為了避免蒸發(fā)作用影響,進(jìn)、出液口都被遮蓋。換液按以下要求執(zhí)行:當(dāng)浸泡液pH接近pH設(shè)計(jì)(±0.5)時(shí)換液放液量盡量控制一致,并基本等于進(jìn)液量。進(jìn)液由上灌入,并注意不要過(guò)猛。浸泡過(guò)程中觀測(cè)浸泡液的pH,2h觀測(cè)一次。測(cè)定pH、Eh、鈾、Ca2+、Fe2+、Fe3+。剩余浸出液用自來(lái)水?dāng)U充到溶浸液體積,用鹽酸將其pH調(diào)至適合pH,并記錄消耗的鹽酸量。試驗(yàn)結(jié)束條件:連續(xù)2次浸出液pH在24h內(nèi)≤pH設(shè)計(jì)、沒(méi)有氣泡產(chǎn)生。
3 試驗(yàn)結(jié)果與分析
本次試驗(yàn)歷時(shí)20d,主要試驗(yàn)結(jié)果如下:三柱總耗酸率為5.11%、4.66%、4.60%,液固比為4.63%、4.58%、4.46%,液計(jì)浸出率為75.36%、78.43%、70.58%,渣計(jì)浸出率 86.91%、87.65%、81.99%。
3.1 各柱液計(jì)碳酸鈣總浸出率分析
浸出率是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的指標(biāo)。各柱的液計(jì)碳酸鈣總浸出率隨時(shí)間的變化如圖1所示。
由圖1可以看出3個(gè)柱子在前期階段相同酸度的情況下,浸出率基本相近。而酸度為10 g/L的Z2柱碳酸鈣浸出率更高,試驗(yàn)后期,隨著難溶解的Ca越來(lái)越少,浸出速度趨于平穩(wěn)。試驗(yàn)結(jié)束時(shí),3個(gè)柱子的液計(jì)鈣總浸出率分別達(dá)到了75.36%,78.43%和70.58%,渣計(jì)浸出率分別為86.91%,87.65%和81.99%。
3.2 各柱耗酸率分析
耗酸率是又一個(gè)重要的工業(yè)參數(shù),不僅關(guān)系到經(jīng)濟(jì)成本,而且過(guò)多的酸殘留在礦石中還會(huì)污染環(huán)境。各柱總耗酸率隨浸出時(shí)間的變化如圖2所示。
由圖2可以看出,曲線的斜率是前大后小,前期階段耗酸量占了整個(gè)耗酸量的很大部分,而試驗(yàn)后期階段耗酸量很少,耗酸率幾乎不提高。所以降低前期階段的耗酸量是降低總酸耗的關(guān)鍵。從Z1,Z2,Z3柱的耗酸率對(duì)比情況來(lái)看,分別控制溶浸液液酸度為20 g/L、10 g/L、3.65 g/L時(shí),酸度為10 g/L的Z2柱子耗酸率較低,鈾浸出率最高。
3.3 各柱Fe和U浸出情況分析
Fe和U的含量都是下一步浸鈾工作的重要參數(shù)。因此,在去碳酸鈣的過(guò)程中,應(yīng)避免Fe和U的損失。三柱總Fe液計(jì)累計(jì)浸出率為2.29%、2.05%、2.12%,鈾累計(jì)浸出率為0.64%、0.48%、0.50%。從數(shù)據(jù)可以看出,各柱總Fe累計(jì)浸出率均較小,且卸柱后未出現(xiàn)鐵沉淀;從各柱U的累計(jì)浸出率看,鈾基本未被浸出。說(shuō)明鹽酸在去鈣過(guò)程中不會(huì)浸出礦石中的鈾,同時(shí)去除了鈾礦中大部分的鈣,在浸鈾酸化階段時(shí)就可以避免石膏沉淀的形成,大大提高后期浸鈾效率。
4 結(jié)論
(1)本次試驗(yàn)以控制不同溶浸液酸度為20、10、3.65的3個(gè)柱子做對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果顯示,達(dá)到合格時(shí),各柱的耗酸分別為5.11%,4.66%,4.60%;液計(jì)浸出率分別為75.36%,78.43%和70.58%;渣計(jì)浸出率分別為86.91%,87.65%,81.99%。綜合以上因素,在酸度為10g/l的工作條件下,效率最高,更省酸。(2)試驗(yàn)結(jié)果表明HCl酸液去碳酸鈣工藝可行,U、P離子去除率較小,U累積最高濃度僅11 mg/L;鐵有少量浸出,大部分仍留在礦石內(nèi),累積最高濃度僅0.62 g/L,而且以二價(jià)鐵為主。(3)鹽酸在去鈣過(guò)程中不會(huì)浸出礦石中的鈾,同時(shí)去除了鈾礦中大部分的鈣,在浸鈾酸化階段時(shí)就可以避免石膏沉淀的形成,大大提高后期浸鈾效率。
參考文獻(xiàn)
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