杜業(yè)輝
(藍(lán)天環(huán)保設(shè)備工程股份有限公司浙江杭州310012)
燃煤機(jī)組(125MW~1000MW)鍋爐在啟動(dòng)時(shí),脫硫系統(tǒng)啟動(dòng)噴水降溫裝置,可以控制少量的油進(jìn)入吸收塔漿液,防止了漿液中毒和避免了脫硫效率降低;由于鍋爐原因造成短時(shí)吸收塔入口煙氣溫度高于180℃,若吸收塔入口不設(shè)置噴水降溫裝置,塔入口煙道的防腐很容易被高溫?zé)煔鉄龎?;?dāng)電廠全部掉電或脫硫系統(tǒng)全部掉電時(shí),風(fēng)機(jī)惰走使高溫?zé)煔膺M(jìn)入吸收塔,為防止吸收塔內(nèi)設(shè)備燒壞,塔入口前應(yīng)增加噴水降溫裝置。
燃煤機(jī)組(125MW~1000MW)鍋爐采用微油和油點(diǎn)火啟動(dòng)時(shí),煙氣中含有大量的油;濕法脫硫取消旁路系統(tǒng)后,為保證吸收塔內(nèi)的設(shè)備不被高溫?zé)煔鉄龎?,啟?dòng)循環(huán)漿液泵控制塔內(nèi)煙氣溫度低于80℃,但煙氣中大量的油污被循環(huán)石膏漿液洗滌下來(lái)進(jìn)入吸收塔漿液池,造成漿液中毒,脫硫效率下降,同時(shí)還會(huì)出現(xiàn)吸收塔鼓泡、溢流、真空皮帶脫水機(jī)不能脫水現(xiàn)象,造成脫硫系統(tǒng)停運(yùn)。
設(shè)置水噴淋裝置后,不用啟動(dòng)循環(huán)漿液泵,啟動(dòng)水噴淋裝置完全可以將進(jìn)入吸收塔煙氣的溫度控制在80℃以下,保護(hù)吸收塔的防腐和塔內(nèi)的噴淋層及除霧器。由于噴淋層、除霧器采用的材料分別是FRP和PP,能耐的最高溫度是小于80℃的。
由于濕法脫硫取消旁路后,煙氣溫度高于180℃時(shí),吸收塔入口煙道防腐會(huì)出現(xiàn)龜裂而損壞。故連鎖啟動(dòng)噴水降溫裝置(分兩級(jí)啟動(dòng)),可以將進(jìn)入吸收塔的煙氣溫度控制在110℃和80℃以下,來(lái)保護(hù)入口煙道的防腐。
脫硫系統(tǒng)掉電和全廠停電時(shí),引風(fēng)機(jī)惰走,煙氣以15m/s的速度經(jīng)過(guò)煙道進(jìn)入吸收塔,造成高溫?zé)煔膺M(jìn)入吸收塔,由于停電循環(huán)泵不能運(yùn)行,吸收塔內(nèi)高溫?zé)煔鈸p壞塔入口煙道防腐、吸收塔防腐、除霧器、噴淋層;故應(yīng)設(shè)置水噴淋裝置。
(1)噴水降溫裝置的一路水來(lái)源取自脫硫工藝水泵,工藝水泵采用一用一備,且工藝水泵電源接采用保安電源,保證系統(tǒng)的安全性。鍋爐投油運(yùn)行及煙氣超溫的情況下,啟動(dòng)該路水源,進(jìn)行噴淋降溫。
(2)噴水降溫裝置的另一路水來(lái)自電廠消防水管網(wǎng),保證掉電時(shí)也有0.6Mpa以上的壓力。在脫硫系統(tǒng)掉電和全廠停電時(shí)連鎖啟動(dòng)消防水水源管路的氣動(dòng)控制閥,迅速投運(yùn)噴淋降溫裝置。若通過(guò)啟動(dòng)工藝水泵一路水源來(lái)啟動(dòng)噴水降溫裝置要需要18秒,不能起到保護(hù)作用。其中啟動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)最快要15秒,啟動(dòng)氣動(dòng)閥門要3秒鐘。
(3)噴水降溫裝置的閥門全部采用氣動(dòng)控制,開啟迅速(3秒),氣動(dòng)閥門的控制電源接到UPS上,保證任何時(shí)候能連續(xù)供電。
(4)噴嘴的覆蓋率要求>200%,噴嘴要求在0.5Mpa,霧化粒徑≤40μm。
安徽阜陽(yáng)華潤(rùn)電力有限公司2×600MW機(jī)組,采用石灰石—石膏濕法脫硫、采用一爐一塔脫硫裝置,脫硫率不小于95%。于2004年3月1日開工建設(shè),1號(hào)機(jī)組2006年1月1日點(diǎn)火,2月1日并網(wǎng),3月30日投產(chǎn),2號(hào)機(jī)組2006年3月31日點(diǎn)火,5月30日投產(chǎn)。2012年4月30日,根據(jù)國(guó)家環(huán)保要求取消煙氣旁路和脫硫增壓風(fēng)機(jī),在取消旁路同時(shí)增加了水噴淋裝置,保證了電廠的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
煙氣質(zhì)量流量:3175807Kg/h;
煙氣比熱 (180℃/130℃/80℃/75℃):1.090/1.075/1.066/1.065(KJ·kg-1·K-1);
水比熱(20℃/80℃/75℃):4.183/4.195/4.181(KJ·Kg-1·K-1);
水焓值(80℃/75℃):334.94/314.03(KJ·Kg-1);
水蒸氣焓值(80℃/75℃):2642.4/2629.7(KJ·Kg-1);
(1)煙氣溫度由130℃降至80℃:Q=Cm△t
1.075 ×3175807×(130-80)=(4.183×(80-20)+(2642.4-334.94))×M×10-3;
需要冷卻水量M=67t/h
(2)煙氣溫度由180℃降至80℃:
1.09 ×3175807×(180-80)=(4.183×(80-20)+(2642.4-334.94))×M×10-3;
需要冷卻水量M=136t/h
(3)煙氣溫度由130℃降至75℃:
1.075 ×3175807×(130-75)=(4.181×(75-20)+(2629.7-314.03))×M×10-3;
需要冷卻水量M=74t/h
(4)煙氣溫度由180℃降至75℃:
1.09 ×3175807×(180-75)=(4.181×(75-20)+(2629.7-314.03))×M×10-3;
需要冷卻水量M=143 t/h
綜上四種工況的情況,事故煙氣噴淋總耗水量按最大需水量再考慮5%余量設(shè)計(jì),取值為150t/h。每套系統(tǒng)設(shè)置兩級(jí)噴淋,一級(jí)噴水降溫設(shè)置60只噴嘴,二級(jí)噴水降溫裝置設(shè)置45只噴嘴,單只噴嘴流量:28L/min,噴嘴壓力2.0bar,噴嘴角度120°,材質(zhì)2205。
噴嘴的覆蓋面積:按90°噴角,距離噴嘴出口0.6米位置的面積為3.39m2,一層噴水降溫裝置覆蓋率=3.39×60÷14.3÷4.1=350%;二級(jí)噴水降溫裝置覆蓋率 =3.39×45÷12.2÷4.1=350%=305%。噴嘴出口0.6米處的覆蓋率都>200%,保證了煙氣與霧化水滴的交換效率;啟動(dòng)噴水降溫裝置后,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)測(cè)試和在線儀表顯示,噴水降溫裝置后煙氣溫度小于75℃。
濕法脫硫取消旁路后,要求主機(jī)與脫硫同步運(yùn)行,對(duì)脫硫系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行要求比較高。故本文針對(duì)取消旁路后增加噴水裝置進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,為電廠安全穩(wěn)定運(yùn)行脫硫系統(tǒng)提供了參考和借鑒。