張 毅,劉萬超,齊云明
(安徽三星化工有限責(zé)任公司,安徽 渦陽 233610)
在國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)錯(cuò)綜復(fù)雜的形勢(shì)下,2012年我公司按照務(wù)實(shí)重干、穩(wěn)中求進(jìn)的工作思路,苦練成本內(nèi)功,強(qiáng)化行業(yè)對(duì)標(biāo)管理,突出技術(shù)改造降消耗;全年完成氨(醇)315kt、尿素336kt,氨(醇)耗原料煤1.093t/t、與上年相比下降39kg/t,噸尿耗電993kW·h、與上年相比下降23kW·h/t,取得多年來最好水平。
我公司氨罐弛放氣約2200m3/h,之前弛放氣中的氨采用二塔串聯(lián)間斷補(bǔ)水鼓泡吸收,吸收后的氨水送尿素工段進(jìn)行解吸回收;經(jīng)過氨回收工段吸收凈氨后的弛放氣,送入吹風(fēng)氣余熱回收裝置進(jìn)行燃燒,氫氣的價(jià)值沒有得到充分利用。為了進(jìn)一步節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,我公司采用無動(dòng)力氨回收與低壓膜技術(shù)相結(jié)合的工藝,回收利用氨罐弛放氣中氨和氫氣,該裝置于2012年7月投運(yùn),節(jié)能效果明顯。具體介紹如下。
圖1 無動(dòng)力氨回收工藝流程
從合成系統(tǒng)高壓膜提氫裝置來的提氫尾氣(1.9MPa),首先進(jìn)入氨回收干燥系統(tǒng),除去夾帶的水分后,進(jìn)入第一高效換熱器,降溫后氣體進(jìn)入第一分離器,溫度約-5℃以下氣體進(jìn)入膨脹機(jī)膨脹,經(jīng)膨脹機(jī)減壓后提氫尾氣溫度降至-50℃,再依次經(jīng)過第三、第二換熱器,與氨貯槽來的弛放氣交換冷量后,尾氣進(jìn)入膨脹機(jī)鼓風(fēng)端后去燃燒系統(tǒng)。
由氨貯槽來的1540m3/h、2.2MPa弛放氣(氨含量18.96%),首先進(jìn)入氨回收系統(tǒng)第二高效換熱器,與低溫氣體(膨脹后低溫提氫尾氣及液氨蒸發(fā)潛熱)進(jìn)行冷熱交換,溫度降至-45℃后,進(jìn)入第二氣液分離器,分離出大部分氨。分氨后氣體進(jìn)入第三高效換熱器,氣體被低溫氣體(膨脹后低溫提氫尾氣、低溫弛放氣)進(jìn)一步冷卻后,溫度降至-28℃后,進(jìn)入第三氣液分離器,分離氨后的弛放氣氨含量在1.2%左右,氣體返回第三換熱器,交換冷量后,進(jìn)入第一換熱器,冷卻膨脹機(jī)進(jìn)口氣體后去低壓膜提氫系統(tǒng)。無動(dòng)力氨回收裝置熱交換過程中,降低弛放氣溫度的冷量由高壓膜提氫尾氣壓頭推動(dòng)膨脹機(jī)對(duì)外做功,降低提氫尾氣的焓值而得到。
分離器分離出的液氨匯合后,返回第二換熱器,進(jìn)行蒸發(fā)吸熱,降低貯槽來弛放氣的溫度,蒸發(fā)后的氣氨去冰機(jī)系統(tǒng)回收利用(由此避免了對(duì)氨水進(jìn)行解吸時(shí)的蒸汽消耗)。經(jīng)核算,每天可回收氨5~6t。
圖2 低壓膜分離氫回收工藝流程
經(jīng)過無動(dòng)力氨回收裝置分離氨后的1200m3/h弛放氣,在2.1MPa(G)下進(jìn)入低壓膜分離氫回收裝置。弛放氣先進(jìn)入φ600mm氨洗塔,與從塔頂噴淋下來的水逆流接觸(洗滌),使進(jìn)入膜分離器的氣體中氨濃度小于10×10-6,保證膜的正常使用。
水泵將1.5m3/h脫鹽水輸送至φ600mm氨洗塔頂部,氨洗塔采用一段噴淋、兩段吸收的方式。脫鹽水與弛放氣逆流接觸,洗去原料氣中含有的氨,濃度約10%的氨水作為尿素工段的工藝補(bǔ)水而進(jìn)行利用。
弛放氣從氨洗塔出來,經(jīng)氣液分離器將夾帶的霧滴除去;進(jìn)入加熱器,通過蒸汽將弛放氣加熱到50℃左右,以保證進(jìn)膜前的氣體遠(yuǎn)離露點(diǎn);加熱后的弛放氣進(jìn)入精過濾器,把夾帶的微小霧滴及粉塵雜質(zhì)除去后,進(jìn)入膜分離器。膜分離器內(nèi)部為中空纖維膜絲,原料氣從下端底面進(jìn)入膜分離器,氫氣以較快的速率透過纖維膜絲,稱為滲透氣;擴(kuò)散速率較慢的組分則滯留在纖維芯一側(cè),稱為尾氣。通過膜分離器后的含氫85%~90%的滲透氣約500m3/h,作為合成氨原料氣回收利用;尾氣則送后工段燃燒。
表1 低壓膜分離器運(yùn)行情況
(1)無動(dòng)力氨回收工藝指標(biāo)
原料氣進(jìn)口壓力 2.2~2.4MPa
原料氣出口壓力 ≥2.1MPa
系統(tǒng)出口氣體中NH3≤2%
系統(tǒng)出口產(chǎn)品氣氨壓力 ≥0.15MPa
(2)低壓膜分離氫回收工藝指標(biāo)
原料氣壓力 2.1~2.4MPa
氨洗塔出口氣體NH3濃度 ≤10×10-6滲透氣中氫氣濃度 ≥85%
滲透氣中甲烷濃度 ≤9%
尾氣中氫氣含量 ≤10%
氫氣回收率 ≥90%
滲透氣壓力 ≤0.15MPa
氨罐弛放氣流量為1540m3/h(流量計(jì)計(jì)量)、氨含量19.96%,氨回收出口弛放氣氨含量1.2%;低壓膜進(jìn)口原料氣流量1229m3/h,氫含量53.7%,低壓膜出口尾氣流量740m3/h(流量計(jì)計(jì)量),滲透氣氫含量91.74%,尾氣中氫含量11.18%。
(1)回收氨的效益(450元/t計(jì)) 1540m3/h×(19.96% -1.2%)÷22.4m3/kmol×17kg/kmol×7920h/a×0.001t/kg×450元/t=78.14萬元/a。
(2)回收氫的效益 氫氣折標(biāo)煤系數(shù)0.43 kg/m3,標(biāo)煤以1100元/t計(jì),則為(1229 -740)m3/h×91.74%×7920h/a×0.43kg/m3×0.001t/kg×1100元/t=168.06萬元/a。
(3)氨回收裝置耗電費(fèi)用 增壓機(jī)運(yùn)行電流60A,功率因數(shù)0.9;電費(fèi)以0.465元/(kW·h)計(jì),則為×380V×60A×0.9×7920h/a×0.465元/(kW·h)=13.09萬元/a。
(4)合計(jì) 綜合經(jīng)濟(jì)效益為78.14+168.06-13.09=233.11萬元/a。
無動(dòng)力氨回收與低壓膜裝置綜合應(yīng)用回收氨罐弛放氣中氨及氫氣,目的在于降低蒸汽消耗、簡(jiǎn)化工藝流程、減少維修量及設(shè)備占地面積,實(shí)現(xiàn)低成本回收氨罐弛放氣中的氫氣與氨。裝置投運(yùn)后,經(jīng)濟(jì)效益良好;受氨罐弛放氣及高壓膜提氫尾氣氣量波動(dòng)的影響,操作調(diào)整頻繁。