郭宜果,魏 鑫
(1.山東電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,山東 濟(jì)南 250001;2.棗莊供電公司,山東 棗莊 277102)
變壓器是變電站中關(guān)鍵的供電元件,其運(yùn)行狀況直接關(guān)系著電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定[1]。根據(jù)GB-T 14285-2006《繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程》的要求:“電壓在10 kV以上、容量在10 MVA及以上的變壓器,采用縱差保護(hù)”??v差保護(hù)作為變壓器電氣量主保護(hù),反映變壓器繞組及其引出線的相間短路、中性點(diǎn)直接接地側(cè)接地短路、繞組的匝間短路等故障,對(duì)變壓器的安全運(yùn)行具有十分重要的意義[2]。變壓器差動(dòng)保護(hù)具有較高的靈敏度和速動(dòng)性,但是,由于該類型保護(hù)為元件保護(hù),必須保證其動(dòng)作的選擇性,絕不應(yīng)該在區(qū)外故障的情況下動(dòng)作[3]。
2011年9月8日23時(shí)12分,某35 kV變電站10 kVⅠ段母線17號(hào)出線開關(guān)柜發(fā)生C相金屬性接地故障,本間隔過流保護(hù)動(dòng)作跳閘,重合閘成功。隨后2號(hào)主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,跳開主變兩側(cè)開關(guān),造成全站失壓,發(fā)生了保護(hù)誤動(dòng)作的故障。
該站1990年3月9日投運(yùn),電壓等級(jí)為35/10kV,35 kV 2回進(jìn)線,單母線雙刀閘分段接線;主變2臺(tái),型號(hào)分別為:SZ11-M-16000/35 (1 號(hào)主變)、SZ10-20000/35(2號(hào)主變);10 kV 單母線分段,共有出線 7回。35 kV側(cè)為電源端,10 kV側(cè)為負(fù)荷端,主變差動(dòng)保護(hù)電流回路采用全星型接線。事故發(fā)生時(shí),35 kV君安線53號(hào)開關(guān)帶2號(hào)主變、10 kVⅠ、Ⅱ段母線運(yùn)行,另一條35 kV進(jìn)線及1號(hào)主變處于熱備用狀態(tài),如圖1所示。
圖1 2號(hào)主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作時(shí)變電站運(yùn)行方式
2011年9月8日23:12:17,變電站10 kV安工 I線17號(hào)開關(guān)過流Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作跳閘,重合成功;2011年9月8日23:12:18,安城站 2號(hào)主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,52號(hào)開關(guān)、12號(hào)開關(guān)跳閘,10 kVⅠ、Ⅱ段母線失電。
故障后,迅速通過遠(yuǎn)方遙控操作將1號(hào)主變投入,恢復(fù)供電。搶修人員及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)迅速組織現(xiàn)場(chǎng)檢查和設(shè)備搶修處理,運(yùn)行人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、配合工作。
8日23:16,拉開全部10 kV開關(guān),并投入 1號(hào)主變及10 kV I段母線上的出線開關(guān),發(fā)現(xiàn)C相電壓過高(7.6 kV)。
9日00:00,運(yùn)行人員趕到變電站檢查,發(fā)現(xiàn) 17號(hào)開關(guān)柜內(nèi)鋁排斷線,隨即將17號(hào)開關(guān)轉(zhuǎn)為冷備用。
9日00:04,2號(hào)主變外觀檢查未發(fā)現(xiàn)異常,轉(zhuǎn)為冷備用。
9日00:16,10 kV母聯(lián) 10號(hào)開關(guān)及Ⅱ段母線出線恢復(fù)送電,至此,除 17號(hào)出線外其余出線全部恢復(fù)供電。
9日00:48,完成 17號(hào)間隔安措,開始搶修 17號(hào)間隔,同步開展17號(hào)線路巡視檢查。
9日03:13,完成 17號(hào)柜搶修,03:15完成線路檢查未發(fā)現(xiàn)問題,03:23,恢復(fù) 17號(hào)出線送電。
9日03:34,將2號(hào)主變轉(zhuǎn)為檢修,開始進(jìn)行檢查試驗(yàn)。
在變電站10 kV 17號(hào)開關(guān)柜內(nèi),開關(guān)至 173號(hào)刀閘之間C相套管下部鋁排燒斷(圖 2),引起弧光短路,過流Ⅰ段保護(hù)動(dòng)作跳閘,重合成功。分閘和重合時(shí)間分別為23:12:26:499、23:12:27:542,保護(hù)定值為12 A,不完全星型接線。保護(hù)動(dòng)作正確。
圖2 外部故障照片
23:12:18:645,2號(hào)主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,52號(hào)開關(guān)、12號(hào)開關(guān)跳閘,B相差流為41.03A,定值35.7 A,保護(hù)動(dòng)作正確。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì),17號(hào)保護(hù)裝置時(shí)鐘較2號(hào)主變保護(hù)裝置時(shí)鐘快9 s,以2號(hào)主變裝置時(shí)鐘為基準(zhǔn)換算后,17號(hào)開關(guān)分閘、重合時(shí)間應(yīng)為23:12:17:499、23:12:18:542,動(dòng)作過程應(yīng)為:17號(hào)柜 C相鋁排斷線引起弧光短路(短路電流近10 kA),開關(guān)跳閘、重合,之后2號(hào)主變差動(dòng)動(dòng)作。
17號(hào)開關(guān)保護(hù)動(dòng)作原因清晰,為該開關(guān)柜鋁排弧光短路引起,但2號(hào)主變差動(dòng)動(dòng)作原因不清晰,屬于誤動(dòng)作。為此,在搶修完成后立即將該主變轉(zhuǎn)為檢修狀態(tài),進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如下:一、二次設(shè)備、接線外觀檢查均未發(fā)現(xiàn)異常;設(shè)備絕緣測(cè)試均合格,12號(hào)開關(guān)斷口兩側(cè)絕緣電阻700 MΩ(23℃、濕度70%),52號(hào)開關(guān)斷口兩側(cè)絕緣電阻1500 MΩ(23℃、濕度70%),二次絕緣電阻30 MΩ (23℃、濕度70%);一次設(shè)備耐壓試驗(yàn)分別于9日凌晨和10日上午復(fù)測(cè),均正常;直流電阻測(cè)量合格;油色譜分析結(jié)論合格;2號(hào)主變差動(dòng)回路CT極性測(cè)量,無差錯(cuò);2號(hào)主變?nèi)勘Wo(hù)傳動(dòng)試驗(yàn)正常。
針對(duì)以上情況,需要專門進(jìn)行2號(hào)主變差動(dòng)跳閘原因分析。
主變差動(dòng)保護(hù)裝置為2001年深圳南瑞ISA387F型產(chǎn)品,裝置的差動(dòng)保護(hù)由復(fù)比率差動(dòng)和差動(dòng)電流速斷保護(hù)組成,動(dòng)作特性如圖3所示。
圖3 主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作特性
圖4 差動(dòng)速斷保護(hù)邏輯
定值d042以上為差動(dòng)速斷動(dòng)作區(qū),d045和d043以上為比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作區(qū)。差動(dòng)電流門檻定值d045用以躲過變壓器正常運(yùn)行時(shí)的不平衡電流,復(fù)式比率特性 Id/Ir>d043用以躲過外部故障。 Id>042 進(jìn)入差動(dòng)速斷區(qū)。保護(hù)動(dòng)作邏輯如圖4、圖5所示。
圖5 比率制動(dòng)差動(dòng)保護(hù)邏輯
變壓器為Y,d11接線,高壓側(cè)CT變比400/5,低壓側(cè) CT變比1500/5,均為5P20級(jí)別。差動(dòng)保護(hù)各側(cè)CT均按星型接線,同時(shí)由軟件對(duì)各側(cè)CT變比不一致進(jìn)行調(diào)整,各側(cè)CT變比調(diào)整系數(shù)由裝置自動(dòng)計(jì)算。變比調(diào)整系數(shù)
式中:UH為高壓側(cè)額定線電壓,UL為低壓側(cè)額定線電壓,NH為高壓側(cè)CT變比,NL為低壓側(cè)CT變比。
其動(dòng)作電流及制動(dòng)電流:
式中:Idx(x=a,b,c)為差動(dòng)電流;Irx(x=a,b,c)為制動(dòng)電流;IX(X=A,B,C)為高壓側(cè) CT 二次電流;Ix(x=a,b,c)為低壓側(cè)CT二次電流;K為CT變比調(diào)整系數(shù)。
本站差動(dòng)保護(hù)相關(guān)定值見表1。
相電流越限記錄。2011年9月8號(hào)23:12:18:570,第 2 個(gè)事件,Idb=47.21 A,累計(jì)時(shí)間:0.14 s。
表1 保護(hù)定值整定表
保護(hù)事件記錄。2011年 9月 8日 23:12:18:645,第 8個(gè)事件:pcpu復(fù)式比率差動(dòng)動(dòng)作,B相,Idb=41.03<0 A;2011 年 9 月 8 日 23:12:18:645, 第 7個(gè)事件:pcpu 差動(dòng)電流速斷動(dòng)作,B 相,Idb=41.03<0 A;2011年9月8日23:12:18:648,第6個(gè)事件:pcpu差動(dòng)電流速斷返回;2011年 9月 8日 23:12:18:702,第5個(gè)事件:pcpu復(fù)式比率差動(dòng)返回。
保護(hù)錄波記錄。由于沒有ISA通信管理機(jī),故障波形無法從裝置導(dǎo)出,只能通過拍攝的方法獲得粗略分析,如圖 6、圖 7、圖 8所示。
圖6 高壓側(cè)電流波形
圖7 低壓側(cè)電流波形
圖8 差動(dòng)電流波形
從電流錄波數(shù)據(jù)分析,根據(jù)主變低壓側(cè)電流波形,故障發(fā)生的現(xiàn)象為:首先低壓側(cè)出線B、C相短路,一個(gè)周波以后引起A相故障造成三相短路。但是A相短路電流要小于B、C兩相。根據(jù)差流圖片,找裝置差動(dòng)啟動(dòng)和差動(dòng)啟動(dòng)后第19個(gè)點(diǎn)的三相進(jìn)行粗略分析,記保護(hù)啟動(dòng)時(shí)保護(hù)電流為IX0,第19個(gè)點(diǎn)時(shí)保護(hù)電流為Ix19,記錄如表2所示,表中,保護(hù)啟動(dòng)時(shí)記為IX0,保護(hù)啟動(dòng)后記為Ix19,X與故障相別對(duì)應(yīng)。如,保護(hù)啟動(dòng)時(shí)高壓側(cè)A相電流記為IA0。
表2 故障錄波數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 A
將表2數(shù)據(jù)代入式(2),計(jì)算差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng)時(shí)保護(hù)裝置的差動(dòng)電流及制動(dòng)電流如表3所示。表中,保護(hù)啟動(dòng)時(shí)記為 Idx0、Irx0,保護(hù)啟動(dòng)后記為 Idx19、Irx19,X 與故障相別對(duì)應(yīng),如保護(hù)啟動(dòng)時(shí)a相差動(dòng)電流記為Ida0。
表3 故障電流計(jì)算結(jié)果列表 A
分析差動(dòng)保護(hù)的動(dòng)作情況:
Idb0/Irb0=3.71
Idc0/Irc0=無窮大
Ida19/Ira19=無窮大
Idb19/Irb19=1.06
Idc19/Irc19=0.62
可見,無論是保護(hù)啟動(dòng)時(shí)還是保護(hù)啟動(dòng)后,復(fù)比率值均大于定值0.4,在保護(hù)動(dòng)作范圍內(nèi),2號(hào)變壓器差動(dòng)保護(hù)裝置正常動(dòng)作,排除裝置異常及整定不當(dāng)?shù)脑颉?/p>
進(jìn)一步分析主變高壓側(cè)電流波形。在外部故障后高壓側(cè)CT二次電流波形畸變嚴(yán)重,其中BC相最為明顯,電流值在到達(dá)波峰的時(shí)候突然變?yōu)槠巾敳ǎ@是典型的CT飽和現(xiàn)象。
從另外一個(gè)角度考慮,2號(hào)主變高低壓側(cè)均采用5P20(5A)級(jí)CT,當(dāng)外部故障時(shí)如穿越電流不超過額定電流的20倍,CT二次側(cè)電流不超過100 A,差動(dòng)保護(hù)不應(yīng)誤動(dòng)作。但本站2號(hào)主變差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)作時(shí),高低壓側(cè)CT二次側(cè)動(dòng)作電流均不超過70 A,應(yīng)是2號(hào)主變某一側(cè)CT繞組不滿足20倍額定電流的要求,導(dǎo)致CT過早飽和引起保護(hù)動(dòng)作。
得到保護(hù)動(dòng)作分析的結(jié)論后,召集有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行分析。經(jīng)查,該斷路器型號(hào)LW8-35,產(chǎn)品各項(xiàng)報(bào)告齊全,各CT均有合格證。為進(jìn)一步核實(shí)分析結(jié)論,試驗(yàn)班分別于9月11日上午、下午兩次對(duì)52號(hào)開關(guān)進(jìn)行套管CT試驗(yàn),在伏安特性試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)開關(guān)(斜柱側(cè))套管CT出廠標(biāo)明的保護(hù)繞組LH3的伏安特性與出廠報(bào)告不符合,而出廠標(biāo)明的測(cè)量繞組LH4的伏安特性與保護(hù)繞組伏安特性曲線吻合。為進(jìn)一步核實(shí),又分別在主變端子箱、開關(guān)機(jī)構(gòu)箱和本體CT接線板處進(jìn)行特性試驗(yàn)校核,結(jié)果均一致。
據(jù)此確定該斷路器套管CT測(cè)量繞組和保護(hù)繞組接反,發(fā)生10 kV出線短路時(shí),故障電流穿越 2號(hào)主變,高壓側(cè)CT飽和,差動(dòng)回路出現(xiàn)超過整定值的差流,引起保護(hù)誤動(dòng)作跳閘。這與前述故障波形分析結(jié)論一致。
為確保該變電站安全運(yùn)行,決定在調(diào)整接頭并恢復(fù)接線后,將2號(hào)主變投入運(yùn)行,將運(yùn)行方式調(diào)整為10 kV母線I、II段母線分段運(yùn)行。經(jīng)再次全面復(fù)核無誤后,于11日19:44完成操作,2號(hào)主變轉(zhuǎn)運(yùn)行。2號(hào)主變接帶負(fù)荷(4.6 MW)后,帶負(fù)荷做六角圖結(jié)果正確,差動(dòng)回路差流在合格范圍內(nèi),主變高壓側(cè)電流折算后和低壓側(cè)出線電流和基本吻合,該變壓器差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)作故障得到圓滿處理。
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