張 魏,胡建國,田 旭
(1.江西省電力設備總廠,江西南昌 330100 2.柘林水電廠,江西九江 332000 3.江西省電力科學研究院,江西南昌 330096)
凝結水系統(tǒng)是火力發(fā)電機組的重要組成部分,該系統(tǒng)的運行情況直接影響到整個機組的熱效率。凝結水系統(tǒng)中銅鐵的氧腐蝕不僅會直接造成設備腐蝕損壞,使其壽命減短,甚至造成管道、水箱等穿孔泄漏,且腐蝕產(chǎn)物被工質(zhì)帶到后續(xù)設備中[1],在熱負荷高的受熱面上沉積,可能造成管道的局部過熱,甚至爆管,后果嚴重,給電廠帶來了巨大的經(jīng)濟損失。
溶解在水中的氣體對熱力設備的危害主要有以下兩個方面,其一,在熱力設備工作條件下不發(fā)生相變的氣體會影響能量轉(zhuǎn)換過程中的傳熱效果,增加機組的不可逆損失。其二,以氧為主體的熱力設備金屬的腐蝕作用會大大縮短設備的使用壽命,降低設備的可靠性,甚至導致不可預測的事故。尤其以直接空冷機組為最,該類機組長期在凝結水含氧量高、過冷度大的情況下運行,不僅降低熱經(jīng)濟性,而且產(chǎn)生一些不利影響,即加快凝結水系統(tǒng)的氧化腐蝕和酸腐蝕,降低凝結水系統(tǒng)設備及管道的使用壽命,增加鍋爐給水的含鐵量,加快鍋爐受熱面的結垢速度,降低鍋爐效率,進而影響到鍋爐的安全運行。因此,對凝結水系統(tǒng)氧腐蝕特征及其防護方法具有重要意義。
某電廠機組配有N7250-4型表面式凝汽器,裝有d 25 mm×1 mm的HSn70-1黃銅管,凝汽器冷卻面積為7 250 m2,冷卻水量為20 000 t/h,冷卻水系統(tǒng)為敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng),該機組在投入運行1年后,發(fā)現(xiàn)凝汽器泄漏,進行停機檢查,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)腐蝕嚴重。如圖1所示,管道表面嚴重起皮,形成的鐵氧腐蝕產(chǎn)物附著在管壁,疏松且多孔,易剝落。
圖1 熱阱-凝結水泵母管的腐蝕
而在汽側彎管處,由于腐蝕嚴重,造成管道穿孔,如圖2所示,在進出口室處的檢查發(fā)現(xiàn),金屬表面出現(xiàn)較多的鼓包,而在這些鼓包的氧腐蝕產(chǎn)物剝落后,呈現(xiàn)一個個腐蝕坑。
圖2 汽側及進出口室的腐蝕
如圖3所示,而凝結水母管處,氧腐蝕產(chǎn)物板結在整個管道處,但隨著運行時間的延長,腐蝕產(chǎn)物逐漸在金屬表面起層,剝落,從剝落處可以看出腐蝕產(chǎn)物下的金屬出現(xiàn)了明顯的腐蝕坑。
圖3 凝結水母管的氧腐蝕
根據(jù)腐蝕電化學的基本原理,在鐵-水體系或銅-水體系中,氧有雙重作用:它可以作為陰極去極化劑,參加陰極反應,使金屬的溶解加快,起著腐蝕劑作用;它也可以作為陽極鈍化劑,阻礙陽極反應過程的進行,起著保護作用。
對于凝結水系統(tǒng)中的鋼鐵管件來說,當表面保護膜存在缺陷時,暴露的金屬基體與有溶解氧的水相接觸,會形成腐蝕微電池,其中暴露的金屬基體為陽極,而帶有保護膜的金屬表面為陰極[2]。其電化學反應方程式如下:
這樣,基體金屬逐漸被溶解,表面形成微小腐蝕坑。而蝕坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)生的Fe2+不斷向外擴散,并在坑口附近被水中的溶解氧所氧化,生成Fe3O4、Fe2O3或FeOOH等次生腐蝕產(chǎn)物。由于這些次生產(chǎn)物在蝕坑口堆積,形成閉塞腐蝕電池[3],這樣水中的溶解氧難以進入蝕坑,而坑內(nèi)由于水解產(chǎn)生H+、且水中含有游離的CO2時,將導致pH值偏低(酸化),促進了蝕坑外鐵的溶解,蝕坑逐漸向縱深發(fā)展,直至腐蝕穿孔。
而閉塞電池腐蝕的發(fā)生需要以下條件。第一,能夠組成腐蝕電池,由于管道表面電化學不均勻性,可以組成腐蝕電池,陽極反應為鐵的離子化,生成的Fe2+會水解使溶液酸化,陰極反應為氧的還原。第二,可以閉塞電池。腐蝕反應的結果產(chǎn)生鐵的氧化物,所生成的氧化不能形成保護膜,卻阻礙氧的擴散,腐蝕產(chǎn)物下面的氧在反應耗盡后,得不到補充,形成閉塞區(qū)。第三,閉塞區(qū)內(nèi)繼續(xù)腐蝕。鋼變成Fe2+,并且水解產(chǎn)生H+,O2在腐蝕產(chǎn)物外面蝕坑的周圍還原成為陰極反應產(chǎn)物OH-。
鋼鐵發(fā)生氧腐蝕時,在金屬表面形成許多鼓包,鼓包由各種氧腐蝕產(chǎn)物組成,呈黃褐色至磚紅色,直徑從1~30 mm不等,去除氧化物后,可以看到金屬表面是一個個腐蝕坑。
而對于凝結水系統(tǒng)的銅管來說,銅管在與水接觸時,銅會發(fā)生陽極反應而直接氧化,當凝結水中有CO2存在而使凝結水偏酸性,在有氧的情況下,其腐蝕速度會大大加快。其氧化層的形成與鐵不同。當有氫離子和氧存在時都會被腐蝕,形成氧的點蝕[4]。
或者在堿溶液中:
在鐵表面會形成完整的氧化層,而銅和銅合金形成的氧化層是多孔和有孔隙的,允許水、氧、和銅離子進入形成金屬的表層。遷移進入銅氧化物的量取決于同氧化膜的厚度[5-6]。當氧化層厚度增加時,銅氧化速率減慢。當氧化層變厚,外層將會作為銅氧化物的一部分而脫落。由此產(chǎn)生的氧化層是比鐵更具有動態(tài)的系統(tǒng)。溶解性的銅離子和顆粒性的銅氧化物可以通過常規(guī)的氧化反應形成。
1.2.1 溶解氧濃度
在發(fā)生氧腐蝕的條件下,氧濃度的增加,能加速電池反應。因此,在凝結水系統(tǒng)中,含氧量的濃度越高,系統(tǒng)內(nèi)氧腐蝕就越嚴重。
1.2.2 pH值
鈍化的鐵和銅氧化物的穩(wěn)定性主要取決于凝結水的pH值。凝結水系統(tǒng)中任何污染物引起的pH值的下降都能引起氧化物的溶解和增加腐蝕的發(fā)生。而凝結水系統(tǒng)中,CO2的存在是使pH值降低的主要原因,二氧化碳在空氣滲漏到凝汽器中時會進入凝結水系統(tǒng),增加了給水的氫離子濃度降低了pH值,如下所示:
使得鋼鐵表面難以形成氧化膜,氧腐蝕與酸性腐蝕同時發(fā)生,鋼的腐蝕加劇[7]。
1.2.3 離子
水中離子成分對腐蝕速度的影響也很大,當凝汽器發(fā)生泄漏時,水中H+、CL-、SO42-對鋼鐵表面的氧化物保護膜具有破壞作用[8],因此,隨著這些離子濃度的升高,氧腐蝕的速度增大,尤其是CL-對金屬表面的鈍化膜破壞性較大,會促進金屬的點蝕。因此,為了防止凝結水系統(tǒng)的氧腐蝕,必須要嚴格控制凝結水的純度。
1.2.4 溫度
在敞口系統(tǒng)中,水溫升高可以起兩方面的作用:一方面可以使水中氧的溶解度降低,它將降低氧的腐蝕速度;另一方面,又使氧的擴散速度加快,使氧的腐蝕速度增加,這兩方面究竟哪一方面起主要作用,取決于溫度的高低。研究表面,在80℃以下時,氧擴散速度加快的作用超過了氧溶解度降低所引起的作用,所以,水溫升高,腐蝕速度上升。在80℃以上,氧的溶解度下降迅速,它對腐蝕的影響超過了氧擴散腐蝕增快所產(chǎn)生的作用,所以,水溫升高,腐蝕速度下降。
溫度對腐蝕表面和腐蝕產(chǎn)物的特征也有影響,常溫氧腐蝕的蝕坑面積大,腐蝕產(chǎn)物松軟;而高溫氧腐蝕的蝕坑面積小,腐蝕產(chǎn)物堅硬。
1.2.5 流速
通常條件下,水的流速增大,擴散層厚度減小,鋼鐵的腐蝕速度提高。但當水流速增大到一定值時,可能會促進鋼鐵的鈍化,同時,因水流可以把金屬表面的腐蝕產(chǎn)物或沉積物沖走,使之不能形成閉塞電池,氧腐蝕速度會有所下降。如果流速進一步增大,到一定程度時,腐蝕速度會出現(xiàn)陡增,這主要是由于水的沖刷破壞了鋼表面的鈍化膜,形成另一種形態(tài)的腐蝕,促使腐蝕加速。
從凝結水氧腐蝕的影響因素可知,防止氧腐蝕可采取下列措施:
1)嚴格控制凝結水的純度,尤其是直流鍋爐,對于超臨界直流鍋爐來說,其處理后的凝結水電導率必須≤0.2μS/cm,因此,必須要對全部的凝結水進行凈化處理[9],完全去除進入蒸汽凝結水中的雜質(zhì),這些工作主要由去除不溶性微粒的設施完成,如各類前置過濾器和去除溶解性雜質(zhì)的化學除鹽裝置。
2)控制水中溶解氧的濃度,促使鋼表面形成良好的鈍化膜。要解決凝結水中溶解氧超標的問題,主要從以下幾個方面著手。
(1)凝結水中溶氧超標多是由于凝汽器真空系統(tǒng)泄漏所致,因此,定期對凝結水真空系統(tǒng)進行檢修、維護,加大對凝汽器真空系統(tǒng)有關部位泄漏的監(jiān)督,并采取防泄漏措施[10],如在凝結水泵盤根槽內(nèi)加裝密封水環(huán),引凝結水母管壓力作為外密封、在熱井上部加裝濾網(wǎng)等。
(2)凝結水箱增加除氧裝置。例如直冷發(fā)電機組中,在凝結水箱上部增設除氧塔,空冷凝結水的下降管和補水管接至除氧塔,并在水管處布置一定的角鋼,水通過角鋼,充分散開,增加水流面積,提高除氧效果,進一步的減少了凝結水中的溶氧。
(3)凝結水儲罐的改造。在對凝結水儲罐進行設計時,在儲罐上方增設一個蓋子來減少與空氣的接觸,并在儲罐中加一個蒸汽加熱的線圈來提高凝結水的溫度,來降低氧的溶解性。
凝結水系統(tǒng)中,當金屬表面保護膜不完整時,在水中溶氧的作用下發(fā)生氧腐蝕,而游離的二氧化碳將會促使腐蝕加劇,形成鼓包,導致設備損壞,嚴重影響到系統(tǒng)的正常運作,通過對水的純度及水中溶氧的控制來防止凝結水系統(tǒng)的氧腐蝕。
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