張志財(cái),胡高群,羅云鳳
(勝利石油管理局 鉆井工藝研究院,山東 東營(yíng)257017)
排661井是部署在準(zhǔn)噶爾盆地車排子凸起排661井區(qū)塊石炭系斷塊圈閉上的一口評(píng)價(jià)井,鉆探目的是了解石炭系含油氣情況。本井鉆遇地層從上到下依次為新生界第四系西域組、新近系獨(dú)山子組/塔西河組/沙灣組、中生界白堊系/侏羅系、上古生界石炭系。上部西域組至沙灣河組多以泥巖、粉砂質(zhì)泥巖為主,夾含礫砂巖不等厚互層,地層疏松造漿嚴(yán)重;白堊系和侏羅系為含礫粉砂巖、砂質(zhì)泥巖,角礫巖發(fā)育;下部石炭系多為凝灰?guī)r,且地層斷層和裂縫發(fā)育,極易漏失。
本井設(shè)計(jì)井深1 900m,采用三開井身結(jié)構(gòu)。一開 Φ444.5mm 鉆頭鉆至井深171m,下入φ339.7mm表層套管至170.82m;二開 Φ311.1 mm鉆頭鉆至井深1 061m,下入Φ244.5mm技術(shù)套管至1 060.22m;三開 Φ215.9mm 鉆頭鉆至完鉆井深,采用懸掛尾管完井。
(1)獨(dú)山子組和塔西河組泥巖發(fā)育、砂泥巖互層較多,砂巖疏松、滲透性強(qiáng)并含有礫石,易吸附形成厚泥餅;泥巖造漿嚴(yán)重,鉆頭和扶正器易泥包,井壁易坍塌。該地層可鉆性強(qiáng)、鉆速快、井眼大、巖屑多,若處理不當(dāng),會(huì)產(chǎn)生起下鉆困難、下鉆不到底、下套管不到位等問題,鉆井液必須具有良好的攜巖能力,確保井眼暢通。因此要求鉆井液的流變性和抑制性良好,既要避免鉆屑過度分散,又要防止鉆井液對(duì)井壁形成不良沖刷,確保鉆井施工的安全。
(2)石炭系為凝灰?guī)r,裂縫、斷層發(fā)育,不同層系地層之間以不整合面接觸,施工中易出現(xiàn)井徑擴(kuò)大、垮塌、井漏等問題,造成起下鉆困難、卡鉆等井下復(fù)雜情況。要求鉆井液的封堵能力強(qiáng)、濾失量低,降低對(duì)地層的滲濾半徑,提高泥餅質(zhì)量,增強(qiáng)井壁穩(wěn)定性,減少儲(chǔ)層傷害,達(dá)到油層保護(hù)、安全生產(chǎn)的目的。
(3)塔西河組膏鹽發(fā)育,鉆井液必須具有較強(qiáng)的抗污染能力,避免性能變化較大造成施工隱患。
(4)儲(chǔ)層平均孔隙度接近25%,滲透率337.4×10-3μm2,屬于高孔中滲儲(chǔ)層,易受到有害固相侵入,導(dǎo)致油層污染。要求鉆井液應(yīng)具有良好的油層保護(hù)性能,要保持較低的固相含量,在不影響井下安全的前提下,鉆井液密度盡量按設(shè)計(jì)下限執(zhí)行,同時(shí)嚴(yán)格控制失水,減少儲(chǔ)層污染。
新疆準(zhǔn)葛爾盆地車排子地區(qū)油層埋藏淺,但地層復(fù)雜,砂泥互層多,存在不同壓力層系,儲(chǔ)層屬高孔中滲地層,油層保護(hù)技術(shù)是關(guān)鍵也是技術(shù)難點(diǎn),尤其對(duì)于評(píng)價(jià)井,油層保護(hù)技術(shù)對(duì)于評(píng)價(jià)儲(chǔ)層產(chǎn)能至關(guān)重要。通過室內(nèi)研究與試驗(yàn),選用非滲透鉆井液體系。非滲透處理劑能夠在井壁巖石表面濃集形成膠束[1],依靠惰性材料、活性礦物材料橋結(jié)和聚合物的膠束(膠粒)界面吸力及其可變形性封堵巖石表面較大范圍的孔喉,形成致密超低滲透復(fù)合封閉膜層,有效封堵不同滲透性地層和微裂縫泥頁(yè)巖地層,在井壁外圍形成保護(hù)層,從而有效解決油層保護(hù)、鉆井液砂巖滲漏和井壁穩(wěn)定問題。
3.1.1 常規(guī)性能
在400mL蒸餾水中加入24.0g鈉膨潤(rùn)土、1.0 g無水碳酸鈉配制基漿,然后加入2%YHS-1,檢測(cè)其常溫性能,結(jié)果見表1。
表1 YHS-1常規(guī)性能檢測(cè)結(jié)果
可以看出,基漿中加入非滲透處理YHS-1后,黏度變化不大,動(dòng)切力略有降低,說明非滲透處理劑可使基漿保持較好的流變性能。
3.1.2 濾失性能
利用可視性砂床濾失儀對(duì)非滲透處理劑YHS-1和FLC2000進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。將粒徑為0.45~0.90mm的砂子400g用清水洗凈,烘干后倒入可視性砂床濾失儀的圓柱筒內(nèi)并鋪平,再倒入200mL的試驗(yàn)漿,上緊杯蓋,接通氣源將壓力調(diào)到1.0MPa打開放氣閥,保持7.5min,記錄濾失量和濾液侵入砂床的深度,結(jié)果見表2。
表2 砂床濾失試驗(yàn)結(jié)果
可以看出,在相同加量下,YHS-1的侵入深度小于FLC2000,說明該處理劑能有效阻止液體侵入,油層保護(hù)性能優(yōu)良。其原因是YHS-1能快速形成非滲透封閉膜,從而有效封堵不同滲透性地層和微裂縫泥頁(yè)巖地層。
3.1.3 頁(yè)巖膨脹性能
以YHS-1和FLC2000分別配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的非滲透處理劑溶液,檢測(cè)其線性膨脹量隨時(shí)間的變化情況,結(jié)果見圖1。從圖1中可以看出,與蒸餾水相比,非滲透處理劑在一定程度上能抑制頁(yè)巖膨脹,YHS-1的抑制效果優(yōu)于FLC2000。
圖1 線性膨脹量隨時(shí)間的變化曲線
鉆井液體系配方優(yōu)選原則是綜合評(píng)價(jià)體系的配伍性、流變性和抗污染能力。非滲透鉆井液體系的主要配方為:4%膨潤(rùn)土漿+0.3%燒堿+0.3%聚丙烯酰胺+2%防塌降失水劑+1%非滲透處理劑+1%無水聚合醇。對(duì)該體系的基本性能進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果見表3。從表3中可以看出,該體系具有良好的流變性和抗污染能力。
表3 體系配方性能
一開井段(0~171m),獨(dú)山子地層主要以上部泥巖、下部含礫粗砂巖為主,地層松散,因此采用配漿開鉆,鉆進(jìn)期間以低濃度聚合物膠液維護(hù),鉆井液漏斗黏度維持在35~40s,完鉆后充分循環(huán)洗井,并且起鉆前用0.2%HV-CMC封井,以保證下表層套管和固井作業(yè)的施工順利。
二開井段(171~1 062m)地層以砂泥巖為主,夾含礫砂巖與粉砂巖,鉆進(jìn)時(shí)砂巖滲透性強(qiáng),易形成厚泥餅,造成縮徑阻卡,塔西河組底部砂礫巖易出現(xiàn)垮塌,施工時(shí),非滲透聚合物鉆井液體系保持較低的黏度和切力,以抑制地層造漿,同時(shí)固控設(shè)備高效運(yùn)轉(zhuǎn);視情況加入防塌降失水劑JS-3,為提高泥餅質(zhì)量,防止泥巖地層吸水膨脹,維持井壁穩(wěn)定;鉆進(jìn)期間不斷補(bǔ)充PAM膠液,聚合物含量控制在0.3%以上,利用銨鹽和LV-CMC調(diào)整鉆井液流變性,減少對(duì)井壁的過度沖刷;進(jìn)入角礫巖發(fā)育的侏羅系地層后,一次性加入足量非滲透處理劑YHS-1,鉆井液漏斗黏度維持在45~50s,進(jìn)一步降低濾失量,防塌降濾失劑和LV-CMC配成膠液維護(hù),同時(shí)高效開啟固控設(shè)備,以減少鉆井液污染半徑,防止井壁形成虛厚泥餅,及時(shí)清除劣質(zhì)固相,確保井下安全。本開次鉆井液性能為:漏斗黏度45~50s,中壓濾失量低于4mL,密度1.08~1.12g/cm3,動(dòng)切力5~10Pa。
三開井段(1 062~1 900m)石炭系多為凝灰?guī)r,地層硬而脆且含有角礫巖,施工中鉆具碰撞井壁崩落大的掉塊,不及時(shí)帶出會(huì)造成井下事故;裂縫發(fā)育明顯,儲(chǔ)層易受損害。因此在施工過程中,啟用四級(jí)固控設(shè)備,及時(shí)清除有害固相,降低亞微米粒子的含量;同時(shí)漏斗黏度控制在50s以上,使之具有較強(qiáng)的攜砂能力,以防止地層漏失及儲(chǔ)層固相侵入。鉆進(jìn)中嚴(yán)格控制鉆井液密度不超過設(shè)計(jì)密度1.08 g/cm3,盡可能負(fù)壓鉆進(jìn),以利于提高鉆速和發(fā)現(xiàn)、保護(hù)油層;利用聚合醇的潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)性和潤(rùn)滑性,抑制巖屑的分散和加強(qiáng)鉆井液潤(rùn)滑性,提高鉆速。本開次鉆井液性能為:漏斗黏度45~60s,中壓濾失量低于5mL,密度1.05~1.08g/cm3,動(dòng)切力6~8Pa。排661井全井鉆井液性能見表4。
表4 排661井鉆井液性能
盡管本井三開施工前對(duì)石炭系地層特點(diǎn)有了一定的認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)備,但仍然發(fā)生一系列復(fù)雜情況。
4.2.1 起下鉆阻卡和井壁坍塌
三開完鉆后進(jìn)行井底取心,起鉆過程中在井深1 444m處遇阻,多次活動(dòng)鉆具后解卡,換通井鉆具后在井深1 065m處遇阻。鑒于三開上部井深1 062~1 250m處油氣顯示較好,決定進(jìn)行中途試油,但試油井段位于侏羅系和石炭系風(fēng)化殼交界面處,地層膠結(jié)較差,反復(fù)試油抽吸導(dǎo)致1 060~1 065 m井段嚴(yán)重坍塌,井徑由 Φ215.9mm 擴(kuò) 大至Φ487mm,形成大肚子井眼。
本井三開試油后鉆井液受到嚴(yán)重污染,置換出大量被污染的鉆井液后,鉆井液性能不穩(wěn)定,非滲透處理劑的有效含量大大降低,且大肚子井眼的形成使得環(huán)空返速大大降低,無法將坍塌的礫石攜帶出來。巖屑的不斷堆積造成了取心起鉆時(shí)巖屑下落至取心筒和環(huán)空之間,從而發(fā)生遇阻。分析原因后,為了保證大肚子井眼處的井壁穩(wěn)定和攜巖返砂順利,一方面補(bǔ)充非滲透處理劑含量,封堵坍塌地層和微裂縫地層,另一方面加入磺化瀝青和正電膠,從而穩(wěn)定大肚子周圍井壁,防止坍塌范圍擴(kuò)大?;腔癁r青在井底溫度和壓力的作用下發(fā)生軟化變形,封堵地層微裂縫,提高微裂縫和破碎地層的黏結(jié)力[2];正電膠則可以提高鉆井液的黏度和切力,保證大塊角礫巖的順利攜帶。在井漿中加入“1%非滲透處理劑+1%磺化瀝青+2%正電膠+0.5%低固相增黏劑”,每次起鉆前配封井漿(處理后的井漿+50%高濃度坂土漿+1%磺化瀝青+1%低固相增黏劑+0.1%HV-CMC+0.5%燒堿)封固大肚子井段。采取措施后,在密度不變的情況下,順利解決了起下鉆阻卡問題,且大肚子井段內(nèi)的攜巖狀況良好、井壁穩(wěn)定,保證了后期施工的順利。三開處理前后的鉆井液性能見表5。
表5 三開處理前后鉆井液性能對(duì)比
4.2.2 井漏
三開完鉆后在1 370~1 530m井段進(jìn)行填井作業(yè),注入密度1.89g/cm3的水泥漿發(fā)生裂縫性漏失,共漏失30m3,平均漏速50m3/h。加入堵漏材料,配合非滲透處理劑進(jìn)行單凡爾循環(huán)堵漏,成功堵漏,第二次填井時(shí)未發(fā)生井漏。
(1)在目的層施工過程中,選用的低固相非滲透鉆井液體系對(duì)油氣層起到了良好的保護(hù)效果,在1 060.22~1 250m井段進(jìn)行中途測(cè)試,求產(chǎn)12h,累積產(chǎn)油10.29m3,折算日產(chǎn)量20.58m3,遠(yuǎn)高于鄰井排66井5.6m3的日產(chǎn)量。
(2)電測(cè)結(jié)果顯示,使用非滲透鉆井液體系,白堊系和侏羅系井段平均井徑擴(kuò)大率在0.9%~2%,石炭系低于4%,證明體系的性能穩(wěn)定、抑制黏土分散的能力強(qiáng)、井壁穩(wěn)定效果好。
(3)非滲透處理劑、磺化瀝青和正電膠的復(fù)配使用有效解決了大肚子井眼帶來的起下鉆和電測(cè)遇阻等復(fù)雜問題,保證了后續(xù)施工的順利。
(1)新疆車排子區(qū)塊上部地層造漿嚴(yán)重,非滲透聚合物鉆井液體系有效抑制了地層造漿,保證了井壁穩(wěn)定。施工中要充分利用固控設(shè)備,嚴(yán)格控制鉆井液劣質(zhì)固相含量,保證其性能穩(wěn)定。
(2)下部地層裂縫斷層發(fā)育,地層膠結(jié)疏松,儲(chǔ)層滲透性強(qiáng),低固相非滲透鉆井液的使用滿足了防漏、穩(wěn)定井壁和儲(chǔ)層保護(hù)等要求,非滲透處理劑、磺化瀝青和正電膠的復(fù)配使用成功解決了井下復(fù)雜情況。
(3)排661井中途測(cè)試獲得工業(yè)流油,為車排子地區(qū)石炭系的進(jìn)一步勘探打開了局面。
(4)今后該區(qū)塊進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)時(shí),井壁穩(wěn)定、潤(rùn)滑及防卡是鉆井施工的最大難點(diǎn),鉆井液體系必須具備良好的抑制性、攜巖性、潤(rùn)滑性和保護(hù)油氣層等特點(diǎn)。
[1] 薛玉志.超低滲透鉆井液的作用機(jī)理及其應(yīng)用研究[D].東營(yíng):中國(guó)石油大學(xué),2008:104.
[2] 鄢捷年.鉆井液工藝學(xué)[M].東營(yíng):石油大學(xué)出版社,2001:145.