摘要:SH93型氣流式烘絲機(jī)是一種通過高溫氣流對(duì)煙絲進(jìn)行干燥的新型烘絲機(jī),但由于其生產(chǎn)前的預(yù)熱過程落料口需直噴蒸汽加熱管路以及預(yù)熱過程中需要加入一定的加濕蒸汽,從而造成管道內(nèi)有冷凝水的存在,在過料時(shí)出現(xiàn)大量的濕團(tuán),影響到過程質(zhì)量的穩(wěn)定性。針對(duì)這一問題,通過對(duì)預(yù)熱程序中加濕蒸汽流量的改進(jìn)和落料口加濕時(shí)間的調(diào)整,最終減少了冷凝水的出現(xiàn),降低了料頭濕團(tuán)量。
關(guān)鍵詞:氣流烘絲機(jī);濕團(tuán)量;黃斑煙
中圖分類號(hào):TS43 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2013)26-0023-02
SH93型氣流烘絲機(jī)為常州智思獨(dú)立研制的SH93型系列產(chǎn)品中的一種,主要特點(diǎn):一是葉絲的膨脹率超過20%,膨脹率可控制在20%~30%;二是能去除青雜氣味和游離煙堿,煙絲香氣更為醇和;三是使葉絲具有良好的卷曲度和松散性。而在實(shí)際生產(chǎn)過程中,由于預(yù)熱時(shí)加入的蒸汽,造成生產(chǎn)時(shí)料頭易出現(xiàn)濕團(tuán),存在產(chǎn)品質(zhì)量隱患,在卷制過程中易造成黃斑煙支的出現(xiàn),黃斑煙支不僅影響卷煙外觀質(zhì)量,也影響到卷煙吸食質(zhì)量。
1 現(xiàn)狀調(diào)查與分析
1.1 氣流烘絲機(jī)料頭煙絲濕團(tuán)量的調(diào)查
針對(duì)氣流烘絲機(jī)生產(chǎn)時(shí)料頭出現(xiàn)的濕團(tuán)量問題,在每次生產(chǎn)時(shí)組織人員進(jìn)行了挑檢調(diào)查和分類(見表1),從料頭濕團(tuán)的重量和物性來看,主要有兩種:一種濕團(tuán)為煙絲濕團(tuán),約占總量的59.32%,煙絲濕團(tuán)由水浸煙絲團(tuán)和在一起,較松散,多為圓球形狀,經(jīng)擠壓可滴出水滴;另一種為煙沫濕團(tuán),占總量的40.68%,煙沫濕團(tuán)由煙沫團(tuán)和在一起,形狀不規(guī)則,較硬實(shí),經(jīng)擠壓不滴水。經(jīng)對(duì)兩種濕團(tuán)的分析,初步確認(rèn)為煙絲濕團(tuán)是由于管道內(nèi)冷凝水與煙絲混合而成;而煙沫濕團(tuán)是由于管道內(nèi)部長時(shí)間積累的煙沫清擦不徹底造成的。
1.2 測試與分析
結(jié)合對(duì)氣流烘絲機(jī)料頭濕團(tuán)調(diào)查情況,通過對(duì)設(shè)備預(yù)熱程序和設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)料頭濕團(tuán)主要由于預(yù)熱時(shí)冷凝水的出現(xiàn)和設(shè)備內(nèi)部清擦不徹底造成的。
1.2.1 設(shè)備預(yù)熱過程中加濕蒸汽的影響。SH93氣流烘絲機(jī)開始預(yù)熱時(shí),按照程序需噴入加濕蒸汽,蒸汽流量300kg/h。由于剛開始預(yù)熱時(shí),設(shè)備管道溫度低,噴入的蒸汽溫度高,從而造成預(yù)熱初期出現(xiàn)大量的冷凝水。從預(yù)熱完成后打開氣流烘絲機(jī)進(jìn)料器鎖和出料器鎖觀察來看,雖然預(yù)熱后溫度達(dá)到210℃,但其內(nèi)部仍存在有冷凝水,從而造成料頭出現(xiàn)煙絲濕團(tuán)。
1.2.2 設(shè)備預(yù)熱時(shí)出料器鎖加熱時(shí)間的影響。SH93氣流烘絲機(jī)預(yù)熱時(shí),當(dāng)熱風(fēng)溫度達(dá)到100℃時(shí),開始利用蒸汽(直接噴射蒸汽)對(duì)出料器鎖進(jìn)行加熱,提高出料器鎖溫度,以減少生產(chǎn)時(shí)冷凝水的出現(xiàn)。但在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),設(shè)備預(yù)熱完成后,從出料器鎖出口觀察,仍存在不斷下滴的水滴,隨著預(yù)熱時(shí)間的延長,水滴逐漸消失。從測試的情況來看,在預(yù)熱完成后繼續(xù)保持直噴蒸汽22分鐘,出料口基本無水滴出現(xiàn)。
1.2.3 烘絲機(jī)入口落料器鎖內(nèi)粘附煙沫的影響。在檢查進(jìn)料器鎖和出料器鎖過程中,由于器鎖內(nèi)為密閉空間,從側(cè)開的窗口看到的只是一部分,生產(chǎn)結(jié)束后器鎖內(nèi)壁粘附有較多的污垢(煙末)。從設(shè)備清擦后檢查發(fā)現(xiàn),內(nèi)壁清擦不到的地方仍粘附有煙末,粘附的煙末在生產(chǎn)時(shí)脫落,即造成了煙末濕團(tuán)的出現(xiàn)。
2 改進(jìn)措施
針對(duì)存在的冷凝水和清擦不徹底的情況,通過對(duì)控制程序的改進(jìn)和設(shè)備的改進(jìn),以進(jìn)一步減少預(yù)熱時(shí)冷凝水的出現(xiàn)。
2.1 預(yù)熱控制程序的改進(jìn)
SH93氣流烘絲機(jī)預(yù)熱過程中造成冷凝水出現(xiàn)的原因:一是使用了加濕蒸汽;二是出口落料器鎖蒸汽加熱。針對(duì)加濕蒸汽和加熱蒸汽的控制時(shí)間和蒸汽流量,從控制程序進(jìn)行了改進(jìn)。
2.1.1 加濕蒸汽控制程序的改進(jìn)。原有程序?yàn)樵O(shè)備開始預(yù)熱,加濕蒸汽噴射,流量直接達(dá)到300kg/h,直至預(yù)熱完成。改進(jìn)后的程序?yàn)榧訚裾羝诌f度增加,即設(shè)備開始預(yù)熱不加蒸汽,當(dāng)預(yù)熱熱風(fēng)溫度分別達(dá)到100℃、150℃、180℃、200℃時(shí),加濕蒸汽控制流量依次遞增,分別控制在100kg/h、150kg/h、200kg/h、300kg/h。其目的是先使設(shè)備達(dá)到一定的溫度,逐步提高加濕蒸汽,從而減少由于設(shè)備溫度低而產(chǎn)生過多的冷凝水。
2.1.2 出料器鎖加熱蒸汽控制程序的改進(jìn)。原程序?yàn)楫?dāng)熱風(fēng)溫度達(dá)到100℃時(shí),出料器鎖開啟加熱蒸汽。改進(jìn)后的程序?yàn)樵O(shè)備開始預(yù)熱,加熱蒸汽啟動(dòng),直至設(shè)備預(yù)熱完成。當(dāng)設(shè)備預(yù)熱達(dá)到工藝要求后延時(shí)10分鐘,以達(dá)到出料器鎖設(shè)備無冷凝水滴出。
2.2 設(shè)備清擦的改進(jìn)
針對(duì)氣流烘絲機(jī)進(jìn)出料器鎖內(nèi)部清擦不便的問題:一是在器鎖內(nèi)部加裝了蒸汽清理噴頭,正常生產(chǎn)時(shí)閥門關(guān)閉,生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行蒸汽清吹,以去除器鎖內(nèi)部的煙末;二是生產(chǎn)結(jié)束后開啟氣流烘絲機(jī)自動(dòng)清洗,以及時(shí)進(jìn)行清洗,避免器鎖或管道中的煙末由于溫度高結(jié)垢。
2.3 改進(jìn)效果
在控制程序改進(jìn)和設(shè)備改進(jìn)后,從檢測的料頭濕團(tuán)情況來看(見表2),濕團(tuán)量減少了81.5%,煙絲濕團(tuán)量和煙末濕團(tuán)量分別減少了79.85%、83.9%,有效降低了產(chǎn)品質(zhì)量隱患。
3 結(jié)語
通過對(duì)SH93氣流烘絲機(jī)預(yù)熱程序的改進(jìn),依據(jù)熱風(fēng)溫度的逐步提高,從程序上控制加濕蒸汽依次增加,減少了冷凝水的出現(xiàn),一方面有效減少了生產(chǎn)時(shí)料頭濕團(tuán)量,降低了質(zhì)量隱患,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,另一方面也通過對(duì)氣流烘絲機(jī)程序的改進(jìn),為制絲其他工序在制過程質(zhì)量控制的提高提供了參考依據(jù)。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介:姜均停(1973—),男,河南扶溝人,供職于河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司駐馬店卷煙廠生產(chǎn)指揮中心,研究方向:工藝研究和質(zhì)量管理。