馬冬梅
(南車株洲電機有限公司,湖南 株洲 412001)
TL500-24型同步電動機的試驗內(nèi)容為:冷態(tài)直流電阻的測量、絕緣電阻的測量、埋置檢溫計的檢查、空載特性試驗、溫升試驗、對應于額定負載時各種損耗的測定試驗。進行此次試驗的電動機主要電量參數(shù)如表1所示。
表1 電機參數(shù)
將電機在室內(nèi)放置一段時間后,用埋置檢溫計測量電機繞組和環(huán)境溫度,所測量的溫度與冷卻介質(zhì)溫度只差小于2 K時,對電機的冷態(tài)直流電阻進行測量。在測量的過程中采用雙臂電橋法,每一端電阻測量三次后,若三次讀取的數(shù)據(jù)的平均值只差在平均值的±0.5%的范圍內(nèi)時,把平均值作為電阻的實際測量值。針對本臺電機,雙臂電橋選擇20 Ω檔進行測量,記錄當時的環(huán)境溫度和相對濕度。
測量電機繞組的絕緣電阻時,應分別在電機實際冷態(tài)和熱狀態(tài)(一般是在溫升試驗結(jié)束后)進行測量,根據(jù)本臺電機的電壓值選擇兆歐表的檔位為2500 V,記錄當時的環(huán)境溫度和相對濕度。
埋置檢溫計的檢查是為了防止電機在裝配時將埋置電機內(nèi)部的溫度傳感器的損壞,在試驗過程中采用萬用表對其電阻進行測量,并記錄當時環(huán)境條件。
空載試驗時,試驗電路如圖1。由于電機是外部直流勵磁,為防止直流電源與電壓給定時間不一致,導致電機失步,應將電壓給定和直流電源的給定在同一時間進行??蛰d特性試驗過程采用電動機法,將電機接到由工頻輸出、實際對稱的穩(wěn)定電源,采用變壓器供電,通過調(diào)壓器對電壓進行調(diào)節(jié),在電機外部接到直流電源,使電機在他勵的方式下進行。
圖1 空載試驗電路圖
采用調(diào)壓器將電壓調(diào)至10000 V,與現(xiàn)場工作人員進行溝通好之后,將電機調(diào)壓器供電開關(guān)與現(xiàn)場勵磁電源開關(guān)同時合上。相應調(diào)節(jié)電機的勵磁電流,使點數(shù)電流最小(即點擊的功率因數(shù)為1.0)此時對應的勵磁電流即為該電壓下的勵磁電流。根據(jù)試驗大綱及研發(fā)人員的現(xiàn)場要求,試驗從1.25倍的額定電壓開始,調(diào)節(jié)端電壓及勵磁電流,直至電機不至于失步的最低電壓時為止,在整個過程中讀取7~9個點,每點讀取外施電壓、勵磁電流,試驗數(shù)據(jù)從高到低讀取。試驗結(jié)束后,測取電機的端電阻??蛰d特性試驗數(shù)據(jù)見表2所示。
表2 空載特性試驗數(shù)據(jù)
試驗結(jié)束后立即測量定子繞組端電阻,并倒推到電機停機時刻電阻值,對試驗數(shù)據(jù)進行處理后得出,圖2空載特性曲線。
圖2 空載特性曲線
由于設備條件限制無法采用直負載法進行溫升試驗,因此TL500-24采用低功率因數(shù)法進行溫升試驗,對調(diào)相機零功率因數(shù)負載就是直接負載。為了使得在快速停車后能在最短的時間內(nèi)測得熱態(tài)電阻值,試驗時采用變頻器供電,將電機調(diào)到額定頻率、額定勵磁電流和額定勵磁電樞電流,試驗過程中的要求與直接負載法相同,如果此時電樞電壓小于95%額定值時,應按照經(jīng)驗公式(1)進行修正,試驗時的電路如圖3。
Δθa-低功率因數(shù)負載溫升試驗時點數(shù)繞組溫升,K;
ΔPFe-額定電壓時鐵耗PFe與低功率因數(shù)負載溫升試驗電壓所對應的的鐵耗ΔPFe之差,kW;
Pcua-低功率因數(shù)負載溫升試驗時點數(shù)繞組中的I2R損耗,kW;Ka-系數(shù),取3。
圖3 溫升試驗電路圖
定子溫度(℃) 軸承溫度(℃)環(huán)境溫度(℃)U 1 V 1 W1 U 2 V 2 W244.942.142.445.343.044.8 16.4 7.745.342.542.945.843.445.2 16.8 7.745.542.643.046.343.545.3 17.3 7.8
表3為電機進行溫升試驗時,穩(wěn)定后的各個點的溫度值,電機進行溫升試驗過程中的電量參數(shù)如表4。
表4 電機進行溫升試驗過程中的電量參數(shù)為
試驗結(jié)束時,采用變頻器進行直流制動,停機時間為45 s,第80 s時測量第一個電阻RUV=5.843 Ω,采用電阻法進行計算,得出定子繞組溫升Δθa=38.7 K,采用經(jīng)驗公式進行修正時,ΔPFe=6.39 kW,Pcua=11.42 kW,Ka=3(系數(shù)),得到修正后的電樞繞組溫升為:45.9 K。
對應于額定負載時各種損耗的測定,采用空載電動機法測定鐵耗和機械損耗,通過對表2的試驗數(shù)據(jù)進行處理后得出得出風磨耗Pfw=2.9 kW,Pfe=14.2 kW,圖4為采用空載電動機法測定鐵耗和機械損耗的計算曲線。
采用過勵和欠勵試驗狀態(tài)計算得出雜散損耗,試驗電壓的給定與空載試驗時是一樣的,將被試電機作空載電動機運行,由獨立的電源勵磁,電樞繞組外施實際對稱的額定頻率的額定電壓,待電機損耗穩(wěn)定后,進行此試驗,試驗時電機分別在過勵和欠勵方式下調(diào)節(jié)勵磁電流使電樞電流為額定值,讀取電樞電壓、電樞電流、輸入功率、勵磁電流,并在試驗結(jié)束后立即測出電樞繞組的直流電阻。表5、6分別為過勵和欠勵試驗時試驗數(shù)據(jù)。得出雜散損耗P s=12.92 kW。
圖4 鐵耗和機械損耗的計算曲線
表5 過勵試驗時試驗數(shù)據(jù)
表6 欠勵試驗時試驗數(shù)據(jù)
通過對TL500-24大型立式電勵磁同步電動機試驗方法進行分析總結(jié),給出了同步電動機試驗方法,并對試驗數(shù)據(jù)進行了處理,得到了研發(fā)人員認可的試驗結(jié)果,對以后進行此類電機的試驗具有了參考價值。