阿不都可力木·阿不都拉,付長兵
(克拉瑪依石化公司,新疆 克拉瑪依 834003)
鍋爐煤粉燃燒后,除一部分落入爐膛渣池,大部分隨煙氣排出。為減少大氣中粉塵的污染,需對煙氣進行除塵處理。較常見的電除塵技術(shù)就是利用高壓放電將煙氣中的粉塵電離,使其帶電荷,然后由電極將帶電粉塵吸附,再通過對電極的振打?qū)⒎蹓m振落,通過回收還可用于制作水泥的原料。袋式除塵是繼電除塵后發(fā)展起來的新型除塵技術(shù),某公司鍋爐煙氣除塵采用的是電除塵與袋式除塵的復(fù)合式除塵,除塵效果達到95%以上,滿足了日益增強的環(huán)保需求。但在除塵器的使用過程中發(fā)生牽引鋼絲繩斷裂的故障,對生產(chǎn)造成了較大的影響,本文將針對此故障進行分析探討,并進行改造以減少故障頻率。
布袋除塵是利用復(fù)合材料制成的布袋,將煙氣中的煤粉灰阻擋在外,只讓煙氣通過,以達到除塵效果的設(shè)備。布袋做成長條形,袋內(nèi)套裝支撐架將布袋撐開,成中空狀,再將布袋緊密排列安裝,其截面形狀如圖1所示。布袋層層疊放,充滿整個煙道截面。煙氣通過時需經(jīng)過布袋,煤粉灰由于顆粒度大于布袋縫隙而被阻止通過,吸附于布袋上,煙氣能順利通過布袋。煤粉灰吸附于布袋上,量多時會增大煙氣的通過阻力,降低通過效率。因此,需要定期對布袋上的煤粉灰進行處理,利用除塵后的尾部煙氣反向?qū)Σ即M行吹風(fēng),將吸附于布袋的煤粉灰吹落,再進行煤粉灰收集。
為提高除塵效率,除塵器煙氣通道截面較大,對袋式除塵器,反吹風(fēng)是利用一個風(fēng)筒來同時對一定區(qū)域內(nèi)的布袋進行反吹風(fēng)。因此,風(fēng)筒需要來回運動以保證整個截面上的布袋都能吹到風(fēng)。風(fēng)筒的運動是通過支撐托架、牽引機構(gòu)和導(dǎo)軌等共同作用來實現(xiàn)的。風(fēng)筒豎直放置,在中間部位連接有反吹風(fēng)管,反吹風(fēng)管在水平方向段能繞自身軸線回轉(zhuǎn)。同時在風(fēng)筒的上部和下部同時各裝有一個支撐托架,托架支撐于導(dǎo)軌上,能在導(dǎo)軌上自由行走。通過牽引鋼絲繩拉動風(fēng)筒在導(dǎo)軌上來回行走,從而實現(xiàn)對所有布袋的反吹風(fēng)。風(fēng)筒的結(jié)構(gòu)布置簡圖如圖2所示 。
圖1 布袋安裝截面圖
圖2 風(fēng)筒結(jié)構(gòu)布置簡圖
布袋除塵器在使用過程中,牽引鋼絲繩頻繁斷裂,對生產(chǎn)影響較大。鋼絲繩斷裂,反吹風(fēng)系統(tǒng)失效,布袋除塵無法運行,需要及時將鋼絲繩更換。除塵器內(nèi)部煙氣溫度達140°左右,且含有氮氧化合物、二氧化硫、一氧化碳等有毒有害氣體,因此,必須停爐進行處理,這會對生產(chǎn)造成影響。特別是在冬季,氣候寒冷,鍋爐都處于高負荷運行狀態(tài)下,一旦停爐,必然導(dǎo)致其他鍋爐負荷更高,對蒸汽生產(chǎn)也有較大影響,必須及時處理。從公司使用情況來看,鋼絲繩斷裂較為頻繁,且冬季發(fā)生頻率更高。通過分析,造成鋼絲繩斷裂的主要原因有以下幾點:
(1)風(fēng)筒上、下部牽引力不平衡:風(fēng)筒行走是由風(fēng)筒的上部和下部兩條鋼絲繩同時牽引實現(xiàn)的,而兩條鋼絲繩是由同一卷揚機帶動。如果兩綱絲繩自風(fēng)筒至卷揚機距離相差太大,必定引起風(fēng)筒上部和下部牽引力不均,就會導(dǎo)致風(fēng)筒傾斜,支撐托架與導(dǎo)軌間在行進中阻力大大增加,甚至將風(fēng)筒卡死,從而導(dǎo)致卷揚機將鋼絲繩拉斷。
(2)溫差大引起脆斷:鋼絲繩使用的是纖維繩芯,在除塵器內(nèi)部溫度達到140°,卷揚機處在除塵器外部,為室外自然溫度。鋼絲繩行走時一端進入除塵器,一端出除塵器。在冬季,出口端鋼絲繩從140°環(huán)境進入到-20°環(huán)境,進口端鋼絲繩經(jīng)過一段時間冰凍,進入除塵器加熱,纖維繩芯受熱受冷都對鋼絲繩的機械性能產(chǎn)生較大影響。受熱后,纖維繩芯變軟,抗拉強度變?nèi)?;受冷后,繩芯冷硬,變的易碎,抗拉強度降低。當(dāng)阻力高于抗拉強度時,就會使鋼絲繩拉斷。
(3)周期性應(yīng)力:鋼絲繩在經(jīng)過卷揚機卷筒時,鋼絲繩逐漸偏離其中心位置,偏離的鋼絲繩卷曲時與卷筒產(chǎn)生摩擦,且這種摩擦力呈周期性的發(fā)生。此外,鋼絲繩卷曲時產(chǎn)生周期性彎曲應(yīng)力,這種周期性應(yīng)力長時間作用于鋼絲繩,使鋼絲繩機械性能降低。
鋼絲繩的頻繁斷裂,對公司造成較大的生產(chǎn)波動,鑒于此,公司對布袋除塵進行了改造。
為防止鋼絲繩在冬季運行出除塵器時冷卻速度過快,在鋼絲繩出口加裝熱風(fēng)管線,對出除塵器的鋼絲繩進行吹掃,減少寒冷氣候?qū)β懵对诔龎m器外的鋼絲繩的影響。
牽引風(fēng)筒的鋼絲繩原位置位于風(fēng)筒托架上部一段距離,這樣的布置方式必然會使?fàn)恳摻z繩在牽引過程中使托架與導(dǎo)軌產(chǎn)生阻力,一旦阻力過大時,導(dǎo)致鋼絲繩斷裂。通過變換牽引鋼絲繩的位置,將牽引位置移至托架部位,消除了上、下牽引鋼絲繩不平衡導(dǎo)致的風(fēng)筒阻力過大。改造前后鋼絲繩位置變化如圖3所示。
圖3 改造前后鋼絲繩的位置
通過對牽引系統(tǒng)的改造后,鋼絲繩出現(xiàn)的斷裂頻率大大降低,給鍋爐的平穩(wěn)生產(chǎn)運行創(chuàng)造了良好的條件。鋼絲繩是牽引系統(tǒng)的動力傳遞紐帶,扮演著重要的角色,需要正確的操作與良好的維護。通過對故障原因的粗淺分析,對其進行了改造,實踐證明改造效果較為明顯,故障率大為減少,也減少了維護和檢修量。
[1] 中國華東電力集團公司科學(xué)技術(shù)委會.600MW火電機組運行技術(shù)叢書—鍋爐分冊[M].北京:中國電力出版社,2000.
[2] 黎在時.靜電除塵器[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1993.