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      660 MW超超臨界直流鍋爐汽溫控制策略研究

      2013-09-01 02:22:48陳勝利丁曉漢王小兵
      黑龍江電力 2013年3期
      關(guān)鍵詞:汽溫熱汽溫器

      張 興,陳勝利,丁曉漢,王小兵,施 壯

      (1.安徽省電力科學(xué)研究院,合肥 230061;2.中電國際蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 蕪湖 241009)

      660 MW超超臨界機(jī)組是在常規(guī)超臨界機(jī)組的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的新一代高參數(shù)、大容量發(fā)電機(jī)組,其主蒸汽壓力為25 MPa及以上,主蒸汽及再熱蒸汽溫度為580℃及以上。與常規(guī)超臨界機(jī)組相比,超超臨界機(jī)組的熱效率可提高3%左右,而相對(duì)于亞臨界機(jī)組其熱效率更要提高6%左右。但由于超超臨界機(jī)組運(yùn)行參數(shù)高,鍋爐為直流爐形式,需適應(yīng)大范圍調(diào)峰的要求,因此,這就給超超臨界機(jī)組汽溫實(shí)際控制提出了更高要求[1-2]。

      1 超超臨界機(jī)組汽溫調(diào)整手段研究

      對(duì)于超超臨界直流鍋爐來說,過熱汽溫的控制屬于多輸入的強(qiáng)耦合特性,在汽水流程上一次性通過,沒有汽包將加熱段、蒸發(fā)段和過熱段明顯地分開,因此不能像汽包爐機(jī)組僅依靠噴水減溫和燃燒器擺角調(diào)節(jié)蒸汽溫度[3]。

      1.1 以煤水比調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)過熱汽溫“粗調(diào)”

      由于減溫噴水引自進(jìn)入鍋爐的總給水量,煤水比失調(diào)造成的溫度偏差,是不能僅靠噴水減溫的方法來校正的。例如,若煤水比過大使汽溫上升時(shí),維持過熱汽溫不變需要大量的減溫水,這將進(jìn)一步加劇煤水比例失調(diào),噴水點(diǎn)前的受熱面,尤其是水冷壁中的工質(zhì)流量必然減小,引起噴水點(diǎn)前各段受熱面金屬和工質(zhì)溫度升高,其結(jié)果不僅起不到調(diào)節(jié)汽溫的作用,而且還會(huì)加劇水冷壁的超溫,影響鍋爐安全運(yùn)行。

      在給定負(fù)荷下,與主蒸汽焓值一樣,中間點(diǎn)的焓值(溫度)也受煤水比的影響。只要煤水比稍有變化,就會(huì)影響中間點(diǎn)溫度。而中間點(diǎn)溫度對(duì)煤水比的反映,也要比過熱蒸汽溫度的反映快的多。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明:中間點(diǎn)溫度每變化1℃,過熱蒸汽溫度將變化5~10℃。因此選擇中間點(diǎn)焓值(溫度)控制煤水比,相對(duì)于過熱蒸汽可以起到提前調(diào)節(jié)的作用。當(dāng)運(yùn)行工況發(fā)生變化時(shí),根據(jù)中間點(diǎn)溫度調(diào)整煤水比,不僅可減小汽溫調(diào)節(jié)的滯后時(shí)間,還可以及時(shí)控制水冷壁的工質(zhì)溫度,防止水冷壁發(fā)生傳熱惡化。

      通過調(diào)整煤水比保持中間點(diǎn)溫度的穩(wěn)定,且保持適當(dāng)?shù)倪^熱度,實(shí)際上相當(dāng)于通過煤水比調(diào)節(jié)將中間點(diǎn)至過熱器出口之間的過熱段固定,以使直流鍋爐與汽包爐具有類似的過熱汽溫特性。所以對(duì)于超超臨界直流鍋爐,要保證過熱汽溫為額定值,必須保持適當(dāng)?shù)拿核萚4]。

      1.2 以噴水減溫作為過熱汽溫的“細(xì)調(diào)”手段

      在中間點(diǎn)溫度基本穩(wěn)定后,過熱汽溫就不會(huì)出現(xiàn)太大的溫差,但由于超超臨界鍋爐調(diào)節(jié)中影響的因素很多,只靠煤水比的粗調(diào)還是不夠的,還需用噴水減溫器進(jìn)行快速細(xì)調(diào),因?yàn)閲娝疁p溫惰性小、反應(yīng)快,從開始噴水到噴水點(diǎn)后溫度開始變化只需幾秒鐘。由于超超臨界鍋爐過熱器管道加長,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,滯后和慣性加大,因此應(yīng)采用多級(jí)噴水減溫進(jìn)行細(xì)調(diào),如中電蕪湖發(fā)電廠2×660超超臨界機(jī)組選用的北京巴布科克·威爾科克斯有限公司生產(chǎn)的B&WB-2091/26.15-M型鍋爐,過熱汽溫控制設(shè)計(jì)了三級(jí)噴水分級(jí)控制。三級(jí)減溫器分別布置在低溫過熱器、屏試過熱器和后屏過熱器之后,這種超超臨界機(jī)組過熱汽溫控制系統(tǒng)如圖1所示。

      圖1 超超臨界機(jī)組過熱汽溫控制系統(tǒng)示意圖

      2 燃水比控制策略研究

      2.1 燃水比控制反饋信號(hào)的選取

      中間點(diǎn)溫度和中間點(diǎn)焓值均可作為燃水比的反饋信號(hào),而且當(dāng)負(fù)荷變化時(shí),中間點(diǎn)焓值在靈敏度和線性度方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。中間點(diǎn)焓值除了對(duì)燃水比失調(diào)反映快以外,焓值還代表了過熱蒸汽的作功能力,焓值的給定值不但有利于負(fù)荷控制,而且也可實(shí)現(xiàn)過熱汽溫粗調(diào)。因此選用中間點(diǎn)焓值,可以保證燃水比的調(diào)節(jié)的精度和性能[5]。

      2.2 燃水比控制回路設(shè)計(jì)

      燃水比調(diào)整是保持汽溫的最終手段,但對(duì)過熱汽溫影響的遲延大;減溫噴水能較快改變過熱汽溫,但最終不能維持汽溫恒定。若將二者協(xié)調(diào)起來,才能獲得整體汽溫調(diào)整和響應(yīng)性能的最優(yōu)?;谥虚g點(diǎn)焓值校正思想的給水控制系統(tǒng)如圖2所示。在圖2中,爐膛吸熱量目標(biāo)值為給水流量目標(biāo)值與省煤器入口至分離器出口理論焓增的乘積,這個(gè)目標(biāo)值經(jīng)過鍋爐金屬儲(chǔ)能的瞬態(tài)修正(鍋爐金屬能是基于爐膛出口飽和溫度的變化率)除以來自T控制器的爐膛焓增需求值,再減去鍋爐減溫水的流量,就得出了實(shí)際的爐膛給水流量需求值。

      圖2 超超臨界機(jī)組燃水比調(diào)節(jié)示意圖

      進(jìn)入T控制器的偏差量是一級(jí)減溫器入口汽溫(低溫過熱器出口汽溫)和一級(jí)減溫器前后溫差的控制偏差。這兩個(gè)控制的偏差量加權(quán)相加后形成了T控制器的控制偏差,以此偏差信號(hào)去修正燃水比。加入一級(jí)減溫器前后溫差信號(hào)的目的是該信號(hào)代表了一級(jí)減溫器的適量噴水。據(jù)此調(diào)整后的燃水比將使一級(jí)減溫器穩(wěn)定在預(yù)定的溫差設(shè)定值上,保持一級(jí)減溫器工作在適中位置,以及時(shí)響應(yīng)對(duì)汽溫上下波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,避免減溫器長期處于全開或全關(guān)位置所導(dǎo)致的調(diào)節(jié)滯后。

      3 過熱汽溫控制策略研究及設(shè)計(jì)

      過熱汽溫控制通常選擇串級(jí)PID控制策略,在工況相對(duì)穩(wěn)定的情況下,這種控制策略基本能滿足生產(chǎn)運(yùn)行要求,但在鍋爐啟停磨、大幅度升降負(fù)荷、鍋爐火焰中心變化等復(fù)雜工況下,往往會(huì)發(fā)生汽溫調(diào)節(jié)滯后甚至反調(diào)。同時(shí)普通減溫水電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)響應(yīng)速度不快,不適宜頻繁動(dòng)作,也降低了串級(jí)PID調(diào)節(jié)對(duì)較突然的大幅擾動(dòng)控制能力。因此,我們應(yīng)用了一種基于物理機(jī)理過程的減溫水控制方案,如圖3所示。在圖3中,出口汽溫與其設(shè)定值的偏差與調(diào)整系數(shù)相乘轉(zhuǎn)換為對(duì)進(jìn)口汽溫的調(diào)整要求。出口汽溫偏差產(chǎn)生后,PID控制器即按轉(zhuǎn)換后對(duì)進(jìn)口汽溫的調(diào)整要求進(jìn)行調(diào)節(jié),從而改變減溫噴水量,改變進(jìn)口汽溫。進(jìn)口汽溫改變后將通過過熱器改變出口汽溫,進(jìn)口汽溫通過模擬的過熱器特性PTn(多容環(huán)節(jié))形成的變量,在PID調(diào)節(jié)器的設(shè)定值回路與經(jīng)調(diào)整因子相乘的實(shí)際出口汽溫相互抵消。如果模擬的過熱器特性PTn與實(shí)際過熱器特性充分接近,則在整個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整過程中設(shè)定值回路基本維持恒定,系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能十分穩(wěn)定。同時(shí)為防止汽溫過低導(dǎo)致過熱器進(jìn)水,還用減溫水附近的壓力測(cè)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的飽和溫度加上一個(gè)裕量作為出口汽溫設(shè)定值的下限。

      圖3 超超臨界機(jī)組減溫水調(diào)節(jié)示意圖

      4 工程應(yīng)用實(shí)例

      上述控制方案在中電蕪湖發(fā)電廠2×660 MW超超臨界機(jī)組的調(diào)試過程中完成了組態(tài)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試,獲得了良好的控制品質(zhì)。

      1)工況1:2號(hào)機(jī)組燃水比及各級(jí)減溫水均投入自動(dòng)控制,協(xié)調(diào)控制也投入,AGC為運(yùn)行方式,負(fù)荷指令在由550 MW連續(xù)下降至350 MW(13.2 MW/min)過程中,左右側(cè)主蒸汽溫度控制在±3℃,如圖4所示。

      2)工況2:2號(hào)機(jī)組燃水比及各級(jí)減溫水均投入自動(dòng)控制,協(xié)調(diào)控制投入,AGC運(yùn)行方式,負(fù)荷指令由480 MW連續(xù)上升至610 MW(13.2 MW/min)過程中,左右側(cè)主蒸汽溫度控制在±3℃,如圖5所示。

      5 結(jié)語

      汽溫控制是提高機(jī)組熱效率和保證機(jī)組安全運(yùn)行的重要組成部分,也是超超臨界機(jī)組的控制難點(diǎn)。由此本文分析了燃水比控制的和過熱器減溫水控制在超超臨界機(jī)組汽溫控制中所起到的不同作用,著重介紹了一種基于中間點(diǎn)焓值校正思想的燃水比控制汽溫粗調(diào)方案和基于物理機(jī)理過程的減溫水控制汽溫細(xì)調(diào)方案。這兩方案已應(yīng)用于中電蕪湖發(fā)電廠2×660 MW超超臨界機(jī)組,在AGC運(yùn)行方式下,已經(jīng)承受住了長期商業(yè)運(yùn)行及復(fù)雜工況的考驗(yàn),主蒸汽溫度控制品質(zhì)完全滿足機(jī)組安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行需求。

      [1]劉維.超(超)臨界機(jī)組控制方法與應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2010.

      [2]程蔚萍,陳勝利.超臨界直流鍋爐汽溫控制系統(tǒng)的改進(jìn)[J].發(fā)電設(shè)備,2008,22(4):351-354.

      [3]夏明.超臨界機(jī)組汽溫控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].中國電力,2006,39(3):74-77.

      [4]沈繼忱,程玉偉.基于干擾觀測(cè)器PID在主蒸汽溫度控制系統(tǒng)的應(yīng)用[J].黑龍江電力,2011,33(3):168-170.

      [5]王玉清,董傳敏,鄭亞光,等.基于中間點(diǎn)焓值校正的超臨界機(jī)組給水全程控制[J].鍋爐技術(shù),2010,41(3):11-15.

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