楊 欣
(江西金達(dá)萊環(huán)保股份有限公司,江西 南昌 330100)
國(guó)內(nèi)機(jī)加工行業(yè)大量使用切削冷卻潤(rùn)滑液(乳化液),其排放量越來(lái)越大。以往國(guó)內(nèi)對(duì)廢乳化液的處理主要針對(duì)油基類切削廢液,而在金屬加工、液壓系統(tǒng)中常采用水包油型乳化液,其CODCr、濁度、油類較高,區(qū)域污染強(qiáng)度大[1-2]。切削廢乳化液不僅含有多種有害物,且使用過(guò)程中由于細(xì)菌作用發(fā)生腐敗,毒性和污染性大大增加,若處置不當(dāng)將嚴(yán)重污染水源。
目前主要采用重力分離法、粗?;?、膜過(guò)濾法、凝聚法、鹽析法、生化法、電解法等方法處理水基廢切削液[3],但由于此類廢液濃度高,往往處理工藝復(fù)雜、成本高昂。
本實(shí)驗(yàn)所用的料液是在某加工企業(yè)的儲(chǔ)液池密閉放置數(shù)月的廢切削乳化液,原液CODCr35980mg/L;NH3-N約918 mg/L;pH值為6.64,呈灰黑色。屬于水基切削液。生產(chǎn)中用了性能較穩(wěn)定的幾種乳化液品牌(如武漢俄美達(dá)乳化液);還含機(jī)床使用的廢導(dǎo)軌油、潤(rùn)滑油等油品,屬于較難處理的、頗具代表性的乳化液廢水。
由于在大型加工企業(yè)廢乳化液一般都有廢液儲(chǔ)存池,該原液比新鮮廢乳化液更具代表性。
該加工企業(yè)現(xiàn)有處理工藝為酸化法破乳,操作步驟復(fù)雜,加藥費(fèi)用高昂。大量污水處理設(shè)備為鋼質(zhì)材料,不耐受強(qiáng)酸的腐蝕。為減少對(duì)設(shè)備的腐蝕,改善工人操作條件,希望在中性或弱酸性條件下尋找破乳藥劑,并提供破乳劑破乳的工藝參數(shù)。
筆者篩選出一種高效破乳藥劑(破乳劑N),提供經(jīng)濟(jì)、合理、有一定代表性的水基切削廢乳化液前期處理方法,為后續(xù)處理提供條件。
2.1.2 乳化液性質(zhì)
工業(yè)常使用的乳化液,一般是在油或脂類物質(zhì)中加入表面活性劑,然后加入水,在表面活性劑的作用下以極微小的顆粒分散在水中。由于其特殊的結(jié)構(gòu)和極小的分散度,在水分子熱運(yùn)動(dòng)的影響下,油滴在水中是非常穩(wěn)定的,這種乳化液通常稱為“水包油”型乳化液,其濃度一般小于10%。乳化液不能采用常規(guī)的靜置上浮的方法進(jìn)行油水分離[4]。
2.1.3 乳化液成分
乳化液可能包含的成分:基礎(chǔ)油、乳化劑、防銹劑、防霉殺菌劑、穩(wěn)定劑、助溶劑、極壓添加劑、消泡劑、軟水劑[5]??梢?jiàn),為保持穩(wěn)定性而添加的防霉殺菌劑等將抑制微生物活性。因此,直接進(jìn)行生化處理很困難,需要先進(jìn)行破乳處理。
目前國(guó)內(nèi)常用的乳化液處理工藝有物化+生化、物化+吸附、物化+膜過(guò)濾裝置[6]。這三種處理工藝中,都需要先使用物化方法對(duì)原液進(jìn)行破乳處理,因此本研究的目標(biāo)是選擇合適的破乳劑對(duì)乳化液進(jìn)行破乳。
2.3.1 酸化破乳
使用脂肪酸鹽作乳化劑時(shí),分散相液滴表面帶有負(fù)電荷,在這類乳狀液中加入無(wú)機(jī)酸,可使脂肪酸鹽轉(zhuǎn)化成電中性的不溶性脂肪酸使界面膜破壞而破乳。
2.3.2 加電解質(zhì)破乳
電解質(zhì)的離子在乳化液中發(fā)生強(qiáng)烈的水化作用,使乳化液中的自由水分子減少,對(duì)油珠產(chǎn)生脫水作用,從而破壞了乳化液油珠的水化層,中和了油珠的電性,破壞了它的雙電層結(jié)構(gòu),因而油珠失去了穩(wěn)定性,產(chǎn)生凝聚現(xiàn)象。
2.3.3 高分子絮凝劑
水溶性高分子絮凝劑在水中形成的凝膠對(duì)乳狀液中帶電液滴起到電性中和、凝聚作用。高分子絮凝劑不一定必須帶電荷,它們對(duì)分散相液滴有吸附架橋作用,把多個(gè)液滴聯(lián)在一起引起聚沉分離[6]。
通過(guò)機(jī)理分析和反復(fù)試驗(yàn),筆者篩選出破乳劑N對(duì)乳化液進(jìn)行處理,且嘗試加入高分子絮凝劑提高油水分離速度。并與現(xiàn)有酸化法進(jìn)行對(duì)比。
3.1.1 濃硫酸加入量對(duì)處理效果的影響
在切削液原液中加入1%、2%、3%體積濃硫酸,攪拌后靜置3h,然后除去表面析出的雜油,處理后下清液水質(zhì)指標(biāo)如表3-1。
表3-1 靜置3h油水分離后處理效果
加濃硫酸后,廢液pH值降至2以下,酸性非常強(qiáng),需要將油分離出后,水相加堿回調(diào)。
如濃硫酸的用量為0.2%、0.5%體積,則油水分離速度變慢,需要3~6日才較充分分離,且CODCr去除率明顯偏低,實(shí)用性較差。
3.1.2 破乳除油后回調(diào)的最佳pH值
在500mL原液中加入3%濃硫酸,攪拌,油水分離后除去上層雜油,將下清液pH值調(diào)節(jié)至不同值,沉降1h后測(cè)定上層液指標(biāo):
表3-2 回調(diào)至不同pH值處理效果
CODCr去除率最高的是回調(diào)pH至5,此時(shí)CODCr去除率為86.8%,隨著回調(diào)pH的增大,CODCr去除率反而降低。
3.1.3 小結(jié)
加3%濃硫酸破乳后先除去雜油,加堿調(diào)節(jié)pH值至5,處理效果較明顯。
但在工程應(yīng)用中,酸化法本身存在明顯缺點(diǎn):pH值降至了2以下,對(duì)設(shè)備腐蝕性強(qiáng),操作也存在一定的危險(xiǎn)性;加堿回調(diào)pH值,步驟繁雜,加藥量龐大;析出雜油之后,加堿回調(diào)又形成較大量泥渣,體積約占40%,泥渣量過(guò)大。因此,需要研究更佳的工藝路線。
3.2.1 破乳劑N處理乳化液效果
通過(guò)研究,篩選出破乳劑N,絮體顆粒最大、加藥量較少。
加5%NaOH調(diào)節(jié)原液pH至8左右,分別加入3.2 g/L、3.6 g/L、4 g/L、4.4 g/L、5.2g/L 破乳劑 N,出現(xiàn)大顆粒礬花并破乳,放置3h后分層,其中上層為含油泥渣,下層為水相,測(cè)定下層水相指標(biāo)如下表。
圖3-3 破乳劑N加入量與處理效果的關(guān)系
3.6 g/L 6059 83.2% 623 32.1%4 g/L 4872 86.5% 623 32.1%4.4 g/L 4872 86.5% 613 33.2%5.2 g/L 4872 86.5% 655 28.6%
加入4 g/L破乳劑N,加入12mg/LPAM,產(chǎn)生大顆粒絮體,泥水可以在1min內(nèi)觀察到明顯分層;加入20mg/LPAM,則產(chǎn)生更大顆粒絮體,分層速度更快,在20s內(nèi)觀察到明顯分層。為了使絮體顆粒增大,提高分層速度,PAM的投加量選用20mg/L。破乳劑N與PAM復(fù)配可有效地提高泥水分離速度,增大絮體體積,縮小泥渣體積。
3.2.2 中試實(shí)驗(yàn)
從小試實(shí)驗(yàn)放大到中試,其放大效應(yīng)并不明顯,同樣有較好的處理效果:乳化液原液的體積為807L,加入4 g/L破乳劑N,20mg/L的 PAM,觀察到礬花顆粒變大,停止攪拌,等待5分鐘后,迅速觀察到分層。泥水充分分離需要3h。
泥渣體積約為135L,占乳化液原液體積的17% 。這種泥渣由大顆粒絮體堆積而成,不密實(shí)。該泥渣的粘度不大,采用先排水后排泥的方法,即可使泥水分離較充分。
破乳后下層水清液CODCr為4997mg/L,pH值為5.50,CODCr去除率86.1%,NH3-N 也由原液的 918mg/L降至620mg/L。泥水分離后將下清液加堿調(diào)節(jié)pH至8,CODCr、NH3-N進(jìn)一步下降至4747mg/L和588mg/L。
3.2.3 破乳機(jī)理及破乳劑N性能分析
破乳劑N有很強(qiáng)的破乳作用,這是因?yàn)?
(1)水包油型乳狀液的分散液滴都帶有負(fù)電荷,破乳劑N有強(qiáng)烈的電性中和作用,使帶電的液滴失去電荷,在碰撞中容易聚結(jié);
(2)破乳劑N與脂肪酸發(fā)生堿金屬鹽反應(yīng),破壞其水溶性,從而與水分離;
(3)破乳劑N在水中發(fā)生水解形成凝膠,有很強(qiáng)的吸咐凝聚作用,分散的液滴被吸附到這些凝膠體表面,變得容易聚集,從而實(shí)現(xiàn)泥渣與水相的分離
采用普通破乳劑處理同一原液,藥劑過(guò)量時(shí)CODCr去除率會(huì)變差。而加入過(guò)量破乳劑N,并不會(huì)使水質(zhì)指標(biāo)惡化。但加入量增大,污泥分離速度慢,污泥量增大;且破乳劑N呈酸性,加入量過(guò)大導(dǎo)致pH值過(guò)低。因此破乳劑N加入量仍不宜過(guò)大。
破乳劑N的處理效果比普通混凝劑好,但其溶液不能長(zhǎng)久放置,最好現(xiàn)用現(xiàn)配。
加入2%體積的濃硫酸,靜置3h、除油、調(diào)節(jié)pH至5 后,CODCr、NH3- N 去除率為 86.3%、25.8%,pH 值下降至2以下。酸化法存在酸堿加藥量過(guò)大、污泥量過(guò)大(回調(diào)pH值后污泥量接近40%)、難以處置、對(duì)設(shè)備存在一定腐蝕性等缺點(diǎn)。
破乳劑N作為破乳劑的較佳加藥量為4 g/L,處理后pH值為5~6,比起酸化法對(duì)設(shè)備、人員腐蝕性、危險(xiǎn)性顯著降低。
廢乳化液中投加4g/L破乳劑N后加入20mg/LPAM,絮體顆粒很大,分離速度大大提高,破乳后靜置,3h以內(nèi)泥水分離過(guò)程基本結(jié)束。破乳后下層水溶液 CODCr為 4997mg/L,CODCr去除率 86.1%,NH3- N去除率32.5%。下清液加堿調(diào)節(jié)pH至8,CODCr、NH3-N總?cè)コ士蛇_(dá)到86.8%、35.9%。
使用破乳劑N處理每噸廢液所需藥劑費(fèi)用:
(1)原液調(diào)節(jié)pH值:NaOH加藥量約0.43~0.5Kg/噸水,即 1.3~1.5元/噸水;
(2)破乳劑N:4Kg/噸水,12元/噸水;
(3)PAM:20g/噸水,0.3 元/噸水;
總藥劑費(fèi)用:約13.6~13.8元/噸原液。
現(xiàn)有酸化法加酸難于控制,刮渣機(jī)經(jīng)常受腐蝕,設(shè)備較易損壞。有時(shí)泥餅需用人工鏟刮,氣浮經(jīng)常帶渣出水,出水水質(zhì)不穩(wěn)定。
本工藝優(yōu)點(diǎn)在于:1、加工企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備加藥費(fèi)用43.5元/噸,本工藝加藥量小,藥劑費(fèi)用大幅低于現(xiàn)有設(shè)備加藥費(fèi)用;2、本工藝中原液在弱酸性條件破乳,對(duì)設(shè)備腐蝕性較弱,操作條件改善;3、酸化法中下層水溶液并不清澈,雜油黏度大難分離;除油后加堿調(diào)節(jié)pH值,又產(chǎn)生大量殘?jiān)?約40%)。而本工藝中泥渣體積占17%左右,固液易于重力分離,泥渣還可用壓濾機(jī)進(jìn)一步濃縮。
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