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    關(guān)于催化裂化裝置主風(fēng)機(jī)組運(yùn)行情況及煙機(jī)是否能夠發(fā)電的研究

    2013-08-20 01:02:32孫振飛王建禹
    科技傳播 2013年7期
    關(guān)鍵詞:軸功率煙機(jī)催化裂化

    孫振飛,王建禹

    大慶煉化公司煉油二廠二套ARGG 車間,黑龍江大慶 163000

    1 主風(fēng)機(jī)組簡(jiǎn)介

    本套機(jī)組于1999 年10 月投入使用。它是由煙氣輪機(jī)(YL-19000B)、軸流式主風(fēng)機(jī)(AV80-11)、齒輪箱和電動(dòng)機(jī)(YCH1000-4)組成的“同軸式機(jī)組”。 煙氣輪機(jī)將催化裂化高溫?zé)煔獾臒崮?、?dòng)能和壓力能,轉(zhuǎn)化為機(jī)組轉(zhuǎn)子的動(dòng)能,煙氣輪機(jī)轉(zhuǎn)子帶動(dòng)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),然后對(duì)空氣進(jìn)行壓縮,為催化裂化反應(yīng)提供必須的氧氣和動(dòng)力。電動(dòng)機(jī)為壓縮機(jī)提供補(bǔ)充能量,并限制機(jī)組轉(zhuǎn)速。

    2010 年1 月,曾對(duì)煙氣輪機(jī)進(jìn)行過一次大的改造,改造后煙氣輪機(jī)的動(dòng)、靜葉片的角度均有變化,殼體、導(dǎo)流錐也做了車削加工。煙氣輪機(jī)由原來的YL-19000A 型變成現(xiàn)在的YL-19000B 型。改造后節(jié)能效果明顯。

    2 機(jī)組運(yùn)行參數(shù)

    我們隨機(jī)選取了近期主風(fēng)機(jī)組兩個(gè)不同時(shí)間的運(yùn)行參數(shù),如下表所示:

    表3 煙氣輪機(jī)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)

    表4 軸流壓縮機(jī)的運(yùn)行參數(shù)

    表5 電動(dòng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)

    3 主要理論依據(jù)

    在此主要研究的是煙氣輪機(jī)、軸流式主風(fēng)機(jī)、電動(dòng)機(jī)三者之間的功率關(guān)系。具體用到的理論如下:

    煙氣輪機(jī)效率:η=(T1-T2)/T1/[1-(P2/P1)(Kt-1)/ Kt]

    煙機(jī)軸功率:N煙機(jī)=1.63*P1QV*[ Kt/( Kt-1)]*[1-(P1/P2)(Kt-1)/ Kt*η]

    T1-入口溫度,K。

    T2-出口溫度,K。

    P1-入口壓力,MPa。

    P2-出口壓力,MPa。

    Kt-煙氣膨脹系數(shù),取1.313。

    QV-煙氣流速,m3/min。

    主風(fēng)機(jī)多變效率:ηpol=(K-1)/K×lg(P2/P1)/lg(T2/T1)

    主 風(fēng) 機(jī) 功 率:N主風(fēng)機(jī)=16.745*P1QV*K/(K-1)*[(P2/P1)K/(K-1)-1]*(Z1+Z2)/2Z1/ηpol

    T1-入口溫度,K。

    T2-出口溫度,K。

    P1-入口壓力,MPa。

    P2-出口壓力,MPa。

    Kt-空氣的壓縮系數(shù),取1.4。

    QV-主風(fēng)流速,m3/min。

    Z1,Z2—出入口壓縮比。

    電機(jī)的軸功率:N 電機(jī)=1.732*U*I*η

    U-電壓,V。

    I-電流,A。

    η-軸效率。

    4 相關(guān)計(jì)算及結(jié)論

    根據(jù)以上公式可以計(jì)算出:

    2012.11.27 1:00,

    煙機(jī)入口煙氣流速:QV= V0*P0*T1/ (T0*P1)=5200*0.1*260/2 93/0.272=6257m3/min

    將相關(guān)參數(shù)帶入煙氣輪機(jī)效率和軸功率公式,求出:

    煙氣輪機(jī)效率為:η=59.285%。

    煙氣輪機(jī)軸功率為:N煙機(jī)=2950.36kW。

    將相關(guān)參數(shù)帶入電機(jī)軸功率計(jì)算公式求出:N 電機(jī)= 1387.33kW。

    將相關(guān)參數(shù)帶入煙氣輪機(jī)效率和軸功率公式,求出:

    主風(fēng)機(jī)的多變效率為:ηpol=65.15%。

    主風(fēng)機(jī)軸功率為:N主風(fēng)機(jī)=4310.23kW。

    由以上所求得的數(shù)據(jù)我們可以看出,

    N煙機(jī)+N電機(jī)=2950.36+1387.33=4337.69kW 與主風(fēng)機(jī)軸功率N主風(fēng)機(jī)=4310.23kW 相近,所以在此工況下,煙機(jī)不可能發(fā)電。

    同理,我們通過以上理論公式可以計(jì)算出2012.11.27 13:00 的煙機(jī)效率、煙機(jī)軸功率、主風(fēng)機(jī)效率、主風(fēng)機(jī)軸功率、電機(jī)效率。分別為:

    煙氣輪機(jī)效率為:η=59.236%。

    煙氣輪機(jī)軸功率為:N煙機(jī)=2970.87kW。

    電機(jī)軸功率為:N電機(jī)= 1387.33kW。

    主風(fēng)機(jī)的多變效率為:ηpol=65.48%。

    主風(fēng)機(jī)軸功率為:N主風(fēng)機(jī)=4298.21kW。

    5 結(jié)論

    由以上所求得的數(shù)據(jù)我們可以看出,N煙機(jī)+N電機(jī)=2970.87+1387.33=4357.5kW 與 主 風(fēng) 機(jī) 軸 功 率N主風(fēng)機(jī)=4298.21kW 相近,所以在此工況下,煙機(jī)也不可能發(fā)電。

    通過以上計(jì)算我們還可以看出,在現(xiàn)在的工況下,對(duì)煙機(jī)來說還屬于低負(fù)荷運(yùn)行,煙機(jī)效率約為59%,較低(而額定軸功率下運(yùn)行時(shí)效率可達(dá)78%)。

    [1]曹峻.TP型煙氣輪機(jī)振動(dòng)分析及對(duì)策[J].石油和化工設(shè)備,2009(11).

    [2]陳福來,丁克勤,帥健.煙氣輪機(jī)在線監(jiān)測(cè)及故障診斷系統(tǒng)的現(xiàn)狀與展望[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2005(3).

    [3]王建軍.催化裂化裝置機(jī)機(jī)組2003年停機(jī)故障分析與改進(jìn)措施[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2004(2).

    [4]方濤.煙氣輪機(jī)機(jī)械故障的狀態(tài)監(jiān)測(cè)與診斷[J]設(shè)備管理與維修,2005(1).

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