韓志芳
(廣東申菱空調(diào)設(shè)備有限公司,廣東 佛山528313)
自我司開(kāi)始制造壓力容器以來(lái),雙系統(tǒng)蒸發(fā)器時(shí)不時(shí)發(fā)生串氣現(xiàn)象,尤其是直徑大于450mm 的蒸發(fā)器,一旦發(fā)生串氣現(xiàn)象,就會(huì)導(dǎo)致車間返工,大大影響了生產(chǎn)效率、貨期,同時(shí)也影響了我司的產(chǎn)品質(zhì)量。
提高雙系統(tǒng)蒸發(fā)器的制造質(zhì)量,徹底解決串氣現(xiàn)象。
通過(guò)分析:影響系統(tǒng)之間串氣的根本原因是管板、墊片、端蓋等之間的密封面的密封性能沒(méi)有達(dá)到要求,影響密封性能的因素主要有以下幾點(diǎn):
1)管板、端蓋、分程環(huán)等密封面的表面粗糙度;
2)管板的焊接變形量;
3)螺栓(柱)的鎖緊力;
4)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
為了能徹底解決串氣問(wèn)題,我們針對(duì)以上幾個(gè)因素采取了不同的解決方案。
密封面的粗糙度是影響系統(tǒng)串氣的一個(gè)重要因素,如果密封面的粗糙度不夠,加工痕跡太明顯,即使其它工序做的再好,也有可能產(chǎn)生串氣現(xiàn)象。2010 年8 月份我們跟進(jìn)145 蒸發(fā)器的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一條蒸發(fā)器發(fā)生串氣現(xiàn)象(那時(shí)一共制造了14 條,其中13 條一次性檢驗(yàn)合格),通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)串氣的原因是管板中間的粗糙度不夠造成的。為了保證密封面的粗糙度,我們修改了加工工藝,增加了精車的工藝,從而保證管板的表面粗糙度控制在Ra6.3 左右,同時(shí)對(duì)車工加強(qiáng)管理,保證加工出來(lái)的產(chǎn)品能符合工藝要求。
表1 修改前的焊接參數(shù)
表2 修改后的焊接工藝
焊接后密封面變形多為不規(guī)則的波浪狀,一般偏差為1~3mm,最大偏差為4mm。產(chǎn)生這種變形的根本原因是管板在焊接過(guò)程中,溫度分布極不均勻,焊縫處及焊縫的焊接側(cè)為高溫區(qū)域,冷卻后產(chǎn)生的收縮量大,而低溫區(qū)域收縮量小,這種不平衡導(dǎo)致了管板形狀的改變,管板變形過(guò)大有可能導(dǎo)致密封墊片局部壓緊力不夠,達(dá)不到密封要求,以致產(chǎn)生系統(tǒng)串氣現(xiàn)象。一般情況下,通過(guò)制定合理的焊接工藝即可有效的減少管板的焊接變形,表1 是之前的焊接參數(shù)。表2 是修改后的焊接工藝。
通過(guò)調(diào)整焊接工藝,管板焊接變形控制的非常理想,經(jīng)過(guò)多次測(cè)量,整體變形量基本可控制在0.4~1.5mm 范圍內(nèi),比以前的最大變形量4mm 有了很大的改善,同時(shí)1.5mm 的變形量已完全能夠滿足工藝要求。
我們使用的是非石棉墊片,有關(guān)非石棉墊片的資料介紹:當(dāng)墊片所受的壓強(qiáng)達(dá)到30MPa 時(shí),即可達(dá)到密封要求。而墊片所受壓強(qiáng)的大小跟螺栓(柱)的鎖緊力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有很大的關(guān)系。
4.3.1 螺栓(柱)的鎖緊力
螺栓(柱)的鎖緊力是否足夠是密封墊片能否達(dá)到密封要求的一個(gè)關(guān)鍵因素。為了解決螺栓(柱)鎖緊力的問(wèn)題,我們制定了相應(yīng)的安裝指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)工人安裝、調(diào)試。在指導(dǎo)書(shū)里明確規(guī)定了各螺栓(柱)的力矩、安裝順序等內(nèi)容。另外我們還購(gòu)買了壓敏紙來(lái)檢測(cè)密封面的受力情況,同時(shí)利用相關(guān)軟件對(duì)其進(jìn)行理論上的受力分析,為編制安裝指導(dǎo)書(shū)提供了數(shù)據(jù)、理論支持。
4.3.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也是影響密封面壓強(qiáng)大小的一個(gè)重要因素。結(jié)構(gòu)是否合理可以直接影響密封面的受力是否均勻、所受壓強(qiáng)是否能達(dá)到密封要求。從目前的情況看,產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)有兩方面需要注意和考慮的:1)中間螺柱的分布;2)密封面的接觸面積(即墊片及分程環(huán)的環(huán)形寬度或端蓋凸臺(tái)的寬度)的大小。下面就對(duì)這兩方面的影響進(jìn)行舉例說(shuō)明:
1)中間螺柱分布的影響:
根據(jù)LS970、LSRF540H 的中間螺柱分布情況,我們可以看出,970的中間螺柱分布相對(duì)比較均勻,間距差為21mm,而540H 的間距差為54mm,螺柱間距不均勻或偏差過(guò)大就會(huì)造成密封面的受力不均勻,LS970 的管板直徑為680mm,LSRF540H 的管板直徑為490mm。按常理講管板小的密封效果更好一些才對(duì),但實(shí)際檢測(cè)結(jié)果卻相反,因?yàn)檫@兩者結(jié)構(gòu)不同,LS970 的結(jié)構(gòu)相對(duì)更為合理,中間螺柱分布相對(duì)均勻,間距差小,因此在相同鎖緊力的情況下,LS970 密封面的受力更加均勻,所受壓強(qiáng)更容易達(dá)到墊片的密封要求。
2)密封面的接觸面積
理論上講,在鎖緊力相同的情況下,接觸面積越小,壓強(qiáng)就會(huì)越大。我們跟進(jìn)LSQR145G、LSRF540H 蒸發(fā)器時(shí)就做過(guò)相關(guān)的試驗(yàn),以LSRF540H 蒸發(fā)器為例,它是采用分程環(huán)結(jié)構(gòu)的,分程環(huán)的環(huán)形寬度為25mm,用壓敏紙檢測(cè)時(shí)發(fā)現(xiàn)部分密封面的壓強(qiáng)低于30MPa,當(dāng)檢測(cè)壓力升到2.0MPa 時(shí)就發(fā)生直通現(xiàn)象。為了提高密封面的壓強(qiáng),工藝部把墊片及分程環(huán)的環(huán)形寬度減小到15mm,采用壓敏紙檢測(cè)后,發(fā)現(xiàn)密封面的壓強(qiáng)有所改善,當(dāng)檢測(cè)壓力升到2.97MPa 時(shí)才發(fā)生串氣現(xiàn)象,氣泡間隔為1s/個(gè)。
根據(jù)修改前與修改后用壓敏紙檢測(cè)的效果,我們可以看出:在鎖緊力相同的情況下,減小密封面的接觸面積,是可以提高密封面的壓強(qiáng)。因此在各方條件允許的情況下,設(shè)計(jì)時(shí)盡可能減小密封面的接觸面積,同時(shí)中間螺柱的分布盡量做到均勻?qū)ΨQ。
2010 年6 月份整改以后到2010 年12 月份,總體效果良好,通過(guò)對(duì)工藝調(diào)整前與調(diào)整后的數(shù)據(jù)比較:調(diào)整工藝前總生產(chǎn)數(shù)量18 條,串氣數(shù)量4 條,串氣比例22.2%;調(diào)整工藝后總生產(chǎn)數(shù)量65 條,串氣數(shù)量1 條,串氣比例1.54%??梢钥闯?,工藝調(diào)整后串氣的比例調(diào)整前有了很大的改善,只有1 條出現(xiàn)異常,是LSQR145G 蒸發(fā)器,串氣的原因是管板中間的粗糙度不夠,后來(lái)工藝部組織車間對(duì)其修補(bǔ)后,經(jīng)檢驗(yàn)后密封性能合格。
經(jīng)過(guò)我們的長(zhǎng)時(shí)間的跟進(jìn)與反復(fù)論證,認(rèn)為只要控制好密封面的表面粗糙度、管板的焊接變形量、螺栓(柱)的鎖緊力及擁有合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。雙系統(tǒng)蒸發(fā)器的串氣問(wèn)題能夠徹底解決。