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    廣西石化2.4Mt/a柴油加氫裝置工藝特點(diǎn)及運(yùn)行工況

    2013-08-15 06:23:00華強(qiáng)中國石油廣西石化公司生產(chǎn)技術(shù)處廣西欽州535008
    化工管理 2013年8期
    關(guān)鍵詞:加氫精制原料油硫含量

    華強(qiáng)(中國石油廣西石化公司生產(chǎn)技術(shù)處 廣西欽州 535008)

    中國石油廣西石化公司設(shè)計(jì)一期加工蘇丹混合原油,設(shè)計(jì)加工能力為1000萬噸/年。其柴油加氫裝置,一期加工原料為催化柴油和直餾柴油,氫氣由重整氫經(jīng)過PSA提純后提供。裝置采用美國UOP公司的Union fining加氫精制工藝技術(shù),催化劑選用撫順研究院的加氫精制催化劑FH-UDS催化劑,裝置于2010年8月31日投產(chǎn),2010年11月24至25日對(duì)本裝置進(jìn)行了標(biāo)定,結(jié)果表明,工藝及產(chǎn)品指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求。

    1 裝置工藝流程及其特點(diǎn)

    1.1 工藝流程

    裝置一期設(shè)計(jì)以催化柴油和直餾柴油為原料,采用UOP公司的Union fining加氫精制工藝技術(shù),生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)柴油,同時(shí)副產(chǎn)少量石腦油。

    1.2 技術(shù)特點(diǎn)

    (1)裝置設(shè)計(jì)兼顧一、二期工況。本裝置一、二期兩種工況下原料油性質(zhì)差異較大,裝置的流程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型及控制方案等均以二期工況為設(shè)計(jì)條件,同時(shí)兼顧一期操作工況,裝置對(duì)原料硫含量及原料油組成等的變化具有較高的適應(yīng)能力。一期工況反應(yīng)放熱較多,反應(yīng)產(chǎn)物與原料油換熱量大,加熱爐操作負(fù)荷較小,而二期工況下反應(yīng)放熱較少,反應(yīng)產(chǎn)物與原料油換熱量小,加熱爐操作負(fù)荷較大,加熱爐按二期工況設(shè)計(jì),并且換熱流程的設(shè)計(jì)上已考慮兩種工況的差異。補(bǔ)充氫壓縮機(jī)兼顧一、二期工況,一期工況時(shí)按100%負(fù)荷設(shè)置兩臺(tái),一開一備。二期工況下新建一套同等規(guī)模柴油加氫精制裝置,此時(shí)只需再增加一臺(tái)同等負(fù)荷壓縮機(jī),按二開一備方式操作。另外,考慮到二期加工高硫油的需要,為防止循環(huán)氫中硫化氫濃度超高,設(shè)置了循環(huán)氫脫硫設(shè)施,在一期工況下可視循環(huán)氫中硫化氫含量情況靈活投用。

    (2)分餾部分合理采用雙塔流程。裝置分餾部分設(shè)脫硫化氫汽提塔和分餾塔,兩塔均采用中壓蒸汽汽提,脫硫化氫汽提塔的操作壓力為1.0MPa(g),含硫氣體不需升壓就可進(jìn)行回收和利用,脫硫化氫汽提塔頂氣可直接送至輕烴回收裝置。

    (3)優(yōu)化換熱流程、合理利用能量。裝置的換熱流程設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化,不但兼顧了一期、二期兩種工況,而且合理利用低溫?zé)岚l(fā)生低壓蒸汽,低分油與分餾塔底油換熱后進(jìn)脫硫化氫汽提塔,脫硫化氫汽提塔底油與反應(yīng)產(chǎn)物換熱后進(jìn)分餾塔,通過換熱可以滿足塔進(jìn)料溫度要求,分餾部分不設(shè)加熱爐。

    2 裝置運(yùn)行工況

    2.1 原料性質(zhì)

    根據(jù)混合原料油性質(zhì)表可查知,混合原料油的密度為0.855g/cm3,硫含量為 1247ppm,氮含量為 330ppm,ASTMD86餾程數(shù)據(jù)中,初餾點(diǎn)為 139℃,50%點(diǎn)為264℃,終餾點(diǎn)為366℃,與設(shè)計(jì)值相比,初餾點(diǎn)較設(shè)計(jì)值明顯偏輕,終餾點(diǎn)與設(shè)計(jì)值基本一致,故柴油收率偏低。硫含量及氮含量都比設(shè)計(jì)值偏小,說明標(biāo)定原料油的性質(zhì)與設(shè)計(jì)原料油性質(zhì)相比偏好。

    表1 補(bǔ)充氫氣性質(zhì)

    補(bǔ)充氫氣的組成及性質(zhì)的設(shè)計(jì)值及標(biāo)定值見表1.

    2.2 主要操作條件

    在滿負(fù)荷下對(duì)裝置進(jìn)行標(biāo)定,并對(duì)反應(yīng)及分餾部分主要工藝參數(shù)設(shè)計(jì)值及標(biāo)定值進(jìn)行對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)反應(yīng)器入口溫度比設(shè)計(jì)值高,總溫升比設(shè)計(jì)值低,其原因是提高反應(yīng)溫度是為了檢驗(yàn)催化劑的脫硫脫氮性能,總溫升低是因原料硫含量低;反應(yīng)器內(nèi)床層壓降0.4MPa,高于初期0.3MPa的設(shè)計(jì)值,分析原因主要是裝置外儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)管線未進(jìn)行細(xì)致吹掃,部分雜質(zhì)進(jìn)入到反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi),造成反應(yīng)器頂部壓降增大,目前看操作影響不大。氫油比為446,高于350的設(shè)計(jì)值。氫油比高是由于此次標(biāo)定時(shí)六路循環(huán)氫控制閥失靈,氫油比調(diào)整困難,另由于標(biāo)定時(shí)循環(huán)氫純度較高,為97.86%,有利于反應(yīng)系統(tǒng)操作。

    2.3 產(chǎn)品性質(zhì)

    本次標(biāo)定柴油的脫硫率為96.93%,脫氮率為93.85%,柴油產(chǎn)品色度小于0.5,油品質(zhì)量較好,表明了此催化劑的活性較高。而柴油的十六烷指數(shù)低于設(shè)計(jì)值的原因?yàn)椋阂皇怯捎谠嫌土蚝枯^低,脫硫需要的反應(yīng)溫度不需要太高,由于裝置的操作主要還是以脫硫?yàn)橹饕康?,因此此次?biāo)定平均反應(yīng)溫度偏低,此溫度不利于芳烴的飽和,如果以提高十六烷值為目的,需適當(dāng)提高反應(yīng)溫度,有利于芳烴飽和,從而提高柴油的十六烷值;二是原料油的十六烷值只有42左右,單純采用加氫精制技術(shù)在現(xiàn)有工況條件下很能把十六烷值提高到51以上。

    2.4 物料平衡

    本裝置催化劑選用撫研院柴油加氫精制催化劑,主劑為FH-UDS催化劑。由標(biāo)定結(jié)果來看,達(dá)到了預(yù)期的效果。標(biāo)定氫耗為0.80,化學(xué)耗氫為0.54,略高于保證值0.53;脫硫率為96.93%;脫氮率93.85%。柴油產(chǎn)品中的硫含量最低為26.3ppm,高于設(shè)計(jì)保證值的10ppm;柴油產(chǎn)品的十六烷值標(biāo)定時(shí)最高為46.1,低于設(shè)計(jì)保證值51。產(chǎn)品柴油的閃點(diǎn)達(dá)到保證值55℃;

    2.5 能耗

    從裝置能耗表中可以看出標(biāo)定的綜合能耗為8.204KgEO/t,低于設(shè)計(jì)值9.87KgEO/t,燃料氣消耗量也低于設(shè)計(jì)值。其原因一是反應(yīng)放熱大于設(shè)計(jì)值,反應(yīng)進(jìn)料換熱后溫度高,反應(yīng)爐負(fù)荷??;二是由于標(biāo)定期間運(yùn)行的新氫機(jī)K101A安裝了無級(jí)變速系統(tǒng),電耗略低于設(shè)計(jì)值。蒸汽總能耗比設(shè)計(jì)高0.546Kg標(biāo)油/t,主要是由于分餾部分熱源不足,所以產(chǎn)氣量也只有7.3t/h,而設(shè)計(jì)是10.7t/h。

    3 結(jié)語

    根據(jù)對(duì)裝置的標(biāo)定考察,裝置各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,方案可操作性強(qiáng)。裝置的生產(chǎn)負(fù)荷、操作條件、產(chǎn)品質(zhì)量都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求;催化劑性能能夠滿足生產(chǎn)要求,但從產(chǎn)品收率和部分操作條件來看,與設(shè)計(jì)有所差異。裝置設(shè)備能滿足生產(chǎn)要求,裝置能耗低于設(shè)計(jì)指標(biāo),裝置安全環(huán)保滿足設(shè)計(jì)要求。

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