胡 偉 董金鋒 上海鐵路局合肥車輛段
在客車車電裝置段修中遇到幾個典型故障,按照常規(guī)方法處理時遇到了困難,現(xiàn)在對這幾個典型故障進行分析,總結(jié)經(jīng)驗,以利于今后的工作。
2012 年8 月13 日,客車段修時發(fā)現(xiàn)餐車CA25G893068 立式冰箱上柜不制冷。按照檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),找到了故障,更換了故障壓縮機,查找了泄漏點并焊修,對制冷系統(tǒng)進行氮氣加壓排污處理,更換干燥過濾器,進行抽真空保壓試驗。滿足各項條件后,按照《全封閉式CW430-CL560 型鐵路餐車電冰箱檢修工作指引》及《電冰箱檢修作業(yè)指導(dǎo)書》充灌制冷劑R134a 400 g。開機進行工況試驗,十分鐘后立式冰箱上柜蒸發(fā)器依然不掛霜,制冷效果不良,而立式冰箱下柜掛霜很好,制冷效果良好(上柜和下柜是兩個獨立的制冷系統(tǒng))。筆者對照制冷系統(tǒng)工作原理,在相同的設(shè)計參數(shù)(外部溫度、蒸發(fā)溫度等)、相同面積的蒸發(fā)器及冷凝器及相同的壓縮機條件下,兩個獨立系統(tǒng)的壓縮機應(yīng)該有一樣的吸排氣溫度。通過對立式冰箱兩個獨立系統(tǒng)壓縮機運行時吸排氣溫度的比對,用點溫計在壓縮機吸排氣口相同節(jié)點處點溫發(fā)現(xiàn),上柜壓縮機吸氣溫度是26 ℃,排氣溫度為56 ℃,下柜壓縮機吸氣溫度14 ℃,排氣溫度46 ℃,上柜系統(tǒng)的壓縮機吸排氣溫度明顯高于下柜系統(tǒng)壓縮機的吸排氣溫度10 ℃左右,這說明上柜系統(tǒng)制冷劑明顯不足。通過補充制冷劑,使兩個系統(tǒng)的壓縮機具有相同排氣溫度和吸氣溫度,上柜制冷效果良好。但是運轉(zhuǎn)一段時間后,發(fā)現(xiàn)上柜制冷系統(tǒng)的回氣管掛霜明顯多于下柜。再經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),上柜因為更換感溫包,臨時從門口進入,柜門沒有關(guān)嚴(yán)密,負載過大,導(dǎo)致制冷劑補注稍多。關(guān)閉上柜門后,排掉適量制冷劑,運轉(zhuǎn)半小時后,上柜掛霜良好,制冷效果良好。
經(jīng)過分析,上柜制冷系統(tǒng)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定充注制冷劑但是制冷效果不良,原因有兩個:一是上柜比下柜的制冷管道長(上柜在下柜的上面),制冷管道的阻力上柜比下柜大,在兩個系統(tǒng)充注相同制冷劑的情況下,上柜制冷劑的壓降大,制冷劑在管路內(nèi)與外界的熱交換多,制冷劑的過熱度增大,制冷劑氣體比容增大,壓縮機的單位容積制冷能力降低。二是新更換的壓縮機為國產(chǎn)壓縮機,壓縮比可能稍微小一點,做功稍微小一點。這就造成了按照檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)充注制冷劑比實際要求減少。
由此得出,盡管廠家說明書及作業(yè)指導(dǎo)書上壓縮機的制冷劑充注量是按照嚴(yán)格的條件充注的,但是當(dāng)條件發(fā)生變化,如制冷管路加長,更換壓縮機等,系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化,需要按照制冷系統(tǒng)的工作原理,依據(jù)系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度、環(huán)境溫度以及壓縮機的吸排氣溫度等系統(tǒng)參數(shù)來確定充注制冷劑的數(shù)量,以達到工況的要求。
2012 年8 月27 日,DC600V 客車YW25G678173 在段修時,發(fā)現(xiàn)8 kW 充電機充電電流時有時無。依照常規(guī),首先檢查8 kW 充電機電流傳感器、傳輸線路、充電機內(nèi)部模塊,但是在依次更換電流傳感器,排除線路故障,更換整個8 kW 充電機后,故障依然存在。經(jīng)過思考,我們想到了翻閱觸摸屏故障歷史記錄,查看故障的初始記錄,在最新的故障歷史記錄里發(fā)現(xiàn)有“溫度傳感器故障”,隨即指導(dǎo)工作者檢查充電機的IGBT 的溫度傳感器,測得電阻值100 kΩ,溫度傳感器良好,再查此溫度傳感器的傳輸線,狀態(tài)良好。經(jīng)過向廠家售后人員咨詢,DC110 V 蓄電池箱里也有個溫度傳感器,發(fā)生故障后也會影響充電機的工作。在檢查蓄電池箱的溫度傳感器時,發(fā)現(xiàn)電池箱的溫度傳感器接線柱接線錯誤。接線排上下線錯格,沒有對齊,造成連接斷路。
通過處理這次故障,我們得出,在遇到類似問題時,我們應(yīng)首先翻閱觸摸屏故障歷史記錄,搞清楚最先發(fā)生的故障,以及發(fā)生的各類故障,根據(jù)各種故障現(xiàn)象進行分析后再著手處理,不要看到故障的表面現(xiàn)象或一種現(xiàn)象就急著動手,偏離處理故障的方向。
2012 年10 月27 日,DC600V 客車YW25G677691 做段修時,發(fā)現(xiàn)電氣綜合柜觸摸屏顯示直流漏電38 mA(人體流過50 mA 的電流就會引起心室顫動,在短時間內(nèi)危機生命)。根據(jù)故障現(xiàn)象,首先查找是否某個電氣設(shè)備發(fā)生漏電,在各項用電負載斷開的條件下,空載起機(即只啟動逆變電源裝置及充電機裝置)觸摸屏就顯示漏電38 mA,這說明本車電氣設(shè)備沒有漏電,故障點在電氣綜合控制柜或絕緣檢測系統(tǒng)本身。依次截斷電源送電部位,逐步排除故障點,在取消比流器(漏電流傳感器)內(nèi)穿過的+600#線、-600#線及+118#線后,實際上此時比流器內(nèi)無線穿過,通過電流為“0”,根本不存在漏電電流,此時觸摸屏仍然顯示漏電38 mA,說明故障點在絕緣檢測系統(tǒng)本身。于是逐個更換在線絕緣檢測裝置主機、比流器(漏電流傳感器)、PLC 及觸摸屏,觸摸屏仍然顯示直流漏電38 mA。因此我們分析故障點可能在接線上。取下PLC 接線排漏電信號輸入線A12,此時觸摸屏顯示漏電為“0 mA”, 說明PLC、觸摸屏等各配件良好,故障點應(yīng)在接線上,隨即檢查在線絕緣檢測裝置主機接線排,發(fā)現(xiàn)5#接線柱+12V1應(yīng)接+12V1 線,6#AGNG 為空格,不接線。但是5#接線柱卻為空格,+12V1 線接到了6#AGNG 接線柱上,導(dǎo)致實際漏電為“0 mA”卻顯示漏電“38 mA”。調(diào)整接線后,觸摸屏顯示漏電為“0 mA”,故障排除。
遇到此類故障,理應(yīng)采取逐步排除法。但是在故障處理過程中,應(yīng)根據(jù)工作進程及時分析思考總結(jié),故障有可能在接線上未必在配件上,不可盲目地換件處理。
總之,在處理車電裝置故障時,首先應(yīng)該搞清楚故障的真實現(xiàn)象,動手前認真分析故障產(chǎn)生的各種原因,故障處理中依據(jù)進程及獲得的信息及時分析判斷總結(jié),做到心中有數(shù),避免盲目換件,少走彎路。
[1]《全封閉式CW430-CL560 型鐵路餐車電冰箱檢修工作指引》. 廣州廣冷華旭制冷空調(diào)實業(yè)有限公司.2003 年7 月.
[2]《上海鐵路局客車檢修工藝匯編》.上海鐵路局車輛處.2011 年2 月.
[3]《電工》中國勞動出版社.1997 年9 月.第1 版.