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      糖精鈉清潔生產(chǎn)工藝初探

      2013-08-14 05:42:28李海濤王海平姚美紅
      河南科技 2013年14期
      關(guān)鍵詞:糖精鈉酯化酰胺

      王 穎 李海濤 王海平 張 瑜 姚美紅

      (平煤集團(tuán)開封興化精細(xì)化工廠,河南 開封 47500)

      1 前言

      糖精鈉(學(xué)名鄰甲酰苯磺酰亞胺鈉,俗稱糖精)作為一種常用的甜味添加劑,被廣泛應(yīng)用于日常生活和食品加工業(yè)。生產(chǎn)糖精鈉的原料為苯酐、氨水、甲醇、液氯、氫氧化鈉溶液、鹽酸、硫酸、硫酸銅、亞硝酸鈉、液態(tài)二氧化硫、苯、甲苯和活性炭等,經(jīng)過酰胺化、酯化、重氮、置換、氯化、氨化、酸析和中和等一系列化學(xué)反應(yīng)合成,其生產(chǎn)工藝流程見圖1。

      圖1 糖精鈉生產(chǎn)工藝流程圖

      由于糖精鈉的生產(chǎn)工藝復(fù)雜,原料種類繁多,排出的廢液濃度高、成分多、污染重,在資源日漸緊缺的背景下,加大對(duì)糖精鈉生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和廢液的回收利用,節(jié)能減排,提高資源的循環(huán)利用率,成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。

      2 生產(chǎn)工藝改進(jìn)

      2.1 酰胺化液快速排氨技術(shù)

      為了提高苯酐的轉(zhuǎn)化率,在實(shí)際生產(chǎn)中會(huì)用過量的氨水和液堿,在反應(yīng)結(jié)束后須盡快將過量的氨排凈,否則氨會(huì)在下一道酯化反應(yīng)中與次氯酸鈉、氯氣發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生大量的熱。

      現(xiàn)有的技術(shù)是在酰胺化反應(yīng)結(jié)束后,溫度須保持在65度以下,在反應(yīng)釜中攪拌排氨3小時(shí)左右。這就存在著排氨溫度高,時(shí)間過長(zhǎng),氨氣回收費(fèi)用高等缺點(diǎn)。

      為了提高排氨效率、降低排氨溫度,降低能耗,通過實(shí)驗(yàn)和計(jì)算,根據(jù)解析原理,增大排氨面積,決定采用排氨塔進(jìn)行吹脫排氨,排氨塔是一種填料式解析塔,塔內(nèi)堆積一定高度填料。操作時(shí),將酰胺化反應(yīng)后的液體自塔上部泵入,通過分布器均勻噴灑到塔截面上,在填料表面以膜狀流下,空氣自塔下部進(jìn)入,通過填料層的空隙由塔頂排出,經(jīng)吸收處理氨水濃度降低,并可循環(huán)利用。經(jīng)過安裝調(diào)試,多次對(duì)比試驗(yàn),確定了新的工藝參數(shù),見表1。

      表1 酰胺化液快速排氨工藝參數(shù)

      從表1可以看出,采用新工藝后,排氨時(shí)間縮短為1小時(shí),生產(chǎn)效率提高了100%;排氨不需要加熱;排氨過程不需要攪拌,采用了小功率電機(jī),能耗大大降低;排氨較徹底;減少了對(duì)大氣的污染。

      2.2 酯化反應(yīng)快速降溫技術(shù)

      由于酯化反應(yīng)過程中會(huì)放出大量的熱,但在工藝要求次氯酸鈉加完后反應(yīng)溫度須控制在-5℃ ±2℃,反應(yīng)時(shí)間為50分鐘以上。不難看出,溫度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和收率影響很大,因此對(duì)設(shè)備的換熱效率提出了嚴(yán)格的要求。原有工藝酯化反應(yīng)釜一般使用釜內(nèi)蛇管和釜夾層降溫,但受換熱面積限制,降溫效果并不理想,因此實(shí)際生產(chǎn)中還需使用大量機(jī)冰輔助,這就要求配套相應(yīng)的機(jī)冰生產(chǎn)、運(yùn)輸和破碎等設(shè)施,增加成本,浪費(fèi)水資源,增加能耗和勞動(dòng)強(qiáng)度。

      通過對(duì)市場(chǎng)上先進(jìn)的換熱設(shè)備的調(diào)查和查詢,發(fā)現(xiàn)螺旋板換熱器作為一種新型高效的換熱設(shè)備,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,材料利用率高,易操作控制。經(jīng)過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),采用螺旋板換熱器代替機(jī)冰降溫,效果非常明顯,并完全符合工藝要求。經(jīng)過改造運(yùn)行一年后,與原有工藝對(duì)比,平均每天節(jié)約非工藝用時(shí)3.5小時(shí);每生產(chǎn)1噸糖精鈉節(jié)約用電20kWh,節(jié)約用水1.7噸。

      3 廢液的回收

      3.1 甲苯的回收

      氨化反應(yīng)后,會(huì)產(chǎn)生一定量的乳化層甲苯,原有處理會(huì)產(chǎn)生大量的有機(jī)廢水,甲苯的高揮發(fā)性會(huì)造成大氣嚴(yán)重污染。

      通過試驗(yàn)分析,提出了對(duì)乳化層甲苯的回收工藝,即用乳化層甲苯與等量水?dāng)噭蚝箪o置2小時(shí),分出水相后回收糖精鈉。水洗后的乳化層甲苯用銅酸水破乳回收。通過1年的運(yùn)行,甲苯的回收率達(dá)到90%以上,回收甲苯約35噸,不僅減少了甲苯的浪費(fèi),降低成本,又降低了環(huán)境污染。

      3.2 甲醇的回收

      通過蒸餾分離的方案回收鄰氨基苯甲酸廢水中的甲醇,采用的精餾塔直徑為900mm,高9.5m,內(nèi)部裝有陶瓷矩鞍形填料,間歇式操作,塔頂溫度控制在75~85℃,蒸餾出的甲醇濃度約為62%,每生產(chǎn)1噸糖精鈉回收甲醇0.86噸?;厥蘸蟮泥彴被郊姿釓U水中的甲醇含量低于115mg/L,COD降為186500mg/L。

      4 結(jié)論

      隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的逐步完善,環(huán)保要求不斷提高,環(huán)保是否達(dá)標(biāo)已關(guān)系到企業(yè)的存亡,因此,作為企業(yè)的技術(shù)人員,只有按照清潔生產(chǎn)促進(jìn)法的精神,不斷創(chuàng)新,積極發(fā)現(xiàn)新的清潔生產(chǎn)工藝,提高資源和能源的利益率,減少污染物的產(chǎn)生與排放,才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

      [1]趙利寬.糖精鈉生產(chǎn)過程中廢氣的回收利用研究與探討[J].廣州化工,2011,39(21):131-133.

      [2]齊楓楠.強(qiáng)堿性物質(zhì)對(duì)糖精鈉結(jié)構(gòu)形成的影響[J].河南科技,2008,5(上):34.

      [3]齊楓楠.噴霧干燥器生產(chǎn)無水糖精鈉進(jìn)料溫度的確定[J].河南科技,2007,12(上):39.

      [4]袁一主編.化學(xué)工程師手冊(cè)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社.1999.

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