關(guān)艷
(南水北調(diào)中線局河南直管建管局,河南 鄭州 450046)
拉西瓦水電站壩址處基巖為均質(zhì)中、粗?;◢弾r,完整性較好,巖性單一。大壩座落在沿NW向展布的左那花崗巖巖體上,該巖體系印支期巖基狀侵入體,巖體雄厚,與三迭紀(jì)圍巖呈波狀接觸,巖體結(jié)構(gòu)為整體塊狀結(jié)構(gòu)。壩址區(qū)巖體中發(fā)育著NNW、NNE和NE向三組陡傾中小斷裂和相應(yīng)裂隙,發(fā)育有一組緩傾角裂隙,巖體中裂隙發(fā)育規(guī)律與斷層基本一致,陡傾角為主,緩傾角次之,其中陡傾角裂隙約占裂隙總數(shù)的92%~95%?;◢弾r塊的滲透系數(shù)為1.7×10-7~4×10-8m/d。為了提高巖體的均勻性和整體性,增強(qiáng)表層基巖的抗?jié)B性能,對(duì)其進(jìn)行固結(jié)灌漿,以減少滲漏損失和滲漏對(duì)工程的影響。
拉西瓦水電站固結(jié)灌漿工程量大,施工難度大,且受工作面的影響,施工時(shí)間緊。根據(jù)拉西瓦水電站地質(zhì)條件以及工程自身特點(diǎn),經(jīng)業(yè)主、設(shè)計(jì)單位共同研究,確定在拉西瓦水電站邊坡壩段采用先無蓋重固結(jié)灌漿、后有蓋重灌漿相結(jié)合的固結(jié)灌漿方法。
在壩前L5洞和左低線交匯處設(shè)置了智能集中制漿站,制漿站內(nèi)布置2個(gè)20 t散裝水泥罐、2臺(tái)ZL-400型高速制漿機(jī)、2臺(tái)套SGB-6型供漿泵,制漿站占地面積80 m2。
在▽2 260 m地堪洞的出口洞口段布置了灌漿站,灌漿站內(nèi)布置4臺(tái)套SGB-6型供漿泵;4臺(tái)中大華瑞的灌漿自動(dòng)記錄儀。
1)施工用風(fēng)。14壩段壩基固結(jié)灌漿鉆孔用風(fēng),是在左低線交通洞與▽2 260 m地堪洞交匯口附近布置了4臺(tái)20 m3空壓機(jī)進(jìn)行供風(fēng)。
2)施工用水。14壩段壩基固結(jié)灌漿施工用水利用壩后系統(tǒng)供水管路,并用2″鋼管引接到▽2 260 m地堪洞灌漿站。
3)施工用電。14壩段壩基固結(jié)灌漿施工用電采用系統(tǒng)供電,動(dòng)力線架設(shè)至▽2 260 m地堪洞灌漿站配電盤。
由于灌漿站與14壩段施工面距離較遠(yuǎn),灌漿時(shí)聯(lián)系不太方便,故在灌漿站與施工作業(yè)面設(shè)置對(duì)講機(jī)。制漿站與灌漿站安裝有線專用電話,這樣方便了各個(gè)面之間的聯(lián)系。
水泥采用了強(qiáng)度等級(jí)42.5號(hào)的普通硅酸鹽水泥。鉆孔設(shè)備采用了100B型潛孔鉆機(jī),檢查孔采用SGZ-IIIA型地質(zhì)鉆機(jī)。灌漿設(shè)備采用SGB6-10型多柱塞式灌漿泵,工作壓力為10 MPa,大于最大灌漿壓力的1.5倍,并有足夠的排漿量。
14壩段由于帶有一定的坡度,為了施工的進(jìn)度與安全文明生產(chǎn)。必須在施工面上搭設(shè)腳手架,腳手架搭設(shè)嚴(yán)格按“同側(cè)、等距、一條線”的要求進(jìn)行,這樣既達(dá)到了安全、美觀的目的,在施工中又能達(dá)到進(jìn)度的要求。
1)測量放點(diǎn)。鉆孔前先有測量人員根據(jù)施工詳圖放出孔位控制點(diǎn),然后技術(shù)人員根據(jù)控制點(diǎn)用皮尺采用“內(nèi)插法”逐孔進(jìn)行放置,且在所放孔周圍標(biāo)識(shí)孔號(hào)。
2)鉆孔。技術(shù)員根據(jù)施工詳圖安排機(jī)組進(jìn)行鉆孔作業(yè)。開孔前當(dāng)班技術(shù)員用羅盤校核鉆機(jī)角度、方位。同時(shí)為防止灌漿時(shí)串漿,I序孔的間距控制在12 m左右。造孔結(jié)束后由當(dāng)班技術(shù)員進(jìn)行了自檢,孔深合格后報(bào)二檢、三檢和監(jiān)理等部門進(jìn)行驗(yàn)收;無蓋重固結(jié)灌漿孔孔徑均為φ91。
灌漿總體施工程序見圖1。
鉆機(jī)對(duì)中調(diào)平固定→一次鉆出全孔 →全孔一次阻塞沖洗、壓水→自下而上分段灌漿→機(jī)械壓漿封孔→最后人工砂漿封孔
灌漿采用集中制漿站制備0.5∶1的純水泥漿液后,送至灌漿站,灌漿站根據(jù)要求進(jìn)行二次配漿后進(jìn)行灌漿作業(yè),制漿材料允許誤差小于5%。水泥漿液的攪拌時(shí)間,使用普通制漿機(jī)時(shí)不小于3 min;使用高速制漿機(jī)時(shí)不小于30 s。所有漿液自制備到用完時(shí)間均小于了4 h。集中制漿站的制漿能力為9 m3/h,滿足了灌漿進(jìn)度高峰期所有機(jī)組用漿需要。
1)鉆孔沖洗。鉆孔結(jié)束后,在灌漿前用大流量水流對(duì)鉆孔內(nèi)進(jìn)行敞開沖洗,直至回水澄清10 min為止。鉆孔大流量沖洗結(jié)束后,進(jìn)行裂隙沖洗,裂隙沖洗時(shí)阻塞在孔口2.0 m處,進(jìn)行全孔一次性裂隙沖洗。裂隙沖洗采用壓力水脈沖方式進(jìn)行,沖洗壓力為灌漿壓力的80%;當(dāng)此值大于1.0 MPa時(shí),采用1.0 MPa,洗孔至回水澄清后10 min為止。鉆孔總沖洗時(shí)間不少于30 min。
2)壓水試驗(yàn)。14壩段灌漿灌前壓水試驗(yàn)采用簡易壓水,時(shí)間20 min,每5 min測讀一次壓入流量,取最后的流量值作為計(jì)算流量。檢查孔的壓水試驗(yàn)采用單點(diǎn)法,壓力為灌漿壓力的80%,當(dāng)此值大于1.0 MPa時(shí)采用1.0 MPa。
圖1 灌漿總體施工程序圖
該壩塊在鉆孔沖洗、壓水試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)地表有漏水、冒水現(xiàn)象,及時(shí)地進(jìn)行了嵌縫處理,在滲漏水處被封堵后,再進(jìn)行正常壓水試驗(yàn)和灌漿作業(yè)。
固結(jié)灌漿按分序加密的原則進(jìn)行,采用孔內(nèi)循環(huán)的方法施工,灌漿孔分兩序進(jìn)行。拉西瓦固結(jié)灌漿采用三參數(shù)灌漿,即壓力、密度、流量全部通過微機(jī)觀測,同時(shí)在回漿管也接1臺(tái)流量計(jì)。單孔采用水壓灌漿塞。水壓灌漿塞的優(yōu)點(diǎn)是灌漿塞脹塞壓力有壓力表作出明確的指示,卡塞力的大小容易掌握,因此卡塞牢固工作可靠。水壓灌漿塞的長度較長,在一定程度上防止了繞塞返漿現(xiàn)象,密封性能良好??ㄈ度僮骱唵危褂梅奖?,效率高。
1)灌漿壓力。14號(hào)壩段無蓋重固結(jié)灌漿單孔分段壓力控制見表1。
a)灌漿采用 3∶1,2∶1,1∶1,0.5∶1 等 4 個(gè)比級(jí),開灌水灰比為3∶1。灌漿過程中嚴(yán)格控制水灰比,每槽漿或間隔5 min測定一次漿液的比重。
b)灌漿時(shí),灌漿壓力保持不變,吸漿量均勻減小,或者吸漿量不變壓力均勻上升時(shí),灌漿應(yīng)持續(xù)進(jìn)行,不得改變水灰比。
c)變漿標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)某一級(jí)水灰比漿液的單孔注入量達(dá)300 L以上時(shí),或灌注時(shí)間已達(dá)30 min時(shí),注入量或灌漿壓力均無改變或改變不顯著時(shí),應(yīng)變濃一級(jí)水灰比;注入率大于30 L/min時(shí),根據(jù)實(shí)際情況采用越級(jí)變漿灌注。該壩段部分孔段吸漿量較大,采用了越級(jí)變漿。
表1 14號(hào)壩段無蓋重固結(jié)灌漿單孔分段壓力控制 MPa
正常結(jié)束的灌漿孔,全孔灌漿結(jié)束后緊接著采用“機(jī)械壓漿封孔法”進(jìn)行機(jī)械封孔。在封孔時(shí),先將灌漿管插入孔底,壓入0.5∶1的濃漿后,作壓漿封孔,直至孔內(nèi)稀漿全部排出,孔口冒出0.5∶1的濃漿后,取掉灌漿尾管,然后封閉孔口以灌漿壓力有壓屏漿30 min后結(jié)束第一次封孔。待漿液凝固后,及時(shí)清除孔內(nèi)浮漿和污水,采用1∶1∶0.5的水泥砂漿人工封填密實(shí)。
由于巖石情況多變,灌漿中串、冒、漏漿情況復(fù)雜,在灌漿過程中,視具體情況,選定適宜的處理措施。在灌漿前先進(jìn)行鉆孔沖洗,如發(fā)現(xiàn)有大量冒水現(xiàn)象,則先對(duì)其處理,再進(jìn)行灌漿,這樣既可節(jié)約材料,又能保證灌漿質(zhì)量。
1)表面堵蓋處理。在14-I-33第一段灌漿過程中,在孔口周邊不同范圍內(nèi)的巖石裂隙漏漿,冒漿時(shí)從裂隙冒漿處用麻絲、棉線等嵌入縫隙內(nèi),用堵漏王封堵并采取低壓、濃漿、間歇、限流等方法灌注達(dá)到了結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
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2)低壓灌漿。降低灌漿壓力,待將漏漿出路堵塞處理后,再逐步提高灌漿壓力,按正常規(guī)定連續(xù)進(jìn)行灌漿,直至結(jié)束。
3)限制進(jìn)漿量??刂茊挝晃鼭{量不超過15~20 L/min,冒漿處封堵后,再逐漸提高灌漿壓力。14-I-37第三段灌漿過程中,由于F8斷層影響。采取限流等方法進(jìn)行了灌注且達(dá)到了結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
4)間歇灌注。灌注一定量的濃漿后,或發(fā)現(xiàn)冒漿處出現(xiàn)濃漿時(shí),立即停灌,間歇時(shí)間5~20 min,直至冒漿停止,正常進(jìn)行灌漿。
1)吸漿量與透水率分析。14壩段無蓋重固結(jié)灌漿共灌144孔,優(yōu)良率為100%,未發(fā)生過質(zhì)量事故。Ⅰ序孔灌漿施工共計(jì)72孔217段,單位注入量小于50 kg/m的孔段有148段,占總段數(shù)的68.2%,大于50 kg/m的孔段有5段,占總段數(shù)的2.3%,其中單位注入量大于100 kg/m的孔段有64段,占總段數(shù)的29.5%;Ⅱ序孔灌漿施工共計(jì)72孔216段,單位注入量小于50 kg/m的孔段有187段,占總段數(shù)的86.6%,大于50 kg/m的孔段有15段,占總段數(shù)的6.9%,其中單位注入量大于100 kg/m的孔段有14段,占總段數(shù)的6.48%。從以上成果可以看出,Ⅰ序孔的施工有效地充填了較大裂隙,灌漿效果明顯,同時(shí)說明基巖的可灌性較好。Ⅱ序孔的施工進(jìn)一步對(duì)細(xì)小裂隙填充,保證了灌漿質(zhì)量。
從I,II序以及檢查孔的透水率來看,I序孔的透水率為 0.416 8 L/(min·m·m);II序孔的透水率為0.010 34 L/(min·m·m)、透水率遞減率97.2%;檢查孔的透水率為 0.000 4 L/(min·m·m)( QJ<0.03 L/(min·m·m))、透水率遞減率 86.4%。從 QI>QII>QJ,遞減率分別為97.2%和97.0%,說明滿足灌漿規(guī)律。
2)檢查孔成果分析。根據(jù)灌漿資料分析,該壩塊共布置了9個(gè)檢查孔,所有檢查孔的透水率均小于0.03 L/(min·m·m),滿足設(shè)計(jì)要求。同時(shí)在各個(gè)檢查孔中不同深度、不同部位都有水泥結(jié)石或水泥結(jié)石存在。
3)物探測試成果分析。該壩塊布置了5個(gè)灌前物探測試孔,9個(gè)灌后物探測試孔,灌前做了3個(gè)單孔測試和一組跨孔測試,灌后做了7個(gè)單孔測試和一組跨孔測試,灌后測試是在灌漿結(jié)束14 d以后進(jìn)行的。根據(jù)物探測試看,灌漿前波速為2 800~3 200 m/s,灌漿后平均增長率達(dá)到了20%~30%;灌漿前波速為3 200~4 200 m/s,灌漿后平均增長率大于15%;灌漿前波速為4 200~4 800 m/s,灌漿后平均增長率大于8%。
1)無蓋重固結(jié)灌漿的方法在拉西瓦壩基處理中應(yīng)用是可行的。
2)解決了澆筑與固結(jié)灌漿相互干擾的矛盾,加快施工進(jìn)度。
3)避免了有混凝土蓋重固結(jié)灌漿蓋板的抬動(dòng)與處理困難。
4)避免了有混凝土蓋重固結(jié)灌漿蓋板混凝土層面長時(shí)間暴露而產(chǎn)生溫度裂縫及繼續(xù)澆筑時(shí)新老混凝土變形不一致的問題。
5)易于觀察巖石表面的串、冒漿等問題,便于及時(shí)處理。
6)避免鉆壞混凝土內(nèi)埋設(shè)的冷卻水管、受力鋼筋、測試儀器等構(gòu)件。
7)節(jié)省直接鉆混凝土或預(yù)埋導(dǎo)管的費(fèi)用。
同時(shí)通過14壩段的灌漿,也找出了無蓋重固結(jié)灌漿中的一些缺點(diǎn)與不足:
1)由于巖石表面無蓋重,不能采用大的灌漿壓力,致使一部分需要較大壓力才能灌漿的細(xì)小閉合裂隙,沒有得到很好的灌注。
2)在裂隙發(fā)育地段,易產(chǎn)生冒漿、串漿尤其是周邊孔段,需采取一些封堵措施才能完成灌漿工作。