錢義生
(浙江國(guó)華浙能發(fā)電有限公司,浙江寧波315612)
1 000 MW機(jī)組風(fēng)煙系統(tǒng)故障分析及優(yōu)化
錢義生
(浙江國(guó)華浙能發(fā)電有限公司,浙江寧波315612)
分析了寧海發(fā)電廠1 000 MW機(jī)組自投產(chǎn)以來風(fēng)煙系統(tǒng)存在的問題,給出了問題的解決方法,提高了機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
1 000 MW;風(fēng)煙系統(tǒng);失速;喘振;性能曲線;搶風(fēng)
國(guó)華寧海發(fā)電廠2×1 000 MW超超臨界機(jī)組采用變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐、一次再熱、單爐膛單切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、全懸吊結(jié)構(gòu)塔式鍋爐。鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)配備了靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)、動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)、動(dòng)葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī)(設(shè)計(jì)參數(shù)如表1)和三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器各2臺(tái)。機(jī)組自投產(chǎn)以來,針對(duì)風(fēng)煙系統(tǒng)存在的問題,采取了一系列措施,提高了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。本文就處理過程中的共性問題進(jìn)行分析,對(duì)優(yōu)化的基本方法進(jìn)行探討和歸納。
表1 三大風(fēng)機(jī)的型號(hào)及最大出力工況下的設(shè)計(jì)參數(shù)
1.1 引風(fēng)機(jī)故障現(xiàn)象
(1)低負(fù)荷下引風(fēng)機(jī)出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象。機(jī)組負(fù)荷508 MW,爐膛負(fù)壓出現(xiàn)-359~132 Pa的大幅波動(dòng),5A引風(fēng)機(jī)和5B引風(fēng)機(jī)電流交替波動(dòng),波動(dòng)幅值達(dá)30 A,依次解除5B和5A引風(fēng)機(jī)靜葉自動(dòng)后,爐膛負(fù)壓穩(wěn)定,如圖1所示。
圖1 引風(fēng)機(jī)搶風(fēng)曲線
(2)5號(hào)機(jī)組在低負(fù)荷(500 MW)區(qū)間運(yùn)行時(shí),多次出現(xiàn)本體振動(dòng)劇烈,爐膛負(fù)壓、風(fēng)機(jī)電流大幅波動(dòng),同時(shí)伴有明顯的噪音。如表2所示,當(dāng)風(fēng)機(jī)靜葉進(jìn)入35%的開度區(qū)間,爐膛壓力開始發(fā)散性波動(dòng),解除風(fēng)機(jī)靜葉自動(dòng),靜葉分別保持35.2%和35.6%的開度,5A引風(fēng)機(jī)電流一直穩(wěn)定,5B引風(fēng)機(jī)電流出現(xiàn)異常波動(dòng)(310~351 A之間),5B引風(fēng)機(jī)本體振動(dòng)和爐膛壓力出現(xiàn)跳變,風(fēng)機(jī)伴有高分貝噪音,手動(dòng)將5B引風(fēng)機(jī)靜葉開度調(diào)至37.2%之后,爐膛負(fù)壓和5B引風(fēng)機(jī)振動(dòng)及電流均恢復(fù)正常。
表2 引風(fēng)機(jī)喘振工況數(shù)據(jù)
1.2 引風(fēng)機(jī)故障原因分析[1]
(1)2臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行,在小流量工況下會(huì)出現(xiàn)“搶風(fēng)”現(xiàn)象。如圖2所示,曲線Ⅰ和Ⅱ?yàn)?臺(tái)性能相同的軸流風(fēng)機(jī)性能曲線,曲線Ⅲ為軸流風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的性能曲線,根據(jù)并聯(lián)工況的特點(diǎn),軸流風(fēng)機(jī)S型區(qū)段變?yōu)榍€Ⅲ的∞型區(qū)域。在∞型區(qū)域運(yùn)行時(shí),會(huì)出現(xiàn)一臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)流量很大、另一臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)流量很小的情況,反映在電流值上是2臺(tái)風(fēng)機(jī)相差很大。若對(duì)擋板進(jìn)行調(diào)節(jié),2臺(tái)風(fēng)機(jī)的工作點(diǎn)將相互交換,電流值交替變化。
圖2 軸流風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行性能曲線
風(fēng)機(jī)在小流量工況下工作,管路性能曲線為Ⅴ,此時(shí)風(fēng)機(jī)管路系統(tǒng)并聯(lián)的工作點(diǎn)為B和C。并聯(lián)軸流風(fēng)機(jī)在B點(diǎn)工作時(shí),2臺(tái)風(fēng)機(jī)均在B′點(diǎn)工作,運(yùn)行能夠穩(wěn)定。在C點(diǎn)工作時(shí),2臺(tái)風(fēng)機(jī)分別在C1點(diǎn)和C2點(diǎn)工作,C1工作點(diǎn)處于大流量工作狀態(tài),運(yùn)行穩(wěn)定,C2工作點(diǎn)落在不穩(wěn)定工作區(qū)域。這種流量的分配方式很容易遭到破壞,2臺(tái)并聯(lián)的軸流風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)一直處于相互調(diào)換的狀態(tài),風(fēng)機(jī)就會(huì)出現(xiàn)“搶風(fēng)”現(xiàn)象。
(2)圖3為引風(fēng)機(jī)的qv-p性能曲線,用節(jié)流調(diào)節(jié)方法減少風(fēng)機(jī)流量,風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)經(jīng)過A點(diǎn)到達(dá)D點(diǎn)運(yùn)行過程中,風(fēng)機(jī)工作點(diǎn)剛到D點(diǎn)時(shí),風(fēng)機(jī)出口管道中的壓力還來不及降低至D點(diǎn)的壓力,而高于D點(diǎn),約為A點(diǎn)壓力,在此瞬間,風(fēng)機(jī)出口管道中的氣體向風(fēng)機(jī)倒流,風(fēng)機(jī)工作受到抑制,工作點(diǎn)自然移到B點(diǎn),風(fēng)機(jī)供給的流量接近于零。由于風(fēng)機(jī)出口管道中的氣體在向風(fēng)機(jī)倒流的同時(shí)還向外供氣,所以管道中的壓力很快下降,直到低于B的壓力,風(fēng)機(jī)恢復(fù)供氣,工作點(diǎn)前移到C點(diǎn)。系統(tǒng)要求風(fēng)機(jī)工作在D點(diǎn),該種狀態(tài)周而復(fù)始進(jìn)行,當(dāng)這種循環(huán)頻率與風(fēng)機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)的震蕩頻率吻合時(shí),風(fēng)機(jī)發(fā)生“喘振”。
圖3 靜葉可調(diào)軸流引風(fēng)機(jī)性能曲線
靜葉可調(diào)風(fēng)機(jī)的高效率區(qū)域比動(dòng)葉可調(diào)風(fēng)機(jī)的區(qū)域小,靜葉可調(diào)風(fēng)機(jī)在低負(fù)荷工況運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)的阻力曲線離喘振曲線較近,易引起喘振。
軸流風(fēng)機(jī)的另外一種狀態(tài)叫“失速”,也被稱為旋轉(zhuǎn)脫流,是軸流風(fēng)機(jī)的基本屬性,是葉片結(jié)構(gòu)特性造成的一種空氣動(dòng)力工況,不受系統(tǒng)容積的影響。喘振是風(fēng)機(jī)與系統(tǒng)耦合后的震蕩特性的表現(xiàn)形式,受振幅、頻率和風(fēng)道容積的限制。喘振只發(fā)生在A點(diǎn)左側(cè)dp/dqv>0的區(qū)域,而失速發(fā)生在A點(diǎn)左側(cè)整個(gè)區(qū)域。
1.3 引風(fēng)機(jī)故障的優(yōu)化
(1)為了消除“搶風(fēng)”現(xiàn)象,在點(diǎn)火或者低負(fù)荷工況時(shí)可以采用單臺(tái)引風(fēng)機(jī)運(yùn)行,單臺(tái)不能滿足負(fù)荷需求時(shí),可以2臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,適當(dāng)開啟人孔門或放風(fēng)門,通過增加風(fēng)機(jī)流量,消除“搶風(fēng)”現(xiàn)象。
(2)人為干預(yù),加大靜葉開度的調(diào)節(jié)幅度,立即關(guān)小靜葉角度,減小靜葉開度,風(fēng)機(jī)盡量遠(yuǎn)離不穩(wěn)定區(qū)域。
(3)統(tǒng)一引風(fēng)機(jī)靜葉執(zhí)行器與實(shí)際位置的標(biāo)準(zhǔn),確保風(fēng)機(jī)葉片角度與執(zhí)行器開關(guān)位置一致。
(4)引風(fēng)機(jī)靜葉調(diào)節(jié)的電流平衡回路系數(shù)由1改為0.7,弱化電流平衡回路的作用。
(5)修改A,B引風(fēng)控制調(diào)節(jié)器入口偏差的放大倍數(shù),放大倍數(shù)k為引風(fēng)機(jī)靜葉PID輸出的函數(shù),
增加引風(fēng)機(jī)靜葉變?cè)鲆嬲{(diào)節(jié),低負(fù)荷時(shí)減小作用力。
(6)保證風(fēng)道擋板內(nèi)部實(shí)際的開關(guān)位置與執(zhí)行機(jī)構(gòu)所對(duì)應(yīng)的位置相一致,避免風(fēng)門實(shí)際位置未開到位而引起風(fēng)道阻力增大。
2.1 送風(fēng)機(jī)配風(fēng)出現(xiàn)問題的現(xiàn)象
在負(fù)荷的500 MW情況下爐膛負(fù)壓經(jīng)常發(fā)生波動(dòng),波動(dòng)范圍在-500 Pa~15 Pa,負(fù)壓設(shè)定值為150 Pa,如圖4所示。AGC指令加負(fù)荷時(shí),負(fù)荷指令變化不大,僅約1%,但因負(fù)荷前饋量的作用卻使鍋爐BID指令變化明顯,BID指令最大增加了5%。由于風(fēng)量設(shè)定是BID的F(x),所以風(fēng)量設(shè)定根據(jù)鍋爐主控BID的變化相應(yīng)增大約200 t/h,從而使送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)開大,引風(fēng)機(jī)靜葉也隨之開大,造成爐膛負(fù)壓波動(dòng)。
圖4 爐膛負(fù)壓波動(dòng)曲線
2.2 送風(fēng)機(jī)配風(fēng)出現(xiàn)問題的原因
對(duì)多次爐膛負(fù)壓波動(dòng)情況進(jìn)行分析,總結(jié)造成爐膛負(fù)壓波動(dòng)的原因如下:
(1)BID對(duì)應(yīng)的風(fēng)量設(shè)定F(x)在低負(fù)荷時(shí)偏大,BID為50%時(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)量設(shè)定為1 970 t/h,BID為60%時(shí)對(duì)應(yīng)的風(fēng)量設(shè)定為2 360 t/h,過程中有近400 t/h變化量,即BID指令每變化1%,風(fēng)量設(shè)定將變化40 t/h,使得低負(fù)荷時(shí)負(fù)荷指令對(duì)風(fēng)量擾動(dòng)較大。
(2)為了解決6號(hào)爐壓力波動(dòng)大問題,變負(fù)荷初期要求快速加煤,因此加強(qiáng)了負(fù)荷前饋的作用;當(dāng)負(fù)荷小幅度變化時(shí),負(fù)荷前饋瞬間變化很大,一般最大達(dá)到5%,如負(fù)荷在500 MW時(shí)加負(fù)荷,風(fēng)量設(shè)定值變化將達(dá)100~200 t/h。
(3)在500 MW負(fù)荷段加負(fù)荷時(shí),風(fēng)量設(shè)定值變化達(dá)100~200 t/h,相當(dāng)于對(duì)送、引風(fēng)機(jī)自動(dòng)調(diào)節(jié)做定值擾動(dòng),要求在該負(fù)荷段送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉和引風(fēng)機(jī)靜葉都要有較高的調(diào)節(jié)品質(zhì),此時(shí),送風(fēng)較快,送風(fēng)對(duì)負(fù)壓的影響較大。
2.3 送風(fēng)機(jī)配風(fēng)問題的優(yōu)化
(1)修改鍋爐指令BID對(duì)應(yīng)的風(fēng)量設(shè)定值,減小鍋爐指令對(duì)風(fēng)量的影響,如表3所示。
表3 風(fēng)量與負(fù)荷曲線
(2)為了解決變負(fù)荷時(shí)前饋量對(duì)風(fēng)量設(shè)定的影響,在加負(fù)荷過程時(shí)風(fēng)量設(shè)定F(x)出口加3 s一階慣性,弱化負(fù)荷前饋對(duì)風(fēng)量的擾動(dòng)。
(3)每月定期對(duì)左右側(cè)二次風(fēng)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行吹掃。
3.1 現(xiàn)象及處理
機(jī)組負(fù)荷從900 MW降至570 MW的過程中,在580 MW時(shí)一次風(fēng)機(jī)振動(dòng)出現(xiàn)波動(dòng),軸承箱的X和Y向振動(dòng)分別出現(xiàn)多次跳變,其中X向最高5.8 mm/s,Y向最高10.3 mm/s,一次風(fēng)機(jī)軸承箱與風(fēng)機(jī)一級(jí)葉輪處有類似撞擊的聲音。
對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)軸承箱內(nèi)驅(qū)動(dòng)端的間隔襯套安裝未到位,與軸承箱主軸摩擦,此部位主軸磨損最深處達(dá)2 mm以上。對(duì)磨損主軸進(jìn)行補(bǔ)焊處理后,運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)低于2.2 mm/s。
3.2 防范措施
利用大小修機(jī)會(huì),對(duì)風(fēng)機(jī)軸承箱各部位進(jìn)行檢查。加強(qiáng)檢修運(yùn)行人員培訓(xùn),提高風(fēng)機(jī)異常運(yùn)行情況的故障判斷能力。機(jī)組大小修時(shí)對(duì)風(fēng)機(jī)軸承箱各部件進(jìn)行檢查緊固,防止出現(xiàn)類似故障。
風(fēng)機(jī)故障將嚴(yán)重影響鍋爐的穩(wěn)定燃燒,對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行也會(huì)造成較大的威脅。解決風(fēng)機(jī)的喘振和配風(fēng)等問題,無論從安全生產(chǎn)的角度還是從公司經(jīng)濟(jì)效益方面都有非常重要的意義。
[1]楊詩(shī)成.軸流風(fēng)機(jī)[M].水利水電出版社,1995.
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(本文編輯:徐晗)
Analysis and Optimization of Flue Gas System Fault of 1 000 MW Units
QIAN Yi sheng
(Zhejiang Guohua Power Company Limited,Ningbo Zhejiang 315612,China)
This paper analyzes problems of flue gas system in 1 000 MW units of Ninghai Power Plant since the operation,and it gives a solution to the problem and improves the stability and economical efficiency of units operation.
1 000 MW;flue gas system;stall;surge;performance curve;air grabbing
TK227
:B
:1007-1881(2013)10-0038-03
2013-05-08
錢義生(1971-),男,天津人,工程師,主要從事發(fā)電廠檢修管理工作。