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      優(yōu)化生產(chǎn)工藝降低反應(yīng)后液化氣中MTBE殘留

      2013-06-11 08:32:34洪飛淮安清江石油化工有限責(zé)任公司
      化工管理 2013年12期
      關(guān)鍵詞:中碳異丁烯分餾塔

      洪飛(淮安清江石油化工有限責(zé)任公司)

      民用液化氣質(zhì)量要求是:蒸發(fā)殘留物(100ml)≤0.05;油漬試驗(yàn)通過,銅腐合格。清江石化氣分裝置因受原料組分的變化、進(jìn)料量的波動、及催化劑的影響,反應(yīng)后液化氣殘留往往不能達(dá)標(biāo)。公司開始關(guān)注液化氣殘留,為此急需找出民用液化氣殘留高的原因,并有針對性的采取措施降低液化氣產(chǎn)品中的殘留含量。

      一、民用液化氣生產(chǎn)裝置主要技術(shù)特點(diǎn):

      清江石化生產(chǎn)的民用液化氣主要是經(jīng)MTBE裝置反應(yīng)后的碳四液化氣,再經(jīng)水洗回收甲醇后外銷。MTBE裝置于2004年9月建成投產(chǎn),采用D005-G大孔徑強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂為催化劑,工藝技術(shù)選用固定床反應(yīng)段,MTBE裝置采用吸附器、反應(yīng)器、分餾塔常規(guī)流程。吸附器出口有換熱器,經(jīng)車間技改后既可以加熱又可以冷卻;反應(yīng)器設(shè)有兩臺,經(jīng)改技改可單獨(dú)使用又可串聯(lián)并聯(lián),串聯(lián)時兩反應(yīng)器還可以調(diào)整前后位置;利用反應(yīng)器頂部壓控,控制反應(yīng)壓力,分餾塔沒有采用催化分餾設(shè)計,甲醇回收是MTBE裝置的后續(xù)單元,混合碳四—甲醇共沸物經(jīng)甲醇萃取塔用除鹽水抽提出碳四—甲醇共沸物中的甲醇,使甲醇與未反應(yīng)碳四得以分離,保證了民用液化氣質(zhì)量。

      二、民用液化氣中殘留高原因分析

      化驗(yàn)分析民用液化氣殘留物主要成分是MTBE,經(jīng)天大研究院核算,分餾塔塔盤存在漏液現(xiàn)象,分離效果差,殘留物高主要是分餾塔頂碳四液化氣夾帶部分MTBE造成的。如何優(yōu)化MTBE操作來降低液化氣殘留,將蒸發(fā)殘留物含量控制在 (100ml)≤0.05范圍內(nèi);提高民用液化氣質(zhì)量。

      1.影響民用液化氣中MTBE殘留因素

      根據(jù)對民用液化氣殘留高的操作變化及操作調(diào)整過程的摸索與分析,認(rèn)為造成液化氣殘留高原因有五個方面:

      1.1 醇烯比控制不當(dāng)

      MTBE合成反應(yīng)中,甲醇和異丁烯是等摩爾反應(yīng)的,在純醚化反應(yīng)中,為了提高異丁烯轉(zhuǎn)化率和避免異丁烯二聚,甲醇進(jìn)料量一般比理論值大一點(diǎn),但如果甲醇進(jìn)料量過大時,甲醇會自聚產(chǎn)生大量的二甲醚,另外,由于甲醇和MTBE沸點(diǎn)相近,過量甲醇也不利于后續(xù)分離。

      1.2 原料中碳五含量高

      原料中碳五含量過大也容易造成民用液化氣殘留高,碳五平均沸點(diǎn)為35℃,而碳四的平均沸點(diǎn)為0℃,在進(jìn)行MTBE產(chǎn)品分離時,碳五不能隨碳四從塔頂餾出,這樣會導(dǎo)致塔底產(chǎn)品中夾雜大量碳五,影響MTBE的質(zhì)量,另外,碳五又比MTBE的沸點(diǎn)偏低,導(dǎo)致碳五也不能很好的從塔底排除,這樣,碳五會大量積聚于塔底,改變塔的物料平衡和熱平衡,使塔的靈敏點(diǎn)位置升高,使操作不正常,還必須調(diào)節(jié)靈敏點(diǎn)參數(shù),才能恢復(fù)正常操作。

      1.3 分餾塔壓力、底溫波動

      分餾塔壓力控制不當(dāng)也容易造成民用液化氣殘留高,塔壓力提高,塔底溫度也會提高,有利于產(chǎn)品分離,但操作成本增加,塔壓力降低,不利于產(chǎn)品分離,塔頂易夾帶MTBE,殘留超標(biāo)。塔頂壓力頻繁波動易造成塔頂、塔底質(zhì)量全不合格。

      1.4 催化劑床層溫度控制不當(dāng)

      三、優(yōu)化并調(diào)整操作方案

      根據(jù)民用液化氣殘留超標(biāo)塔各項(xiàng)參數(shù)的變化、操作調(diào)整過程及表現(xiàn)結(jié)果,對MTBE裝置操作進(jìn)行如下優(yōu)化調(diào)整:

      1.選擇適合的醇烯比

      醇烯比小,異丁烯易自聚,分餾塔底靈敏點(diǎn)溫度上移,提餾段增加,塔頂MTBE增多;

      醇烯比大,分餾塔底帶甲醇,分餾塔底靈敏點(diǎn)溫度下移,增加熱源,塔頂MTBE增多

      根據(jù)原料中異丁烯含量變化,實(shí)時調(diào)整醇烯比,控制在1.0~1.1之間,民用液化氣質(zhì)量合格。

      2.減少原料中碳五含量

      分餾塔底碳五含量增加,塔底靈敏點(diǎn)溫度上移,提餾段增加,塔頂MTBE增多。裝置為了減少原料中碳五含量,增開了脫碳五塔,原料中碳五含量<0.2%。

      3.控制適合的頂壓、底溫

      經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)操作,分餾塔壓力控制在0.51M pa,而塔壓和頂溫是函數(shù)關(guān)系,壓力定了頂溫也定了,在此壓力下,頂溫約為53℃,在平穩(wěn)操作前提下,底溫也相應(yīng)確定為122~126℃左右。

      4.催化劑床層溫度控制范圍

      催化劑使用前期進(jìn)床層溫度控制在28℃左右,最高溫度不得超過72℃;中期進(jìn)床層溫度控制在35℃左右最高溫度不得超過72℃;后期進(jìn)床層溫度控制在40℃左右最高溫度不得超過72℃塔底溫度控制高。

      四、調(diào)整操作優(yōu)化生產(chǎn)后的效果

      表1 化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)

      優(yōu)化MTBE裝置生產(chǎn)工藝后,液化氣殘留較調(diào)整前明顯下降,基本上可以滿足民用液化氣質(zhì)量要求。

      五、結(jié)論

      (1)通過實(shí)時調(diào)整醇烯比;增開脫碳五塔降低原料中碳五含量;選擇適合的分餾塔頂壓、底溫;不同時期催化劑床層溫度控制范圍;基本上可以控制民用液化氣中殘留殘留物≤0.05ml/100ml。

      (2)由于目前不具備檢修條件,分餾塔塔盤存在漏液現(xiàn)象,分離效果差,無法從根本上解決。待大修后分餾塔更換高效塔盤,可很好的解決液化氣殘留問題。

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