董偉新,施永生,李 麗
(1.昆明理工大學(xué)建筑工程學(xué)院,云南昆明650233;2.華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司云南分公司,云南昆明 650228)
昆明市第二污水處理廠于1995年11月建成通水,設(shè)計(jì)規(guī)模 Q=10 萬 m3/d,峰值流量為 15 萬 m3/d,占地176畝。現(xiàn)狀納污面積為10.94 km2。污水廠尾水由盤龍江排入外海,現(xiàn)狀該污水處理廠出水標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。由于滇池水體目前已嚴(yán)重富營養(yǎng)化,為了加快滇池治理的步伐,滿足《滇池流域水污染防治十二五計(jì)劃》的要求,應(yīng)進(jìn)一步提高污水處理廠出水水質(zhì),使其升級(jí)達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
污水處理生化單元采用瑞典ET公司提供的多格厭氧池(A池)和A/O池為主體的表面曝氣A2/O工藝。工藝流程框圖如圖1所示,A/O池設(shè)計(jì)參數(shù)、尺寸及設(shè)備如表1所示。
圖1 二級(jí)處理工藝流程Fig.1 Secondary Treatment Processes
A/O池形為同心圓,表曝設(shè)備轉(zhuǎn)蝶置于A/O池內(nèi)環(huán)道上,由于受力不均,使用年限長等因素導(dǎo)致軸承磨損,現(xiàn)運(yùn)行過程中檢修相當(dāng)頻繁,不能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致曝氣池內(nèi)溶解氧達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,影響A/O池的處理效果。現(xiàn)場目測可見,A/O池內(nèi)污泥細(xì)碎,顏色發(fā)黑,活性不好,曝氣池供氧量不足。
表1 A/O池設(shè)計(jì)參數(shù)、尺寸及設(shè)備表Tab.1 Parameters,Sizes and Equipments of A/O Pool
A/O池共四座,單池好氧區(qū)內(nèi)安裝8臺(tái)P=30 kW和2臺(tái)P=45 kW的轉(zhuǎn)碟設(shè)備(9用1備),單池裝機(jī)功率為330 kW、總裝機(jī)功率為1 320 kW、運(yùn)行功率為1 140 kW。表2為第二污水廠2011年噸水電耗量情況表。
表2 耗電量表Tab.2 Summary of Power Consumption
由表2可知運(yùn)行耗電較高,每噸水耗電量最高達(dá)到0.354 7 kW·h/m3,平均每噸水耗電量0.346 2 kW·h/m3,明顯高于國家標(biāo)準(zhǔn) 0.28 kW·h/m3。
污水廠的工藝技術(shù)改造[1-3]一般包括工藝升級(jí)改造、水力改造、設(shè)備改造等,其中提高出水水質(zhì)的關(guān)鍵即污水處理工藝的升級(jí)。與新建污水處理廠不同,老污水處理廠升級(jí)改造的工藝選擇相對于新建污水廠,更復(fù)雜,通常要考慮三個(gè)問題:一是工藝運(yùn)行可靠、靈活性強(qiáng);二是盡量利用原有構(gòu)筑物、投資少;三是處理效率高、能耗低[4]。
因此選擇設(shè)備時(shí),需同時(shí)考慮設(shè)備價(jià)格、運(yùn)行費(fèi)用、性能穩(wěn)定等。
目前常采用的曝氣系統(tǒng)主要有鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)和機(jī)械曝氣系統(tǒng)[5,6]。國內(nèi)應(yīng)用較多的是鼓風(fēng)曝氣方式,這種方式動(dòng)力效率高,供氣量容易控制,脫落生物膜沉淀性能好,但氧利用率較低、風(fēng)機(jī)選用不當(dāng)噪聲較大;射流曝氣也有應(yīng)用,這種方式氧利用率高、管理方便,但是動(dòng)力效率較低、脫落生物膜易被擊碎、質(zhì)輕上浮。某些曝氣設(shè)備本身就具有較強(qiáng)的調(diào)節(jié)能力,如鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)一般比傳統(tǒng)的表曝系統(tǒng)具有更大的調(diào)節(jié)能力。
技改前二污水廠采用的是表面機(jī)械曝氣,曝氣池內(nèi)溶解氧達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,影響了A/O池的處理效果,因此本次改造選用鼓風(fēng)曝氣。
3.3.1 改造措施
污水處理廠設(shè)備陳舊、效率低下。因此,在升級(jí)改造過程中,為節(jié)約處理能耗,必須選用高效設(shè)備,特別是高效水泵、風(fēng)機(jī)、電機(jī)、曝氣裝置及污泥處理設(shè)備等。
針對昆明市第二污水廠A/O生化池實(shí)際運(yùn)行中所存在曝氣量不足、轉(zhuǎn)蝶維修頻繁、電耗高等問題,本次技改方案將A/O池表面曝氣工藝更改為鼓風(fēng)曝氣工藝,即取消好氧區(qū)現(xiàn)有40臺(tái)轉(zhuǎn)蝶,由鼓風(fēng)機(jī)提供經(jīng)凈化的空氣,通過管道系統(tǒng)送入A/O池底部的專用微孔曝氣器,并在合適位置根據(jù)池內(nèi)容積安裝推流器,以提高A/O池氧利用率,降低電耗,提高出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
3.3.2 曝氣設(shè)備的選擇及設(shè)計(jì)
3.3.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果
鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)包括鼓風(fēng)機(jī)、空氣輸送管和擴(kuò)散裝置,其作用是充氧與攪拌、混合。
該廠生化池鼓風(fēng)曝氣設(shè)備包括好氧區(qū)潛水推流器、曝氣器、鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)。在進(jìn)行曝氣設(shè)備選擇之前需計(jì)算出水廠供氣量,由供氣量選擇相對應(yīng)的設(shè)備。
曝氣量的計(jì)算[7]根據(jù)生化處理過程對氧的需要,求出需氧量,再根據(jù)雙膜理論導(dǎo)出的氧轉(zhuǎn)移速率的公式將實(shí)際需氧量換算到標(biāo)準(zhǔn)條件下的需氧量,最后根據(jù)曝氣器的氧轉(zhuǎn)移效率,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)條件下的曝氣量,計(jì)算結(jié)果如表3所示。
表3 曝氣量與需氧量Tab.3 Aeration Rate and Oxygen Demand
3.3.2.2 好氧區(qū)潛水推流器的選擇及設(shè)計(jì)
潛水推流器型式為帶導(dǎo)流罩的三葉螺旋漿式,主要由潛水電機(jī)、減速裝置、螺旋漿、導(dǎo)桿、定位導(dǎo)軌及控制箱等組成。
該廠好氧區(qū)池型為外徑35 m、內(nèi)徑19.8 m、池深4.0 m的同心圓,推流器需安裝在寬度14.9 m的環(huán)道上。根據(jù)環(huán)道上水流方向、受力條件、缺氧區(qū)至好氧區(qū)入口及回流污泥口位置等各方面因素進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝,潛水?dāng)嚢杵靼惭b示意圖如圖2所示。
圖2 潛水?dāng)嚢杵靼惭b示意圖Fig.2 Installation Diagram of Submersible Agitator
由圖2可知單池內(nèi)設(shè)計(jì)8臺(tái)推進(jìn)器。根據(jù)《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求,好氧區(qū)采用機(jī)械攪拌時(shí),混合功率宜采用2~8 W/m3,每臺(tái)電機(jī)功率為4 kW,每2臺(tái)以四組的形式布置于間距均勻的環(huán)道上,安裝于環(huán)道現(xiàn)有轉(zhuǎn)蝶處的走道板梁上位置。2臺(tái)推進(jìn)器安裝間距為7.0 m,離外環(huán)道為3.0 m。推進(jìn)器根據(jù)環(huán)形水流受力原理,背水方向布置角度成15°。運(yùn)行時(shí),產(chǎn)生順應(yīng)水流方向的軸向射流,使污泥在推流中得到最佳混合。
3.3.2.3 曝氣器的選擇及設(shè)計(jì)
(1)曝氣器的選擇
有學(xué)者[8]對相應(yīng)傳質(zhì)設(shè)備的選取、測試及氧傳質(zhì)速率的影響因素等方面進(jìn)行了研究。美國環(huán)保署結(jié)合經(jīng)驗(yàn)及試驗(yàn)制定了微孔曝氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)手冊,使氧傳遞影響的因素[9]得到了闡述。
污水廠大部分能耗為曝氣消耗,因而曝氣型式合理的選擇十分重要。正常情況下,對穿孔管帶狀布置曝氣,其充氧效率僅為1.0 kgO2/kW·h,相比而言盤狀微孔曝氣頭面狀布置,充氧效率可達(dá)1.4 kgO2/kW·h,采用板狀微孔曝氣裝置面狀布置,充氧效率可達(dá)1.8 kgO2/kW·h。例如,天津紀(jì)莊子污水廠改造后選用微孔曝氣器,曝氣節(jié)省能耗約60%;黑龍江石化工廠污水廠經(jīng)過幾年的運(yùn)行實(shí)踐得出完全混合曝氣池采用雙螺旋曝氣器(葉輪曝氣器的一種)比采用表面曝氣機(jī)的處理效果要好,它能使生化處理能力提高25%,COD去除率提高9%,出水水質(zhì)明顯改善,雙螺旋曝氣器安裝簡便、投資少、操作方便、能耗、成本及維修費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)[6]。污水處理廠在這方面有許多經(jīng)驗(yàn)可以參考。
為了提高充氧效率,往往選用微孔曝氣器,此曝氣器可以擴(kuò)散出微小的氣泡來增加氣液兩相的接觸面積。氣泡的直徑?jīng)Q定單位體積氣體的界面面積,氣泡越小,界面面積越大。因此,小氣泡擴(kuò)散裝置比大氣泡擴(kuò)散裝置具有更高的氧傳質(zhì)速率,同樣條件下,也具有更高的充氧效率。表4即為幾種充氧設(shè)備的充氧效率。
表4 充氧效率Tab.4 Oxygenation Efficiency
小氣泡擴(kuò)散裝置的維修要求高且工作量較大,但所節(jié)約的能源可觀,足以彌補(bǔ)維修費(fèi)用。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算采用微孔鼓風(fēng)曝氣器可節(jié)省近20%的曝氣能耗[10]。
本次技改方案將A/O池表面曝氣工藝更改為鼓風(fēng)曝氣工藝,同時(shí)選用高效節(jié)能[11]的專用微孔曝氣器。
(2)曝氣器的設(shè)計(jì)
考慮到昆明第四污水廠CASS池技改后拆除下來的橡膠盤式曝氣器可利用到本次技改項(xiàng)目中,因此本項(xiàng)目采用膜盤式曝氣器。膜盤式曝氣器選用9”曝氣盤,膜片直徑為229 mm;單頭曝氣盤供氣量為2.8 m3/h·個(gè);氧轉(zhuǎn)移效率大于 28%。
根據(jù)計(jì)算最大曝氣量為32 533 m3/h,總曝氣盤數(shù)量為32 533/2.8=11 620個(gè),單池曝氣盤數(shù)量為11 620/4=2 905個(gè)。單池供氣管敷設(shè)于環(huán)道上10個(gè)走道板處,再由供氣支管接入池底。
3.3.2.4 鼓風(fēng)機(jī)的選擇
根據(jù)該廠技改項(xiàng)目實(shí)際情況,鼓風(fēng)機(jī)選型考慮在國產(chǎn)多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī)與進(jìn)口單級(jí)高速離心鼓風(fēng)機(jī)之間做比選。國產(chǎn)多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī)在實(shí)際運(yùn)行中可靠性高,使用壽命長,操作維護(hù)簡單,且風(fēng)機(jī)裝機(jī)及運(yùn)行功率高于單級(jí)高速離心鼓風(fēng)機(jī),同時(shí)滿載效率低。
本技改項(xiàng)目不同于一座完整的污水處理廠設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)的選型主要從經(jīng)濟(jì)角度考慮,結(jié)合現(xiàn)昆明市第四污水處理廠技改項(xiàng)目鼓風(fēng)機(jī)房淘汰下來的5臺(tái)國產(chǎn)多級(jí)離心鼓風(fēng)機(jī),可滿足該廠技改項(xiàng)目風(fēng)機(jī)風(fēng)量及風(fēng)壓的設(shè)計(jì)參數(shù)要求,因此推薦選用國產(chǎn)多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī)。
未改造前用于生化池供氧的總功率包括A/O池共四座,單池好氧區(qū)內(nèi)安裝8臺(tái)P=30 kW和2臺(tái)P=45 kW的轉(zhuǎn)碟設(shè)備(9用1備),單池裝機(jī)功率330 kW,總裝機(jī)功率1 320 kW,運(yùn)行功率1 140 kW;液下攪拌器共8臺(tái),P=8.8 kW,共70.4 kW。故改造前生化池主要運(yùn)行功率為1 210.4 kW,日處理水量平均值為110 000 m3/d,好氧池單位污水耗電量為0.249 kW·h/m3。改造后生化池選用國產(chǎn)多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī)5臺(tái)(3用2備),每臺(tái)功率為250 kW,總裝機(jī)功率為1 250 kW,運(yùn)行功率為750 kW;好氧區(qū)增設(shè)32臺(tái)4 kW潛水推進(jìn)器,運(yùn)行功率為128 kW,則總運(yùn)行功率為878 kW,日處理水量平均值為110 000 m3/d,好氧池單位污水耗電量為0.192 kW·h/m3。與改造前相比較,節(jié)約了0.057 kW·h/m3,按每度電收費(fèi) 0.505 元計(jì),技改后每年節(jié)省電費(fèi) 0.057×0.505×110 000×365=115.57 萬元。
另外,技改前好氧池水深為4.035 m,超高1.05 m,技改取消走道上的轉(zhuǎn)蝶后,水深可增加0.3 m,單池好氧區(qū)容積由10312 m3增至11 083 m3,增加處理水量0.9萬m3/d,年增加水處理量0.9×365=328.5萬m3。按每立方米水增加收入0.1元考慮,則年增加收入為0.1×328.5×10000=32.85萬元。
技改選用的橡膠膜盤式曝氣器設(shè)備,在實(shí)際運(yùn)行中有較強(qiáng)的耐久性、使用壽命長且維護(hù)簡單,減少日常維護(hù)及修理費(fèi)用2.8萬元/年。
目前,昆明市第二污水廠的原污水水質(zhì)BOD為115 mg/L左右,受滇池保護(hù)等因素的影響,出水水質(zhì)要求BOD不得超過10 mg/L。技改前好氧池內(nèi)的DO為2.5 mg/L以上,污泥排放量每日單池都在420~450 t之間,每日總運(yùn)行費(fèi)用為12 236元左右。在進(jìn)水水量、水質(zhì)穩(wěn)定、出水水質(zhì)滿足排放要求的情況下,DO可以適當(dāng)減少,維持在1.8 mg/L以上即可滿足,同樣也可適當(dāng)減少污泥排放量,每天的運(yùn)行費(fèi)用也會(huì)相應(yīng)減少,真正實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。
通過對技改后生化池的運(yùn)行測試,可見生化池改造后并未影響出水水質(zhì),而且在生物除磷方面會(huì)比原來效果更好。技改對出水水質(zhì)[12]的影響如表5所示。
表5 技改對出水水質(zhì)的影響Tab.5 Effect of Technical Renovation on Water Quality
昆明市第二污水廠的設(shè)備改造為昆明市乃至整個(gè)云南省污水廠設(shè)備改造提供了借鑒依據(jù)。該廠設(shè)備改造后對生化池采用最優(yōu)控制,即控制最優(yōu)溶解氧濃度、污泥排放量,使節(jié)能成效有目共睹。當(dāng)然,實(shí)際運(yùn)行過程中節(jié)能效果與理論節(jié)能效果略有差距,這與實(shí)際運(yùn)行中污水量不均及污泥負(fù)荷、水力停留時(shí)間都有關(guān)系,但總的來說還是達(dá)到了預(yù)期的節(jié)能效果。在實(shí)際運(yùn)行過程中,還要根據(jù)實(shí)際情況提供適當(dāng)?shù)难鮼頋M足系統(tǒng)的要求,這樣不僅使系統(tǒng)達(dá)到最優(yōu)化控制,同時(shí)達(dá)到最好的經(jīng)濟(jì)效益。
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