摘要:膠帶運(yùn)輸機(jī)是選煤廠的主要運(yùn)輸設(shè)備,在選煤廠廣泛應(yīng)用。文章簡述了膠帶運(yùn)輸機(jī)跑偏的危害,針對潞新公司露天礦機(jī)電出現(xiàn)的幾種特殊的輸送帶跑偏狀況進(jìn)行分析,并有針對性地提出了調(diào)整方案。
關(guān)鍵詞:選煤廠;膠帶運(yùn)輸機(jī);輸送帶;膠帶跑偏
中圖分類號:TD528 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)11-0085-02
膠帶運(yùn)輸機(jī)作為連續(xù)散狀物料運(yùn)輸機(jī)械已廣泛應(yīng)用于碼頭、電廠、冶金、糧食等行業(yè),并應(yīng)用于裝船機(jī)、斗輪堆取料機(jī)等散狀物料運(yùn)輸機(jī)械上。膠帶運(yùn)輸機(jī)是我們選煤廠的主要運(yùn)輸設(shè)備,由于其具有結(jié)構(gòu)簡單、工作平穩(wěn)可靠、使用維護(hù)方便等特點(diǎn),因而在選煤廠廣泛應(yīng)用。本文就選煤廠膠帶運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)的幾種特殊形式的膠帶跑偏事故進(jìn)行分析,并提出了調(diào)整方案,僅供參考。
1 跑偏的危害
輸送帶跑偏是膠帶運(yùn)輸機(jī)最常見的故障,如果處理不及時(shí),任憑膠帶跑偏,會導(dǎo)致輸送帶與機(jī)架劇烈摩擦,膠帶邊緣被拉毛甚至撕裂,進(jìn)而使整條或部分膠帶報(bào)廢。不但影響膠帶的使用壽命,而且會使物料灑落,影響環(huán)境衛(wèi)生,增加崗位人員的勞動強(qiáng)度。
2 跑偏的原因分析及調(diào)整
輸送帶跑偏的根本原因是輸送帶在運(yùn)行過程中,橫向受力不平衡。通常為消除膠帶跑偏現(xiàn)象,可以每相隔一定距離,裝設(shè)一組調(diào)心托輥,對膠帶的跑偏起到自動糾偏的作用。但對于膠帶運(yùn)輸機(jī)出現(xiàn)的特殊的跑偏原因及其處理方法,又不能僅僅依賴于幾組調(diào)心托輥就能解決。
下面就本單位歷年來出現(xiàn)的幾種特殊的跑偏進(jìn)行分析和處理,僅供同業(yè)人員共同探討此類問題。
2.1 新裝設(shè)膠帶運(yùn)輸機(jī)的跑偏
我廠進(jìn)行生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)改造,其中裝設(shè)了一條機(jī)長為37米的手選皮帶,它是在原B800寬皮帶的基礎(chǔ)上加寬、降速改造而來。在試運(yùn)行時(shí),發(fā)現(xiàn)跑偏嚴(yán)重,而且它的跑偏無任何規(guī)律,整條皮帶出現(xiàn)蛇形跑偏。經(jīng)仔細(xì)研究,排除機(jī)架安裝不正、膠帶接頭不正等原因后,發(fā)現(xiàn)原因有二:一是新裝膠帶本身兩邊松緊不一,導(dǎo)致運(yùn)行中不規(guī)律跑偏;二是部分托輥在轉(zhuǎn)動過程中出現(xiàn)跳動,經(jīng)檢查是由于托輥質(zhì)量出現(xiàn)問題,出廠時(shí)未做動平衡試驗(yàn)。
為解決這一問題,我們分別對出現(xiàn)跳動的上托輥進(jìn)行調(diào)整,并多加裝了幾組調(diào)心托輥,根據(jù)運(yùn)行中出現(xiàn)的忽左忽右的跑偏,人工隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整。在使用一段時(shí)間后,因膠帶經(jīng)機(jī)尾螺旋拉緊裝置的調(diào)整,兩邊的松緊基本調(diào)整過來,目前運(yùn)行基本正常。
2.2 傾斜長皮帶的特殊跑偏
混煤膠帶運(yùn)輸機(jī)是我廠最長的一條傾斜皮帶,而且傾角較大。膠帶運(yùn)輸機(jī)中部安裝有垂直式拉緊裝置(俗稱墜砣)。它是使空段的膠帶繞過兩個(gè)滾筒和一個(gè)吊掛滾筒,利用吊掛滾筒下的重物使其沿導(dǎo)軌上下移動,進(jìn)而使膠帶經(jīng)常處于張緊狀態(tài)。此條皮帶出現(xiàn)幾次特殊的跑偏,利用調(diào)心托輥無法調(diào)整過來。經(jīng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),每次跑偏基本都出現(xiàn)在墜砣處。冬季出現(xiàn)一次是墜砣從下支承滾筒至機(jī)尾向一側(cè)跑偏,而上支承滾筒至機(jī)頭向另一側(cè)跑偏。仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)原因在于滾筒上有凍結(jié)的煤泥,造成滾筒一端直徑加大,膠帶向高的一側(cè)跑偏,將煤泥清理干凈后膠帶正常。此種情況在北方寒冷的冬季極易出現(xiàn),所以要加強(qiáng)對墜砣處的檢查,另外要及時(shí)更換清掃器的膠皮,防止清掃器磨鐵后不起作用。另外一次也是出現(xiàn)在墜砣處,只有下支承滾筒至機(jī)尾向一側(cè)跑偏,其余各段運(yùn)行全部正常。經(jīng)仔細(xì)分析檢查后,發(fā)現(xiàn)是由于拉緊裝置的兩條導(dǎo)軌年久變形,因更換導(dǎo)軌比較困難,所以對導(dǎo)軌進(jìn)行加固后,利用兩個(gè)支承滾筒進(jìn)行調(diào)整,將其跑偏的對側(cè)軸承座墊高,利用跑高不跑低的原理將皮帶調(diào)整過來,經(jīng)調(diào)整后膠帶恢復(fù)正常運(yùn)行。
2.3 轉(zhuǎn)載點(diǎn)處落料位置造成皮帶跑偏
轉(zhuǎn)載點(diǎn)處物料的落料位置對皮帶的跑偏有非常大的影響,尤其當(dāng)兩條皮帶機(jī)在水平面的投影成垂直時(shí)影響更大。通常應(yīng)當(dāng)考慮轉(zhuǎn)載點(diǎn)處上下兩條皮帶機(jī)的相對高度。相對高度越低,物料的水平速度分量越大,對下層皮帶的側(cè)向沖擊也越大,同時(shí)物料也很難居中。使在皮帶橫斷面上的物料偏斜,最終導(dǎo)致皮帶跑偏。如果物料偏到右側(cè),則皮帶向左側(cè)跑偏,反之亦然。在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)盡可能地加大兩條皮帶機(jī)的相對高度。在受空間限制的移動散料運(yùn)輸機(jī)械的上下漏斗、導(dǎo)料槽等件的形式與尺寸更應(yīng)認(rèn)真考慮。一般導(dǎo)料槽的寬度為皮帶寬度的三分之二左右比較合適。為減少或避免皮帶跑偏可增加擋料板阻擋物料,改變物料的下落方向和位置。
2.4 可逆皮帶運(yùn)輸機(jī)跑偏的調(diào)整
雙向運(yùn)行的皮帶運(yùn)輸機(jī)皮帶跑偏的調(diào)整比單向皮帶運(yùn)輸機(jī)跑偏的調(diào)整相對要困難許多,在具體調(diào)整時(shí)應(yīng)先調(diào)整某一個(gè)方向,然后調(diào)整另外一個(gè)方向。調(diào)整時(shí)要仔細(xì)觀察皮帶運(yùn)動方向與跑偏趨勢的關(guān)系,逐個(gè)進(jìn)行調(diào)整。重點(diǎn)應(yīng)放在驅(qū)動滾筒和改向滾筒的調(diào)整上,其次是托輥的調(diào)整與物料的落料點(diǎn)的調(diào)整。 同時(shí)應(yīng)注意皮帶在硫化接頭時(shí)應(yīng)使皮帶斷面長度方向上的受力均勻,在采用導(dǎo)鏈牽引時(shí)兩側(cè)的受力應(yīng)盡可能地相等。
總之,膠帶的跑偏形式及原因多種多樣,必須根據(jù)不同膠帶進(jìn)行分別對待,一般情況下,排除常見的滾筒不正、托輥不轉(zhuǎn)、膠帶接頭不正等原因外,還要考慮有特殊裝置的膠帶在特殊部位出現(xiàn)的異常情況,及時(shí)將膠帶調(diào)整過來,避免發(fā)生因膠帶跑偏造成的物料灑落、膠帶撕裂等問題,使膠帶保持正常運(yùn)行。
作者簡介:韓殿輝(1958—),男,新疆哈密人,潞新公司露天礦機(jī)電總工,工程師。
(責(zé)任編輯:劉 晶)