郭永強
(山東省冶金設計院股份有限公司,濟南 250101)
2009年,國內(nèi)首次將有機胺法燒結(jié)機煙氣脫硫及富產(chǎn)硫酸工藝應用于萊鋼股份煉鐵廠的4#265m2燒結(jié)機。項目建成后,結(jié)合燒結(jié)實際工況和出現(xiàn)的問題,設計單位和工程方進行了大量的工業(yè)試驗研究,對項目的工藝、設備等進行了一系列的改進、創(chuàng)新、完善,最終徹底解決了該工藝在燒結(jié)機煙氣脫硫領(lǐng)域的應用問題。
2012年9月,萊鋼型鋼煉鐵廠1#265m2燒結(jié)機煙氣脫硫采用了改進后的有機胺脫硫工藝,并取得成功應用。
有機胺液與煙氣中SO2水合后的弱酸H2SO3反應,氨基R3-NR4R5生成熱不穩(wěn)定性的胺鹽R1R2N-R3-NH+R4R5,其在不同溫度條件下可以再生。反應如下:
反應①為熱可逆反應,是有機胺循環(huán)使用不斷吸收和解吸SO2的核心化學反應。反應溫度在約50℃以下,反應向右進行,胺液吸收SO2;加熱至100℃左右,反應向左進行,解吸回收SO2和再生有機胺R1R2N-R3-NR4R5。
有機胺液與強酸反應,胺基R1R2N生成熱穩(wěn)定性胺鹽R1R2NH+-R3-NR4R5。反應如下:
式中:X-代表Cl-、NO3-及SO42-等強酸根離子。
反應②是熱不可逆反應。R1R2NH+-R3-NR4R5是一種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的胺鹽,不揮發(fā)、不可加熱再生。當熱穩(wěn)定性胺鹽R1R2NH+-R3-NR4R5聚集到一定濃度時,會降低有機胺液的吸收效率,甚至導致“吸附液中毒、失效”,所以過程中必須對有機胺液進行除鹽再生,維持有機胺液系統(tǒng)保持一定的平衡。除鹽可以通過離子交換樹脂裝置再生有機胺。除“熱穩(wěn)定性胺鹽”的反應如下:
有機胺脫硫工藝對燒結(jié)機煙氣進行選擇性脫硫,采用半煙氣脫硫工藝,通過半煙氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)低硫煙道達標排放,僅對高硫煙道煙氣進行脫硫。有機胺法脫硫系統(tǒng)流程見下圖。
有機胺法脫硫系統(tǒng)流程圖
從脫硫煙道引出的燒結(jié)機煙氣,經(jīng)增壓風機升壓與制酸尾氣匯合后進入脫硫塔。脫硫塔入口煙道設置霧化噴槍,對煙氣進行預冷卻以及調(diào)質(zhì)。經(jīng)霧化噴槍冷卻后的煙氣從脫硫塔下部進入洗滌段,自下而上與被循環(huán)洗滌液洗滌,煙氣溫度降至45℃以下,經(jīng)捕沫層,對煙氣中的液滴及粉塵捕集后,煙氣進入脫硫塔吸收段。
進入吸收段的煙氣與吸收段噴淋而下的胺液逆流接觸,煙氣中的二氧化硫被胺液充分吸收,脫除二氧化硫后的煙氣由吸收塔頂部煙囪達標排放。
據(jù)FAO統(tǒng)計[3],2016年世界乳水牛存欄總數(shù)為6 493萬頭,水牛乳產(chǎn)量1.11億t,占乳類總產(chǎn)量的13.5%,是世界第二大乳源。亞洲是水牛乳的最主要產(chǎn)區(qū),其乳水牛存欄量為6 301萬頭,水牛乳產(chǎn)量達1.08億t,占世界乳水牛存欄量和水牛乳產(chǎn)量的97%。
貧胺液從吸收塔上部進入吸收段,在塔內(nèi)與燒結(jié)煙氣逆流接觸,吸收煙氣中的SO2,變?yōu)楦话芬?。富胺液?jīng)富胺泵加壓去往解吸塔,其間在貧富胺換熱器與解吸塔再生出的貧胺液換熱后進入解吸塔。
富胺液在解吸塔內(nèi)被加熱并被大量的上升蒸氣氣提,解吸出富胺中的SO2,再生為貧胺液。貧胺液經(jīng)貧胺外排泵加壓,經(jīng)過貧富胺換熱器、貧胺再冷器冷卻后,一部分去胺液凈化系統(tǒng)去掉煙氣在胺液中富集的離子、粉塵后返回主管路,最終送往吸收段上部噴淋。
解吸出來的SO2與水蒸氣一同由解吸塔塔頂排出,進入解吸塔頂冷凝器冷凝冷卻后,在氣液分離器內(nèi)實現(xiàn)SO2氣體與冷凝水的分離,高濃度的SO2氣體隨后進入一轉(zhuǎn)一吸制酸單元。冷凝水由冷凝回流泵加壓,一部分返回解吸塔循環(huán),另一部分作為胺液系統(tǒng)富水被送往離子交換系統(tǒng)及脫硫塔洗滌段。
有機胺脫硫工藝最早是用于化工廠尾氣處理上,后逐漸擴展到有色冶煉尾氣、電廠尾氣、燒結(jié)機頭煙氣的處理上。由于不同煙氣成分及雜質(zhì)成分差別很大,造成了在不同領(lǐng)域應用時的工藝適應性問題。
(1)煙氣中的雜質(zhì)離子在胺液中富集
燒結(jié)機煙氣中的氯、氟、鈉、鉀等20多種離子及焦油類有機物在胺液中富集。氯離子造成胺液系統(tǒng)設備腐蝕,金屬硫酸鹽在胺液中結(jié)晶沉淀,與焦油、粉塵黏接造成設備堵塞、胺液發(fā)泡損失。
(2)胺液中粉塵、油性物質(zhì)的富集
萊鋼電除塵后的燒結(jié)煙氣含塵濃度較高,一般在100~280mg/Nm3,脫硫塔洗滌段僅有40%~50%的除塵效率,煙氣中的粉塵、油性物質(zhì)在吸收段被胺液洗滌,逐漸在胺液中富集。由于油性物質(zhì)的存在,造成過濾器反洗不徹底,長期運行不正常,同時造成嚴重的胺液發(fā)泡損失。
針對有機胺法對燒結(jié)機煙氣適應性的問題,在技術(shù)方面進行了大量的實驗研究,形成了一系列的專利及專有技術(shù),并在萊鋼型鋼煉鐵廠1#265m2燒結(jié)機煙氣脫硫工程中進行了應用。主要有:
(1)胺液逃逸控制技術(shù)
由于找到了控制系統(tǒng)胺液損失的關(guān)鍵因素,系統(tǒng)胺液損失得到了有效的控制,可保證系統(tǒng)胺液年損失在120%(胺液初裝量)以內(nèi)。
(2)胺液凈化一體化技術(shù)
全新有效的胺液過濾裝置取得了工業(yè)試驗的成功;胺液中金屬離子的凈化工藝專利已進行了工業(yè)應用;采用了陰離子專有離子交換去除裝置。
(3)胺液系統(tǒng)設備清洗技術(shù)
選用鋼鐵企業(yè)廢棄液體對換熱設備進行了工業(yè)化清洗實驗并取得了成功。
(4)煙氣洗滌、降溫、除塵捕沫一體化技術(shù)
解決了洗滌系統(tǒng)因換熱器堵塞引起系統(tǒng)停車的問題,同時采用了雙重技術(shù)對塔及內(nèi)件進行保護。塔內(nèi)增設了捕沫除塵一體化裝置。
(5)制酸裝置工藝優(yōu)化
針對氣源進行研究,取全年運行的平均值,兼顧區(qū)間極大值,對制酸裝置工藝設計進行優(yōu)化,解決了原設計制酸設計能力偏大、制酸裝置無法在設計點運行的缺陷。
萊鋼型鋼煉鐵廠1#265m2燒結(jié)機有機胺煙氣脫硫項目自2012年9月試生產(chǎn)以來,脫硫效率穩(wěn)定,非脫硫側(cè)煙氣排放SO2濃度在80~200mg/Nm3,脫硫側(cè)煙氣入口SO2濃度在800~3600mg/Nm3,脫硫后排放指標在10~190mg/Nm3。各項消耗指標達到設計指標(見下表)。
萊鋼型鋼煉鐵廠1#265m2燒結(jié)機脫硫主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
該項目總投資8500萬元(含胺液初裝費)。265m2燒結(jié)機年產(chǎn)燒結(jié)礦按251萬t計算,不計蒸氣費用(蒸氣為回收環(huán)冷機低溫廢熱所產(chǎn)低品質(zhì)蒸氣),實際運行成本(不含折舊)僅在8.9元/t燒結(jié)礦。在燒結(jié)機煙氣脫硫運行中成本較低。
有機胺作為綠色環(huán)保的脫硫工藝,所產(chǎn)的硫酸可回用于焦化焦爐煤氣洗氨工序,實現(xiàn)了硫資源的循環(huán)利用,可使企業(yè)擺脫鈣基脫硫工藝副產(chǎn)物利用的困擾。該工藝脫硫效率高、運行穩(wěn)定、無二次污染,值得在煙氣脫硫領(lǐng)域推廣應用。
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