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      喇嘛甸油田生產(chǎn)節(jié)能降耗措施實(shí)踐

      2013-05-05 06:10:36孟慶江周博雅孟憲國(guó)大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠(chǎng)
      石油石化節(jié)能 2013年8期
      關(guān)鍵詞:高含水集輸抽油機(jī)

      孟慶江 周博雅 孟憲國(guó)(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠(chǎng))

      喇嘛甸油田生產(chǎn)節(jié)能降耗措施實(shí)踐

      孟慶江 周博雅 孟憲國(guó)(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠(chǎng))

      針對(duì)喇嘛甸油田生產(chǎn)的特點(diǎn),對(duì)其注水系統(tǒng)、機(jī)采系統(tǒng)和輸油系統(tǒng)影響能耗的主要因素進(jìn)行了分析,相應(yīng)采取了節(jié)能降耗措施,如注水井控制無(wú)效注采循環(huán)、油井調(diào)參、安裝節(jié)能電動(dòng)機(jī)和應(yīng)用變頻技術(shù)等,達(dá)到了科學(xué)用電、降低油田運(yùn)行成本的目的。

      注水系統(tǒng) 機(jī)采系統(tǒng) 輸油系統(tǒng) 降耗措施 效益

      在油田生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,注水、集輸和機(jī)采系統(tǒng)是主要能耗單元。喇嘛甸油田通過(guò)調(diào)查分析注水、集輸和機(jī)采系統(tǒng)影響節(jié)能降耗的主要因素,制定相應(yīng)措施,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

      1 能耗主要因素分析

      1.1注水系統(tǒng)

      喇嘛甸油田已進(jìn)入特高含水開(kāi)發(fā)階段,液油比高,層系間含水差異小,結(jié)構(gòu)調(diào)整難度大。實(shí)驗(yàn)表明:各類(lèi)油層當(dāng)含水達(dá)到 90%以后,繼續(xù)增加注水,注入水只起到?jīng)_刷大孔道的作用,大部分注入水在高滲透段無(wú)效循環(huán),造成大量能源浪費(fèi)。

      1.2機(jī)采系統(tǒng)

      抽油機(jī)井能源浪費(fèi)主要是參數(shù)偏大和電動(dòng)機(jī)功率過(guò)高,所以選擇合適的抽油機(jī)井降參和調(diào)小電動(dòng)機(jī)功率是機(jī)采系統(tǒng)節(jié)能降耗的主要途徑。

      1.3集輸系統(tǒng)

      采油隊(duì)中轉(zhuǎn)站主要承擔(dān)油井摻水熱洗和油氣平穩(wěn)外輸?shù)娜蝿?wù),在此環(huán)節(jié)中需要消耗大量的電、氣等能源,而摻水耗氣、耗電量大,外輸泵運(yùn)行效率低就成為集輸系統(tǒng)中能源浪費(fèi)的主要方面。

      2 節(jié)能降耗措施

      2.1注水井控制無(wú)效注采循環(huán)

      水驅(qū)無(wú)效注水主要存在于三種油層:高滲透厚油層,吸水不均勻、層間差異大的油層,高壓、高含水油層。

      1)嚴(yán)格控制高壓、高含水區(qū)塊不合理注水,降低高滲透油層的注水強(qiáng)度,對(duì)綜合含水高、壓力水平高的井層進(jìn)行停注或控注。

      2)對(duì)層間矛盾大、層段內(nèi)因滲透率級(jí)差大吸水不均衡的井層,進(jìn)行注水層段重組或細(xì)分注水,單卡高滲透油層,減少高壓高含水層的注水。2012年細(xì)分調(diào)整控制高滲透油層注水井2口,高含水層控水 40m3,累計(jì)減少注水 0.36×104m3。

      3)對(duì)層內(nèi)非均質(zhì)嚴(yán)重而又存在較多剩余油的厚油層,為了防止注入水沿高滲透強(qiáng)水洗帶突進(jìn),對(duì)厚油層進(jìn)行周期注水。2012年實(shí)施厚油層周期注水 4 口 , 高 含 水 層 減 水 180m3/d, 累 計(jì) 減 少 注 水3.1×104m3。

      4)對(duì)平面上采出結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的區(qū)塊及時(shí)調(diào)整注水井方案,針對(duì)油井堵水、高含水關(guān)井、低產(chǎn)能關(guān)井、套損關(guān)井,及時(shí)對(duì)措施層位進(jìn)行停注或控注。

      5)加強(qiáng)注水井的管理,嚴(yán)格執(zhí)行“三定三率”注水井管理制度。每周對(duì)2座配水間進(jìn)行檢查,嚴(yán)禁人為超注。

      2.2調(diào)小參數(shù)

      油井調(diào)小參數(shù)后,井底壓力回升,全井的生產(chǎn)壓差越來(lái)越小,必然導(dǎo)致產(chǎn)量下降,而且理論排量越大,產(chǎn)量下降得越多。

      隨著調(diào)小參數(shù)后生產(chǎn)時(shí)間的延長(zhǎng),井底壓力上升,全井的生產(chǎn)壓差越來(lái)越小。這樣,薄差低含水油層的壓力可能與全井的井底壓力相近,因而出油少甚至不出油,而高壓層雖然產(chǎn)量有所降低,但所受影響不大,從而導(dǎo)致全井含水上升。

      統(tǒng)計(jì)分析調(diào)前含水變化值和日降油量關(guān)系,按其調(diào)前含水的不同,含水上升值呈現(xiàn)有規(guī)律的變化,就是含水越高的井其含水變化幅度越小。例如,當(dāng)含水上升到 90%以上時(shí),調(diào)參后含水下降1.5 個(gè)百分點(diǎn)。參數(shù)調(diào)小后油井含水隨原來(lái)數(shù)值逐漸增大而上升趨勢(shì)逐漸減小,從而單井日增油逐漸增大,由負(fù)值逐漸轉(zhuǎn)為正值,基本不影響產(chǎn)量。

      調(diào)小參數(shù)是以降低生產(chǎn)能耗和設(shè)備損耗以及調(diào)整開(kāi)發(fā)狀況為目的的調(diào)整措施,抽油機(jī)井調(diào)小參數(shù)后產(chǎn)量和含水都會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化。統(tǒng)計(jì) 2012年1-9抽油機(jī)井下調(diào)參數(shù)5口井。對(duì)于供液不足井,為了改善供排關(guān)系,達(dá)到供采協(xié)調(diào)的目的,對(duì)沉沒(méi)度小于 100m的 5口井下調(diào)參數(shù)。調(diào)整結(jié)果是:平均單井 日 降 液 20t, 油 降 0.25t; 含 水 由 93.7% 上 升 到95.3%;沉沒(méi) 度 由 原 來(lái) 的 平 均 39.75m 上 升 到目 前 的203m; 流 壓 由 2.66MPa 提 高 到 3.37MPa, 供 排 關(guān)系得到了改善。某抽油機(jī)井含水 70%,降參后油降3t/d。 這 樣 可 以 得 出 一 個(gè) 結(jié) 論 : 含 水 小 于 90% 的井,由于供液不足調(diào)小參數(shù)降油幅度較大,節(jié)能但不增效;含水較高,特別是含水大于 90%的井,調(diào)小參數(shù)產(chǎn)油量會(huì)上升或不降,同時(shí)大大降低耗電量。因此,含水大于 90%的井供液不足調(diào)小參數(shù)是機(jī)采井節(jié)能降耗的主要途徑。

      調(diào)整參數(shù)后隨著產(chǎn)液量的降低,噸液處理等費(fèi)用 也 隨 之 降 低 , 從 而 可 以 降 低 生 產(chǎn) 成 本[1]。 據(jù) 經(jīng) 濟(jì)效益評(píng)價(jià)理論,盈虧平衡點(diǎn)即技術(shù)經(jīng)濟(jì)界限NPVC=0 時(shí) 的 技 術(shù) 參 數(shù)[1]的 理 論 , 評(píng) 價(jià) 某 采 油 隊(duì) 調(diào)整參數(shù)井,見(jiàn)表1。

      表1 某采油隊(duì) 2012年下調(diào)參數(shù)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

      當(dāng)含水在 90%左右時(shí),經(jīng)濟(jì)效益基本為 0,此為調(diào)參的臨界點(diǎn),因此調(diào)前含水大于等于 90%時(shí),經(jīng)濟(jì)效益為最佳,產(chǎn)油量不降,不但節(jié)電還減少設(shè)備損壞。全年抽油機(jī)井合理降參 4 口,節(jié)電 3.1× 104kWh,節(jié)約資金 3.1 萬(wàn)元。

      2.3抽油機(jī)井安裝節(jié)能電動(dòng)機(jī)

      2012年,功率偏大的抽油機(jī)井安裝節(jié)能電動(dòng)機(jī)5 臺(tái),電動(dòng)機(jī)功率從 55kW 調(diào)到 24kW,全年共節(jié)電 271560kWh,節(jié)約資金 13.55萬(wàn)元。

      2.4原油集輸系統(tǒng)節(jié)能降耗的有效途徑。

      輸油系統(tǒng)平均系統(tǒng)效率為 48.7%,泵機(jī)組平均效率為 62%左右,因此提高泵機(jī)組運(yùn)行效率是原油集輸系統(tǒng)節(jié)能降耗的主要內(nèi)容,泵機(jī)組的效率按液量大小應(yīng)在68%以上。

      2.4.1 更換新泵,進(jìn)行必要的配套工藝改造

      因?yàn)樵玫你懪菩实汀⑿吞?hào)陳舊,而且在設(shè)計(jì)、制造及結(jié)構(gòu)、材料上都有局限性,從而導(dǎo)致泵機(jī)組額定效率偏低。2006 年更換了新泵,型號(hào)為YD150-50×3 ,配備功率 90kW;同時(shí)進(jìn)行了必要的配套工藝改造,使進(jìn)出口管徑與泵相匹配,進(jìn)液管內(nèi) 流 速 為 1.0m/s, 出 液 管 流 速 在 1~2m/s規(guī) 定 范圍之內(nèi),保證泵機(jī)組有良好的吸入條件,從而保證泵機(jī)組在經(jīng)濟(jì)高效區(qū)運(yùn)行。

      2.4.2 應(yīng)用變頻調(diào)速技術(shù)

      由于來(lái)液量的大小,緩沖罐、分離器液位的高低,外輸油管線(xiàn)的長(zhǎng)短,以及管內(nèi)壁是否結(jié)垢等不定因素的存在,外輸泵的排量隨時(shí)都有波動(dòng),不能保證泵在經(jīng)濟(jì)高效區(qū)運(yùn)行。為了平穩(wěn)輸油,對(duì)外輸量的調(diào)節(jié)是靠調(diào)節(jié)泵出口閥門(mén)的開(kāi)啟程度來(lái)實(shí)現(xiàn)的,這樣節(jié)流損耗大,泵管不匹配,壓差較大,管網(wǎng)的運(yùn)行效率低,從而導(dǎo)致一部分電能消耗在克服節(jié)流部件的阻力上,損失功率可達(dá) 15%~20%。為了解決上述問(wèn)題,采用了變頻調(diào)速裝置,它是一種與電動(dòng)機(jī)配合使用的電源供給裝置,可以改變電動(dòng)機(jī) 輸 入 端 的 電 源 頻 率 , 從 而 改 變 電 動(dòng) 機(jī) 的 轉(zhuǎn) 速[2]。由于與電動(dòng)機(jī)相連的泵的轉(zhuǎn)速與電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速相同,因此外輸泵的轉(zhuǎn)速得到調(diào)節(jié),電能消耗降低。應(yīng)用表明 ,噸液 綜 合耗電 量 可降低 0.25kWh/t, 每天 節(jié)電 1080kW,全年可節(jié)電約 39×104kWh。

      3 結(jié)論

      1)注水系統(tǒng)中減少無(wú)效注采循環(huán)和采取周期注水不但達(dá)到了節(jié)能降耗的目的,而且對(duì)套管還起到一定的保護(hù)作用。

      2)在機(jī)采系統(tǒng)中抽油機(jī)井調(diào)小參數(shù)和安裝節(jié)能電動(dòng)機(jī)可達(dá)到節(jié)能降耗的效果。

      3)在集輸系統(tǒng)中及時(shí)更換新泵和安裝變頻裝置是節(jié)能降耗的有效手段。

      [1]張志國(guó).淺析油田中轉(zhuǎn)站節(jié)能降耗的途徑[J].石油石化節(jié)能,2009(3):45.

      [2]蔡俊鐵.抽油機(jī)井合理調(diào)整參數(shù)經(jīng)濟(jì)界限研究[J].石油石化節(jié)能,2011(8):16.

      10.3969/j.issn.2095-1493.2013.008.020

      2013-04-21)

      孟慶江,2011年畢業(yè)于黑龍江大學(xué) (機(jī)械制造及其自 動(dòng)化 專(zhuān) 業(yè)), 從 事 采 油 工 程 工 作 , E-mail: mqj886262@163.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠(chǎng)第三油礦,163000。

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