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    127 mm S135型鉆桿管體刺穿失效分析

    2013-05-04 09:31:04陳長(zhǎng)青李齊富劉進(jìn)田徐永生王寶忠
    石油礦場(chǎng)機(jī)械 2013年1期
    關(guān)鍵詞:刺孔加厚錐面

    陳長(zhǎng)青,李齊富,劉進(jìn)田,徐永生,王寶忠

    (1.渤海裝備制造有限公司 第一機(jī)械廠,河北 青縣062658;2.長(zhǎng)慶油田分公司 機(jī)械制造總廠,西安710201;3.渤海鉆探工程公司 第三鉆井分公司,天津300280) ①

    1 宏觀分析

    失效的127 mm×9.19 mm S135型鉆桿樣品長(zhǎng)度約為450 mm,試樣上有3處刺孔,刺孔部位外表面腐蝕明顯比其他部位嚴(yán)重;刺孔位于鉆桿內(nèi)加厚過(guò)渡錐面消失部位附近,除刺穿部位以外的內(nèi)壁涂層均完好,鉆桿內(nèi)加厚錐面長(zhǎng)度約為110 mm,如圖1所示。經(jīng)磁粉探傷發(fā)現(xiàn),試樣外表面靠近刺孔部位有許多周向分布的微裂紋存在,如圖2~3。

    圖1 失效鉆桿宏觀形貌

    圖2 刺孔形貌

    圖3 刺孔周圍裂紋形貌

    2 理化檢測(cè)

    2.1 金相分析

    從失效鉆桿樣品上取樣,分析材料中的夾雜物、金相組織和晶粒度,分析結(jié)果如表1所示。材料的金相組織為回火索氏體,晶粒度等級(jí)為8.0級(jí)。金相分析表明:試樣外表面小腐蝕坑內(nèi)有大量裂紋分布,腐蝕坑及裂紋周圍組織無(wú)異常,裂紋穿晶擴(kuò)展,如圖4~5所示。

    表1 材料的非金屬夾雜物和顯微組織

    圖4 失效鉆桿外表面萌生的裂紋

    2.2 化學(xué)成分分析

    從失效鉆桿樣品上取樣檢測(cè)化學(xué)成分,結(jié)果如表2所示,可以看出:鉆桿材料為20Cr MnMo,材料化學(xué)成分中的S和P含量符合SY/T5561—2008標(biāo)準(zhǔn)[5]。

    圖5 鉆桿外表面微裂紋形貌

    表2 鉆桿的化學(xué)成分w B%

    2.3 力學(xué)性能分析

    從失效鉆桿樣品上取板狀拉伸試樣,規(guī)格為7.5 mm×10 mm×55 mm的縱向夏比V型缺口沖擊試樣,試驗(yàn)結(jié)果如表3。結(jié)果表明:失效鉆桿的拉伸性能和常溫縱向沖擊功符合SY/T 5561—2008標(biāo)準(zhǔn)要求,-20℃條件下的縱向沖擊功符合SY/T5561—2008標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充技術(shù)條件要求。

    表3 鉆桿管體力學(xué)性能

    2.4 微觀形貌及能譜分析

    將失效試樣外表面的長(zhǎng)裂紋打開,清洗后采用掃描電子顯微鏡對(duì)其表面形貌進(jìn)行微觀分析。裂紋斷面呈橢圓形,斷面放射棱線收斂于外表面腐蝕坑底部,低倍可見(jiàn)明顯的疲勞弧線形貌,如圖6所示。高倍下觀察發(fā)現(xiàn),靠近裂紋源區(qū)位置被嚴(yán)重腐蝕,裂紋擴(kuò)展區(qū)高倍下可見(jiàn)明顯的疲勞條帶形貌(如圖7所示)。能譜分析表明,裂紋擴(kuò)展區(qū)的腐蝕主要為氧腐蝕,如圖8所示。

    圖6 裂紋斷面形貌

    圖7 裂紋擴(kuò)展區(qū)的疲勞條帶

    圖8 裂紋表面的能譜分析

    3 綜合分析

    失效鉆桿材料的理化性能符合API Spec 5DP—2010和SY/T5561—2008標(biāo)準(zhǔn)。

    失效鉆桿樣品上有3處刺孔,刺孔位于鉆桿內(nèi)加厚過(guò)渡錐面消失部位附近,鉆桿內(nèi)加厚錐面長(zhǎng)度約為110 mm,鉆桿內(nèi)壁涂層除刺穿部位外均完好,刺孔部位的鉆桿外表面腐蝕明顯比其他部位嚴(yán)重。磁粉探傷和金相分析表明:刺孔周圍的鉆桿外壁腐蝕坑底部有大量裂紋存在,裂紋周圍組織無(wú)異常。打開鉆桿外壁的長(zhǎng)裂紋后發(fā)現(xiàn):裂紋斷面呈橢圓形,斷面放射棱線收斂于外表面腐蝕坑底部,有明顯的疲勞弧線形貌;高倍顯微鏡下觀察發(fā)現(xiàn),裂紋擴(kuò)展區(qū)有明顯的疲勞條帶特征;能譜分析表明,裂紋表面的腐蝕主要為氧腐蝕。綜合以上特征分析可以確定,鉆桿刺穿失效為腐蝕疲勞失效,裂紋起源于鉆桿內(nèi)加厚過(guò)渡錐面消失部位對(duì)應(yīng)的外表面腐蝕坑底部。

    失效鉆桿內(nèi)加厚錐面長(zhǎng)度約為110 mm,達(dá)到API Spec 5DP—2010要求的最小長(zhǎng)度76.2 mm和SY/T 5561—2008標(biāo)準(zhǔn)要求的100 mm。鉆桿內(nèi)加厚錐面與管體之間的過(guò)渡較為光滑,這降低了鉆桿內(nèi)加厚錐面消失部位內(nèi)壁的應(yīng)力集中程度。當(dāng)鉆桿承受扭矩和彎矩載荷時(shí),鉆桿內(nèi)加厚錐面消失部位的最大拉應(yīng)力便會(huì)向外表面轉(zhuǎn)移,尤其是外表面局部腐蝕坑的存在會(huì)進(jìn)一步加劇外表面的應(yīng)力集中,促進(jìn)疲勞裂紋的萌生。依據(jù)鉆桿失效部位的裂紋特征推測(cè),鉆桿的失效可能與其在大井斜角部位長(zhǎng)時(shí)間服役有關(guān)。鉆桿的全尺寸實(shí)物疲勞試驗(yàn)是目前評(píng)價(jià)鉆桿疲勞壽命的最有效方法,為了保證鉆桿的服役安全,建議對(duì)該批次鉆桿的剩余疲勞壽命進(jìn)行實(shí)物試驗(yàn)評(píng)價(jià)。

    4 結(jié)論

    1) 鉆桿管體的刺穿失效為腐蝕疲勞失效,裂紋起源于管體內(nèi)加厚錐面消失部位對(duì)應(yīng)的外壁腐蝕坑底部,鉆桿外壁的腐蝕為氧腐蝕。

    2) 建議對(duì)該批次鉆桿的剩余疲勞壽命進(jìn)行評(píng)價(jià)。

    [1] 劉永剛,崔順賢,路彩虹,等.失效分析促進(jìn)了鉆桿結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2010,39(11):87-90.

    [2] 李方坡,劉永剛,路彩虹,等.127mm G105鉆桿加厚區(qū)刺穿失效分析[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2010,39(11):40-43.

    [3] 鮮奇飚,林元華,李玉林,等.鉆桿失效中流場(chǎng)誘導(dǎo)因素模擬分析[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2010,39(6):35-38.

    [4] 張 瑟,張國(guó)正,張春婉,等.雙臺(tái)肩鉆桿接頭開裂失效分析[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2010,39(1):71-77.

    [5] SY/T5561—2008,摩擦焊接鉆桿[S].

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