李小微(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
淺析濾料反沖洗再生技術(shù)
李小微(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)
隨著油田開發(fā)的不斷深入,含油污水的雜質(zhì)含量和油含量較高,出水水質(zhì)復(fù)雜,采出液處理已成為油田開發(fā)的重要工作之一。油田每年的采出液和運(yùn)行污水,處理后全部回注地層,回注水質(zhì)要求很高,水質(zhì)不達(dá)標(biāo)直接影響油田開發(fā)效果。文中針對(duì)油田污水在處理過程中對(duì)濾料的污染,出現(xiàn)濾料再生困難、更換周期短等問題,介紹了一種濾料反沖洗再生技術(shù)。該技術(shù)投入成本低,能夠?qū)崿F(xiàn)濾料的有效再生,延長(zhǎng)濾料使用期,具有應(yīng)用推廣價(jià)值。
濾罐 濾料 兩級(jí)過濾 高溫?zé)嵯?反沖洗
隨著油田開發(fā)的不斷深入,原油含水率不斷上升,油田采出液的來水量不斷增加,油田采出水水質(zhì)逐漸惡化、處理難度日漸加大,傳統(tǒng)的含油污水處理工藝出現(xiàn)不適應(yīng)性。造成含油污水處理過程中,過濾罐內(nèi)濾料污染、再生困難、更換周期短等問題。為保證油田開發(fā)效果,尋求一種適合油田生產(chǎn)及目前污水水質(zhì)特性的高效、快捷而又低投入、低耗運(yùn)行的濾料反沖洗再生技術(shù),是亟待解決的技術(shù)難題。
目前,大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠含油污水處理主要應(yīng)用四種工藝:沉降+兩級(jí)過濾、橫向流除油+兩級(jí)過濾、懸浮污泥過濾、雙旋流+精細(xì)過濾。污水處理站過濾段現(xiàn)有過濾罐50座,均為雙濾料過濾罐。污水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀見表1。反沖洗回收流程見圖1。
表1 污水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀
續(xù)表1 污水處理系統(tǒng)現(xiàn)狀表
圖1 反沖洗回收流程
2.1雙濾料過濾罐結(jié)構(gòu)
雙濾料過濾罐罐上口為喇叭口式結(jié)構(gòu)或篩框結(jié)構(gòu),見圖2。過濾罐的雙層濾料顆粒是上大下小,上 層 為 石 英 砂 , 粒 徑 0.5~1.2mm, 壁 厚 為 400mm ,下 層 為 磁 鐵 礦 , 粒 徑 0.2~0.5mm, 壁 厚 為 400mm 。濾速一般為 8~12m/h。
2.2雙濾料過濾罐工作原理
含油污水經(jīng)提升泵進(jìn)入過濾罐濾層,懸浮物被濾層攔截,濾后水通過集水系統(tǒng)從排水口排出。在過濾中,過濾罐的過濾流量不變,被去除的懸浮物停留在濾床上,使過濾阻力增加,處理量降低,且影響濾后水質(zhì)指標(biāo)。根據(jù)過濾水質(zhì)情況,濾罐每間隔 12~15h 進(jìn)行 15min 反沖洗濾料,以去除停留在濾床的懸浮物。通過自動(dòng)控制裝置設(shè)定時(shí)間,進(jìn)行反沖洗。
圖2 雙濾料過濾罐結(jié)構(gòu)示意圖
2.3雙濾料過濾罐反沖洗方式
目前,過濾罐反沖洗工藝技術(shù)有變頻反沖洗和變強(qiáng)度反沖洗兩種方式。變頻反沖洗即在反沖洗強(qiáng)度不變的情況下,改變反沖洗時(shí)間,對(duì)濾料進(jìn)行反沖洗。變強(qiáng)度反沖洗即在時(shí)間不變的情況下,改變反沖洗強(qiáng)度,對(duì)濾料進(jìn)行反沖洗。
3.1過濾罐濾料污染嚴(yán)重
葡三聯(lián)含油污水處理站有6座雙濾料過濾罐濾料污染嚴(yán)重,SSF懸浮污泥過濾后的合格水,經(jīng)過兩級(jí)過濾罐進(jìn)行過濾,水中懸浮物含量增加。
3.2過濾罐濾料流失及結(jié)構(gòu)損壞現(xiàn)象
2012年 6月,對(duì)過濾罐設(shè)備開罐情況、水質(zhì)情況進(jìn)行檢查,在開罐檢查中發(fā)現(xiàn),葡一聯(lián)含油污水處理站6座二次過濾罐上部進(jìn)水篩筐變形,造成濾料流失 20cm。葡二聯(lián) 1#含油污水處理站有 6 座過濾罐濾料流失 20cm;2#污水處理站有 2 座過濾罐濾料流失 20cm,有 1 座過濾罐下集水管腐蝕,1 座過濾罐下集水管腐蝕罐體腐蝕漏;葡四聯(lián)含油污水處理站 4座過濾罐濾料污染嚴(yán)重,濾料流失 20cm,且反沖洗憋壓;臺(tái)肇聯(lián)含油污水處理站4座過濾罐下集水管腐蝕嚴(yán)重。
4.1硫化物的影響
含 油 污 水 中 , S、S2-、 SO42-是 硫 的 主 要 存 在 的方 式 ,S、 SO42-都 能 在 硫 酸 鹽 還 原 菌 的 作 用 下 還 原成 S2-。 水 中 的 S2-由 于 其 外 電 子 云 易 變 形 , 因 而 穿透力強(qiáng),對(duì)鋼鐵具有更強(qiáng)的腐蝕性,最終使管壁穿孔,干擾正常生產(chǎn)。其腐蝕的產(chǎn)物為不溶于水的黑色膠狀 FeS懸浮物,這些細(xì)小的硫化物顆粒與污水中的油珠或其它有機(jī)物結(jié)合,形成穩(wěn)定性好、沉降特性差、穿透濾料能力強(qiáng)的顆粒,能使處理后的水變黑發(fā)臭、懸浮物增加,同時(shí) FeS又是一種乳化油穩(wěn)定劑,進(jìn)而造成現(xiàn)有沉降、過濾工藝很難與之適應(yīng)[1]。
4.2低溫集輸?shù)挠绊?/p>
隨著油田污水成份的日益復(fù)雜,污水過濾難度不斷加大,雙濾料過濾罐出現(xiàn)不適應(yīng)性,影響過濾效果。在低溫條件下集輸?shù)暮臀鬯?,小?50μm的油珠占總含油的 80%以上,均屬高乳化含油污水,乳化程度隨著溫度的降低而加劇,致使污水黏度增加。
表2 水的黏度/運(yùn)動(dòng)黏度與水溫的關(guān)系
由上表可見,污水溫度的減低,濾罐內(nèi)污水黏度增加,反沖洗水?dāng)y帶濾料中的油、硫化物、機(jī)械雜質(zhì)等能力變差,這些污染物粘附在濾料表面并使濾料黏合在一起,導(dǎo)致濾料的黏結(jié)和過濾通道的減少,過濾器納污能力下降和反沖洗效果變差,此過程持 續(xù) 足 夠 的 時(shí)間會(huì)導(dǎo) 致 濾 料 再 生困難[2]。
針對(duì)目前常溫集輸污水溫度降低(甚至低于原油凝固點(diǎn))和硫化物等問題,使濾料脫附效果變差、常規(guī)反沖洗技術(shù)排油不暢的問題,嘗試采用對(duì)反沖洗水加溫進(jìn)行濾料反沖洗的方式。
首先進(jìn)行工藝流程改造:在每座過濾罐反沖洗進(jìn)口管線上開口 (帶壓開孔),安裝DN50管線及閥門,作為熱洗水的進(jìn)口;利用過濾罐反沖洗出口作為排污口。
原理及方法:用鍋爐車往過濾罐打入反沖洗水(溫度不低于 60℃),并加入適應(yīng)濃度的清洗劑,悶罐兩個(gè)小時(shí)后,反沖洗水通過過濾罐出口排出,通過此方法達(dá)到濾料有效再生的目的,見圖3。
圖3 濾罐反沖洗工藝增加熱洗流程示意圖
通過高溫?zé)嵯春?,可有效去除濾料表層的油污。鑒于高溫?zé)嵯礊V料含雜量去除率較低,采用投加清洗劑與熱洗相結(jié)合的再生方式,利用清洗劑消耗掉粘性物質(zhì),將污染物與其結(jié)合的石英砂濾料分離開,并與污染物作用產(chǎn)生的微量小氣泡促進(jìn)污染物與濾料本體分離,增進(jìn)脫附效果。
濾料使用一段時(shí)間后,往往被污染而板結(jié),通常就將濾料更換后扔掉或燒掉,污染環(huán)境。全廠共有 50座過濾罐,濾罐需要每年進(jìn)行一次濾料再生,一座過濾罐濾料再生需資金5萬元,全廠每年濾料再生費(fèi)用需 250萬元。
采用反沖洗再生技術(shù)后,全廠 50座濾罐工藝改造費(fèi)用約100萬元,全廠50座過濾罐年購買清洗劑需費(fèi)用需30萬元,總計(jì)需費(fèi)用 130萬元。當(dāng)年可節(jié)省資金 120 萬元。第二年后,每年可節(jié)省資金220萬。
1)高溫?zé)嵯捶绞椒嫌吞铿F(xiàn)有工藝技術(shù)及生產(chǎn)運(yùn)行高效、快捷的石英砂濾料再生方式。
2)高溫?zé)嵯捶绞?,試?yàn)改造工程量小,施工周期短,投資較低,適合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行。
3) 高溫?zé)嵯醇夹g(shù)能夠有效去除濾料含油量、含雜量,濾料再生效果顯著。
[1]張學(xué)元.油氣工業(yè)中細(xì)菌的腐蝕與防護(hù)[J].石油與天然氣化工,1999:52-56.
[2]嚴(yán) 煦 世.給 水 工 程 [M].北 京:中 國 建 筑 工 業(yè) 出 版 社, 1999:306-320.
10.3969/j.issn.2095-1493.2013.003.009
2012-11-16)
李小微,2008年畢業(yè)于東北石油大學(xué) (油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè)),從事 采 油 技 術(shù) 工 作 , E-mail: xiaowei.lee@163.com, 地 址 : 黑龍江省 大 慶 油 田 有 限 責(zé) 任 公 司 第 七 采 油 廠 1#大 學(xué) 生 公 寓 212 室 ,163517。