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      機(jī)采系統(tǒng)節(jié)能挖潛理論研究及應(yīng)用探討

      2013-08-13 08:02:04唐淑艷大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠
      石油石化節(jié)能 2013年3期
      關(guān)鍵詞:螺桿泵節(jié)電抽油機(jī)

      唐淑艷(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)

      目前大慶油田第五采油廠機(jī)械采油系統(tǒng)耗電量為2.2379×108kW h,占全廠總耗電量的43.08%。而在保持產(chǎn)量不變的情況下,提高機(jī)械采油系統(tǒng)的運(yùn)行效率,已成為各油田節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要的問(wèn)題。由此可見(jiàn),開(kāi)展機(jī)械采油系統(tǒng)的能耗潛力分析與研究是十分必要的。

      1 抽油機(jī)系統(tǒng)效率的理論分析

      抽油機(jī)井系統(tǒng)效率在理論上可以達(dá)到55%~65%,但是從最近幾年的油田現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果看,實(shí)際平均系統(tǒng)效率只有25%左右,即使是平均系統(tǒng)效率最高的區(qū)塊也只有30%左右,不到抽油機(jī)井系統(tǒng)效率理論值的50%。

      根據(jù)抽油機(jī)井的工作特點(diǎn)和能量守恒定律,抽油機(jī)井的輸入功率等于水功率(ΔP水)與損失功率(ΔP)之和:

      功率損失可以分為兩大部分,即地面損失功率和井下?lián)p失功率。地面損失又可以分為電動(dòng)機(jī)損失、皮帶損失、減速箱損失、四連桿損失及盤根盒損失等幾部分;井下?lián)p失可分為抽油桿損失、稠油泵損失及管柱損失等。從損失類型講,功率損失包括熱損失、機(jī)械摩擦損失、水力損失等。

      如果要提高系統(tǒng)效率,改善上述任何一種分效率即可影響總效率,但有些效率是不可改變的,有些目前改變不大的,如表1對(duì)目前的抽油機(jī)各部分效率統(tǒng)計(jì)。下面就影響機(jī)械采油有桿泵系統(tǒng)效率的主要因素進(jìn)行分析。

      表1 抽油機(jī)各部分效率統(tǒng)計(jì)

      有桿抽油系統(tǒng)的水功率為:

      式中:

      Q——油井理論產(chǎn)液量,m3/d;

      ρ——油井液體密度,kg/m3;

      g——重力加速度,9.8m/s2;

      H ——有效揚(yáng)程,m;

      α——泵效,%。

      實(shí)際生產(chǎn)中,提高系統(tǒng)效率的關(guān)鍵是提高產(chǎn)液量和增加動(dòng)液面深度,但是動(dòng)液面并非愈深愈好。當(dāng)泵深一定時(shí),隨著有效揚(yáng)程的增加,泵的沉沒(méi)度逐漸變小,液面低于泵吸入口以下,會(huì)導(dǎo)致泵效下降,系統(tǒng)效率降低,因此生產(chǎn)中要根據(jù)實(shí)際動(dòng)液面深度,適時(shí)調(diào)整參數(shù),保證油井合理沉沒(méi)度,調(diào)參時(shí)盡量采用長(zhǎng)沖程、慢沖速。

      2 影響機(jī)采油機(jī)系統(tǒng)效率的主要因素

      2.1 地面設(shè)備

      地面設(shè)備主要是電動(dòng)機(jī)、設(shè)備傳動(dòng)等引起的損耗。電動(dòng)機(jī)線圈老化、繞線方式落后,以及維護(hù)滯后時(shí)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的機(jī)械磨損增加,造成電動(dòng)機(jī)發(fā)熱溫度上升,降低了電動(dòng)機(jī)的輸出功率。供電線路老化,以及配電箱設(shè)計(jì)不合理時(shí)線損會(huì)大量增加。

      2.2 井下工具

      井下工具主要包括:抽油機(jī)傳動(dòng)部位摩擦阻力的增大;盤根盒的結(jié)構(gòu)、性能;抽油桿的結(jié)構(gòu)尺寸、強(qiáng)度、重量及組合方式;抽油泵的結(jié)構(gòu);油管使用狀況等因素都會(huì)造成能耗增加。主要是:油管伸縮的影響、氣體對(duì)泵的影響、泵漏的影響、抽油桿彎曲及摩擦的影響。

      2.3 采油管理

      生產(chǎn)參數(shù)設(shè)計(jì)的不合理、泵效的降低、抽油機(jī)管理水平低等因素都會(huì)降低機(jī)采井的有效功率,增加機(jī)采系統(tǒng)的能耗。

      2.4 其他方面

      機(jī)采井系統(tǒng)效率還受井斜狀況、井筒流體的組份與物性、地層能量等因素的影響。

      3 提高抽油機(jī)系統(tǒng)效率的途徑與方法

      根據(jù)低系統(tǒng)效率的不同成因,應(yīng)用現(xiàn)有成熟的工藝技術(shù),綜合分析評(píng)價(jià)各種措施的基礎(chǔ)上進(jìn)行治理。因此,主要應(yīng)從兩方面著手:通過(guò)優(yōu)選抽汲參數(shù)等方法提高產(chǎn)液量、有效揚(yáng)程,增加系統(tǒng)的有效功率;應(yīng)用節(jié)能技術(shù)設(shè)備等減少能耗,降低損耗功率。

      3.1 應(yīng)用節(jié)能優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件,提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率

      以整個(gè)系統(tǒng)的能耗最低、系統(tǒng)效率最高為優(yōu)化目標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用了《抽油機(jī)井系統(tǒng)效率工藝參數(shù)優(yōu)化技術(shù)》軟件和《提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率優(yōu)化設(shè)計(jì)》軟件[1]。共實(shí)施246口井,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試有功功率由9 kW 降低到7.46 kW ,比優(yōu)化前降低1.54 kW ,有功節(jié)電率為17.1%,優(yōu)化后提高系統(tǒng)效率9.9個(gè)百分點(diǎn)。

      3.2 研制推廣8/12極容量自適應(yīng)電動(dòng)機(jī),提高低效井運(yùn)行效益

      針對(duì)采油廠低產(chǎn)液井?dāng)?shù)逐年增多,以及由于Y系列電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí)需要的功率大的實(shí)際情況,自行開(kāi)發(fā)研制了8/12極容量自適應(yīng)電動(dòng)機(jī)。該電動(dòng)機(jī)具有兩種不同轉(zhuǎn)速,多種功率運(yùn)行狀態(tài)。它能夠?qū)崿F(xiàn)大功率啟動(dòng),小功率運(yùn)行。通過(guò)PIC 智能控制設(shè)備自動(dòng)跟蹤生產(chǎn)井的負(fù)荷,選擇大、小電動(dòng)機(jī)單機(jī)運(yùn)行,或選擇雙機(jī)共同運(yùn)行,使其具有最佳的起動(dòng)狀態(tài)和最佳節(jié)能運(yùn)行狀態(tài)[2]。為低效油井的治理提供了切實(shí)有效的手段。幾年來(lái)共應(yīng)用8/12極容量自適應(yīng)電動(dòng)機(jī)133臺(tái),年節(jié)電187.3×104kW h。見(jiàn)表2。

      表2 8/12極容量自適應(yīng)電機(jī)更換前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)比

      3.3 應(yīng)用摩擦換向抽油機(jī)降低能耗

      摩擦換向抽油機(jī)是機(jī)電一體化、高效節(jié)能產(chǎn)品。它采用塔架式結(jié)構(gòu),對(duì)稱平衡,通過(guò)頻繁改變轉(zhuǎn)動(dòng)方向的電動(dòng)機(jī),以及減速器、繩輪摩擦機(jī)構(gòu)帶動(dòng)光桿做往復(fù)直線運(yùn)動(dòng),來(lái)完成油液的抽汲工作。起動(dòng)換向平穩(wěn),沖擊??;沖程、沖速可獨(dú)立進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),光桿上行及下行速度可實(shí)現(xiàn)分別控制,能夠適合各種油質(zhì)(稀油和稠油)的采汲。在采油廠某區(qū)聚合物試驗(yàn)區(qū)應(yīng)用45口井,年節(jié)電168×104kW h。節(jié)能效果對(duì)比見(jiàn)表3。

      表3 摩擦換向抽油機(jī)與常規(guī)機(jī)節(jié)能效果對(duì)比

      3.4 加大螺桿泵應(yīng)用力度,降低機(jī)采井能耗

      截止到2005年底,采油廠共有螺桿泵井138口(其中聚驅(qū)16口、水驅(qū)122口)。比2000年增加了130口井,目前螺桿泵開(kāi)井126口,平均單井日產(chǎn)液14.2t,日產(chǎn)油3.0t,綜合含水79.2%,平均流壓4.22M Pa,平均動(dòng)液面606m。2005年,對(duì)螺桿泵井進(jìn)行系統(tǒng)效率普測(cè),統(tǒng)計(jì)測(cè)試的90口井資料,平均系統(tǒng)效率為20.14%。螺桿泵的耗電情況與抽油機(jī)井對(duì)比見(jiàn)表4。

      從表4中可以看出,螺桿泵井的系統(tǒng)效率均高于同等狀況的抽油機(jī)井。120泵與五、六型機(jī)對(duì)比,節(jié)電率為28.6%;500泵與十型機(jī)對(duì)比,節(jié)電率為26.4%;800泵與十二型機(jī)對(duì)比,節(jié)電率為30.2%。隨著泵型的增大,螺桿泵的節(jié)電量增大,節(jié)能效益明顯。

      表4 螺桿泵與抽油機(jī)能耗情況對(duì)比

      3.5 對(duì)常規(guī)抽油機(jī)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,提高經(jīng)濟(jì)效益

      為了取得更好的平衡效果以進(jìn)一步減少能耗,對(duì)常規(guī)抽油機(jī)進(jìn)行改造。在十型游梁式抽油機(jī)(包括常規(guī)和偏置)的游梁尾部增加一個(gè)下偏重錘,重錘中心在游梁支撐中心以下,它充分利用連桿、橫梁、支架和減速箱件的空間,改變游梁式抽油機(jī)的平衡方式,改善抽油機(jī)的平衡效果[3]。共對(duì)10口抽油機(jī)節(jié)能改造,在同種工況條件下,改造機(jī)相對(duì)常規(guī)型抽油機(jī)節(jié)電在15% 左右,年節(jié)電10×104kW h。常規(guī)抽油機(jī)節(jié)能改造效果預(yù)測(cè)見(jiàn)表5。

      表5 常規(guī)抽油機(jī)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造措施效果預(yù)測(cè)表

      3.6 安裝抽油機(jī)減速裝置降低抽油機(jī)最小沖速

      為了更好的解決抽油機(jī)井低產(chǎn)低效綜合治理難的問(wèn)題,主要是間抽井在停抽期間因配件丟失,嚴(yán)重影響油田正常生產(chǎn);產(chǎn)量低于5 t的井由于設(shè)備自身?xiàng)l件的限制,沖速調(diào)到4 min-1以下十分困難。我們應(yīng)用了抽油機(jī)二次減速節(jié)能器,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)對(duì)比測(cè)試見(jiàn)到了較好的效果。具體效果見(jiàn)表6。

      表6 抽油機(jī)減速節(jié)能器安裝前后對(duì)比

      4 結(jié)論及認(rèn)識(shí)

      1)通過(guò)優(yōu)化抽油系統(tǒng)設(shè)計(jì)提高抽油機(jī)井運(yùn)行,既可以增產(chǎn)增效,又可以大量節(jié)約生產(chǎn)費(fèi)用。

      2)運(yùn)用節(jié)能裝置是最有效的降低耗電量、降低單耗、提高機(jī)采系統(tǒng)效率的方法。

      3)優(yōu)化抽油系統(tǒng)設(shè)計(jì)具有巨大的實(shí)際應(yīng)用潛力。

      [1]紀(jì)曉紅,劉峰.抽油機(jī)井參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2011(7):209.

      [2]李璐.抽油機(jī)節(jié)能的有效手段[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2009(25):82-83.

      [3]欒慶德,駱華鋒,韓道權(quán),等.常規(guī)抽油機(jī)節(jié)能改造及效果分析[J].大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào),2003(4):68-70.

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