楊小亮
【摘要】大65塊構(gòu)造上處于車鎮(zhèn)凹陷中段大王北洼陷北部斷階帶上,是一個(gè)薄層中低滲透的巖性斷塊油藏,注水開發(fā)難度較大,區(qū)塊整體供液較差,加之井身軌跡不規(guī)則,油水井供排關(guān)系不和諧等各種原因?qū)е掠途鳂I(yè)頻次較高,低效短壽。本文就高頻次作業(yè)井中發(fā)現(xiàn)的問題,通過強(qiáng)化三位一體化管理,有效的降低躺井率,降低了油井作業(yè)頻次,提高了采油效率,從而提高采收率。
【關(guān)鍵詞】作業(yè)頻次 三位一體化管理 采收率
1 概況
1.1 地質(zhì)概況
大65塊探明含油面積5.39Km2,地質(zhì)儲(chǔ)量341.37×104t,可采儲(chǔ)量75.6×104t,標(biāo)定采收率22.15%,油層物性差,有效孔隙度26%,空氣滲透率467×10-3um2。密度低(地面密度0.873g/cm3),粘度低(地面粘度18.8mpa.s),含硫低(0.19%),凝固點(diǎn)高(36),地層水為NaHCO3型。
1.2 開發(fā)現(xiàn)狀
大65塊總井29口,開井24口,日液95噸,日油41噸,綜合含水60.5%,水井總井10口,開井10口,日注138方,月注采比1.2。
2 存在的問題及矛盾2.1 近五年維護(hù)工作量
(1)從作業(yè)頻次統(tǒng)計(jì)可以看出大65塊油井由于供液差、偏磨嚴(yán)重、結(jié)蠟等原因,造成近幾年來維護(hù)作業(yè)頻次高居不下。
2.2 作業(yè)原因分析
(1)水井欠注導(dǎo)致地層能量不足是維護(hù)頻次高的主要原因。
統(tǒng)計(jì)2011年大65塊水井總數(shù)10口,開井9口,配注170方,日注113方,7口井欠注57方,配注完成率僅59.2%。水井欠注的主要原因是大65塊屬低滲透油田,水井油壓高,導(dǎo)致欠注井較多,造成油井地層能量不足,平均動(dòng)液面1678米。
(2)低能量油井受地面設(shè)備限制,工作制度不匹配,泵效低桿管干磨是維護(hù)頻次高的另一主要原因。
統(tǒng)計(jì)大65塊泵效低于30%的井平均沖次2.2次,平均泵徑39mm,平均沖程4米,平均泵深1847米,平均沉沒度169米,供排關(guān)系不和諧。
(3)井身軌跡不規(guī)則,桿管偏磨是造成短命井的誘因。
從2010年檢泵井現(xiàn)場描述來看,桿管偏磨是造成檢泵周期短的又一誘因。從檢泵井來看,造斜角度較大的井容易偏磨。其中大65-X54等井斜角均大于30度。
(4)受作業(yè)費(fèi)用限制使用修復(fù)桿管無法為長壽井提高物質(zhì)保障。
由于原井下入抽油桿油管絕大多數(shù)均為修復(fù)舊桿,一方面是隨著開采時(shí)間的延長而容易斷脫;另一方面舊油管內(nèi)傷,肉眼無法判斷容易,盡管油管出廠時(shí)經(jīng)過試壓,但是有些油管是從偏磨井轉(zhuǎn)過來,隨著時(shí)間的延長而導(dǎo)致管漏。
(5)結(jié)蠟影響。
大65塊屬于低滲稀油,含蠟量高,能量不足,地層漏失嚴(yán)重,導(dǎo)致洗井效果不理想造成蠟卡躺井。
3 注采“三位一體”化管理,對癥下藥,取得療效
3.1 強(qiáng)化地下管理,本著地面服從地下的原則,提高配注完成率,補(bǔ)充地層能量
針對大65塊地層能量差,水井欠注嚴(yán)重的問題,采取措施是:首先、加大水井卸壓力度,采取酸化沖換等措施,治理水井,提高水井利用率,整個(gè)2012年水井共洗井11井次,沖換2井次。其次,加強(qiáng)注水泵站管理,加大洗井日常維護(hù)工作量,提高設(shè)備完好率。
大65塊通過治理,目前配注完成率為81.2%,注水量較2011年12月份相比提高了22%。3.2 加強(qiáng)井筒管理,強(qiáng)化作業(yè)過程監(jiān)督,保證作業(yè)成功率
(1)加強(qiáng)作業(yè)監(jiān)督員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心,作業(yè)期間現(xiàn)場監(jiān)督施工,準(zhǔn)確記錄每一口井的施工進(jìn)度,認(rèn)真填寫作業(yè)日報(bào),對作業(yè)工序、所下管柱及井下工具是否合格,泵筒是否清潔等細(xì)節(jié)必須注意。
(2)重要工序必須嚴(yán)格把關(guān)。作業(yè)井有重要工序施工時(shí),除作業(yè)監(jiān)督外,隊(duì)干部必須有一人在現(xiàn)場監(jiān)督實(shí)施,以確保施工的成功率。
(3)作業(yè)監(jiān)督員必須把好交井關(guān),作業(yè)井開井正常生產(chǎn)后一段時(shí)間后,方可交井。作業(yè)井開井三個(gè)月內(nèi)因施工質(zhì)量倒井返修的一律不予簽字。
作業(yè)監(jiān)督員通過現(xiàn)場監(jiān)督,有效的提高油井作業(yè)成功率,作業(yè)成功率為100%。3.3 強(qiáng)化井筒管理,強(qiáng)制推行熱洗管理制度,實(shí)施“一井一策”杜絕躺井事故的發(fā)生
(1)推行熱洗管理制度保證油井熱洗質(zhì)量。通過實(shí)施“六清六定”工作法。“六清六定”即“清楚電流變化,定洗井時(shí)間;清楚地面地下狀況,定洗井方式;清楚井身結(jié)構(gòu),定洗井水量;清楚油井含蠟量,定洗井出口溫度;清楚油井供液能力,定最高洗井壓力;清楚洗井效果,定洗井周期”。制定標(biāo)準(zhǔn)電流和臨界電流,并不斷探索和分析油井的熱洗周期,同時(shí)嚴(yán)格按照《油井清防蠟管理規(guī)定》強(qiáng)化熱洗過程監(jiān)督,保證油井熱洗質(zhì)量。
(2)結(jié)合油井生產(chǎn)特點(diǎn),特殊井特殊對待,建立單井管理措施一井一策臺(tái)帳。針對油稠井,根據(jù)單井的具體情況和小組人員的工作經(jīng)驗(yàn),對D65-X63井實(shí)施油井熱水伴輸生產(chǎn),對D65-X60等4口井實(shí)施摻水自洗加藥生產(chǎn)。針對油質(zhì)差井,采取密閉循環(huán)摻水工藝在D69-X1井實(shí)施油井熱水循環(huán)伴熱生產(chǎn)。針對含蠟量高,結(jié)蠟嚴(yán)重的D65-X57等3口井,實(shí)施定期加清防蠟劑。
3.4 強(qiáng)化地面管理,優(yōu)化油井生產(chǎn)參數(shù),防止桿管干磨,降低油井作業(yè)頻次
(1)推行新工藝優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。結(jié)合大65區(qū)塊地層能量低、油層薄,油井間出嚴(yán)重的生產(chǎn)現(xiàn)狀。不僅可根據(jù)實(shí)時(shí)功圖、不間斷測試液面、量油的情況準(zhǔn)確摸索間開周期,制定出低液井科學(xué)的油井間開制度,同時(shí)對大65區(qū)塊的低效井,安裝了油井間開節(jié)能控制柜,該裝置通過液面感應(yīng)開關(guān)井,有效提高油井的有效生產(chǎn)效率。目前已經(jīng)安裝了10臺(tái)間開控制柜,不僅延長了油井免修期,大大節(jié)約了電能。
(2)使用變頻控制柜調(diào)節(jié)油井合理生產(chǎn)參數(shù),通過變頻控制油井熱洗后能夠盡快排液提高油井出油效率,同時(shí)還可以根據(jù)需要方便快捷的調(diào)整生產(chǎn)參數(shù),保證油井生產(chǎn)效率,減少停井時(shí)間,提高油井生產(chǎn)時(shí)率。通過變頻控制生產(chǎn)參數(shù)后,油井泵效從29.6%提高到42%。
通過合理調(diào)節(jié)油井生產(chǎn)參數(shù),保證了油井正常生產(chǎn),提高油井的生產(chǎn)效率,防止桿管干磨,降低油井作業(yè)頻次。
3.5 取得效果
大65塊2012年認(rèn)真的執(zhí)行三位一體化管理,加強(qiáng)注采管理,有效的補(bǔ)充了地層能量;“一井一策”管理解決了結(jié)蠟對油井的影響,有效的熱洗減少了躺井事故的發(fā)生;嚴(yán)格的作業(yè)監(jiān)督保證油井的作業(yè)成功率;新工藝的應(yīng)用保證間開油井生產(chǎn)效率;優(yōu)化油井生產(chǎn)參數(shù),供排關(guān)系得到緩解,卓有成效的降低了油井作業(yè)頻次。
4 結(jié)論與認(rèn)識(shí)
(1)要實(shí)現(xiàn)低滲油田的高效能開發(fā),區(qū)塊注足水、注好水是先提條件。
(2)低滲透油田的高效開發(fā)必須抓好地下、井筒、地面三位一體化管理。
(3)低滲透油田供排關(guān)系和諧是開發(fā)的關(guān)鍵。
參考文獻(xiàn)
[1] 郝世彥. 低滲透油田開發(fā)技術(shù)與管理[M].石油工業(yè)出版社,2012
[2] 童憲章.油井產(chǎn)狀和油藏動(dòng)態(tài)分析[M].北京:石油工業(yè)出版社,1981
中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量2013年9期