岳大偉(昆侖能源(大連)有限公司)
沈陽采油廠是全國最大的高凝油生產(chǎn)基地,其生產(chǎn)的原油以凝固點(diǎn)高著稱,在集輸過程中由于原油本身黏度大,聯(lián)合站、計(jì)量站、單井點(diǎn)、井口管線大量應(yīng)用電熱帶伴熱,纏繞電熱帶總量達(dá)4.8×104m,每年冬季需要耗電280×104kWh,需要支付電費(fèi)175多萬元,電熱帶也因頻繁損壞造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。為解決能耗浪費(fèi)和過熱問題,曾經(jīng)采用時(shí)間控制器代替人控制時(shí)間,但是時(shí)間溫度控制器采取機(jī)械式的時(shí)間設(shè)置按鈕,誤差范圍較大,時(shí)間設(shè)置控制范圍寬,多次出現(xiàn)電熱帶批量損壞現(xiàn)象,另外恒功率電熱帶采取導(dǎo)線外包聚乙烯塑料,塑料外纏近于燈絲粗細(xì)的發(fā)熱電阻絲,電阻絲與聚乙烯熱膨脹系數(shù)不一致造成電阻絲損壞電熱帶失效,頻繁起停造成電熱帶的發(fā)熱絲位移變形、氧化脆弱、應(yīng)力疲勞破壞[1]。因此,原有的粗放型溫度控制,頻繁升溫、降溫加熱方式,已經(jīng)不滿足電熱帶伴熱的工藝要求,迫切需要開發(fā)一套數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器。
沈陽采油廠研發(fā)的數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器,由繼電器、串口線纜、串行通訊接口、LED狀態(tài)指示燈、變壓器、單片機(jī)、微控器、時(shí)鐘芯片、存儲(chǔ)器、測(cè)溫電阻、便攜微機(jī)組成。
數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器外殼內(nèi)的變壓器將220V的線電壓,降成12V的電壓,經(jīng)過整流給單片機(jī)供電,單片機(jī)接收到測(cè)溫電阻的溫度信號(hào),上限值設(shè)定為管內(nèi)介質(zhì)運(yùn)行溫度,下限值設(shè)定為介質(zhì)凝點(diǎn)溫度。如果溫度達(dá)到控制下限值,驅(qū)動(dòng)繼電器接通三個(gè)輸出接線柱,給電熱帶加熱;當(dāng)溫度高于溫度控制的上限后,驅(qū)動(dòng)繼電器斷開三個(gè)輸出接線柱,停止給電熱帶加熱。單片機(jī)根據(jù)設(shè)置的采集頻率,將通電及斷電的平均時(shí)間間隔數(shù)據(jù)保存到存儲(chǔ)器中,工作人員可以逐點(diǎn)進(jìn)行數(shù)控節(jié)能控制器狀態(tài)跟蹤,打開每個(gè)串行通訊接口密封蓋,通過串口數(shù)據(jù)線連接便攜微機(jī),用程序讀取單片機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的溫度及時(shí)間控制參數(shù),分析加熱帶及數(shù)控節(jié)能控制器的工作狀況,以確定最優(yōu)的加熱方案。
數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)新穎,設(shè)置方便,參數(shù)調(diào)整精準(zhǔn)可靠,利用它可以對(duì)電熱帶加熱進(jìn)行精確的溫度控制,由于沒有外露的機(jī)械按鈕,提高了裝置防爆的可靠性,提高了油氣集輸管線電熱保溫和節(jié)能效果。另外,數(shù)據(jù)分析軟件可以采取數(shù)據(jù)讀取、數(shù)據(jù)分析、曲線繪圖的方式,進(jìn)行溫度變化的對(duì)比分析,可以確定最優(yōu)的節(jié)能方案。
沈二聯(lián)脫水崗污水收油管線長度約35m,直徑DN100,其作用為污水崗斜板除油罐不定時(shí)收油至脫水崗,停運(yùn)前利用污水反復(fù)沖洗管線。2011年11月1日安裝了數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)采集,管內(nèi)介質(zhì)溫度在29~83℃之間變化,其中90h3min管線運(yùn)行溫度在29~51℃之間波動(dòng),4h 28min溫度持續(xù)在44~83℃間持續(xù)上升,數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器記錄溫度與管線實(shí)測(cè)溫度相符,見圖1。
圖1 沈二聯(lián)脫水筒污水收油管線溫度曲線
2011年11月10日,沈二聯(lián)脫水崗安裝一臺(tái)數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器,溫度設(shè)定為45℃帶動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)荷,管線長度為40m,管徑為DN150。用溫水模擬管壁溫度,并聯(lián)聲光報(bào)警器進(jìn)行狀態(tài)指示,數(shù)控節(jié)能控制器開關(guān)工作正常,將微動(dòng)開關(guān)設(shè)定為20℃,與其并聯(lián)做為保險(xiǎn)措施備用數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器試運(yùn)行,48h內(nèi)運(yùn)行正常。11月13日又為其它5條管線安裝了數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器,試驗(yàn)載荷運(yùn)行均正常。
2011年11月17日為6條線路安裝了電表進(jìn)行計(jì)量。由于每條管線對(duì)電伴熱依賴程度不同,節(jié)能潛力也不一樣。通過電表計(jì)量發(fā)現(xiàn),同以往比較節(jié)電均在90%左右。
經(jīng)過半年的應(yīng)用試驗(yàn),技術(shù)人員認(rèn)為該數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的設(shè)計(jì)目標(biāo),采集數(shù)據(jù)非常準(zhǔn)確,運(yùn)行故障率很低,完全能夠滿足生產(chǎn)需要,同時(shí)在以下四個(gè)方面效果突出。
電熱帶原送電制度為送2h停2h,電熱帶平均日工作時(shí)間12h,日耗電量490kWh,采用數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器后,設(shè)定加熱范圍2~8℃,電熱帶平均日工作時(shí)間1.2h,日耗電64kWh,節(jié)電率達(dá)到86.9%,年可以節(jié)電42600kWh,節(jié)約電費(fèi)26740元。如果全廠的電熱帶都改用數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器,年可節(jié)電243×104kWh,節(jié)約電費(fèi)153萬元。
以前檢查電熱帶是否損壞的手段非常原始,只能靠通電后進(jìn)行人工手摸判斷,改進(jìn)后在值班室即可掌控管線的運(yùn)行溫度、電熱帶的運(yùn)行狀態(tài)、耗電情況,出現(xiàn)損壞自動(dòng)報(bào)警,還可通過互聯(lián)網(wǎng)在任何地方進(jìn)行監(jiān)控管理,解決了電熱帶運(yùn)行故障發(fā)現(xiàn)難的問題。
該數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器有效改善了電熱帶過熱工作和頻繁啟動(dòng)狀態(tài),特別是單片機(jī)吸收PWM脈寬控制技術(shù)可使電熱帶啟動(dòng)緩慢升溫,緩解發(fā)熱絲與聚乙烯膨脹不一致造成的破壞。根據(jù)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)電熱帶的功率匹配管道的伴熱要求,工作更加平穩(wěn),使恒功率電熱帶當(dāng)做可自由設(shè)定工作溫度的自限溫電熱帶使用,節(jié)能方式更合理,在役壽命可達(dá)到原來的10倍[2]。
在試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),收油泵停運(yùn)后管道散熱時(shí)間很長可以不加熱,這在采用時(shí)間控制時(shí)是不敢嘗試的。收油降溫階段從69℃降到59℃僅需要3min,59℃降至49℃需要1h37min,49℃降至39℃需要2h52min??梢娪捎诃h(huán)境溫度影響,電熱帶加熱溫度從低到高,熱散失從小到大,速度從快到慢;加熱停止管道散熱溫度從高到低,熱散失從大到小,速度從快到慢。因此熱散失速度的快慢也應(yīng)是電伴熱溫度上下限值設(shè)定的一個(gè)重要參考因素。
采用數(shù)控電加熱帶節(jié)能控制器實(shí)現(xiàn)了地面管線加熱保溫自動(dòng)精確控制,精準(zhǔn)記錄地面管線各種狀態(tài)下的溫度變化,有效節(jié)約了大量電能,并降低了電熱帶的損壞率;解決了傳統(tǒng)溫控器0~10℃盲區(qū)和溫控固定差動(dòng)值的影響,適用于運(yùn)行溫度范圍差值很小條件下的應(yīng)用。
由于高凝油油品的特殊性,采油工藝大部分采用電加熱生產(chǎn),耗電量大、生產(chǎn)成本高,目前溫度控制采用粗放式手動(dòng)控制模式,如果將該技術(shù)應(yīng)用于電加熱油井,既能實(shí)現(xiàn)精細(xì)化數(shù)字管理,又能創(chuàng)造巨大的經(jīng)濟(jì)效益[3]。
[1]閆石.數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)[M].北京:高等教育出版社,2006:35-41.
[2]馬浩.電力電子技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2006:71-72.
[3]賈斐,廖林,韓鵬,等.電加熱工藝的選擇及配套應(yīng)用[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2004,33(增刊1):89-91.