仇偉(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠規(guī)劃設(shè)計研究所)
葡北油田于1979年投入開發(fā),是第七采油廠的主力油田,經(jīng)過30年的開發(fā)建設(shè),綜合含水已達到90%以上。自1988年一次加密以來,建成聯(lián)合站2座,轉(zhuǎn)油站13座,計量間87座,管轄油井1207口、水井593口,單井產(chǎn)液量16.86t/d,單井產(chǎn)油量1.55t/d。由于注采關(guān)系的調(diào)整,使得計量間轄井數(shù)減少,地面設(shè)施腐蝕老化嚴重,安全隱患突出,嚴重影響了油田的正常運行。另外,雙管摻水流程集輸能耗較高,需外引氣補充,增大了油田運行成本。針對葡北油田存在的以上問題,對葡北油田進行系統(tǒng)調(diào)整改造,采取單管冷輸集油模式,總體規(guī)劃,分步實施,優(yōu)化布局,簡化工藝,大幅度地降低投資和能耗。
隨著油田開發(fā)的深入,綜合含水不斷上升,為了降低生產(chǎn)能耗,第七采油廠陸續(xù)開展了井口出液溫度普查、管輸介質(zhì)流動狀態(tài)觀測、延長清蠟周期試驗、井口回壓與產(chǎn)液量的關(guān)系分析、油井降溫集輸參數(shù)控制,以及地層溫度實際監(jiān)測等一系列試驗,通過對試驗結(jié)果的總結(jié)分析,2006年選取了葡萄花油田北部區(qū)塊具有代表性的809計量間7口油井開展了單管冷輸技術(shù)現(xiàn)場試驗。對不同產(chǎn)液量及含水率、深埋保溫與不保溫做了實驗對比,通過現(xiàn)場試驗情況,結(jié)合理論計算,初步確定了不摻水單管冷輸工藝的選井條件及適用原則:將首端井的選井界限設(shè)定為產(chǎn)液量大于18t/d,含水率大于80%;將管線埋深設(shè)定為深埋2.0m,確保管線在凍土層以下,即使冬季最冷時,仍能保證管線所在處地溫不小于2℃;取消摻水后,為了保證井口回壓在合理范圍內(nèi),每一個集油串都嚴格結(jié)合葡北油田井口出液溫度,嚴格計算集油半徑,每個串的井數(shù)不超過5口;保留轉(zhuǎn)油站至集油間的摻水管線,確保油井產(chǎn)出液的流動性,保證集油系統(tǒng)穩(wěn)定。
冷輸試驗油井成功越冬后,2008年在葡北8#站、10#站、12#站地區(qū)進行系統(tǒng)調(diào)整改造,推廣應(yīng)用不摻水單管冷輸集油工藝。采用單管多井串聯(lián)不加熱流程與單管環(huán)狀摻水流程相結(jié)合的集油工藝,將10#站與12#站合并為新葡北10#站,24座計量間合并為11座集油間,21個集油串78口井采用單管串聯(lián)不加熱流程(圖1),24個集油串82口井采用單管樹狀不加熱流程(圖2),7個集油環(huán)25口油井采用單管環(huán)狀摻水流程(圖3)。
圖1 單管多井串聯(lián)不加熱集油流程示意圖
葡北8#站、10#站改造后,生產(chǎn)運行基本平穩(wěn)。葡北8#站2008年11月3日投產(chǎn)至今,油井都在設(shè)計回壓1.5MPa范圍內(nèi)運行,油井回油溫度范圍在17~32℃之間,部分油井出液溫度小于原油的凝固點25℃,仍能正常生產(chǎn)。葡北10#站2008年9月15日投產(chǎn)后,只有8口井的井口回壓超過了設(shè)計回壓1.5MPa,最高達到了2.38MPa,分析原因是油井產(chǎn)液量較高,集油管線管徑小,導(dǎo)致管道內(nèi)輸送壓力高;將管線擴徑后,8口油井的回壓均恢復(fù)到正常范圍內(nèi),油井的回油溫度最高能達到43℃,最低為19℃,只有9口油井的出液溫度小于原油凝固點25℃,油井均能正常運行。
圖2 單管多井樹狀不加熱集油流程示意圖
圖3 單管環(huán)狀摻水集油流程示意圖
2009年對葡北9#站地區(qū)開展系統(tǒng)調(diào)整改造,采用單管多井串聯(lián)不加熱流程與單管環(huán)狀摻水流程相結(jié)合的集油工藝,將7座計量間合并為5座集油間,24個集油串64口油井采用單管串聯(lián)不加熱流程,2個集油環(huán)5口油井采用單管環(huán)狀摻水流程。
葡北9#站于2010年9月底投產(chǎn),投產(chǎn)后有13個集油串36口油井出現(xiàn)回壓較高的情況,油井井口回壓高達7.55MPa,化清周期最短的僅為4天。
針對葡北9#站出現(xiàn)的問題,積極進行現(xiàn)場調(diào)研、取樣化驗,尋找出現(xiàn)問題的原因及相應(yīng)的解決措施。最終發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致葡北9#站地區(qū)部分油井回壓升高的主要原因有以下3方面:
1)由于葡北9#站地區(qū)油井大部分位于水泡子及低洼地中,管線施工時,無法保證深埋2.0m的要求;同時,管線周圍的土壤濕度較大,而管線未做保溫處理,導(dǎo)致管內(nèi)熱介質(zhì)與冷管壁的徑向溫差較大,致使管線內(nèi)壁結(jié)蠟嚴重,流通口徑變小。對此,已在2011年的改造項目中將情況類似的葡北6#站與葡北11#站地區(qū)的冷輸單井管線改為保溫管,目前2個站的油井已投產(chǎn)運行,尚未出現(xiàn)回壓升高現(xiàn)象。
2)集油間設(shè)計采用標準化,集油串進間管線規(guī)格有DN80、DN100,而間內(nèi)閥組規(guī)格均為DN50,造成節(jié)流憋壓,使油井回壓上升。針對這種情況,已將葡北9#站地區(qū)存在以上問題的集油間內(nèi)閥組安裝了旁通(圖4),目前葡北9#站地區(qū)油井回壓均已在正常范圍內(nèi)。
圖4 葡北9#站站內(nèi)集油閥組流程改造示意圖
3)施工過程中個別管線對接的地方開口較小,造成節(jié)流憋壓,使油井回壓上升。針對這種情況,結(jié)合回壓高的油井出現(xiàn)的位置,排除其他可能造成回壓升高的原因,重新將管線切開進行開孔(圖5),改造后,部分油井的回壓恢復(fù)到正常范圍內(nèi)。
圖5 管線對接處開孔尺寸示意圖
目前葡北9#站的69口油井回油壓力均在設(shè)計壓力1.5MPa以內(nèi),回油溫度范圍在12~32℃之間,部分油井出液溫度小于原油的凝固點25℃,仍能正常生產(chǎn)。
2010—2011年對葡北6#站地區(qū)分2年進行系統(tǒng)調(diào)整改造,同時2011年對葡北11#站地區(qū)進行了系統(tǒng)調(diào)整改造。
葡北6#站地區(qū)將10座計量間合并為5座集油間、1座巡井間,共改造油井105口。布置不摻水單管冷輸集油串12個,轄油井44口;集油鏈1個,轄油井22口;布置環(huán)狀摻水集油環(huán)10個,轄油井39口。
葡北11#站地區(qū)將8座計量間合并為5座集油間,改造油井46口。布置不摻水單管冷輸集油串12個,轄油井38口;布置環(huán)狀摻水集油環(huán)2個,轄油井8口。
葡北6#站、11#站地區(qū)油井于2011年9月陸續(xù)投產(chǎn),投產(chǎn)至今生產(chǎn)運行平穩(wěn),油井的回油壓力均在設(shè)計壓力1.5MPa以內(nèi),回油溫度在16~33℃。
2010年首次在葡北6#站地區(qū)開展高寒地區(qū)二級布站試驗,取消計量間,將原607計量間改造為2號巡井間,使油井產(chǎn)出液直接集輸至轉(zhuǎn)油站。為了避免二級布站試驗出現(xiàn)問題影響生產(chǎn),保留原607計量間至葡北6#轉(zhuǎn)油站的摻水管線,若冬季回油溫度過低,影響集輸效果時,可以恢復(fù)站間摻水,保證冬季生產(chǎn);同時,為了避免單井停井造成這個集油鏈的停產(chǎn),在每個小集油串與集油鏈對接的地方安裝切斷閥,將停井的影響減到最?。▓D6)。
圖6 葡北6#站二級布站流程示意圖
葡北6#站2號集油鏈于2010年8月31日投產(chǎn),投產(chǎn)至今,只有2口油井(93-47、92-47)的回油壓力超過設(shè)計壓力1.5MPa,最高時達到3.8MPa。分析原因是因為這2口井因為作業(yè)措施,液量上升至178t/d,而初期設(shè)計液量僅為78t/d,導(dǎo)致設(shè)計管線管徑偏小而憋壓,目前已采取相應(yīng)措施處理,能夠正常生產(chǎn),其他油井的回油壓力均在正常范圍內(nèi)(表1)。
表1 2號集油鏈的生產(chǎn)參數(shù)統(tǒng)計
續(xù)表1 2號集油鏈的生產(chǎn)參數(shù)統(tǒng)計
從目前的生產(chǎn)情況來看,2號集油鏈的各項生產(chǎn)參數(shù)基本都在正常范圍以內(nèi),由此可以推斷,在單井產(chǎn)液量高、含水高且地理環(huán)境較好的區(qū)域,若選擇合適的集輸管徑,采取管線深埋的敷設(shè)方式,可以推廣應(yīng)用二級布站的集輸模式,在集油工藝簡化及節(jié)能方面具有非常好的前景。
葡北油田開展系統(tǒng)調(diào)整改造工程以來,將6座轉(zhuǎn)油站合并為5座(葡北12#站與葡北10#站合并為新葡北10#站),將49座計量間合并為26座集油間,將葡北地區(qū)6個采油隊的404口雙管摻水流程的油井調(diào)整為327口采用單管冷輸集油工藝井、77口采用環(huán)狀摻水集油工藝井。這不僅解決了老站腐蝕嚴重的問題,還消除了生產(chǎn)中存在的安全隱患,更提高了系統(tǒng)的運行效率,簡化了站外系統(tǒng)的集油工藝,使耗電量、耗氣量明顯降低。
通過合站、合間的方式對站外集油系統(tǒng)重新布局,通過集油工藝的調(diào)整,將雙管摻水集油流程調(diào)整為單管冷輸與單管環(huán)狀摻水集油工藝相結(jié)合,比全部采用環(huán)狀摻水集油工藝節(jié)省一次性投資1899萬元。取消單井摻水后,站內(nèi)耗電量、耗氣量明顯減少,大幅降低了生產(chǎn)運行成本,平均降低成本18.29元/t。
為了對比葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造前后的經(jīng)濟效益,對每個站的生產(chǎn)參數(shù)進行了統(tǒng)計對比(表2)。葡北8#站、10#站、9#站的參數(shù)均取自改造前當年的11月份與改造后當年的11月份生產(chǎn)報表。葡北6#站、11#站由于投產(chǎn)時間較晚,故生產(chǎn)參數(shù)取自改造前當年的10月份與改造后當年的10月份生產(chǎn)報表。
從表2可以看出,葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造后比改造前日摻水量平均降低810m3,年節(jié)省摻水量97.19×104m3;考慮油井出液溫度及含水率的變化,摻水溫度及閥組間回油溫度均有所下調(diào);轉(zhuǎn)油站日耗氣量比改造前平均節(jié)省了3068m3,預(yù)計年可節(jié)氣368.15×104m3;日耗電量比改造前平均節(jié)省了1245.8kWh,預(yù)計年可節(jié)電147.47×104kWh;轉(zhuǎn)油站外輸液量比改造前平均降低了248.8m3/d,外輸油量基本保持平穩(wěn);預(yù)計年節(jié)省運行費用485.74萬元,降低噸油成本18.29元。其中葡北6#站采用“二級布站”的22口油井日減少摻水360m3,日可節(jié)約電量231kWh,日節(jié)約天然氣844.8m3。截至目前,累計減少摻水9.8×104m3,節(jié)約電量6.31×104kWh,節(jié)約天然氣23.063×104m3,節(jié)省運行費用41.1萬元。
表2 葡北油田系統(tǒng)調(diào)整改造前后參數(shù)對比
通過4年的摸索及經(jīng)驗積累,總結(jié)出一套適用葡北油田的集油模式,既能簡化工藝,降低投資,實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標,又能保證生產(chǎn)平穩(wěn)。
◇用產(chǎn)液量高的油井帶動產(chǎn)液量低的油井,實現(xiàn)低產(chǎn)液井的不摻水單管冷輸集輸,降低能耗。
◇產(chǎn)液量低的油井形成叢式平臺,提高產(chǎn)液量,可以作為首端井,帶動周圍低產(chǎn)液井,擴大冷輸工藝的應(yīng)用范圍。
◇針對產(chǎn)液量不低于18t、含水大于80%、地勢復(fù)雜不適于串聯(lián)掛接的冷輸油井,采用樹狀掛接的方式。
◇對于油井相對分散,產(chǎn)液量及含水均較低的油井,采用單管環(huán)狀摻水工藝,以少量摻水保證多口油井的集輸。
◇對于葡北油田冷輸工藝中個別產(chǎn)液量及含水偏低的油井,輔助以井口電加熱的方式,確保單井集油順利進入系統(tǒng)。
◇低洼地及水泡子周圍的油井不適合采用不摻水單管冷輸工藝,宜采用環(huán)狀摻水集油工藝。
◇井口采用絕熱保溫立管,配備電磁解凍裝置等配套工藝,能保證冷輸油井的冬季運行。
◇通過葡北6#站2號集油鏈的試驗,證明外圍油田高含水油井可以實現(xiàn)二級布站,采用不摻水單管冷輸工藝,目前轄井數(shù)可以達到22口,但每個小集油分支需要安裝切斷閥。