張德強(qiáng)
冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司是唐山冀東水泥股份有限公司控股的有限責(zé)任公司,公司于2002年9月注冊成立,現(xiàn)有兩條生產(chǎn)線,一期2004年3月投入試生產(chǎn),建有一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,一條年產(chǎn)80萬噸水泥生產(chǎn)線,并附帶一座15MW余熱綜合利用發(fā)電廠,是目前我國北方水泥熟料單產(chǎn)最高的生產(chǎn)線之一;二期2011年1月投入試生產(chǎn),建有一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,兩套160t/h水泥粉磨系統(tǒng),并附帶一座12MW純余熱發(fā)電廠。
公司擁有兩座石灰石礦山,石灰石儲(chǔ)量達(dá)一億噸,可滿足50年的開采,同時(shí),唐山地區(qū)擁有豐富的廢渣廢料資源,為企業(yè)挖潛降耗、資源綜合利用、實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)提供了得天獨(dú)厚的條件。
一期輥磨是由日本宇部公司生產(chǎn)的UB46.4型輥磨,主機(jī)功率:2600kW;磨盤直徑:4.6m,4個(gè)磨輥;配套的循環(huán)機(jī):2500kW;處理風(fēng)量:600000m3/h;全壓(入口靜壓):10900Pa;選粉機(jī):120kW。正常運(yùn)行時(shí),主電機(jī)電流250~260A左右,磨入口負(fù)壓:-500~-600Pa,磨出口溫度一般控制在95~100℃比較穩(wěn)定,壓差一般控制在6000~6200Pa左右穩(wěn)定且高產(chǎn)。
二期輥磨是由冀東水泥盾石機(jī)械生產(chǎn)的JLM3-46.4型輥磨,主機(jī)功率:2600kW;磨盤直徑:4.6m,4個(gè)磨輥;配套的循環(huán)機(jī):2200kW;處理風(fēng)量:600000m3/h;全壓(入口靜壓):10000Pa;選粉機(jī):132kW。正常運(yùn)行時(shí),主機(jī)電流270~280A,磨入口負(fù)壓:-600~-700Pa,磨出口溫度一般控制在78~86℃左右比較穩(wěn)定(由于二期預(yù)熱器采用五級(jí)預(yù)熱器,煤磨、輥磨和純余熱發(fā)電都從窯尾取熱風(fēng),所以溫度偏低,尤其是雙磨運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)溫度更低),壓差一般在6800~7200Pa左右,穩(wěn)定且高產(chǎn)。
料層厚度不同時(shí)期有不同的要求,在磨輥和磨盤使用初期,一般料層厚度控制在130mm左右,能夠形成穩(wěn)定的料層又能控制輥磨主機(jī)負(fù)荷在合理的范圍內(nèi)波動(dòng);當(dāng)輥磨輥套和襯板的使用過了磨合期,料層厚度應(yīng)適度增加10mm左右,這樣料層會(huì)更加穩(wěn)定,能達(dá)到最佳的粉磨效果;輥套和襯板磨損后期,料層厚度應(yīng)控制在150~160mm,因?yàn)槟p后期料層分布不均勻,粉磨效果較差,料層的穩(wěn)定性差,因此,要根據(jù)輥磨輥套和襯板的磨損情況及時(shí)調(diào)整擋料圈的高度來控制合理的料層厚度。宇部輥磨和盾石機(jī)械研發(fā)的輥磨沒有料層厚度顯示,中控操作時(shí)可以通過觀察壓差、主電機(jī)電流、磨機(jī)振動(dòng)及出口溫度等控制穩(wěn)定的料層,做出相應(yīng)的調(diào)整。
一期窯尾EP風(fēng)機(jī)的功率:1000kW;處理風(fēng)量:1160000m3/h;全壓:2000Pa。二期EP風(fēng)機(jī)的功率:1600kW;處理風(fēng)量:989500m3/h;全壓:4000Pa。輥磨是風(fēng)掃磨,主要靠氣流帶動(dòng)物料循環(huán)和輸送,通風(fēng)量要適當(dāng)。風(fēng)量不足,合格的生料不能及時(shí)被帶出,料層增厚,排渣增多,設(shè)備負(fù)荷高,產(chǎn)量低;風(fēng)量過大,料層漸薄,影響磨機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),增加風(fēng)機(jī)的耗電量,因此磨機(jī)風(fēng)量一定要與產(chǎn)量匹配。
輥磨是利用液壓缸對(duì)磨輥施加研磨壓力對(duì)物料進(jìn)行料床粉碎的,研磨壓力增加,磨機(jī)產(chǎn)量增加,但達(dá)到一定的臨界值后不再變化,因此研磨壓力的給定要兼顧產(chǎn)量和能耗兩方面的因素,根據(jù)實(shí)際入磨物料的性質(zhì)、粒度、喂料量等找出研磨壓力與產(chǎn)量的對(duì)應(yīng)關(guān)系,確定一個(gè)經(jīng)濟(jì)、適宜的研磨壓力。一般一期研磨壓力設(shè)定5500kPa,二期研磨壓力設(shè)定6000kPa,后來二期減速機(jī)出現(xiàn)問題后研磨壓力降至5500kPa,有意降低加載負(fù)荷,保護(hù)減速機(jī)。
原料系統(tǒng)從建廠之初一直處于良好的運(yùn)行狀態(tài),通過對(duì)系統(tǒng)的診斷與優(yōu)化,對(duì)輥磨指標(biāo)性參數(shù)全盤考慮,合理匹配風(fēng)、水、料,合理施加研磨壓力,增產(chǎn)節(jié)能效果明顯,運(yùn)行穩(wěn)定。2011年,二期項(xiàng)目也順利完成了生產(chǎn)調(diào)試,生產(chǎn)逐漸向好。自2011年灤縣二期項(xiàng)目建成試車,在電力緊缺的情況下,利用均化庫高料位間歇合理安排一二期輥磨的運(yùn)轉(zhuǎn),克服了電力不足的影響,在電力緊張的情況下如期完成二期調(diào)試工作,先后完成達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),目前運(yùn)行態(tài)勢良好。
(1)一期窯尾電收塵器收塵效果不好,粉塵排放嚴(yán)重超標(biāo)。
(2)二期輥磨磨輥軸承漏油比較嚴(yán)重,目前已經(jīng)處理了部分輥軸漏油,還有一個(gè)輥軸軸承處漏油,三個(gè)輥軸尾部漏油。
(3)配料站砂巖、煤矸石倉冬季棚倉問題。一期磨頭倉下料口倉壁粘料非常嚴(yán)重,磨頭倉料位一有較大波動(dòng)就容易造成下料口斷料,影響輥磨穩(wěn)定運(yùn)行。
(4)二期窯尾EP風(fēng)機(jī)液耦反饋、轉(zhuǎn)速及主機(jī)電流頻繁大幅波動(dòng),導(dǎo)致原料系統(tǒng)和窯系統(tǒng)壓力大幅波動(dòng),容易造成系統(tǒng)塌料、設(shè)備跳停等,影響生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)
(5)輥磨鎖風(fēng)下料閥跳停故障率高,影響輥磨的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),降低了臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,增加了電耗。
(6)二期窯尾大布袋壓差高,出現(xiàn)系統(tǒng)壓力小甚至正壓的現(xiàn)象。
(7)輥磨減速機(jī)接連出現(xiàn)問題。二期輥磨減速機(jī)為重齒公司產(chǎn)品,今年9~11月先后出現(xiàn)行星輪軸承損壞的事故。一期A磨減速機(jī)是日本宇部減速機(jī),最近檢查發(fā)現(xiàn)減速機(jī)內(nèi)部鐵屑較多,減速機(jī)一二級(jí)嚙合情況不好,特別是二級(jí)平行級(jí)嚙合面不到40%,存在較大的隱患。
(8)二期石灰石取料機(jī)常出現(xiàn)假信號(hào)報(bào)警、極限位報(bào)警及綜合故障報(bào)警,石灰石上料皮帶易出現(xiàn)打滑,故障停機(jī)非常頻繁。
(9)石灰石取料機(jī)耙齒經(jīng)常掉落,刮板側(cè)向受力嚴(yán)重,刮板和滑道損壞頻繁。
(10)一期B磨循環(huán)風(fēng)擋板動(dòng)作不靈敏。
(1)有個(gè)別高壓電場工作狀態(tài)不好,電收塵器入口溫度高。由于窯尾SP爐改PH爐,SP爐已經(jīng)拆除,而PH爐還需進(jìn)一步作接口,因此窯尾熱風(fēng)溫度很高。入電收塵器溫度在150℃以上,粉塵的比電阻很大,收塵效果很差,增濕塔噴水已經(jīng)達(dá)到最大用水量,仍不能達(dá)到良好的增濕降溫的效果,尤其是原料單磨運(yùn)行時(shí)電收塵器入口溫度達(dá)到180℃以上,嚴(yán)重影響電收塵器的收塵效果。
(2)磨輥軸承處漏油的原因是磨輥尾部風(fēng)腔設(shè)計(jì)間隙較小,風(fēng)腔與輥軸摩擦發(fā)熱導(dǎo)致油封老化漏油。輥軸尾部漏油原因是磨輥供油管和呼吸器鐵管壁較薄,鐵管與輥軸內(nèi)腔連接螺紋銹蝕嚴(yán)重,安裝時(shí)不能擰緊,隨磨機(jī)長期振動(dòng)后斷裂,潤滑油部分回流至空腔內(nèi)從尾部流出。
(3)砂巖和煤矸石中大塊較多且物料水分較大,尤其是砂巖,是粘濕性物料,雨季或冬季粘濕粘接特別嚴(yán)重,日積月累各倉倉壁粘料越來越多,下料通道直徑越來越小,經(jīng)常造成棚倉、堵料現(xiàn)象;一期磨頭倉下料口倉壁粘料嚴(yán)重,使磨頭倉下料通道直徑變小,極易棚倉斷料。
(4)液力耦合器或電動(dòng)執(zhí)行器勺桿松動(dòng),經(jīng)常出現(xiàn)波動(dòng)。
(5)鎖風(fēng)閥側(cè)壁環(huán)縫處容易卡鐵塊,翻板閥中間處容易被大塊物料卡住等造成跳停。
(6)窯尾大布袋進(jìn)風(fēng)口設(shè)計(jì)不合理,清灰振打電機(jī)功率小,振打效果不理想不徹底,積灰非常嚴(yán)重。
(7)一期輥磨減速機(jī)出現(xiàn)嚴(yán)重的偏載現(xiàn)象,致使一二級(jí)嚙合情況不好,特別是二級(jí)平行級(jí)嚙合面不到40%,二期減速機(jī)在設(shè)計(jì)和制作過程中存在缺陷,使用中加載壓力高,加速了這種損壞。
(8)電氣信號(hào)紊亂,下滑道滑線故障或者耙車闖極限位,自動(dòng)糾偏限位裝置設(shè)計(jì)不合理,自動(dòng)糾偏功能失效,造成取料機(jī)頻繁跑偏;3號(hào)輸送長皮帶機(jī)尾沒有配重,而是絲杠拉緊,運(yùn)行一段時(shí)間后皮帶機(jī)頭螺紋磨損嚴(yán)重,皮帶張緊度變大,包角小,摩擦系數(shù)變小,容易造成皮帶打滑。
(9)水洗砂巖和脫硫石膏使用車輛直接倒運(yùn)進(jìn)石灰石堆場,鋪蓋在石灰石堆底,為了清理物料中的大塊,水洗砂巖被車輛反復(fù)碾壓,特別密實(shí),個(gè)別未發(fā)現(xiàn)的大塊,造成石灰石取料機(jī)耙齒經(jīng)常掉落,刮板側(cè)向受力嚴(yán)重,刮板和滑道損壞頻繁。
(10)由于熱風(fēng)擋板設(shè)計(jì)缺陷,中空軸受熱膨脹與外套抱緊,執(zhí)行器不能開關(guān)擋板。
(1)2月份中修時(shí)對(duì)電收塵器電場做了相應(yīng)處理,已經(jīng)恢復(fù)電場的運(yùn)行狀況,現(xiàn)灤縣公司正在進(jìn)行PH爐管道對(duì)接,PH爐投入運(yùn)行后溫度就會(huì)大幅降低,收塵效果應(yīng)該會(huì)有明顯的改觀。目前公司已經(jīng)著手推進(jìn)電改袋技改項(xiàng)目,仔細(xì)檢查增濕塔噴水系統(tǒng),確保增濕塔能夠高效穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)增加油封,更換較厚的油管,保持清潔,加強(qiáng)緊固,必要時(shí)定做備件,更換軸承座。
(3)督促當(dāng)班崗位時(shí)刻在輸送皮帶處和下料小倉(二期直接用裙板機(jī))清理大塊及粘料。上料也要少量多次,既要保證原料不斷料,又不能上得太多,以免造成大倉頻繁棚倉甚至堵料。在崗位巡檢或處理設(shè)備問題時(shí),難免有大塊輸送至倉里,造成下料口棚倉堵料。針對(duì)這種情況,原料車間在配料站制作了兩個(gè)火爐烘烤倉錐體,對(duì)砂巖倉外側(cè)砌墻作保溫效果較好,減少了棚倉問題的頻繁出現(xiàn)。但是增加了燃煤,增加了成本,并且配料站燃煤還容易造成因空氣流通不好,CO富集使人中毒,因此還得進(jìn)一步優(yōu)化處理。建議雨季和冬季的時(shí)候盡量少用含水量大、顆粒又大的物料,或者對(duì)配料站做保溫,或者引用窯尾廢氣的預(yù)熱對(duì)濕度大的物料進(jìn)行烘干加熱處理,避免粘濕的物料粘接積累造成棚倉堵料。一期磨頭倉粘料只能在均化庫料位高兩臺(tái)磨停下來清倉處理,保持磨頭倉適當(dāng)高的料位,避免料位的大幅波動(dòng)。
(4)檢查液力耦合器及電動(dòng)執(zhí)行器,確認(rèn)問題的根源,建議跟蹤檢查,及時(shí)排查解決。
(5)現(xiàn)場倒反轉(zhuǎn)或盤車就可以開起來,但每次都會(huì)造成輥磨空轉(zhuǎn),甚至停機(jī)。車間已經(jīng)制定了改造鎖風(fēng)閥的方案并聯(lián)系了廠家準(zhǔn)備處理。
(6)對(duì)收塵器進(jìn)行了改造,增加一組振打清灰電機(jī),解決了管道的積灰問題,壓差也大幅度減小,系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)明顯改善。
(7)一期A磨已經(jīng)減料運(yùn)行,減小負(fù)荷對(duì)減速機(jī)的損壞,目前檢修方案已經(jīng)確定,等備件到后停機(jī)檢修。二期目前減速機(jī)已經(jīng)更換完畢,更換備件為豐潤三期修復(fù)備件,使用效果存在很大的不可控因素,另外從操作上進(jìn)行減料操作,減少負(fù)荷對(duì)減速機(jī)的損壞,從負(fù)荷和振動(dòng)上有意地保護(hù)減速機(jī)。但減料運(yùn)行直接影響到生料產(chǎn)量和臺(tái)時(shí)電耗指標(biāo)的完成,只是權(quán)宜之計(jì),建議在檢修時(shí)對(duì)減速機(jī)偏載情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整和恢復(fù),增大齒輪的嚙合度,對(duì)二期減速機(jī),應(yīng)聯(lián)合廠家進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)與制作,增加減速機(jī)的使用壽命。
(8)加強(qiáng)電氣管理,增加信號(hào)的靈敏度,重點(diǎn)加強(qiáng)極限位,下滑道等處的巡檢,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理;更換皮帶機(jī)頭滾筒,增加摩擦系數(shù),或者改絲杠拉緊為配重拉緊,增加皮帶的張緊度,避免皮帶因過松包角小引起打滑壓死。
(9)盡量不在石灰石堆底鋪蓋水洗砂巖和脫硫石膏等,保證石灰石顆粒級(jí)配均勻合理,但如果為了找正石灰石質(zhì)量,或者為了減少因水洗砂巖中水分過大引起的上料、配料站的粘料堵料及棚倉斷料等,需要在石灰石堆底鋪蓋的,要先對(duì)大塊物料進(jìn)行破碎處理,減少大塊,加大對(duì)倒運(yùn)水洗砂巖和脫硫石膏大塊清理的考核,減少大塊造成石灰石耙車耙齒斷裂或者堵死下料口等故障的發(fā)生。
(10)由于擋板不能動(dòng)作,導(dǎo)致停磨時(shí)擋板也長期處于開啟狀態(tài),輥磨進(jìn)口管道傾角較小,積灰嚴(yán)重,輥磨地坑塌料非常多。為避免開磨前清料時(shí)間長耽誤開磨,停磨狀態(tài)下輥磨排渣系統(tǒng)也不得不頻繁開啟,定時(shí)進(jìn)行清料。清理工作量大,地坑環(huán)境也較差,在開停磨和生產(chǎn)中需要?jiǎng)语L(fēng)時(shí)。聯(lián)系崗位現(xiàn)場盤車調(diào)節(jié)擋板的開度,建議對(duì)該擋板進(jìn)行更換修復(fù)。
通過對(duì)原料粉磨系統(tǒng)生產(chǎn)中所遇到問題的總結(jié)摸索,積累了一定的操作和維護(hù)經(jīng)驗(yàn),從而確保了UM46.4型輥磨和JLM3-46.4型輥磨能夠持續(xù)、穩(wěn)定、高效運(yùn)轉(zhuǎn),為窯系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)打下基礎(chǔ)。對(duì)系統(tǒng)的正確診斷及合理優(yōu)化,能夠?qū)υO(shè)備運(yùn)行狀態(tài)增強(qiáng)預(yù)見性,能夠更好地掌握設(shè)備運(yùn)行規(guī)律,實(shí)現(xiàn)計(jì)劃性操控,減少故障停機(jī)的幾率,保證原料系統(tǒng)持續(xù)、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行,從而為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗提供了有力保證。