李成龍
氬回收系統(tǒng)膜壓機(jī)的安全運(yùn)行
李成龍
(南京鋼鐵聯(lián)合有限公司制氧廠,江蘇南京210035)
為提高空分設(shè)備運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,將KDON—20000/20000型空分設(shè)備配置的500 m3氬儲(chǔ)槽頂部放空的氬氣加以回收利用,詳細(xì)介紹了改造方案和運(yùn)行中的問題及解決的方法。
空分設(shè)備;膜壓機(jī);回收利用
南京鋼鐵聯(lián)合有限公司1#兩萬制氧于2003年7月建成投產(chǎn),采用的是杭氧生產(chǎn)的KDON—20000/20000型第六代外壓縮產(chǎn)品,采用分子篩吸附,增壓透平膨脹機(jī)制冷,高效規(guī)整填料上塔和全精餾無氫制氬,設(shè)計(jì)氧氣產(chǎn)量為20000 m3/h,氧氣純度99.6%,氮?dú)猱a(chǎn)量為20000 m3/h,氮?dú)饧兌龋ㄑ鹾浚?×10-6,氬氣產(chǎn)量為755 m3/h,氬氣純度為99.999%。
1#兩萬自建成投產(chǎn)后,運(yùn)行至今各項(xiàng)指標(biāo)都較正常,但是氬儲(chǔ)槽放散率一直較大,沒有很好解決。我公司氬槽使用的是500 m3常壓儲(chǔ)槽,設(shè)計(jì)壓力0.04 MPa(G),液位上限<7850 mm,下限>550 mm,采用珠光砂粉末絕熱,日蒸發(fā)率0.29%,在實(shí)際運(yùn)行過程中,因?yàn)橐后w管道的復(fù)熱和液體流動(dòng)的影響,蒸發(fā)率應(yīng)大于實(shí)際值。原杭氧設(shè)計(jì)流程從液氬儲(chǔ)槽頂部接一根回氣管回到精氬塔中部,但由于回氣管管徑較細(xì),只有40 mm,且回氣管線較長(zhǎng),在實(shí)際生產(chǎn)中,氬槽壓力為35 kPa左右,精氬塔工作壓力在25 kPa左右,約有10個(gè)kPa左右的壓差,并不足以使氬槽回氣順利返回精氬塔。氬氣在空氣中只有0.932%的體積,是花費(fèi)了很大成本生產(chǎn)出來的,白白浪費(fèi)極為可惜,如何回收成為了一個(gè)課題。
(1)采取擴(kuò)大液氬儲(chǔ)槽與精氬塔壓差的方法。首先提升氬儲(chǔ)槽壓力,但是由于充槽車時(shí)儲(chǔ)槽內(nèi)壓力變化較大,加上防爆片質(zhì)量得不到保證,易導(dǎo)致防爆片疲勞,經(jīng)常在36 kPa左右即動(dòng)作,所以氬槽壓力上升有限。其次,降低精氬塔壓力,從25 kPa左右下降至10 kPa,這將導(dǎo)致精氬塔精餾效果下降,氬中含氮量略有上升,從0.6×10-6上升為約1×10-6左右,但仍屬于正常工況,氬氣放空量略有下降,但放空量依然較大。
(2)考慮到回氣管路上止回閥存在阻力,影響氬氣回收,可以拆除回氣管道上的止回閥V8,但這將帶來隱患,當(dāng)氬系統(tǒng)工況惡化時(shí),精氬塔的壓力超過氬貯槽壓力時(shí),氣體有可能倒回到儲(chǔ)槽,氬儲(chǔ)槽的含氧、含氮量均控制在1.5×10-6以下,極易污染。后經(jīng)慎重研究決定,拆除止回閥,在生產(chǎn)中對(duì)該點(diǎn)加強(qiáng)管理,在工況不穩(wěn)定時(shí),關(guān)閉回氣閥V3,并列入交班內(nèi)容。經(jīng)過以上改進(jìn),放空量有進(jìn)一步縮小趨勢(shì),但仍有不小的量,不能從根本上解決問題。
(3)準(zhǔn)備借鑒我公司林德一萬制氧的經(jīng)驗(yàn),在儲(chǔ)槽頂部加一臺(tái)冷凝器,引一路液氮做冷源,將放空氣體液化,但考慮到我單位實(shí)際情況,空分保冷箱離儲(chǔ)槽較遠(yuǎn),并且由于冷量問題,平時(shí)幾乎不生產(chǎn)液氮,
后決定放棄這一方案。
(4)根據(jù)單位實(shí)際情況,決定上一臺(tái)膜壓機(jī)將放空氬氣打入管網(wǎng)。因我公司用戶對(duì)氬氣純度要求較高,需99.999%以上,而膜壓機(jī)是一種無污染的清潔機(jī)器,又考慮到進(jìn)、排氣壓力差較大的實(shí)際情況,經(jīng)過比較選擇了某公司的G3V-25/30型隔膜壓縮機(jī)。
膜壓機(jī)參數(shù)如下:
型號(hào):G3V─25/30;
型式:二級(jí),雙缸V型,水冷;
介質(zhì):氬氣;
流量:25 m3/h;
進(jìn)氣壓力:常壓;
排油壓力:一級(jí)1.0~1.1 MPa(G);二級(jí)3.5~3.6 MPa(G);
排氣壓力:一級(jí)0.9 MPa(G);二級(jí)3.0 MPa(G);
電機(jī)功率:15 kW;
軸功率≤11 kW。
安裝后簡(jiǎn)易流程見圖1。
圖1 氬回收系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖
但是,由于考慮不細(xì)致,運(yùn)行中出現(xiàn)了一些問題。膜壓機(jī)與首次液氬氣化泵同時(shí)運(yùn)行時(shí),發(fā)現(xiàn)膜壓機(jī)進(jìn)口管路結(jié)霜嚴(yán)重,膜壓機(jī)運(yùn)行聲音異常。檢查發(fā)現(xiàn),膜壓機(jī)進(jìn)口壓力達(dá)到0.2 MPa,檢查液氬儲(chǔ)槽回氣管路吹除閥V6,發(fā)現(xiàn)大量液體,立即停運(yùn)膜壓機(jī)。膜壓機(jī)壓縮介質(zhì)為常溫、常壓氣體。低溫、高壓氣體使膜壓機(jī)的材質(zhì)與液壓潤(rùn)滑油難以承受,將造成機(jī)器的損壞。從儲(chǔ)槽至膜壓機(jī)管路及管路上的一個(gè)1.24 m3的小緩沖罐均為碳鋼材質(zhì),溫度應(yīng)嚴(yán)格控制在-20℃以上,普通碳鋼不能承受低溫,其金相組織和材料力學(xué)性能在-60℃以下即發(fā)生顯著變化,并隨著溫度進(jìn)一步降低而加劇劣化。加之,1#兩萬在2003年開機(jī)時(shí),曾發(fā)生過液空返灌空氣管道導(dǎo)致3 m的管道被炸壞的慘痛教訓(xùn)。所以,應(yīng)嚴(yán)格杜絕普通碳鋼管在過低溫度下工作的可能性。
分析原因認(rèn)為:液氬氣化泵為柱塞泵,在運(yùn)行時(shí),部分液氬氣化,為保證液氬泵正常工作,回氣管路必須保證一定的回氣流量,否則泵易帶氣,造成泵損壞,而設(shè)計(jì)的液氬氣化泵回氣管路與貯槽回氣管相連,膜壓機(jī)進(jìn)口管路接在貯槽回氣管上,這樣就會(huì)氬泵的回氣進(jìn)入膜壓機(jī)進(jìn)口管路,造成壓力超高,溫度偏低,最高時(shí)在0.2 MPa且結(jié)霜嚴(yán)重。幸虧發(fā)現(xiàn)及時(shí),否則,極易造成膜壓機(jī)的損壞。
經(jīng)研究后決定,今后運(yùn)行膜壓機(jī)時(shí),采取如下措施:
(1)在膜壓機(jī)進(jìn)口加了一個(gè)50 kPa的進(jìn)口壓力高限連鎖停車點(diǎn)。
(2)空分運(yùn)行時(shí),關(guān)閉儲(chǔ)槽回氣閥V1,膜壓機(jī)繼續(xù)從儲(chǔ)槽抽氣,液氬氣化泵回氣自V2回精氬塔。
(3)空分停機(jī)時(shí),關(guān)閉空分塔回氣閥V3,液氬氣化泵回氣回氬儲(chǔ)槽,為防止損壞膜壓機(jī),應(yīng)該停止膜壓機(jī)運(yùn)行,但此種情況氬氣放空最大,應(yīng)該盡量避免。
(4)考慮到利用液體貯槽自身攜帶的氣化器,將膜壓機(jī)進(jìn)口管接至換熱器液體側(cè)管路上,使氣體經(jīng)過換熱器換熱后,再進(jìn)入膜壓機(jī)。為避免換熱器液體側(cè)管路有液體,操作中V7閥應(yīng)確認(rèn)關(guān)閉無泄漏,并掛警示牌避免誤操作液體直接進(jìn)入膜壓機(jī)。
(5)由于V7閥處于關(guān)閉狀態(tài),要關(guān)注氬槽壓力,避免吸負(fù)壓,必要時(shí)停止膜壓機(jī)運(yùn)行,恢復(fù)貯槽自身換熱器功能。
經(jīng)過以上改進(jìn),膜壓機(jī)運(yùn)行正常,氬槽壓力控制在35 kPa左右,幾乎沒有放空。按電平均0.7元/kW·h,氬氣3元/m3,膜壓機(jī)抽氣量25 m3/h,電機(jī)功率15 kW,全年運(yùn)行8000 h計(jì)算,可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益約為(25×3-15×0.7)×8000=516000元,設(shè)備一次性投資十萬元左右,以后每年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用5000元已足夠,由此可見,經(jīng)濟(jì)效益極為可觀。1#兩萬的成功經(jīng)驗(yàn),已向我公司2#兩萬推廣,2#兩萬為1000 m3液氬儲(chǔ)槽,氣化量更大,新增兩臺(tái)同型號(hào)的膜壓機(jī),經(jīng)濟(jì)效益更大。任何一項(xiàng)技術(shù)改造,事先都要把工作做細(xì),對(duì)每一個(gè)點(diǎn)仔細(xì)推敲,只有這樣,才能避免事故的發(fā)生,創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)效益。
Safe Operation of Diaphragm Presser in Argon Recovery System
LI Chenglong
(Oxygen Generation Plant of Nanjing Iron&Steel United Co.,Ltd.,Nanjing,Jiangsu 210035,China)
In order to improve the economy of the air separation plant,argon released from the top of the 500 m3argon storage vessel in the KDON-20000/20000 air separation plant is to be recovered.The revamping program and problems occurred in operation as well as solutions are introduced in detail.
air separation plant;diaphragm presser;recovery
TB657.7
B
1006-6764(2013)10-0032-02
2013-04-19
李成龍(1976-),男,1997年畢業(yè)于江蘇廣播電視大學(xué),助理工程師,現(xiàn)從事制氧生產(chǎn)工作。