馬馳
(陜西省地方電力水電有限公司,陜西西安 710061)
鎮(zhèn)安楊泗栗扎水電站地處鎮(zhèn)安縣月河流域一級支流甘岔河田家灣,2007年投運,裝機容量2×800 kW,設(shè)計年發(fā)電量960萬kW·h。電站三回出線共用10 kV單母線,一回10 kV上網(wǎng)線路(楊黃線),另兩回為10 kV負(fù)荷線路(楊農(nóng)線和楊松線),電站主接線如圖1所示。
楊泗電站處于楊黃線路末端(楊黃線既是電站的上網(wǎng)線路,也是電力局給用戶的供電線路),距黃家灣變電站30多km,黃家灣變電站的容量為5000 kV·A,楊泗電站滿載為2000 kV·A,在其中所占比重較大,因此在楊泗電站滿額發(fā)電時,變電站的電壓也有所升高;此外,由于線路較長,損耗較大,電壓降也較大,電站發(fā)電后發(fā)電機出口電壓高達(dá)500 V,經(jīng)主變輸出的楊農(nóng)線10 kV電壓高達(dá)12 kV,在用戶變輸出后的電壓為460 V,三條10 kV線路所帶的用戶均不能使用合格電壓,且屢次燒壞電器設(shè)備,因此鎮(zhèn)安電力局調(diào)度所限制電站負(fù)荷最多帶700 kW,豐水期只能帶480 kW左右,僅為額定功率的30%,有時后半夜還得停機(防止給商洛供電局鳳凰嘴變電站倒送不予結(jié)算),給電站造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。以2011年為例,在豐水期損失電量約為1120×24×30×4=320萬kW·h,折合人民幣為90余萬元。又因功率因數(shù)達(dá)不到考核要求,抵扣有功電量約為136×24×30×4=39.17萬kW·h,折合人民幣約12萬元。全年造成經(jīng)濟(jì)損失100萬元左右。
小水電在豐水期普遍存在電壓較高的問題,主要有以下幾種情況:1)水電站修建位置距變電站較遠(yuǎn),導(dǎo)致線路輸送功率時電壓升高;2)線路導(dǎo)線截面小,線路電抗大,導(dǎo)致壓降過大;3)水電站變壓器選用不合適,可調(diào)范圍低;4)系統(tǒng)中無功負(fù)載過小,導(dǎo)致無功過剩,引起電壓升高。
通過查閱資料,我們發(fā)現(xiàn)相關(guān)研究文獻(xiàn)較少。一是由于小水電在電力系統(tǒng)中的地位較低,對主干網(wǎng)絡(luò)影響小,因此電網(wǎng)對小水電的關(guān)注較低,各高校與科研設(shè)計單位也均以大中型水電站作為研究目標(biāo),保障大中型水電站的合理運行及電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行進(jìn)行研究。二是由于相關(guān)資料涉及的線路及電站情況差異較大,對楊泗電站改造幾乎沒有參考價值。
圖1 原電氣主接線圖Fig.1 original main electrical connection
因此,只能通過對楊泗電站的現(xiàn)狀分析找出相應(yīng)的處理措施。為了有效解決電壓高的問題,只能從電網(wǎng)和電站兩方面來解決。
作為電網(wǎng)方面的解決方案,可以通過在變電站改造變壓器調(diào)節(jié)抽頭、加裝電抗器、改變調(diào)度等方法解決電壓過高問題,但是作為水電廠來說無法要求電網(wǎng)進(jìn)行改變以適應(yīng)水電廠的運行。因此只能從水電廠側(cè)想辦法解決。
作為水電站方面的解決方案,一般來說有以下幾種處理方法:1)調(diào)節(jié)變壓器抽頭,但該電站已經(jīng)對變壓器進(jìn)行了改造,變壓器已無調(diào)整空間;2)通過發(fā)電機勵磁減少無功出力,從而降低線路電壓,但這種方式又不滿足電網(wǎng)對電廠的考核要求。3)增加變壓器,通過變壓器的感抗和調(diào)壓能力降低電壓。由于楊泗電站建成后,在升壓站空間較小,導(dǎo)致加裝常規(guī)變壓器受限。因此,以上3種解決方案在楊泗電站都不可行。
針對以上特殊情況,我們在與西安理工大專家進(jìn)行溝通和仿真計算后,決定采用自耦變壓器加有載調(diào)壓的方案。
首先將10 kV母線分段,使用電和供電分開;其次加裝一臺自耦變壓器,用來解除機組出力受限的因素,可使發(fā)電機增加有功出力,通過勵磁系統(tǒng)的調(diào)節(jié)增加無功,母線電壓適當(dāng)抬高,確保功率送出,調(diào)節(jié)勵磁系統(tǒng),使系統(tǒng)滿載發(fā)電;最后,為了保障系統(tǒng)的安全可靠運行,在線路中安裝了避雷器、熔斷器等保護(hù)設(shè)備,以保證在線路發(fā)生異常時的安全。方案電氣接線如圖2所示。
圖2 方案電氣接線圖Fig.2 improved main electrical connection
自耦變壓器在小水電站的使用較少,參考文獻(xiàn)也相對缺乏。為了保證采用自耦變壓器后電站和線路的正常運行,我們查找了線路中使用自耦變壓的相關(guān)資料,進(jìn)行了計算和仿真。
在計算中,采用的導(dǎo)線為LGJ-70鋼芯鋁絞線,線路長度取為30 km,傳輸有功功率為1600 kV。在豐水期,楊泗電站滿負(fù)荷運行時,采用容量為1000 kV·A的自耦變壓器進(jìn)行母線調(diào)壓,在PSCAD軟件中進(jìn)行仿真,得到的結(jié)果如圖3所示。
圖3 仿真計算圖Fig.3 simulation result
從仿真結(jié)果可以看出,在未處理前,電壓確實較高,達(dá)到了接近12 kW,改造方案可以使楊黃線的電壓降低約0.24 kV,另外通過對廠用電電源的變更,可以保證楊泗電站的廠用電電壓降低10%以上,以上結(jié)果證明采用自耦變壓器的方案在楊泗水電站母線中的應(yīng)用是安全有效的。
該項目方案于2012年6月18日成功試運行,兩臺800 kW機組滿負(fù)荷運行時,出線電壓控制在11 kV以下,項目取得階段性成功。7—9月完成調(diào)試改進(jìn)工作,目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定良好。改造后兩臺發(fā)電機組在豐水期基本可以實現(xiàn)滿發(fā),既解決了困擾電廠在豐水期有功功率送出的問題,又解決了電站豐水期因為送出電壓高導(dǎo)致用電設(shè)備損壞的問題。2012年完成發(fā)電量571萬kW·h,超年計劃14%,項目取得良好的效果。
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