摘#8195;要介紹了焦家寨煤礦副立井直流提升機電控系統(tǒng)PLC技術改造及應用情況。改造后的PLC提升系統(tǒng)效果良好,安全性得到了提高,事故率大大降低,安全效益、經濟效益顯著,對類似提升系統(tǒng)的改造有借鑒作用。
關鍵詞PLC技術;提升系統(tǒng);應用
中圖分類號TD633文獻標識碼A文章編號1673-9671-(2012)041-0100-01
1概述
焦家寨礦副立井絞車信號系統(tǒng)為KTX型提升信號裝置,這套信號系統(tǒng)的設計不太合理,信號、操車為獨立安置,信號工發(fā)信號時必須和操車工相互聯(lián)系并取得把罐工的允許后,方可發(fā)開車信號,工作非常繁瑣,效率不高,通訊線使用多年,有時通訊不好,閉鎖、信號出現(xiàn)誤動作現(xiàn)象。信號、操車人員稍有不慎,就會造成礦車及人員的墜落等惡性事故。這樣給絞車的運行帶來不安全隱患,給乘罐人員的安全管理帶來極大的威脅。
隨著礦井生產規(guī)模的擴大,提升需求量的增加,礦井安全管理水平的提高,必須對提升系統(tǒng)的安全操作進行徹底改善, 為此對提升系統(tǒng)的信號、操車系統(tǒng)進行了技術改造:實現(xiàn)罐位、安全門、搖臺、阻車器、推車器、信號相互聯(lián)鎖,完善了以往信號系統(tǒng)的各類閉鎖,并且信號、操車由一人擔任,減少操作環(huán)節(jié),起到安全、可靠的作用,達到安全、高效提升的目的。
KJH103-Z型PLC信號、操車一體化系統(tǒng)由車房顯示系統(tǒng)、上井口信號操作系統(tǒng)和下井口信號操作系統(tǒng)等三部分組成。每一部分都由獨立的PLC可編程控制器聯(lián)鎖控制,同時由485通訊系統(tǒng)完成信號傳輸。在上井口、下井口都實現(xiàn)了安全保護閉鎖,即安全門、搖臺、阻車器打開,各指示燈滅,信號發(fā)不出;安全門、搖臺、阻車器關閉,各指示燈亮,信號發(fā)出,同時伴有“信號發(fā)出,嚴禁上罐”聲響。由下井口發(fā)送到上井口,再由上井口發(fā)送到車房,絞車接到開車信號后,方可開車運行。PLC控制器在傳輸信號中如出現(xiàn)通訊線虛接或接地現(xiàn)象,485通訊信號中斷,信號不能傳輸發(fā)出,即上井口或車房接收不到開車信號 ,這也是PLC在煤礦提升系統(tǒng)中的又一可靠廣泛應用。
2PLC操控、信號操車一體化系統(tǒng)
2.1信號系統(tǒng)的組成
上、下井口操作臺板設置有電鎖、自動手動轉換、急停、呼叫、信號2、3、4、5按鈕、檢修轉換按鈕以及操車控制按鈕等,操作使用簡單、直觀、方便。
絞車房操作臺、上井口操作臺、下井口操作臺、上下井口接線箱等按照標準設計,其功能完全按照工作需要設計,考慮了防腐防潮等不良環(huán)境。指示燈分別指示電源和工作狀態(tài)。同時有兩套PLC(一臺使用一臺備用)。
操控臺重新設計,整個系統(tǒng)簡潔明了、連接方便,可控性非常好。內部控制系統(tǒng)和外部指示均為全新設計。操控臺電源加裝高性能電源濾波器,控制板采用高電壓(15 V)電源同樣是為了提高系統(tǒng)抗干擾能力。操控臺配有電鎖,當操作者離崗時鎖定的同時切斷電源,避免其他非操作人員誤操作。
2.2PLC信號操車系統(tǒng)功能
1)車房顯示系統(tǒng)。主要完成提升過程中的各種信號顯示,包括提人、提物、急停、換層、檢修等的漢字顯示,下井口、上井口、車房三方提升信號所對應的數(shù)字顯示記憶,信號查詢顯示等等。在緊急停車時具有上井口、下井口、車房的全線音響報警信號。
各種與絞車控制回路閉鎖的信號集中到車房顯示系統(tǒng)的控制柜中,再分別接入各控制回路,便于維護和檢修。
2)上井口信號操作系統(tǒng)。上井口信號操作系統(tǒng)的功能主要是根據(jù)提升任務的需要向車房發(fā)出相應的打點信號及完成相應功能的轉換,如提人、提物、換層、檢修等。根據(jù)煤礦安全規(guī)程要求,在提升過程中,下井口的信號必須由上井口轉發(fā),即每次提升開始,下井口首先向上井口發(fā)出打點信號,上井口再發(fā)出相應的信號,并傳至車房,同時在操作面板上顯示相應的數(shù)字和發(fā)出相應次數(shù)的音響信號。如果上井口發(fā)出的信號與下井口不一致,信號將不能發(fā)出,操作面板上也相應顯示和音響信號。但當上井口下放人員時,不論下井口發(fā)出什么樣的提升信號,均服從于提人,即上井口可以將提人信號直接發(fā)至車房,實施提人操作。在本系統(tǒng)中不論是提人還是提物,只有提人、提物轉換開關的位置選對,打點信號才有效。一旦信號正確發(fā)出,除緊急停車信號外,系統(tǒng)將閉鎖各種信號,確保提升的安全。當需要換層時,只要將換層轉換開關置于換層位置,提升機將按照換層所設定的速度運行。在系統(tǒng)檢修時,將檢修轉換開關置于檢修位置,此時提升機將按照檢修速度運行。
上井口發(fā)出的各種信號均傳至車房,為司機提供開車信號。在提升信號沒有發(fā)出時,絞車開不了車。在信號系統(tǒng)中還設置了提升方向的閉鎖,絞車只能按正確的方向開車。
在系統(tǒng)中如果上下井口的閉鎖和操車信號異常,顯示屏上將出現(xiàn)相應的閃光指示,以便及時的發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。為了方便上下井口的聯(lián)絡,系統(tǒng)中設置了聯(lián)絡信號操作按鈕,通過此按鈕實現(xiàn)各種聯(lián)絡。
當信號系統(tǒng)的PLC檢修或故障時,本系統(tǒng)可以通過設置的備用信號系統(tǒng)發(fā)出各種開車信號,確保提升系統(tǒng)的正常運行。
3)下井口信號操作系統(tǒng)。下井口信號操作系統(tǒng)的功能基本與上井口信號操作系統(tǒng)的功能一樣,不同之處在于:①下井口的信號只能傳至上井口,而不能直接發(fā)至車房;②當下井口發(fā)出提人信號時,上井口只能發(fā)出提人信號。
當需要緊急停車時,上下井口均可通過緊急停車開關,發(fā)出全線緊停聲光信號。
3控制系統(tǒng)特點
PLC控制系統(tǒng)具有很高的技術含量和很好的技術優(yōu)勢,這主要體現(xiàn)在:
1)令人放心的高性能。本系統(tǒng)采用三菱的FX2N系列PLC實現(xiàn)上、下井口的各種操作均由可編程控制器完成。
2)運行可靠性。設備在自動、手動操作方式控制下運行,故障率低,自動化集于一體。給礦井正常提升、檢修、保養(yǎng)提供了充分保證,所采用的進口PLC控制器具有完善的保護功能,從系統(tǒng)角度提高了設備運行的安全性。
3)應用效率。由于該PLC智能型控制系統(tǒng)的應用,使焦礦副井提升能力有了明顯變化,可與原有的模擬控制系統(tǒng)相比,PLC系統(tǒng)具有可靠性高、性能穩(wěn)定、故障率低、維護量小、操作簡單等優(yōu)點,從改造以來提升能力增加了40%,緩解了提升緊張的矛盾。
4)PLC體積小,功耗低,抗干擾能力強,編程簡單。該系統(tǒng)于2009年10月在焦家寨煤礦安裝調試,同期經過公司、礦兩級驗收,并正式投入使用,到鑒定之日已經安全無故障運行至今。
本PLC控制系統(tǒng)除了具有《煤礦安全規(guī)程》要求的保護和閉鎖功能外,還增了軟件的保護功能,提高了系統(tǒng)的安全性,以可編程控制器構成工藝過程控制,其整個系統(tǒng)設計思想先進,結構合理,使用方便,維護量小,保護性能完善可靠,使用壽命長,節(jié)能效果好,故障率低,安全性能也明顯的提高,大大增加了有效提升時間,提高了礦井的提升能力,具有廣泛的推廣價值。
參考文獻
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