摘 要:冶勒水電站是南埡河流域梯級開發(fā)的龍頭電站,電站總裝機(jī)容量2×120MW,采用地下廠房形式。推力軸承為剛性支柱式推力軸承,冷卻方式為內(nèi)循環(huán)水冷卻,冷卻器為立式圓筒冷卻器。
關(guān)鍵詞:冶勒水電站 推力軸承 瓦溫偏高 設(shè)計(jì)缺陷 不足 經(jīng)驗(yàn)
中圖分類號:TV5文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2012)09(a)-0063-01
1 概況
冶勒水電站是大渡河支流南椏河“一庫六級”開發(fā)的龍頭水庫工程。工程興建的主要任務(wù)是發(fā)電,電站采用混合式開發(fā),大壩設(shè)計(jì)為瀝青混凝土心墻堆石壩,最大壩高125.5m,正常蓄水位高程2650m,總庫容2.98億m3,水庫具有多年調(diào)節(jié)性能。
冶勒水電站裝設(shè)兩臺單機(jī)120MW的沖擊式水輪機(jī)組,其機(jī)組為立軸懸式機(jī)組,上機(jī)架為承重機(jī)架??筛爬椤皟奢S四軸承”,即發(fā)電機(jī)大軸與水輪機(jī)大軸;推力/上導(dǎo)軸承、下導(dǎo)軸承和水導(dǎo)軸承。機(jī)組飛輪力矩為1900t·m2,轉(zhuǎn)子起吊重約240t。推力軸承冷卻方式為內(nèi)循環(huán)冷卻,冷卻器為立式圓筒冷卻器。整套機(jī)組由法國ALSTOM公司設(shè)計(jì)、制造和調(diào)試。
2 推力軸承的結(jié)構(gòu)原理
推力軸承為剛性支柱式推力軸承。推力軸承與上導(dǎo)軸承共用一個油盆,油盆與上機(jī)架為一整體構(gòu)件,油盆中央設(shè)有推力軸承擋油圈。推力軸承座為一整體的環(huán)形座,用螺栓及固定銷釘固定于油盆底部。推力軸承設(shè)有12塊巴氏合金推力瓦,每塊瓦與靜板和接觸面為275×190mm,每塊推力瓦和承重載荷約為41.47kg/cm2。推力瓦與靜板之間裝設(shè)高壓油潤滑裝置(簡稱高頂裝置),以減小靜板與推力瓦之間的摩擦系數(shù),額定油壓為15Mpa。在靜板上鉆有6個徑向孔,使之產(chǎn)生靜板泵的功效,形成油路的自動循環(huán)。靜板與推力頭采用沉頭螺栓把合,并用雙頭銷釘定位固定。這樣就使靜板同推力頭一起隨大軸的轉(zhuǎn)動而旋轉(zhuǎn),在靜板與推力瓦之間產(chǎn)生高壓油膜。從而把整個機(jī)組的重量傳遞給推力瓦,再由推力瓦傳遞給上機(jī)架,通過上機(jī)架把載荷分散到機(jī)墩上。推力頭與大軸采用鍵聯(lián)接,此傳動鍵是過渡配合,傳遞大軸的軸功率。
推力頭上部與大軸采用對稱卡套定位,卡套與推力頭間隙調(diào)整為2道塞尺不能通過。在靜板外側(cè)有一個靜板擋油板使從靜板泵甩出來的熱油沿著擋油板甩向上導(dǎo)瓦,使之潤滑上導(dǎo)瓦,并從上導(dǎo)瓦架上翻出進(jìn)入冷卻器。冷卻器設(shè)有一個外套筒,熱油進(jìn)入冷卻器套筒后,通過冷卻器冷卻以后,冷油沉入油盆底部,然后在靜板泵離心力的作用下,冷油通過兩塊瓦之間的間隙一路進(jìn)入推力瓦與靜板之間;另一路進(jìn)入靜板泵。從而形成油路的自循環(huán)。整個冷卻器有14個小的立式冷卻器,分布于推力油盆的中間位置,通過一根總的供、排水管實(shí)現(xiàn)循環(huán)冷卻。
3 推力軸承的安裝
首先吊入轉(zhuǎn)子,調(diào)整好上機(jī)架的中心與水平,頂起轉(zhuǎn)子,然后開始推力軸承的安裝。固定推力瓦座,裝上抗重塊,將推力瓦放在抗重塊上,并用楔口銷釘固定在推力瓦座上,調(diào)整好每塊瓦的水平。吊入靜板于推力瓦上,靜極板水平控制在0.02mm/m之內(nèi)。然后熱套推力頭(采用電磁蝸流加溫至60℃),裝上推力頭卡套,落下轉(zhuǎn)子。裝上冷卻器,封上蓋板。
4 盤車
由于冶勒電站是懸式機(jī)組,故盤車時(shí)給上高頂裝置。分別在上導(dǎo)、下導(dǎo)、水導(dǎo)及大軸法蘭的﹢x、﹢y兩個方向架設(shè)百分表,監(jiān)視各部的擺度。盤車采用人工推動盤車,360℃方向分8個點(diǎn)進(jìn)行測量。經(jīng)盤車測得上導(dǎo)擺度很小,均在0.05mm以內(nèi)。最大擺度出現(xiàn)在水導(dǎo)處,最大值為0.18mm,均小于設(shè)計(jì)運(yùn)行要求。
5 推力軸承瓦溫偏高
5.1 現(xiàn)象
機(jī)組第一次充水開機(jī)空轉(zhuǎn)試驗(yàn)的時(shí)候,當(dāng)轉(zhuǎn)速上升到100%ne時(shí),在不到10分鐘的時(shí)間內(nèi),推力瓦瓦溫驟然上升到69℃(ALSTOM廠家的設(shè)計(jì)溫度是70℃報(bào)警,75℃事故停機(jī))。油溫了高達(dá)50℃,立刻停機(jī)。
5.2 分析與處理
5.2.1 經(jīng)停機(jī)后分析,可能是因?yàn)橥屏S承的油循環(huán)回路有問題,即熱油與冷油的交換不好,而且在油盆邊緣處有存在死油區(qū)的可能性;也有可能是因?yàn)槔鋮s器的水壓和流量未達(dá)到設(shè)計(jì)要求所致(設(shè)計(jì)水壓和流量分別為0.30MPa、15L/s,而實(shí)測為0.16MPa、9.4L/s)。故切除冷卻器套筒1/3的高度(約120cm),增加油位13cm。關(guān)閉定子空冷器總進(jìn)水閥,使冷卻器的水壓和流量分別為0.34MPa、15.6L/s。
重新開機(jī),在機(jī)組轉(zhuǎn)速上升到100%ne后15min,推力瓦溫最高達(dá)68.7℃,平均瓦溫也有64.3℃,而且有繼續(xù)上升的趨勢,油溫保持在45℃。馬上緊急停機(jī),而且此時(shí)高頂裝置還是投上的(高頂裝置在0~75%ne內(nèi)必須投上,大于75%ne切除)。
5.2.2 通過經(jīng)比較比上一次情況有所好轉(zhuǎn),但是推力瓦瓦溫仍然偏高。切除推力冷卻器套筒1/3的高度對油路循環(huán)產(chǎn)生了一定的影響,使熱油與冷油的交換效果有所改善。因此保持住推力冷卻器的水壓和流量,把所有的冷卻器套筒拆除,使熱油與冷油的交換更良好。
再次開機(jī),轉(zhuǎn)速上升至100%ne(高頂裝置在75%ne時(shí)已經(jīng)拆除),推力瓦溫緩慢上升,30min后最高瓦溫達(dá)68.℃。運(yùn)行3h以后穩(wěn)定不變,油溫穩(wěn)定在40.5℃。然后逐步打開定子空冷器進(jìn)水閥,使推力軸承冷卻器水壓和流量恢復(fù)正常運(yùn)行狀況。監(jiān)視推力瓦溫沒有任何變化,繼續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行(說明瓦溫偏高與冷卻器水壓及流量偏低沒有直接的聯(lián)系)。1h后,再次投入高頂,瓦溫立刻下降,最高瓦溫由68℃下降至64.8℃。其它瓦溫也相應(yīng)地下降了3.5~4℃,油溫沒有變化。
5.3 結(jié)果
瓦溫偏高的現(xiàn)象得以解決,滿足了廠家的設(shè)計(jì)運(yùn)行要求。另外影響瓦溫升高的原因還很多,比如機(jī)組的動平衡、推力瓦受力不是絕對均勻、油盆內(nèi)油位的高低等等。但是最主要的原因還是油的循環(huán)回路,說明瓦溫偏高不是冷卻水的原因引起的,而是推力軸承自身的設(shè)計(jì)存在缺陷。
6 結(jié)語
從幾次處理的數(shù)據(jù)結(jié)果看,油溫的下降對瓦溫下降的影響是比較明顯的。當(dāng)把油溫降下來以后,瓦溫也隨之降低。拆除冷卻器套筒對油溫的下降起了決定性的作用,改變了整個油循環(huán)回路的工作路徑。雖然立式冷卻器的設(shè)計(jì)原理是比較先進(jìn)的,但是在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中還存在不足之處,不夠成熟。通過對它的分析與處理為我們今后對立式冷卻器的設(shè)計(jì)和運(yùn)用提供了較好的參考經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn)
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