【摘 要】針對一臺(tái)供熱機(jī)組大修后,啟動(dòng)過程中相繼出現(xiàn)的振動(dòng)問題,進(jìn)行了多種運(yùn)行工況的振動(dòng)測試,在數(shù)據(jù)信號的分析與診斷基礎(chǔ)上,采用合理的治理對策,及時(shí)解決了汽輪機(jī)動(dòng)靜碰磨、低頻振動(dòng)等設(shè)備缺陷,保證了機(jī)組的投入生產(chǎn),運(yùn)行考核效果良好。
【關(guān)鍵詞】汽輪機(jī);振動(dòng);碰磨;低頻振動(dòng);松動(dòng)
1.概述
某臺(tái)供熱機(jī)組(25MW)系武漢汽輪發(fā)電機(jī)廠生產(chǎn)的CB25-8.83/6.6/0.73汽輪機(jī)、QF-30-2發(fā)電機(jī)和TEL-130-4勵(lì)磁機(jī)。軸系結(jié)構(gòu)如圖1所示。
該機(jī)組共有5個(gè)支承軸承,發(fā)電機(jī)和勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子采用三支承。#1、#2號軸承為支承汽機(jī)轉(zhuǎn)子,#1軸承為落地軸承,#2號軸承座落在排汽缸上的支承軸承。#3、#4號軸承支承發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子,#3號軸承和#2號軸承在同一軸承箱內(nèi)的落地軸承,#4號軸承為落地軸承。#5號軸承為支承勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子落地軸承。2007年4月大修啟動(dòng)過程中陸續(xù)發(fā)生了多次設(shè)備振動(dòng)故障,經(jīng)對癥分析診斷,得到有效地控制與治理。
2.空載3000r/min下振動(dòng)情況與分析
機(jī)組定速3000r/min運(yùn)行3分鐘,#3~#5軸承振動(dòng)發(fā)生突變,振動(dòng)變化最大的#5瓦水平振動(dòng)由18μm升到192μm,數(shù)據(jù)見表1和圖2。振動(dòng)頻譜分析為基頻振動(dòng),突變后振動(dòng)值快速爬升。根據(jù)這些特征,現(xiàn)場診斷出現(xiàn)這種機(jī)組不穩(wěn)定強(qiáng)迫振動(dòng)惡化故障主要因素有:
⑴動(dòng)靜碰摩;
⑵熱轉(zhuǎn)子與水接觸或局部降溫;
⑶轉(zhuǎn)子上有重物飛脫;
⑷電氣非同步合閘;
⑸聯(lián)軸器靠背輪錯(cuò)位;
⑹轉(zhuǎn)子存在松動(dòng)部件等。
考慮機(jī)組實(shí)際運(yùn)行條件,由于機(jī)組空轉(zhuǎn),與并網(wǎng)和帶負(fù)荷無關(guān),所以可以排除⑷、⑸兩項(xiàng)。從時(shí)間判斷,該振動(dòng)發(fā)生突變時(shí)間相對緩慢,可以排除⑵、⑶、⑹,那么最大可能是⑴項(xiàng)動(dòng)靜發(fā)生碰磨,停機(jī)檢查:發(fā)現(xiàn)#4軸承處發(fā)電機(jī)護(hù)環(huán)與端蓋風(fēng)擋摩擦嚴(yán)重,是造成軸承振動(dòng)惡化擴(kuò)散的一個(gè)主要設(shè)備缺陷因素。
進(jìn)一步分析發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子護(hù)環(huán)與定子端蓋風(fēng)擋間隙很小,在高速運(yùn)轉(zhuǎn)下,若是運(yùn)行中轉(zhuǎn)子跑偏,或是轉(zhuǎn)子撓度過大,均可導(dǎo)致發(fā)生碰摩故障??梢圆捎眠m當(dāng)放大動(dòng)靜間隙和降低轉(zhuǎn)子擾動(dòng)力的措施予以控制,經(jīng)現(xiàn)場分析研究確定,通過在#4軸承側(cè)發(fā)電機(jī)護(hù)環(huán)配重396g降低轉(zhuǎn)子殘余不平衡后,空載3000r/min下軸系振動(dòng)穩(wěn)定在17μm以下。
3.并網(wǎng)后的振動(dòng)情況與分析
機(jī)組空載3000r/min下電氣試驗(yàn)完畢,并網(wǎng)帶負(fù)荷機(jī)組又出現(xiàn)軸系低頻振動(dòng),數(shù)據(jù)如圖3,從圖中可以看出,振動(dòng)增大主要是#3~#5軸承,振動(dòng)幅值時(shí)大時(shí)小,振動(dòng)擾動(dòng)頻率以20Hz為主(見圖3),從振動(dòng)特征判斷振動(dòng)是轉(zhuǎn)子失穩(wěn)所致。通過停機(jī)檢查#3~#5軸承,發(fā)現(xiàn)軸瓦頂隙均偏大,#3、#4軸瓦軸頸Φ360mm,按標(biāo)準(zhǔn)頂隙應(yīng)為0.54mm,實(shí)測均超過0.6mm,#3軸瓦頂隙可達(dá)0.67mm。#5軸瓦軸頸Φ120mm,按標(biāo)準(zhǔn)頂隙應(yīng)為0.18mm,實(shí)測超過0.5mm。采用增加軸承負(fù)載和減小軸瓦頂隙的調(diào)整措施來提高軸系穩(wěn)定性,對軸瓦頂隙進(jìn)行縮小處理,又把發(fā)電機(jī)#3、#4軸瓦均抬高0.1mm,再次啟動(dòng)機(jī)組帶負(fù)荷23MW,連續(xù)運(yùn)行約10小時(shí),機(jī)組軸系振動(dòng)始終穩(wěn)定在23μm以下。
4.滿負(fù)荷后的振動(dòng)情況與分析
當(dāng)機(jī)組帶上25MW負(fù)荷約17分鐘后,機(jī)組再次出現(xiàn)振動(dòng)惡化,#5軸承振動(dòng)
從23μm升至104μm,振動(dòng)成分以基頻為主,帶有較多高次諧波。
把機(jī)組負(fù)荷降到23MW負(fù)荷下,進(jìn)行變轉(zhuǎn)子勵(lì)磁電流試驗(yàn),當(dāng)電流達(dá)到上限值,經(jīng)過2個(gè)小時(shí)運(yùn)行振動(dòng)保持不變,判斷軸承振動(dòng)與無功負(fù)荷無關(guān),可以排除是電氣因素引起振動(dòng)變化。從該振動(dòng)變化特點(diǎn)與數(shù)據(jù)信號特征分析,在大負(fù)荷下,機(jī)組仍存在動(dòng)靜碰摩。在很大程度上是由于發(fā)電機(jī)帶上滿負(fù)荷之后,出現(xiàn)的熱不平衡效應(yīng),鑒于生產(chǎn)方面迫切需要機(jī)組盡快投入運(yùn)行,而大部分時(shí)間是出于25MW負(fù)荷下工況的實(shí)際情況,維持機(jī)組暫時(shí)投入運(yùn)行。
5.結(jié)束語
歸類分析該機(jī)組在大修后啟動(dòng)過程中出現(xiàn)超標(biāo)振動(dòng)的幾項(xiàng)設(shè)備缺陷因素:⑴空載3000r/min下,由于發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與端蓋間隙不適形成的動(dòng)靜碰磨;⑵帶負(fù)荷后軸承失穩(wěn);帶額定負(fù)荷(25MW)再次產(chǎn)生動(dòng)靜碰摩與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子熱不平衡等條件相關(guān)。通過相應(yīng)的技術(shù)試驗(yàn)和現(xiàn)場測量分析診斷,保障機(jī)組處于合格的設(shè)備振動(dòng)范圍。
參考文獻(xiàn)
[1]顧晃,汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)與平衡 中國電力出版社 1998
[2]施維新,汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)與事故 中國電力出版社 1991
作者簡介
龍江志(1979),男,碩士,機(jī)械工程師,漢族,從事設(shè)備管理工作。